張國偉, 李德武, 雷嘯天
(蘭州交通大學, 甘肅 蘭州 730070)
我國正處于高速鐵路和公路建設(shè)快速發(fā)展階段,隧道建設(shè)數(shù)量、總長度均居世界第一位,然而隧道在機械化施工方面還處于發(fā)展階段,尤其鋼拱架的安裝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)更是需要大量的工人。由于人工立拱施工速度慢、安裝質(zhì)量得不到保證,而且在拱頂部位安裝時易發(fā)生落石,存在較大的危險性,給隧道安全施工帶來了極大隱患,因此,迫切需要一種滿足機械化裝配的鋼拱架形式。
前人對于鋼拱架安裝機械設(shè)備進行了大量研究,趙岳[1]詳細介紹了XZGMT411多功能拱架安裝機在躍龍門隧道中的使用情況; 劉飛香[2]研發(fā)了SCDZ133智能型隧道多功能作業(yè)臺車,解決了隧道鋼拱架安裝勞動強度大、效率低等施工問題; 為了避免隧道立拱過程中人員發(fā)生工傷的情況,戶田建設(shè)設(shè)計了一種鋼拱架拼裝遠程無人化施工系統(tǒng)[3]; 何源福等[4]為了降低人工作業(yè)對施工的影響,設(shè)計了隧道掘進機(TBM)鋼拱架拼接機械手的抓取對接機構(gòu); 倪平利[5]介紹了新型隧道支護作業(yè)裝備的研究與應(yīng)用情況。但是,傳統(tǒng)鋼拱架節(jié)段在拱架安裝機械的輔助下,仍然需要人工進行螺栓連接,未能實現(xiàn)鋼拱架安裝的機械化。在鋼拱架接頭設(shè)計方面,汪俊波[6]設(shè)計了可縮動鋼拱架,分析了其在層狀軟巖彎折大變形隧道中的支護效果; 孫傳智等[7]介紹了一卡扣式機械連接預(yù)應(yīng)力混凝土實心方樁,為鋼拱架連接方式的改進和應(yīng)用提供了可靠依據(jù); 何滿潮等[8]針對擠壓型軟巖隧道大變形問題,研究了一種適用于軟巖大變形隧道的自適應(yīng)鋼拱架節(jié)點,并驗證了自適應(yīng)鋼拱架節(jié)點的可行性; 冉鑫[9]分析了耐火泥和阻尼材料的用量以及構(gòu)件開孔大小對可縮動鋼拱架承載性能的影響,為隧道鋼拱架節(jié)段接頭連接方式提供了借鑒。在隧道支護形式以及鋼拱架受力分析方面,曹岳嵩[10]以格魯吉亞E60高速公路F2標公路隧道項目為依托,在歐標體系下表明了優(yōu)化后鋼架設(shè)計方案的可行性; 鄧斌等[11]為控制軟巖變形,提出了“弱化錨桿+增強初期支護的剛度與強度”的支護方案; 王利明等[12]針對北疆供水二期KS隧洞工程,建立了鋼拱架穩(wěn)定性判斷流程和安全等級; 榮耀等[13]針對船頂隘隧道穿越斷層破碎帶時出現(xiàn)變形過大現(xiàn)象,提出了減小鋼拱架間距、增加初期支護強度的支護方案,驗證了支護優(yōu)化的可行性; 李君杰等[14]推導(dǎo)出雙參數(shù)彈性地基模型下的徑向位移和內(nèi)力公式,為隧道鋼拱架受力分析提供了可靠的理論依據(jù); 廖偉等[15]以下穿渝湘高速公路的鳳咀江鐵路隧道為背景,研究不同圍巖和不同拱架間距下隧道初期支護鋼拱架的應(yīng)力分布規(guī)律。綜上所述,目前關(guān)于能夠滿足機械化施工的鋼拱架形式研究較少,但是傳統(tǒng)鋼拱架形式又不能滿足機械化施工的要求,安裝主要依靠人工,拼裝質(zhì)量和效率得不到保障。
本文在現(xiàn)有機械化裝備、鋼拱架接頭連接方式以及拱架承載能力研究的基礎(chǔ)上,為加快裝配式隧道及地下工程建設(shè)技術(shù)的發(fā)展,總結(jié)已有研究成果,提出滿足機械化裝配的折疊式鋼拱架; 在隧道開挖支護過程中,折疊式鋼拱架可以利用多功能作業(yè)臺車進行立拱,降低工人勞動強度,提高立拱效率。
折疊式鋼拱架是一種適用于機械化裝配的新型拱架形式,至少包括2個拱架單元,相鄰的拱架單元之間為轉(zhuǎn)動連接,拱架單元通過卡接結(jié)構(gòu)進行拼接。卡接結(jié)構(gòu)實現(xiàn)相鄰拱架單元之間的固定,無需人工再對拱架單元的連接端進行螺栓固定,提升了鋼拱架的安裝效率和質(zhì)量,減輕了操作人員的勞動強度。
