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      某氰化尾渣脫氰處理試驗

      2022-03-10 01:14:28郭雪婷翟菊彬
      礦冶 2022年1期
      關(guān)鍵詞:尾渣氰化氰化物

      郭雪婷 劉 強 張 宇 翟菊彬 吳 奇

      (長春黃金研究院有限公司,長春 130012)

      氰化提金是目前黃金冶煉的常用方法,氰化提金工藝的浸出率高,對礦石適應(yīng)性強,但在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生堿性強、毒性大、重金屬含量高的氰化尾渣[1]。據(jù)統(tǒng)計,全國黃金行業(yè)每年氰化尾渣產(chǎn)生量約1億t,大量的氰化尾渣若得不到有效處置,將會對環(huán)境造成嚴(yán)重污染[2]。目前,國內(nèi)氰化尾渣的主要處理方式為經(jīng)無害化處理后進(jìn)入尾礦庫干堆。但是,我國大部分黃金生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)運行多年,尾礦庫均存在庫容接近飽和的問題。受國家產(chǎn)業(yè)政策的影響,以及尾礦庫存在占用土地、征地難和投資高等問題,黃金生產(chǎn)企業(yè)新建尾礦庫的難度極大[3]。

      2018年3月態(tài)環(huán)境部正式頒布實施的HJ 943—2018《黃金行業(yè)氰渣污染控制技術(shù)規(guī)范》(下稱“氰渣規(guī)范”)首次提出氰化尾渣可作為充填骨料進(jìn)行井下充填的創(chuàng)新思路,可有效解決氰化尾渣帶來的安全環(huán)保問題,同時也大大降低了尾礦綜合治理、尾礦庫維護(hù)成本[4]。目前,氰化尾渣的處理方法主要有氯氧化法、臭氧氧化法、過氧化氫氧化法、降氰沉淀法等[5-10],針對某黃金礦山氰化尾渣,無機(jī)鹽類高效藥劑CG101以及過氧化氫進(jìn)行脫氰處理。

      1 原料性質(zhì)與試驗方法

      1.1 浸出毒性檢測

      全泥氰化黃金礦山氰化尾渣原料的浸出毒性檢測結(jié)果見表1。由表1可知,氰化尾渣浸出液含氰化物41.63 mg/L、Cu4.78 mg/L、Zn4.77 mg/L,氰化物、Cu、Zn含量均不滿足氰渣規(guī)范回填利用要求,Pb、As、Hg等其它污染物濃度滿足回填指標(biāo)限值,確定處理目標(biāo)為氰化物,氰化物去除同時降低Cu和Zn濃度。

      表1 氰化尾渣浸出毒性檢測結(jié)果Table 1 Leaching toxicity test results of cyanide tailings /(mgL-1)

      表1 氰化尾渣浸出毒性檢測結(jié)果Table 1 Leaching toxicity test results of cyanide tailings /(mgL-1)

      氰化物CuZnPbAsHgCdCrCr6+氰化尾渣41.634.784.77<0.1<0.2<0.000 04<0.05<0.03<0.004氰渣規(guī)范0.050.52.01.00.50.050.11.50.5

      對氰化尾渣進(jìn)行脫氰處理時需要先將其進(jìn)行調(diào)漿,半工業(yè)試驗通常將氰化尾礦礦漿濃度控制在40%左右,調(diào)漿后尾渣進(jìn)行浸出毒性檢測結(jié)果見表2。

      表2 調(diào)漿后尾渣浸出毒性檢測結(jié)果Table 2 Leaching toxicity test results of tailings after mixing /(mgL-1)

      表2 調(diào)漿后尾渣浸出毒性檢測結(jié)果Table 2 Leaching toxicity test results of tailings after mixing /(mgL-1)

      氰化物CuZnPbAsHgCdCrCr6+氰化尾渣14.62.150.30<0.1<0.2<0.000 04<0.05<0.03<0.004氰渣規(guī)范0.050.52.01.00.50.050.11.50.5

      1)氰渣規(guī)范

      由表2可知,調(diào)漿后尾渣浸出液含氰化物為14.6 mg/L、Cu 2.51 mg/L、Zn0.30 mg/L,經(jīng)過調(diào)漿,氰化物濃度已經(jīng)大幅度降低,但仍不能滿足氰渣規(guī)范回填利用要求,需要進(jìn)一步采取無害化處理。

      1.2 試驗方法

      分別采用CG101藥劑和過氧化氫對某黃金礦山氰化尾渣進(jìn)行脫氰處理。處理后的尾渣采用HJ/T 299—2007《固體廢物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》制備浸出液。浸出液中氰化物濃度采用HJ 484—2009《水質(zhì) 氰化物的測定 容量法和分光光度法》中的方法進(jìn)行測定。

