馮海軍 吳俊良
摘要:文章依托重慶兩江新區(qū)人高路二期道路工程(K0+000~K1+240)項(xiàng)目明月湖隧道初期支護(hù)鋼架施工,運(yùn)用PDCA循環(huán)理論,確認(rèn)了隧道鋼拱架施工過程中主要質(zhì)量通病為鋼拱架傾斜度偏差,并確認(rèn)了產(chǎn)生這一質(zhì)量通病的主要原因是開挖施工出現(xiàn)超欠挖、左右導(dǎo)洞鋼架定位誤差和接頭螺栓未擰緊。采取質(zhì)量控制措施后,隧道初期支護(hù)鋼架施工質(zhì)量明顯提高,鋼架施工合格率達(dá)到了94.3%,超過了92.5%的設(shè)定目標(biāo)值。
關(guān)鍵詞:雙側(cè)壁導(dǎo)坑法;大斷面淺埋隧道;PDCA循環(huán);質(zhì)量控制
中國(guó)分類號(hào):U455.7
0引言
隨著城市建設(shè)的不斷發(fā)展,大量城市隧道建設(shè)工程日益增加。同時(shí),隧道結(jié)構(gòu)又受制于城區(qū)地形、地貌和地質(zhì)條件的制約,分離式隧道在實(shí)施過程中極為受限,而單洞四車道超大斷面淺埋市政隧道的布置方式能夠很好地適應(yīng)這樣的條件[1-2]。
大斷面淺埋隧道的工程施工一般都有較大難度,要考慮加強(qiáng)隧道設(shè)計(jì)與施工的質(zhì)量,對(duì)施工技術(shù)的要求較高。只有積極優(yōu)化施工技術(shù),不斷提升施工質(zhì)量,才能保障隧道工程的安全性,推進(jìn)全路段的標(biāo)準(zhǔn)化施工[3]。
提高隧道施工質(zhì)量,需在施工過程中落實(shí)質(zhì)量檢查,匯總質(zhì)量通病、進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并確認(rèn)要因,才能有針對(duì)性地提高隧道施工質(zhì)量。
本文以重慶兩江新區(qū)人高路二期道路工程(K0+000~K1+240)項(xiàng)目明月湖隧道為依托,針對(duì)初期支護(hù)施工過程中的質(zhì)量控制要點(diǎn)進(jìn)行排查、分析,并采取相應(yīng)措施以提高初期支護(hù)施工質(zhì)量。
為有效提升大斷面淺埋隧道初期支護(hù)的施工質(zhì)量,本次研究主要采用PDCA循環(huán)理論進(jìn)行分析,確認(rèn)初期支護(hù)期間產(chǎn)生的質(zhì)量通病,并確認(rèn)產(chǎn)生該癥結(jié)的主要原因以及采取有效措施提升初期支護(hù)施工質(zhì)量。
PDCA循環(huán)理論是一個(gè)能夠有效控制施工質(zhì)量的工具,目前在工程項(xiàng)目中已得到廣泛的應(yīng)用,每次實(shí)施均需經(jīng)過計(jì)劃、執(zhí)行、檢查以及處理四個(gè)階段,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行整體調(diào)整并逐漸完善。通過PDCA不間斷的循環(huán),并在項(xiàng)目實(shí)施過程中熟練運(yùn)用,能有效地提高工作效率,使得項(xiàng)目的管理系統(tǒng)形成良性循環(huán)[4]。
1工程概況
人高路二期道路工程(K0+000~K1+240)項(xiàng)目已實(shí)施完成的一期終點(diǎn)為人高路-機(jī)東北交叉口,由南往北與黃胡路相交形成簡(jiǎn)易菱形立交,主線右線K0+300~K0+630設(shè)置一座隧道。隧道全長(zhǎng)330 m,包含220 m暗洞+110 m明洞。施工計(jì)劃從K0+355明暗交接處入洞,由小樁號(hào)向大樁號(hào)方向掘進(jìn)。隧道最大埋深為29 m,隧道橫斷面開挖跨徑凈寬為17.25 m,為單洞四車道隧道,屬于大斷面淺埋隧道,采用雙側(cè)壁導(dǎo)坑法進(jìn)行初期支護(hù)施工,如圖1所示。
隧道洞身按新奧法原理進(jìn)行設(shè)計(jì),初期支護(hù)以錨、網(wǎng)、噴為主要支護(hù)手段,必要時(shí)輔以超前支護(hù)、鋼拱架及地層加固等措施,合理利用圍巖的自承能力。支護(hù)參數(shù)綜合考慮工程水文地質(zhì)條件、埋置深度、地下地表構(gòu)筑物、結(jié)構(gòu)跨度及施工方法等因素,按工程類比法結(jié)合數(shù)值模擬擬定(圖2)。
2質(zhì)量通病分析
