楊坤華 ,馬昌祥 ,譚興旺 ,楊 帆 ,鄒 強(qiáng) ,代 超 ,陳 翀
(貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司遵義卷煙廠,貴州 遵義 563000)
《卷煙物理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》中定義的煙箱外觀缺陷名稱,根據(jù)破損程度分,A類缺陷:箱體嚴(yán)重破損,箱體破損露出卷煙條盒;C類缺陷:箱體破損,箱體破損但未露出條盒。在煙條包裝過(guò)程中,一般采用瓦楞紙卷煙包裝箱,為保護(hù)煙條,煙箱的材質(zhì)具有一定的硬度,在折疊過(guò)程中反彈力真實(shí)存在。YP18B型裝封箱機(jī)是用于卷煙包裝的機(jī)電一體化設(shè)備,受其工作原理的限制,要求煙箱在折疊過(guò)程中不能有較大的反彈力,原因是紙箱側(cè)邊箱蓋反彈力較大會(huì)造成紙箱折疊不良,而導(dǎo)致箱體破損,煙箱破損將會(huì)造成煙條損壞、輸送通道堵塞等問(wèn)題,影響著產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
YP18B型裝封箱機(jī)是用于卷煙包裝的光機(jī)電一體化設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了條盒的收集、堆垛、裝箱、封箱等全過(guò)程的自動(dòng)化。如圖1所示,在生產(chǎn)中,利用真空負(fù)壓原理,紙箱成形裝置中帶吸盤(pán)的機(jī)械手從紙箱輸送裝置中直接吸取箱坯,并將紙箱打開(kāi)成型[1]。煙條通道通過(guò)皮帶傳輸將成品煙條輸送到堆垛工位,煙條到位后通過(guò)安裝在堆垛裝置主軸上的凸輪將其提升,堆垛機(jī)構(gòu)向上提升一層為5條煙。隨著升降器升高到限定高度時(shí),轉(zhuǎn)而下降,煙條就被放置在定位器上,這樣如此反復(fù)。當(dāng)堆垛的層數(shù)達(dá)到5層時(shí),堆垛完成,控制推煙板將一垛煙條推入紙箱。隨著第二垛煙條被推入紙箱,箱滿信號(hào)檢測(cè)開(kāi)關(guān)發(fā)出信號(hào),擋煙板底座退回,真空關(guān)閉,吸杯釋放,凸輪連桿機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)的后側(cè)折邊機(jī)構(gòu)向前推動(dòng)兩個(gè)后側(cè)折板向內(nèi)折進(jìn)90°,然后紙箱后推手推動(dòng)裝滿煙條的紙箱沿著紙箱軌道經(jīng)過(guò)固定折邊機(jī)構(gòu)、噴膠系統(tǒng)將膠噴到側(cè)蓋上,主傳動(dòng)軸返回原點(diǎn)位置。在下一個(gè)工作循環(huán)紙箱前推手的推動(dòng)下,經(jīng)過(guò)膠帶自動(dòng)粘貼裝置,進(jìn)入下游機(jī)[2]。至此,一個(gè)完整的全自動(dòng)裝箱、封箱操作過(guò)程結(jié)束。
圖1 YP18B型裝封箱機(jī)的工作流程圖
經(jīng)統(tǒng)計(jì),遵義卷煙廠YP18B型裝封箱機(jī)產(chǎn)生的煙箱破損率為2.865件/千箱(其中一箱煙包含有5件煙箱),缺陷率大大高于該廠YP11型裝封箱機(jī),嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量,增加了原輔料消耗,降低了生產(chǎn)效率。若該類產(chǎn)品流入市場(chǎng),將對(duì)公司品牌形象造成較大的負(fù)面影響,若在成品區(qū)人工搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該類缺陷煙箱,需通過(guò)人工將其搬運(yùn)到裝封箱工段,大大耗費(fèi)人力。調(diào)查發(fā)現(xiàn),破損的煙箱中94.44%為煙箱端蓋破損,并全部發(fā)生在煙箱端蓋的折疊封裝工序中。為此,解決YP18B型裝封箱機(jī)造成的煙箱端蓋破損問(wèn)題迫在眉睫。
在YP18B型裝封箱機(jī)的煙箱端蓋折疊工序中,由長(zhǎng)邊固定折疊板完成煙箱長(zhǎng)邊端蓋的折疊,后短邊折疊板完成后短邊端蓋的預(yù)折疊,隨著煙箱前移,后短邊折疊板收回,長(zhǎng)邊端蓋在內(nèi)收的同時(shí),護(hù)住后短邊端蓋,防止其發(fā)生反彈。在完成折疊和成型的過(guò)程中,后短邊端蓋無(wú)獨(dú)立的折疊固定機(jī)構(gòu),且前固定折疊板與后短邊折疊板間距過(guò)大,無(wú)法實(shí)現(xiàn)后短邊端蓋的無(wú)縫交接,若過(guò)程中后短邊端蓋出現(xiàn)反彈,將導(dǎo)致煙箱破損。
結(jié)論:YP18B型裝封箱機(jī)在進(jìn)行煙箱的折疊過(guò)程中,煙箱后短邊端蓋無(wú)獨(dú)立的可靠機(jī)構(gòu)進(jìn)行固定,可能因反彈而出現(xiàn)破損,甚至將設(shè)備卡壞。本文將研究該問(wèn)題的有效解決方案。