      2 試驗結(jié)果與討論

      2.1 CG101高效藥劑脫氰處理條件試驗

      2.1.1 CG101高效藥劑投加量條件試驗

      取1 L調(diào)漿后礦漿于攪拌槽中,攪拌過程分別加入CG101高效藥劑2、4、5、6、7、8 g,分兩段投加,控制反應(yīng)過程中氣液比50∶1、反應(yīng)pH值8.5左右、攪拌時間2 h。試驗結(jié)束后對礦漿進(jìn)行過濾,濾渣進(jìn)行浸出毒性試驗,試驗結(jié)果如圖1所示。

      圖1 CG101高效藥劑投加量對脫氰的影響Fig.1 Effects of high-efficiency agent dosage on decyanation

      從圖1可以看出,隨著CG101高效藥劑投加量的增加,氰化物處理效果逐漸增強,當(dāng)投加量為6 g時,浸出液氰化物濃度由14.6 mg/L降至0.038 mg/L;增加投加量至7 g,浸出液氰化物濃度進(jìn)一步降低至0.026 mg/L,可以穩(wěn)定達(dá)到氰渣規(guī)范回填利用要求;繼續(xù)增加投加量至8 g,浸出液氰化物濃度變化不明顯。考慮藥劑成本,推薦每L礦漿的CG101投加量為7 g。

      2.1.2 反應(yīng)pH值條件試驗

      取1 L調(diào)漿后礦漿于攪拌槽中,攪拌過程加入CG101高效藥劑7 g,分兩段投加,控制反應(yīng)過程中氣液比50∶1,控制反應(yīng)pH值范圍分別在8.0~8.5、8.5~9.0、9.0~9.5、9.5~10.0、10.0~10.5,充分?jǐn)嚢? h。試驗結(jié)束后對礦漿進(jìn)行過濾,濾渣進(jìn)行浸出毒性試驗,試驗結(jié)果如圖2所示。

      圖2 反應(yīng)pH值對脫氰的影響Fig.2 Effects of reaction pH value on decyanation

      從圖2可以看出,反應(yīng)pH值對氰化物去除影響較大,pH值范圍在8.0~9.0時,對氰化物去除效果較好,浸出液氰化物濃度為0.026~0.032 mg/L,可以穩(wěn)定達(dá)到氰渣規(guī)范回填利用要求,再升高pH值,氰化物去除效果降低,無法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,推薦CG101高效藥劑反應(yīng)pH值范圍在8.0~9.0。

      2.1.3 反應(yīng)時間條件試驗

      取1 L調(diào)漿后礦漿于攪拌槽中,攪拌過程加入CG101脫氰藥劑7 g,分兩段投加,控制反應(yīng)過程中氣液比50∶1,反應(yīng)pH值在8.0~9.0,分別攪拌反應(yīng)1、2、3 h。試驗結(jié)束后對礦漿進(jìn)行過濾,濾渣進(jìn)行浸出毒性試驗,試驗結(jié)果如圖3所示。

      圖3 反應(yīng)時間對脫氰的影響Fig.3 Effects of reaction time on decyanation

      從圖3可以看出,隨著反應(yīng)時間的延長,氰化物去除效果增強,當(dāng)反應(yīng)時間為2 h時,浸出液氰化物濃度由14.6 mg/L降至0.026 mg/L,達(dá)到氰渣規(guī)范回填利用要求;繼續(xù)延長反應(yīng)時間至3 h,浸出液氰化物濃度變化不明顯??紤]成本效益等因素,推薦反應(yīng)時間為2 h。

      2.2 過氧化氫脫氰處理條件試驗

      2.2.1 反應(yīng)pH值條件試驗

      取1 L調(diào)漿后礦漿于攪拌槽中,攪拌過程加入過氧化氫10 mL,分四段投加,分別控制反應(yīng)pH值范圍在6.5~7.0、7.5~8.0、8.5~9.0、9.5~10.0,充分?jǐn)嚢? h。試驗結(jié)束后對礦漿進(jìn)行過濾,濾渣進(jìn)行浸出毒性試驗,試驗結(jié)果如圖4所示。

      圖4 反應(yīng)pH值對脫氰的影響Fig.4 Effects of reaction pH value on decyanation

      從圖4可以看出,反應(yīng)pH值對氰化物去除影響較大,控制pH值范圍在6.5~7.0時,浸出液氰化物濃度降低至0.036 mg/L,可以穩(wěn)定達(dá)到氰渣規(guī)范回填利用要求,再升高pH值時,氰化物去除效果不明顯,推薦過氧化氫氧化脫氰pH值范圍在6.5~7.0。

      2.2.2 過氧化氫投加量條件試驗

      取1 L調(diào)漿后礦漿于攪拌槽中,攪拌過程分別加入過氧化氫2、3、7、8、9、10、15 mL,分四段投加,控制反應(yīng)pH值范圍在6.5~7.0,充分?jǐn)嚢? h。試驗結(jié)束后對礦漿進(jìn)行過濾,濾渣進(jìn)行浸出毒性試驗,試驗結(jié)果如圖5所示。

