馬文禮,謝翼南,王艷芝,劉 鵬,劉 軍
(1.延安大學(xué),陜西 延安 716000;2.中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆 克拉瑪依 834003)
2020年5月12日,某石化公司柴油加氫制裝置往復(fù)壓縮機(jī)K-(3101+3301)/D機(jī)切換到C機(jī),運(yùn)行2 h后,三級(jí)蓋側(cè)進(jìn)氣閥溫度升高;2020年5月14日拆檢2個(gè)進(jìn)氣閥,發(fā)現(xiàn)蓋側(cè)進(jìn)氣閥閥片斷裂,氣閥卸荷叉爪限位擋塊有明顯被刮擦的痕跡,并且這兩個(gè)進(jìn)氣閥的擋塊寬度不一致,擋塊能否活動(dòng)以及活動(dòng)范圍也不一致。另外,卸荷器頂桿無(wú)較精確的限位、導(dǎo)向部件,擺動(dòng)幅度大,可能會(huì)影響無(wú)極氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)的工作精度。更換2個(gè)新進(jìn)氣閥后,于2020年5月15日開(kāi)機(jī)運(yùn)行至2020年6月12日發(fā)現(xiàn)三級(jí)蓋側(cè)進(jìn)氣閥溫度升高2℃后逐漸趨于穩(wěn)定,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)分析可能是由于閥片斷裂損傷造成,根據(jù)判斷可短期使用,決定增強(qiáng)監(jiān)測(cè),觀測(cè)使用;該機(jī)組運(yùn)行至2020年6月15日停機(jī),氮?dú)庵脫Q后合格后,于2020年6月16日拆檢蓋側(cè)與軸側(cè)進(jìn)氣閥,發(fā)現(xiàn)蓋側(cè)進(jìn)氣閥閥片斷裂、彈簧斷裂,鉗工維修班更換蓋側(cè)進(jìn)氣閥閥片與彈簧后回裝,軸側(cè)進(jìn)氣閥未更換任何配件回裝。2020年6月18日開(kāi)機(jī),運(yùn)行至2020年6月30日發(fā)現(xiàn)蓋側(cè)進(jìn)氣閥溫度升高,判斷是閥片斷裂損傷引起。停機(jī)置換后,于2020年7月1日拆檢。維修車間拆檢該壓縮機(jī)軸側(cè)、蓋側(cè)進(jìn)氣閥和排氣閥,發(fā)現(xiàn)該機(jī)組蓋側(cè)進(jìn)氣閥閥片斷裂,于是緊急維修更換新氣閥。
前言中所描述的壓縮機(jī)氣閥在僅僅3個(gè)月使用期間就多次出現(xiàn)氣閥閥片斷裂損傷,氣閥溫度升高等氣閥失效問(wèn)題。在更換氣閥后,再次運(yùn)行該機(jī)組時(shí),仍存在短暫使用后氣閥便出現(xiàn)故障的問(wèn)題。因此,對(duì)往復(fù)壓縮機(jī)氣閥進(jìn)行拆檢,并查閱該往復(fù)壓縮機(jī)的運(yùn)行、維修記錄,經(jīng)對(duì)比分析后,決定對(duì)該往復(fù)壓縮機(jī)氣閥的整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)改造,使氣閥在優(yōu)化設(shè)計(jì)改造后,氣閥的整體設(shè)計(jì)與功能參數(shù)滿足往復(fù)壓縮機(jī)的使用要求,提高往復(fù)壓縮機(jī)氣閥運(yùn)行的穩(wěn)定性,優(yōu)化往復(fù)壓縮機(jī)氣閥時(shí)用性,更好的發(fā)揮其應(yīng)用價(jià)值,降低維修頻率,減少維修費(fèi)用,為企業(yè)提高效益助力。
往復(fù)壓縮機(jī)是為氣體升壓的壓縮設(shè)備,屬于容積式壓縮機(jī)。而氣閥是往復(fù)壓縮機(jī)的重要組成部件,支撐著往復(fù)壓縮機(jī)吸入氣體、壓縮氣體的核心功能。但在往復(fù)壓縮機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,壓縮機(jī)氣閥存在閥片斷裂、氣閥溫度升高等故障,使得壓縮機(jī)機(jī)組切換過(guò)于頻繁、維修次數(shù)與維修難度增加,人工費(fèi)用與材料費(fèi)用等支出增加,企業(yè)蒙受損失。因此,為確保往復(fù)壓縮機(jī)運(yùn)行的可靠性與穩(wěn)定性,合理控制壓縮機(jī)氣閥檢修成本,就需進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)改造往復(fù)壓縮機(jī)氣閥,并通過(guò)對(duì)該部件的改造,減少往復(fù)壓縮機(jī)氣閥故障,維護(hù)相關(guān)企業(yè)的核心利益[1]。
