潘恒樂,王 俊,劉文勝,陳 鍇,鄧 燦,盛浩然
常德煙草機(jī)械有限責(zé)任公司,湖南省常德市武陵區(qū)長庚路999號 415000
ZJ116B型卷接機(jī)組是以ZJ116A型卷接機(jī)組[1]為技術(shù)平臺研制的一種雙煙道細(xì)支煙高速生產(chǎn)設(shè)備,額定生產(chǎn)速度為10 000支/min,是國內(nèi)卷煙企業(yè)細(xì)支煙生產(chǎn)的主力設(shè)備。煙支搓接是卷接機(jī)組生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序之一,其搓接效果直接影響卷煙質(zhì)量[2]。與常規(guī)卷煙相比,細(xì)支煙所用的接裝紙表面比較光滑,膠水黏性低,導(dǎo)致細(xì)支煙在搓接過程中容易出現(xiàn)接裝紙封口開裂、煙支泡皺等問題[3],影響卷煙質(zhì)量及設(shè)備運行效率。近年來,針對細(xì)支煙生產(chǎn)設(shè)備已有較多研究,何海鵬等[4]對現(xiàn)有檢測裝置進(jìn)行優(yōu)化,提高了超細(xì)支空管二元復(fù)合濾棒不合格品識別和剔除準(zhǔn)確性;潘恒樂等[5]改進(jìn)了梗簽二次分選裝置,減小了ZJ116B機(jī)組前后煙道卷煙質(zhì)量的差異;厲德俊等[6]基于GD121A型卷接機(jī)組設(shè)計了一種壓絲塊,有效提高了細(xì)支煙質(zhì)量合格率。針對煙支搓接工序,姜冬子等[7]利用氣缸驅(qū)動毛刷清潔搓板表面,降低了搓板堵塞次數(shù);張昆華等[8]基于ZJ17D型卷接機(jī)組設(shè)計了一種細(xì)支煙搓接裝置,通過增加煙支搓接圈數(shù)和提升溫度穩(wěn)定性提高了卷煙質(zhì)量;王伯楠等[9]設(shè)計了一種滾針搓板裝置,解決了傳統(tǒng)搓接技術(shù)中存在的剝離趨向問題;唐根利[10]分析了各種卷接機(jī)組中不同類型搓板的特點,并對不同形狀結(jié)構(gòu)的搓板提出了改進(jìn)方案。但針對細(xì)支煙高速卷接機(jī)組搓接時存在的質(zhì)量問題則鮮見研究報道。為此,通過分析ZJ116B機(jī)組的搓接原理,設(shè)計了一種短型搓板,以期解決搓板堵塞、煙支泡皺等問題,提高卷煙產(chǎn)品質(zhì)量。
ZJ116B機(jī)組搓接裝置主要由搓煙輪1、啟動軌3、搓板4和歸位輪5組成,見圖1。在生產(chǎn)中,啟動軌將組煙2從搓煙輪的承煙槽中撥出后,組煙在搓煙輪與搓板之間逆時針旋轉(zhuǎn)。由圖1b可見,組煙由雙倍長濾棒8、兩段煙條7及接裝紙6組成;接裝紙表面已涂膠,一端粘在濾棒和煙條上,剩余部分平鋪在搓煙輪上。濾棒和煙條在搓接過程中被接裝紙包裹粘接后形成雙倍長濾嘴卷煙,然后在歸位輪的作用下加速進(jìn)入搓煙輪的承煙槽中。
圖1 改進(jìn)前煙支搓接裝置結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure of cigarette rolling device before modification
如圖2a所示,搓板工作面與搓煙輪表面為同心圓弧,搓煙輪上兩個相鄰承煙槽之間圓弧對應(yīng)的角度α為11.18°,兩個相間承煙槽之間圓弧對應(yīng)的角度β為24.04°,搓板搓接面對應(yīng)的角度θ1為22.09°。由于α<θ1<β,組煙被啟動軌撥出承煙槽直至離開搓接面過程中,會再一次落入搓煙輪的承煙槽中,即出現(xiàn)“搓接落槽”現(xiàn)象(圖2b)。從組煙被啟動軌撥出承煙槽到出現(xiàn)“搓接落槽”,組煙被搓接的圈數(shù)為:
圖2 改進(jìn)前搓板尺寸和搓接過程示意圖Fig.2 Dimension of rolling block and cigarette rolling process before modification
式中:n1為搓接圈數(shù),圈;α為搓煙輪上兩個相鄰承煙槽之間圓弧對應(yīng)的角度,(°);R輪為搓煙輪半徑,mm;c為細(xì)支煙圓周,mm。