折疊式鋼拱架如圖1所示。結(jié)構(gòu)包含不同尺寸的鋼拱架節(jié)段和接頭裝置,根據(jù)隧道斷面尺寸和施工方法,利用連接裝置將加工的鋼拱架節(jié)段進行洞外拼接,在隧道施工現(xiàn)場通過多功能作業(yè)臺車,可以實現(xiàn)隧道鋼拱架機械化安裝。
圖1 折疊式鋼拱架
折疊式鋼拱架接頭裝置屬于卡接裝置,如圖2所示??ń咏Y(jié)構(gòu)如圖3所示,包括設(shè)置在一個拱架節(jié)段上的錐型端頭和設(shè)置在另一個拱架節(jié)段上的彈性卡扣位。在彈性卡扣位內(nèi)部設(shè)有用于容納錐型端頭的空腔和彈性卡圈,彈性卡圈如圖4所示。將折疊式鋼拱架展開后,錐型端頭卡入彈性卡扣位中,即可將鋼拱架節(jié)段之間連接定位。
圖2 折疊式鋼拱架接頭裝置
折疊式鋼拱架節(jié)段根據(jù)隧道斷面尺寸進行加工制作,節(jié)段之間用連接裝置進行連接。將連接裝置的鋼板和拱架節(jié)段進行焊接,焊縫應(yīng)飽滿。鉸鏈規(guī)格的選取、錐型端頭和彈性卡扣位的數(shù)量和規(guī)格根據(jù)受力計算確定。
圖3 卡接結(jié)構(gòu)
圖4 彈性卡圈
彈性卡扣位的空腔內(nèi)徑是錐形端頭直徑的1.05~1.1倍,彈性卡圈的內(nèi)徑是錐形端頭直徑的4/5~19/20,這樣既能保證錐形端頭通過彈性卡扣位空腔,又能保證彈性卡圈卡緊錐形端頭,使得折疊式鋼拱架結(jié)構(gòu)的連接裝置滿足構(gòu)造要求。
彈性卡扣位內(nèi)設(shè)有安裝彈性卡圈的環(huán)形槽,其規(guī)格為彈性卡圈的1.1~1.5倍,當錐型端頭穿過彈性卡圈時,可以為彈性卡圈提供膨脹空間。彈性卡圈上設(shè)有缺口,使其易實現(xiàn)膨脹變形和復(fù)原; 彈性卡圈由彈簧鋼制成,具有良好的彈性變形能力。
新烏鞘嶺隧道進口位于天祝縣打柴溝鎮(zhèn),出口位于安遠鎮(zhèn),最大埋深952 m,全長17 125 m。裝配式鋼拱架安裝試驗位于新烏鞘嶺隧道進口段,該段采用長臺階法施工,上臺階高度為7.11 m,下臺階高度為3.05 m,臺階長度為35~50 m。隧道斷面尺寸如圖5所示。
依據(jù)新烏鞘嶺隧道進口段地質(zhì)勘探報告,進口段為Ⅴ級軟弱圍巖,采用我國現(xiàn)行《鐵路隧道設(shè)計規(guī)范》所推薦的破損階段法進行荷載計算,可得垂直圍巖壓力和水平圍巖壓力分別為259.2 kPa和103.7 kPa。模型參數(shù)如表1所示。
圖5 隧道斷面尺寸(單位: cm)
表1 模型參數(shù)
上臺階鋼拱架分為3段,鋼拱架連接裝置分別位于隧道中心線兩側(cè)45°。利用ABAQUS有限元軟件,采用荷載結(jié)構(gòu)法建模,分別給鋼拱架施加垂直和水平圍巖壓力。由于拱腳鎖腳錨桿的作用,鋼拱架兩端拱腳邊界約束條件設(shè)置為完全固定; 鋼拱架網(wǎng)格劃分選擇結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,單元類型為C3D8R(8節(jié)點六面體線性減縮積分單元)。
為了提高數(shù)值模擬結(jié)果的合理性和可靠性,通過對計算模型進行合理的簡化,提高模型計算結(jié)果的可靠性。連接端頭鋼板之間的鉸接裝置賦予ABAQUS中的組合連接屬性HINGE來模擬,其由平移連接屬性JOIN和旋轉(zhuǎn)連接屬性REVOLUTE組合而成,2個連接點之間不允許發(fā)生相對平移,只能沿著一個方向發(fā)生相對旋轉(zhuǎn); 將彈簧卡扣對錐形端頭的約束作用進行綁定簡化,其符合連接裝置的作用機制。折疊式鋼拱架計算模型如圖6所示,鋼拱架接頭局部結(jié)構(gòu)如圖7所示。
折疊式鋼拱架位移如圖8所示。由圖可知,折疊式鋼拱架在隧道圍巖壓力的作用下,鋼拱架位移呈現(xiàn)左右對稱狀態(tài)。拱頂處鋼拱架豎向位移達到最大值,至兩側(cè)逐漸減??; 拱架豎向位移為70.6 mm,未超出隧道拱頂沉降允許值。
圖6 折疊式鋼拱架計算模型
圖7 鋼拱架接頭局部結(jié)構(gòu)
圖8 折疊式鋼拱架位移(單位: mm)