      圖5 過氧化氫投加量對脫氰的影響Fig.5 Effects of hydrogen peroxide dosage on decyanation

      從圖5可以看出,隨著過氧化氫投加量增多,氰化物去除效果逐漸增強,當(dāng)過氧化氫投加量為10 mL時,浸出液氰化物濃度由14.6 mg/L降低至0.036 mg/L,可以穩(wěn)定達(dá)到氰渣規(guī)范回填利用要求,但繼續(xù)增加投加量至15 mL/L時,浸出液氰化物濃度變化不大,綜合考慮藥劑成本,推薦每L礦漿過氧化氫投加量為10 mL/L。

      2.3 驗證試驗

      2.3.1 CG101高效藥劑脫氰處理試驗

      取1 L調(diào)漿后礦漿于攪拌槽中,攪拌過程加入CG101高效藥劑7 g,分兩段投加,控制反應(yīng)pH值范圍在8.0~9.0,氣液比1∶50,攪拌反應(yīng)2 h。試驗結(jié)束后對礦漿進(jìn)行過濾,濾渣進(jìn)行浸出毒性試驗,試驗結(jié)果見表3。

      表3 CG101高效藥劑脫氰處理效果Table 3 CG101 high-efficiency agent decyanation treatment effect /(mgL-1)

      表3 CG101高效藥劑脫氰處理效果Table 3 CG101 high-efficiency agent decyanation treatment effect /(mgL-1)

      氰化物CuZnPbAsHgCdCrCr6+氰化尾渣0.03<0.040.08<0.1<0.2<0.000 04<0.05<0.03<0.004氰渣規(guī)范0.050.52.01.00.50.050.11.50.5

      2.3.2 過氧化氫脫氰處理試驗

      取1 L調(diào)漿后礦漿于攪拌槽中,攪拌過程加入過氧化氫10 mL,分四段投加,控制反應(yīng)pH值范圍在6.5~7.0,攪拌反應(yīng)2 h。試驗結(jié)束后對礦漿進(jìn)行過濾,濾渣進(jìn)行浸出毒性試驗,試驗結(jié)果表4。

      表4 過氧化氫脫氰處理效果Table 4 Hydrogen peroxide decyanation treatment effect /(mgL-1)

      表4 過氧化氫脫氰處理效果Table 4 Hydrogen peroxide decyanation treatment effect /(mgL-1)

      氰化物CuZnPbAsHgCdCrCr6+氰化尾渣0.032<0.040.55<0.1<0.2<0.000 04<0.05<0.03<0.004氰渣規(guī)范0.050.52.01.00.50.050.11.50.5

      由表3可知,采用CG101高效藥劑脫氰處理后,尾渣浸出液各污染物濃度均滿足氰渣規(guī)范回填利用要求。

      由表4可知,采用過氧化氫脫氰處理后,氰渣浸出液各污染物濃度均滿足氰渣規(guī)范回填利用要求。

      2.4 成本分析

      對CG101高效藥劑脫氰處理和過氧化氫脫氰處理的藥劑成本進(jìn)行分析,結(jié)果見表5。

      表5 脫氰處理工藝藥劑成本Table 5 Chemical costs of decyanation treatment process

      由表5可知,采用CG101高效藥劑脫氰處理每噸干尾礦的藥劑成本為48.2元,采用過氧化氫脫氰處理噸干尾礦的藥劑成本為37.7元,過氧化氫藥劑成本低于CG101高效藥劑,但是過氧化氫屬于危險化學(xué)品,在生產(chǎn)使用管理中手續(xù)辦理復(fù)雜,CG101高效藥劑不屬于危險化學(xué)品且為固態(tài),方便管理。

      3 結(jié)論

      1)采用無機(jī)鹽類高效藥劑CG101和過氧化氫對氰化尾渣進(jìn)行脫氰處理,處理后的尾渣毒性浸出液濃度均可以達(dá)到氰渣規(guī)范回填利用要求。

      2)CG101高效藥劑對氰化尾渣脫氰處理的最佳反應(yīng)條件為:每L礦漿投加量7 g、反應(yīng)pH值范圍在8.0~9.0、氣液比1∶50、反應(yīng)時間2 h。

      3)過氧化氫對氰化尾渣進(jìn)行脫氰處理的最佳試驗反應(yīng)條件為:每L礦漿所需過氧化氫投加量10 mL、反應(yīng)pH值范圍在6.5~7.0、反應(yīng)時間2 h。

      4)每噸干尾礦所需藥劑處理成本:用CG101高效藥劑時為48.2元,用過氧化氫時為37.7元。過氧化氫藥劑成本低于CG101高效藥劑,但是過氧化氫屬于危險化學(xué)品,在生產(chǎn)使用管理中手續(xù)辦理復(fù)雜,CG101高效藥劑不屬于危險化學(xué)品且為固態(tài),方便管理。

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