明月湖隧道開始初期支護(hù)施工后,隧道質(zhì)量管理小組針對(duì)初期支護(hù)施工質(zhì)量進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)初期支護(hù)施工合格率僅為89.5%,隧道施工質(zhì)量仍有較大提升空間,于是質(zhì)量管理小組確定了如圖3所示質(zhì)量提升目標(biāo),即92.5%。
對(duì)不合格點(diǎn)進(jìn)一步分析,發(fā)現(xiàn)在初期支護(hù)施工中存在如圖4所示質(zhì)量通病并整理成頻率分布直方圖。
根據(jù)圖4頻率分布直方圖所示,隧道初期支護(hù)鋼拱架安裝傾斜度偏差為隧道初期支護(hù)施工質(zhì)量合格率未達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的主要癥結(jié),若將該主要質(zhì)量通病解決,合格率將達(dá)到93.3%,滿足設(shè)定目標(biāo)值的要求。
3主要原因分析
針對(duì)“鋼拱架傾斜度偏差”這一影響項(xiàng)目隧道初期支護(hù)施工的主要質(zhì)量通病進(jìn)行分析,確認(rèn)了造成該質(zhì)量通病的主要原因,如表1所示。
3.1開挖施工出現(xiàn)超欠挖
產(chǎn)生“鋼拱架傾斜度偏差”這一質(zhì)量通病的首個(gè)原因?yàn)殚_挖施工出現(xiàn)超欠挖,質(zhì)量管理小組按照規(guī)范中“每1 m 2內(nèi)超欠挖面積不宜大于0.1 m 2”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果,超欠挖測(cè)量結(jié)果與鋼架安裝傾斜度偏差合格率分析結(jié)果如表2所示。
根據(jù)表2所示結(jié)果,總體合格率為70%,未出現(xiàn)>0.1 m 2超欠挖面積僅有一處鋼架安裝傾斜度偏差不合格,而超欠挖>0.1 m 2的開挖樁號(hào)合格率僅為16.7%,因此可確認(rèn)開挖施工出現(xiàn)超欠挖是造成“鋼拱架傾斜度偏差“這一質(zhì)量通病的一大因素。若將超欠挖問題全部解決,鋼拱架傾斜度偏差合格率將達(dá)到95%。
3.2左右導(dǎo)洞鋼架定位誤差
根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求,采用雙側(cè)壁導(dǎo)坑法施工。首先施工右上導(dǎo)洞,隨后施工左上導(dǎo)洞,左上導(dǎo)洞與右上導(dǎo)洞施工期間鋼架定位若存在較大誤差,施工后行中上導(dǎo)洞鋼架封閉成環(huán)后就會(huì)造成鋼拱架安裝傾斜度的偏差,因此左右導(dǎo)洞鋼架定位誤差也有可能為造成初期支護(hù)鋼拱架安裝傾斜度偏差的一大因素。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,按照規(guī)范中“鋼架軸線連接偏位要求不超過±3 mm”的要求進(jìn)行控制測(cè)量,左右導(dǎo)洞鋼架定位誤差測(cè)量數(shù)據(jù)與鋼拱架傾斜度偏差合格率分析結(jié)果如表3所示。
根據(jù)表3所示結(jié)果,總體合格率為60%,而定位偏差>3 mm的部分共有10處,且>3 mm部分的樁號(hào)合格率僅為20%,因此可以確認(rèn)鋼架施工過程中左右導(dǎo)洞鋼架定位偏差是造成“鋼拱架傾斜度偏差”這一質(zhì)量通病的又一原因。若將左右導(dǎo)洞鋼架定位偏差這一問題全部解決,合格率將提高至95%。
3.3接頭螺栓未擰緊
根據(jù)原設(shè)計(jì)圖紙,隧道鋼拱架的連接采用4個(gè)8.8級(jí)高強(qiáng)螺栓進(jìn)行連接。根據(jù)《緊固件機(jī)械性能有效力矩型鋼鎖緊螺母》(GB/T 309/.9-2010)[5]的要求,第一次擰入的力矩應(yīng)為108 N·m。采用扭力扳手對(duì)接頭螺栓安裝的質(zhì)量進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有多處接頭螺栓擰緊扭矩不滿足要求,如表4所示。
由此,可確認(rèn)接頭螺栓未擰緊為產(chǎn)生鋼拱架傾斜度偏差的主要原因,若將這一問題完全解決,合格率將達(dá)到90%以上,因此需針對(duì)接頭螺栓的施工工藝進(jìn)行優(yōu)化。
4質(zhì)量控制措施
4.1提高光面爆破精度
為解決開挖施工出現(xiàn)超欠挖問題,應(yīng)根據(jù)隧道施工地質(zhì)條件優(yōu)化爆破施工措施,提高光面爆破的精度。