已知α=11.18°,R輪=166.325 mm,c=17 mm,則搓接圈數(shù)n1≈1.9圈。說明組煙出現(xiàn)“搓接落槽”時,接裝紙封口位于承煙槽邊緣附近。已知搓煙輪承煙槽深度為0.8 mm,組煙落入承煙槽后因受到的壓力變小而無法順利離開承煙槽,由此在承煙槽中產(chǎn)生滑動。由于接裝紙粘接尚不牢固,封口在搓煙輪滑動摩擦作用下,容易被承煙槽尖銳的邊緣扯開,導(dǎo)致膠水泄漏、污染搓板并造成煙支泡皺等問題。此外,組煙不能及時滑出承煙槽,還會在承煙槽的帶動下與前方煙支接觸進(jìn)而造成搓板堵塞。
為減少搓板堵塞次數(shù)和泡皺煙支數(shù)量,對搓板工作面和尺寸進(jìn)行了改進(jìn),設(shè)計了一種短型搓板,見圖3。短型搓板工作面分為過渡面1、搓接面2、卸膠槽3和支撐面4。其中,搓接面比接裝紙寬2~4 mm,表面噴涂金剛砂以增加摩擦力并提高耐磨性;卸膠槽用于排出溢出的膠水,避免在搓板表面形成膠垢,影響搓接質(zhì)量;支撐面上設(shè)計有縱向細(xì)齒槽,且縱向紋路比搓接面低0.2 mm,避免搓接時對煙條產(chǎn)生擠壓,提高卷煙外觀質(zhì)量。
圖3 改進(jìn)后短型搓板工作面及尺寸示意圖Fig.3 Schematic diagram of working surface and dimension of short rolling block after modification
為避免出現(xiàn)“搓接落槽”現(xiàn)象,改進(jìn)后搓接面對應(yīng)的角度θ2須小于搓煙輪上兩個相鄰承煙槽之間圓弧對應(yīng)的角度α;為使接裝紙完整包裹濾棒和煙條形成雙倍長濾嘴卷煙,組煙應(yīng)至少搓接滾動1圈,且搓接圈數(shù)n2越大,成品卷煙的搓接效果越好。因此,n2、θ2、α應(yīng)滿足以下條件:
式中:n2為改進(jìn)后搓接圈數(shù),圈;R輪為搓煙輪半徑,mm;c為細(xì)支煙圓周,mm;θ2為改進(jìn)后搓接面對應(yīng)的角度,(°);α為搓煙輪上兩個相鄰承煙槽之間圓弧對應(yīng)的角度,(°)。
采用CREO軟件(美國PTC公司)建立搓板和搓煙輪的裝配模型,在滿足公式(2)的條件下,改變θ2取值,得到不同的搓板模型,在避免“搓接落槽”現(xiàn)象和保證煙支搓接圈數(shù)的前提下,確定θ2=10.3°,n2≈1.8圈。
材料:“泰山(白將軍)”牌卷煙(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司青島卷煙廠)。
設(shè)備:ZJ116B型卷接機(jī)組(常德煙草機(jī)械有限責(zé)任公司);煙支外觀質(zhì)量在線檢測裝置(云南遠(yuǎn)足科技有限公司)。
方法:①ZJ116B機(jī)組運行速度為10 000支/min,分別統(tǒng)計改進(jìn)前后3周(每周5個工作日,每個工作日1班次,共檢測15班次)搓板堵塞次數(shù)和清潔次數(shù);②利用煙支外觀質(zhì)量在線檢測裝置對煙支進(jìn)行檢測,分別統(tǒng)計改進(jìn)前后3周泡皺煙支剔除數(shù)量。
由表1可見,煙支搓接裝置改進(jìn)后搓板堵塞次數(shù)由10.8次/班次降低到3.1次/班次,搓板清潔次數(shù)由13.0次/班次降低到5.8次/班次,減少了設(shè)備停機(jī)次數(shù),降低了設(shè)備維保強(qiáng)度。泡皺煙支剔除數(shù)量由改進(jìn)前的2 949支/班次減少到254支/班次,降低91.4%,有效提高了卷煙搓接質(zhì)量。
表1 煙支搓接裝置改進(jìn)前后測試數(shù)據(jù)Tab.1 Test data of cigarette rolling device before and after modification
改進(jìn)后的短型搓板減少了煙支搓接行程,避免在搓接過程中出現(xiàn)“搓接落槽”現(xiàn)象,解決了生產(chǎn)過程中搓板污染、接裝紙表面產(chǎn)生泡皺等問題。以ZJ116B型卷接機(jī)組生產(chǎn)的“泰山(白將軍)”牌卷煙為對象進(jìn)行測試,結(jié)果表明:改進(jìn)后搓板堵塞次數(shù)降低7.7次/班次,清潔次數(shù)減少7.2次/班次,泡皺煙支剔除數(shù)量減少91.1%,有效降低了設(shè)備維保強(qiáng)度,提高了卷煙外觀質(zhì)量。該技術(shù)可在其他細(xì)支煙卷接機(jī)組上推廣應(yīng)用。