最近2次的拆檢都有彈簧斷裂現(xiàn)象且彈簧斷裂的部位同時(shí)出現(xiàn)了閥片斷裂崩塊現(xiàn)象,可能是由于彈簧的耐疲勞強(qiáng)度差所造成,彈簧斷裂引起閥片表面受力不均勻,從而致使閥片在彈簧斷裂位置出現(xiàn)斷裂崩塊現(xiàn)象。另外,導(dǎo)致閥片與彈簧斷裂的原因也可能是因?yàn)闅忾y卸荷器叉爪在運(yùn)行過(guò)程中的不穩(wěn)定性造成閥片跟彈簧局部集中受力,從而導(dǎo)致閥片斷裂、彈簧斷裂、氣閥失效。從該機(jī)組最近半年的檢修情況分析可知,蓋側(cè)的進(jìn)氣閥使用壽命比軸側(cè)的少很多,由此推斷閥片和彈簧斷裂的原因不僅是由自身的原因引起,也可能還與其它因素有關(guān),比如無(wú)極氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)等。
以柴油加氫改制 K-(3101+3301)/C往復(fù)壓縮機(jī)三級(jí)氣閥為例。在匯總氣閥現(xiàn)有故障問(wèn)題,分析可能原因后,提出優(yōu)化設(shè)計(jì)改造思路,提高氣閥設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)、設(shè)計(jì)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)用創(chuàng)新型的組成材料,改善局部結(jié)構(gòu)以及尺寸等思路作為氣閥優(yōu)化設(shè)計(jì)改造的方向,具體表現(xiàn)為提高氣閥閥片材質(zhì)質(zhì)量,改變氣閥閥片尺寸,改造氣閥卸荷叉爪結(jié)構(gòu),優(yōu)化氣閥卸荷叉爪與無(wú)極氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)的配合等,落實(shí)氣閥的改造方案,解決氣閥在使用中存在的問(wèn)題,具體改造措施如下。
閥片改用英國(guó)威格斯最好的聚醚醚酮(PEEK)材料,以提高閥片自身質(zhì)量。聚醚醚酮(PEEK)材料是目前應(yīng)用最廣的高性能熱塑性工程塑料之一 ,聚醚醚酮(PEEK)材料的強(qiáng)度大、質(zhì)量輕,彈性變形大,彈性模量小,有利于減少?zèng)_擊變形和動(dòng)態(tài)變形。此外,聚醚醚酮(PEEK)材質(zhì)還具備其他的優(yōu)良性能,比如,具有出色的耐熱性、力學(xué)性能以及優(yōu)異的電絕緣性和高抗疲勞強(qiáng)度、穩(wěn)定的耐化學(xué)藥品性等[2]。同時(shí),聚醚醚酮(PEEK)材料具有優(yōu)異的耐熱、耐化學(xué)性能、機(jī)械性能,且其摩擦系數(shù)低,是一類良好的自潤(rùn)滑材料[3]。通過(guò)改善氣閥閥片的材質(zhì),提高氣閥閥片的自身強(qiáng)度,從而改善氣閥整體的質(zhì)量。
在優(yōu)化設(shè)計(jì)改造往復(fù)壓縮機(jī)氣閥時(shí),還應(yīng)準(zhǔn)確核算氣閥閥片所需應(yīng)力。通常情況下,往復(fù)壓縮機(jī)各大結(jié)構(gòu)中,其三級(jí)進(jìn)氣閥的閥孔明顯大于普通機(jī)組閥孔,因此在設(shè)計(jì)氣閥閥片時(shí),無(wú)需根據(jù)閥孔的大小來(lái)確定閥片大小,而是根據(jù)往復(fù)壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)氣缸打氣量的大小來(lái)確定閥片大小。合理的將現(xiàn)有閥片改小,將閥片直徑從160 mm更改為129 mm。繼而通過(guò)閥片直徑的改變,保證壓縮機(jī)注塑期間,氣閥閥片溫度的均勻性,改善閥片應(yīng)力條件,提升氣閥的整體強(qiáng)度。在氣閥閥片適當(dāng)變小的同時(shí),與氣閥閥片配合的彈簧也相應(yīng)減少,可以相應(yīng)的避免氣閥最外側(cè)彈簧的斷裂問(wèn)題,從而改善氣閥的整體有效性。