提高光面爆破精度的主要措施為提高爆破施工鉆眼精度。上崗前應(yīng)加強(qiáng)對(duì)鉆孔人員的教育培訓(xùn),使其明確光面爆破施工鉆孔的相關(guān)參數(shù),采取定人、定鉆、定眼的現(xiàn)場(chǎng)管控措施。此外,還需嚴(yán)格按照要求控制鉆孔施工精度,按照設(shè)計(jì)要求逐榀開挖,單孔深度控制在50 cm為宜。
采取提高鉆眼精度的管控措施后,開挖效果明顯,針對(duì)后續(xù)施工右上導(dǎo)洞K0+400~K0+410段的20榀鋼架爆破施工情況進(jìn)行檢查,每1 m 2超欠挖面積>0.1 m 2的開挖面數(shù)量下降至1處,優(yōu)于之前調(diào)查的7處。
4.2提高測(cè)量精度
為解決鋼架安裝過程中左右導(dǎo)洞鋼架定位偏差的問題,應(yīng)采取提高測(cè)量精度的措施以保障左右導(dǎo)洞鋼架定位在統(tǒng)一軸線上。
左上、右上導(dǎo)洞鋼架定位測(cè)量的控制點(diǎn)在原來基礎(chǔ)上再增加5個(gè)測(cè)點(diǎn),以保證左上、右上導(dǎo)洞的軸線誤差控制在3 mm以內(nèi),在施工中上導(dǎo)洞時(shí),鋼架傾斜度偏差便可有效減少。
加密測(cè)點(diǎn)后,針對(duì)K0+400~K0+410的20榀左、右導(dǎo)洞鋼架軸線偏差進(jìn)行檢查后發(fā)現(xiàn),左、右導(dǎo)洞鋼架軸線偏差>3 mm的點(diǎn)數(shù)由原來的10個(gè)點(diǎn)減少至3個(gè)點(diǎn),實(shí)施效果明顯。
4.3優(yōu)化螺栓安裝工藝
在明確接頭螺栓未擰緊為產(chǎn)生鋼拱架傾斜度偏差的主要原因后,需立即采取接頭螺栓施工工藝的優(yōu)化以提高隧道初期支護(hù)施工質(zhì)量。
經(jīng)調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)施工班組主要采用不帶數(shù)顯功能的電動(dòng)扳手進(jìn)行鋼拱架連接螺栓的施工,而采用該種扳手施工無法確認(rèn)螺栓的擰緊扭矩是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的扭矩值。
因此,項(xiàng)目質(zhì)量管理小組購(gòu)入了一批帶數(shù)顯功能的電動(dòng)扳手并在施工班組中進(jìn)行推廣。
5效果檢查
經(jīng)過針對(duì)產(chǎn)生鋼拱架傾斜度偏差這一質(zhì)量通病的三個(gè)主要原因采取質(zhì)量控制措施后,明月湖隧道初期支護(hù)鋼拱架傾斜度偏差的質(zhì)量通病得以有效解決。通過對(duì)比圖3與圖5的頻率分布直方圖及實(shí)施前后精準(zhǔn)度問題排列圖可知,“鋼拱架傾斜度偏差”這一質(zhì)量通病的影響頻率從原來的41.7%減少到11.8%,已不再是明月湖隧道施工中合格率不達(dá)標(biāo)的主要原因癥結(jié)。
解決鋼拱架傾斜度偏差這一主要質(zhì)量通病后,經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)量管理小組人員復(fù)查,合格率達(dá)到了94.3%,高于前期設(shè)定的目標(biāo)值,如圖6所示。
6結(jié)語
本文以重慶兩江新區(qū)人高路二期道路工程(K0+000~K1+240)項(xiàng)目明月湖隧道為依托,運(yùn)用PDCA循環(huán)的方法,準(zhǔn)確識(shí)別了大斷面淺埋隧道初期支護(hù)施工中的主要質(zhì)量通病,并確認(rèn)產(chǎn)生質(zhì)量通病的主要原因。經(jīng)過有針對(duì)性地采取相應(yīng)措施,有效提高了大斷面淺埋隧道初期支護(hù)施工成品的合格率,同時(shí)為類似工程項(xiàng)目提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
參考文獻(xiàn):
[1]寇君淑.公路隧道施工階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制研究[D].西安:西安工業(yè)大學(xué),2016.
[2]周雅.超大斷面淺埋軟弱圍巖市政隧道施工工法研究[D].貴陽:貴州大學(xué),2019.
[3]朱維申,何滿潮.復(fù)雜條件下圍巖動(dòng)態(tài)施工力學(xué)[M].重慶:重慶大學(xué)出版社,2001.
[4]程麗麗.盤道嶺隧道王程施王質(zhì)量控制研究[D].阜新:遼寧工程技術(shù)大學(xué),2018.
[5]GB/T 309/.9-2010,緊固件機(jī)械性能有效力矩型鋼鎖緊螺母[S].