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      皂河站主電機(jī)定子線圈絕緣損傷的處理

      2022-03-04 09:55:08吳良宇徐川江季煒理王浩男
      江蘇水利 2022年2期
      關(guān)鍵詞:耐壓接線定子

      吳良宇, 徐川江, 季煒理, 王浩男, 仝 超

      (江蘇省駱運(yùn)水利工程管理處, 江蘇 宿遷 223800)

      1 概述

      江蘇省皂河抽水站(以下簡稱皂河站)是江蘇江水北調(diào)第六梯級泵站,也是我國南水北調(diào)東線工程的第六梯級泵站之一,安裝2臺6HL-70型立式全調(diào)節(jié)混流泵,單機(jī)流量為100 m3/s,是亞洲單機(jī)流量最大的混流泵,被稱為“亞洲第一泵”,配用TL7000-80/7400型立式同步電動機(jī),額定電壓10 kV,極數(shù)為80極,定子繞組接線方式為雙Y型。

      2 處理過程

      2.1 存在問題

      2020年11月27日1#機(jī)組停止運(yùn)行,12月7日全站停運(yùn),圓滿完成全年抗旱翻水任務(wù)進(jìn)入設(shè)備保養(yǎng)階段。2020年12月22日,在對1#主機(jī)定子線圈進(jìn)行泄漏電流和直流耐壓試驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)A相定子線圈升至8 kV時有放電聲,立即停止試驗(yàn)。經(jīng)過排查,初步鎖定放電位置,最終查明泄漏點(diǎn)在主機(jī)定子西部線圈上端頭,該處有明顯可見的絕緣損傷。

      2.2 方案確定

      經(jīng)過查閱最近幾年的1#主電機(jī)預(yù)防性試驗(yàn)數(shù)據(jù)和運(yùn)行數(shù)據(jù),雖然歷次直流電阻、絕緣電阻、泄漏電流和直流耐壓均為合格,主機(jī)組也能正常運(yùn)行,但是本次發(fā)現(xiàn)的線圈絕緣損傷如果不處理將會發(fā)展成為故障,后果將佷嚴(yán)重,應(yīng)將問題消滅在萌芽狀態(tài),立即處理。

      方案一:更換損傷的線圈

      此方案是將電機(jī)轉(zhuǎn)子吊出,拆除損傷的線圈,并將預(yù)先制作好的合格線圈嵌入,重新連接后現(xiàn)場進(jìn)行絕緣處理。此方案優(yōu)點(diǎn)是處理后電機(jī)線圈各項(xiàng)參數(shù)和原來一樣。

      缺點(diǎn)是要拆除葉片調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、滑環(huán)室、電機(jī)蓋板等部件,并拆除電機(jī)和水泵大軸連接,后期安裝時還要對葉片間隙、同心和擺度等參數(shù)重新測量和調(diào)整。

      此方案施工難度大、周期最長,投資也最大。

      方案二:現(xiàn)場絕緣修復(fù)

      此方案的優(yōu)點(diǎn)是不需要動電機(jī)任何部位,理想情況下修復(fù)后的線圈基本能恢復(fù)如初,能保證線圈絕緣性能良好,不影響電機(jī)任何電氣性能。

      此方案的缺點(diǎn)是人工操作難度大,需要操作者耐心細(xì)致一點(diǎn)點(diǎn)將原損傷處的絕緣剝掉,再重新包絕緣,包好絕緣烘干固化好再刷絕緣漆處理,線圈修復(fù)后能否通過電氣試驗(yàn)存在一定風(fēng)險。

      此方案工期需要10 d左右。

      方案三:“丟線圈”法

      此方案是將缺陷線圈丟掉,端部連線進(jìn)行改接。

      此方案的優(yōu)點(diǎn)是操作方便,只需將端部接線剪開,將缺陷線圈丟掉,其他正常線圈進(jìn)行重新接線,然后焊接頭,再進(jìn)行絕緣處理。 此方案工期需要5 d左右,投資最少。

      此方案的缺點(diǎn)是需要改動線圈端部接線,此相直流電阻略微減小(相對其他2相減小1/170左右),對運(yùn)行時的每相電流值有影響。

      結(jié)合投資和工期情況,再加上定子線圈損傷處剛好處在定子端部靠近鐵芯位置,有轉(zhuǎn)子磁極鐵芯遮擋,再加上線圈匝間距離很近,幾乎無操作空間,遂決定選用方案三。此方案在泵站和發(fā)電廠均有成功實(shí)施的先例[1-3],不同之處在于資料所見的線圈絕緣損傷多是故障導(dǎo)致的,而皂河站的是預(yù)防性試驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的,未發(fā)展成故障。