折疊式鋼拱架主應(yīng)力如圖9所示,受拉為正,受壓為負。鋼拱架在圍巖壓力作用下,最大主應(yīng)力以受壓為主(見圖9(a)),最小主應(yīng)力以受拉為主(見圖9(b)),應(yīng)力集中主要出現(xiàn)在拱腳位置,因此,隧道鋼拱架架設(shè)時,要對拱腳位置進行補強,防止鋼拱架在拱腳位置破壞。折疊式鋼拱架最大壓應(yīng)力為51.5 MPa,最大拉應(yīng)力為34.8 MPa,根據(jù)第三強度理論,鋼拱架的最大切應(yīng)力為86.3 MPa,未達到允許應(yīng)力,結(jié)構(gòu)安全。
(a) 最大主應(yīng)力
(b) 最小主應(yīng)力
彈性錐頭主應(yīng)力如圖10所示,應(yīng)力集中部位主要在錐頭與定位鋼板連接處,彈性錐頭所受的最大拉應(yīng)力為166.0 MPa,最大壓應(yīng)力為52.8 MPa,均為超出彈性錘頭的屈服強度。由于彈性錐頭受力較為復(fù)雜,而強度理論就是關(guān)于建立空間復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài)下材料的強度條件,所以根據(jù)第三強度理論可得,彈性錐頭的最大切應(yīng)力為218.8 MPa,未達到彈性錐頭抗剪強度250 MPa,接頭連接處是安全的。
(a) 最大主應(yīng)力
(b) 最小主應(yīng)力
首先,通過多功能作業(yè)臺車進行折疊式鋼拱架洞外拼裝試驗,結(jié)果表明其工作性能可以滿足隧道鋼拱架安裝機械化。折疊式鋼拱架拼裝試驗如圖11所示。
圖11 折疊式鋼拱架拼裝試驗
然后,在新烏鞘嶺隧道進口段上臺階進行折疊式鋼拱架洞內(nèi)安裝試驗,如圖12所示。
(a)
(b)
根據(jù)現(xiàn)場試驗統(tǒng)計,立拱人員由原來的9人減少到3人(1名操作手+2名工人),1榀拱架安裝用時由原來的1.5~2 h/榀降低至1 h/榀。施作過程中遇到的主要難點為多功能作業(yè)臺車拱架抓取頭靈活度不夠,抓取拱架耗時較長; 折疊式鋼拱架受空間限制,在掌子面不能順利撐開等問題。
最后,通過折疊式鋼拱架洞外和洞內(nèi)安裝試驗,總結(jié)了利用多功能臺車安裝過程中的技術(shù)要點:
1)安裝前清除兩側(cè)鋼架底腳下的虛渣及雜物,當拱腳(或拱墻)超挖,不能用土回填,應(yīng)采用混凝土墊塊進行調(diào)整; 并檢查開挖斷面凈空是否合格,合格后測定出路線中心,確定鋼拱架的高程和橫向位置,確保其不偏斜、扭曲,并位于同一鉛垂面。
2)根據(jù)測設(shè)位置,利用拱架安裝機將整榀鋼架一次性舉升提起,先安裝拱部中間節(jié)段,根據(jù)測量點并通過拱架安裝機的一個抓臂將拱架固定,然后分別通過另外2個抓臂將兩側(cè)的鋼拱架節(jié)段打開,利用鉸接板的連接裝置確保拱架連接牢固,并固定在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上。
3)鋼架架立完成后,利用拱架安裝機的鉆錨注一體設(shè)備施作鎖腳錨管,為加強鎖腳錨管的剛度,利用自帶注漿機在鎖腳錨管內(nèi)填充水泥砂漿; 當折疊式鋼架和初噴層之間有較大間隙時,環(huán)向應(yīng)每隔2 m用混凝土預(yù)制塊楔緊,且應(yīng)盡快進行噴混凝土作業(yè),并將鋼架背后用噴射混凝土填充密實,使鋼架與噴混凝土形成共同受力結(jié)構(gòu)。
1)結(jié)合裝配式隧道及地下工程建造技術(shù)理念,設(shè)計了一種適用于機械化裝配的折疊式鋼拱架,并在新烏鞘嶺隧道進口段得到應(yīng)用。
2)通過數(shù)值模擬表明,折疊式鋼拱架在隧道圍巖壓力的作用下,拱頂處鋼拱架豎向位移最大,至兩側(cè)逐漸減小,且拱頂豎向位移為70.6 mm,未超過變形允許值。
3)根據(jù)第三強度理論,鋼拱架最大切應(yīng)力為86.3 MPa,未達到允許應(yīng)力,結(jié)構(gòu)安全。
4)總結(jié)了折疊式鋼拱架在隧道及地下工程裝配施工的技術(shù)要點。
5)尚存在難以解決的問題主要是多功能作業(yè)臺車立拱的靈活性,應(yīng)對其機械性能進行優(yōu)化,進而滿足拱架安裝的機械化。