除此之外,為了延長(zhǎng)該壓縮機(jī)閥片的使用壽命,減少閥片磨損,提高其運(yùn)行的安全系數(shù),在延長(zhǎng)排氣閥片上彈性鋼絲直徑的基礎(chǔ)上,加厚閥片,將閥片厚度增加0.5 mm,以此控制閥片與壓縮機(jī)三級(jí)氣缸之間的縫隙,防止閥片損壞。在此期間,由于往復(fù)壓縮機(jī)三級(jí)排氣壓力通常不是很大,氣閥本身的升程一般為1.3~1.83 mm,所以在閥片厚度增加0.5 mm后,氣閥流量不會(huì)改變,并且閥片直徑變小的改造對(duì)進(jìn)一步完善氣閥工作性能,減弱氣閥使用過(guò)程中的流通阻力意義重大。
為全面解決往復(fù)壓縮機(jī)氣閥面臨的故障問(wèn)題,還重新設(shè)計(jì)了該壓縮機(jī)的進(jìn)氣閥卸荷叉爪。優(yōu)化設(shè)計(jì)改造前的進(jìn)氣閥卸荷叉爪的基本結(jié)構(gòu)為一級(jí),在改造后,則將該基本結(jié)構(gòu)調(diào)整為二級(jí)結(jié)構(gòu),如圖3所示。氣閥卸荷叉爪改造為二級(jí)結(jié)構(gòu)的目的是為了提升氣閥在壓縮機(jī)運(yùn)行過(guò)程中分配荷載的便捷性與均勻性,以便讓氣閥閥片本身的受力更均勻,改善閥片的受力狀態(tài),降低運(yùn)行過(guò)程中閥片與限制器產(chǎn)生的撞擊力。
另外,在排氣閥打開(kāi)后,所壓縮的氣體會(huì)經(jīng)排氣閥進(jìn)入下一區(qū)域。在壓縮氣體排出后,壓縮機(jī)需要卸載時(shí),如果無(wú)法及時(shí)將閥片頂開(kāi),容易引起“窗式損壞”。因此,在改造氣閥卸荷叉爪時(shí),還應(yīng)該確保氣閥卸荷叉執(zhí)行、控制裝置的穩(wěn)定性,使其能夠在各分程點(diǎn)靈活移動(dòng)。具體方法為通過(guò)卸荷器叉爪結(jié)構(gòu)的改變,使氣閥的外圈所有范圍都包含叉爪結(jié)構(gòu),隨后利用無(wú)極氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)高效精確啟閉進(jìn)、排氣閥,從而縮小進(jìn)、排氣閥使用時(shí)的啟閉時(shí)間,確保壓縮機(jī)負(fù)荷調(diào)節(jié)的有效性與及時(shí)性。同時(shí)需要注意的是,在改造氣閥卸荷叉抓結(jié)構(gòu)時(shí),還需按照公式△P=ξρ(U2/2),來(lái)計(jì)算氣閥的阻力損失,還要計(jì)算氣閥卸荷叉爪結(jié)構(gòu)恢復(fù)時(shí)所需的彈簧力,以及頂開(kāi)閥片時(shí)卸荷叉爪所受的阻力大小。上述公式中參數(shù)ρ、ξ、U、分別表示往復(fù)壓縮機(jī)內(nèi)部氣體的介質(zhì)密度;氣閥內(nèi)氣體流動(dòng)速度、氣閥卸荷器中的阻尼系數(shù)[4]。
綜上所述,為改善往復(fù)式壓縮機(jī)氣閥使用的有效性與平穩(wěn)性,從氣閥閥片材質(zhì)、氣閥閥片尺寸、氣閥閥片與氣閥彈簧的配合、氣閥卸荷叉爪結(jié)構(gòu)以及氣閥卸荷叉爪與無(wú)極氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)的配合等方面進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)改造,以便更好的解決往復(fù)壓縮機(jī)氣閥的故障問(wèn)題。除此之外,在往復(fù)壓縮機(jī)氣閥優(yōu)化設(shè)計(jì)改造中,還全面核查氣閥技術(shù)參數(shù)、設(shè)計(jì)指標(biāo)等,同時(shí)評(píng)估了優(yōu)化設(shè)計(jì)改造方案的可行性,保障氣閥整體優(yōu)化設(shè)計(jì)改造符合往復(fù)壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的要求,為企業(yè)增收創(chuàng)效提供技術(shù)與理論支持。