      2.3 處理過程

      先進(jìn)行檢查除塵,拆除電機(jī)蓋板,對定轉(zhuǎn)子進(jìn)行除塵,清理機(jī)坑,檢查電機(jī)空氣間隙,詳細(xì)檢查定子和轉(zhuǎn)子,重點(diǎn)是定子線圈端部,再未發(fā)現(xiàn)線圈絕緣損傷情況。

      (1) 斷開連接。斷開絕緣損傷線圈與同組其他線圈的連接線,再對定子線圈A相進(jìn)行絕緣電阻和泄漏電流和直流耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果滿足規(guī)程要求。

      (2) 絕緣處理。將絕緣損傷的線圈丟掉,重新連接A相其他線圈,并嚴(yán)格按照施工手冊和電機(jī)線圈現(xiàn)場裝配及絕緣處理[4]的要求進(jìn)行接線和絕緣處理。

      (3) 線圈烘干。對定子繞組通入直流電流進(jìn)行24 h的線圈排潮處理,在A相新連接部位增加取暖器局部加熱,電流從200 A逐漸增加至385 A,線圈溫度緩慢上升,從13℃逐漸升高至90℃,保溫時間為20~24 h。

      (4) 淋漆固化。待24 h線圈排潮處理結(jié)束后,使用絕緣漆(F51型號F級)涂刷定子線圈重新連接部位,同時繼續(xù)使用線圈排潮處理的方法進(jìn)行油漆烘干固化。

      至2021年1月4日24時,烘干固化完成,線圈絕緣處理結(jié)束,停止加熱,待線圈冷卻后進(jìn)行電氣試驗(yàn)。整個過程前后歷時7 d時間。

      需要注意的是,在線圈清潔和絕緣處理過程中使用到無水酒精,現(xiàn)場杜絕一切火源和抽煙、打電話等危險行為。線圈連接、線圈烘干和淋漆固化階段要安排人員24 h值班,密切關(guān)注氣焊現(xiàn)場及烘干時線圈各部位溫度,防止定子線圈過熱、取暖器故障等引起的事故,并在現(xiàn)場配備滅火器。

      3 改造后的效果分析

      2021年1月5日,對處理后的定子線圈進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表1,從表1可知絕緣電阻和吸收比合格,泄漏電流和直流耐壓合格,直流電阻相間最大差值為3.2 mΩ(1.5%),滿足規(guī)程要求的直流電阻相互差別不應(yīng)超過最小值的2%的要求。

      1月8日進(jìn)行1#機(jī)組帶電試運(yùn)行,整個過程機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),聲音均勻。運(yùn)行時噪聲最大值為87 dB,振動最大值為9 μm,測值見表2。

      表2 試運(yùn)行噪聲和振動測量結(jié)果

      5月17日至8月1日進(jìn)行補(bǔ)水和排澇運(yùn)行,部分運(yùn)行數(shù)據(jù)見表3,從中可知在不同功率下A相定子電流稍大于B相和C相電流,其差值在6~9 A之間,三相不平衡程度滿載時為1.4%,輕載時最大為4.4%,符合《泵站運(yùn)行規(guī)程》(DB32T 1360—2009)的要求(主電機(jī)三相不平衡程度滿載時最大允許值為15%,輕載時任何一相電流未超過額定數(shù)值時,不平衡的最大允許值為10%)。

      表3 1#機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)

      4 結(jié)論及建議

      皂河站主電機(jī)由于不明原因作用造成A相繞組其中一匝線圈絕緣損傷,經(jīng)“丟線圈”處理后,經(jīng)過試運(yùn)行和正常運(yùn)行,機(jī)組運(yùn)行情況良好,各項(xiàng)測值均滿足要求。

      在實(shí)際運(yùn)行和維護(hù)時建議做好以下幾點(diǎn):

      (1) 電機(jī)啟動前,要對電機(jī)的空氣間隙進(jìn)行檢查,以防異物落入空氣間隙,并進(jìn)行絕緣電阻測試。

      (2) 根據(jù)規(guī)程[5]規(guī)定,交流電動機(jī)定子線圈泄漏電流與直流耐壓試驗(yàn)只是在大修時和更換線圈后進(jìn)行,但是皂河站這樣線圈絕緣損傷程度小,額定電壓下還能正常運(yùn)行的隱患不能被發(fā)現(xiàn),間隔2至3年做一次還是必要的。

      (3) 丟線圈作為應(yīng)急處理措施,在條件具備時要將丟的線圈進(jìn)行恢復(fù)。

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