結(jié)合YP18B型裝封箱機(jī)的設(shè)備結(jié)構(gòu)和煙箱折疊的工作流程,設(shè)計(jì)一套煙箱端蓋折疊輔助裝置,計(jì)劃在前固定折疊板上安裝輔助折疊板,當(dāng)煙箱即將離開(kāi)后短邊折疊板時(shí),氣缸帶動(dòng)輔助折疊板前移,繼續(xù)護(hù)住后短邊端蓋,隨著后短邊端蓋進(jìn)入前固定折疊板區(qū)域,不可能發(fā)生反彈后,氣缸再次帶動(dòng)輔助折疊板退回。輔助折疊裝置的機(jī)械部分由輔助折疊板、氣缸和安裝底座組成,電氣部分由PLC控制器、電磁閥、接近開(kāi)關(guān)和電氣線路組成[3]。裝置的動(dòng)作流程如圖2所示[4]。
圖2 輔助折疊裝置動(dòng)作流程
在前折疊板上進(jìn)行開(kāi)孔,輔助折疊板安裝在孔中,并與氣缸連接,通過(guò)PLC程序控制護(hù)板動(dòng)作。煙箱端蓋輔助折疊裝置結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示,該系統(tǒng)主要由封箱機(jī)PLC、電磁閥、氣缸、輔助折疊板、接近開(kāi)關(guān)組成。該系統(tǒng)左右兩邊前折疊板改動(dòng)相同[5]。
圖3 煙箱端蓋輔助折疊裝置結(jié)構(gòu)示意圖
工作原理:當(dāng)堆垛好的50條煙推入紙箱中后,推煙板和擋煙板收回到起始位置,這時(shí)箱體即將橫向移動(dòng),這時(shí)PLC接收到推煙板和擋煙板到達(dá)起始位置信號(hào),PLC發(fā)出控制信號(hào)控制電磁閥得電,電磁閥得電使氣缸帶動(dòng)輔助折疊板向右伸出,以達(dá)到對(duì)短邊箱蓋的限位作用,保證了短邊箱蓋不會(huì)彈出;當(dāng)紙箱通過(guò)折疊位置后,PLC控制電磁閥,使護(hù)板收回到起始位置,接近開(kāi)關(guān)檢測(cè)到輔助折疊板到位后輸入一個(gè)信號(hào)給PLC,設(shè)備才能進(jìn)行下一步動(dòng)作,保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定地工作。
輔助折疊板主要用于在后短板折疊板向前運(yùn)動(dòng)到達(dá)極限位置后,繼續(xù)輔助后短邊箱蓋向前運(yùn)動(dòng),故輔助折疊板需要能護(hù)住短邊箱蓋,且運(yùn)動(dòng)不受干涉。使用線切割的加工方式在前短邊折疊板上開(kāi)孔,用開(kāi)口部分材料制作輔助折疊板,不但可以保證輔助折疊板與前短邊折疊板形狀一致,同時(shí)節(jié)省材料。開(kāi)孔切割不影響設(shè)備的其他功能和結(jié)構(gòu),采用板中板的結(jié)構(gòu)。為將輔助折疊板固定在氣缸上,故需要設(shè)計(jì)支桿及在支桿上鉆通孔與氣缸用螺桿連接[6]。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,煙箱向前移動(dòng)過(guò)程中,當(dāng)后短邊端蓋剛好離開(kāi)后短邊折疊板時(shí),后短板折疊板與前短邊折疊板距離175 mm,煙箱短邊長(zhǎng)度為120 mm,所以,氣缸的有效行程需大于175-120=55 mm,才能護(hù)住后短邊端蓋。考慮安裝的空間,最終選擇行程為100 mm的氣缸。由于氣缸的控制目標(biāo)為輔助折疊板,而且主軸不能旋轉(zhuǎn),所以選擇行程為100 mm的雙軸氣缸,氣缸與輔助折疊板用螺釘連接[7]。利用車(chē)間集中壓縮空氣作為氣缸動(dòng)力氣源,氣壓清潔,且大小為0.6 MPa,滿足氣缸使用要求。根據(jù)選擇的氣缸,設(shè)計(jì)制作氣缸支架,氣缸支架安裝在前短邊折疊板的支架上。
出于對(duì)設(shè)備安全的考慮,需要檢測(cè)氣缸是否正常退回原位置,防止氣缸未退回原位置時(shí),設(shè)備進(jìn)行下一個(gè)周期動(dòng)作導(dǎo)致設(shè)備干涉損壞,故在氣缸位置安裝一個(gè)接近開(kāi)關(guān)檢測(cè)氣缸是否正常退回。該設(shè)計(jì)選用電感式PNP型接近開(kāi)關(guān),輸出信號(hào)為常開(kāi)24 V信號(hào),當(dāng)感應(yīng)到輔助折疊板部件時(shí),輸出信號(hào)。該類型接近開(kāi)關(guān)僅識(shí)別金屬,其他材質(zhì)的物體不能觸發(fā),從而可防止誤動(dòng)作信號(hào)的發(fā)生。根據(jù)選擇接近的開(kāi)關(guān)尺寸,設(shè)計(jì)接近開(kāi)關(guān)支架,支架安裝在氣缸上,正對(duì)輔助折疊板,支架可沿氣缸前后方向進(jìn)行調(diào)整,以調(diào)整合適的檢測(cè)距離。
電磁閥是氣缸動(dòng)作氣源的轉(zhuǎn)換元件,該設(shè)計(jì)選用單線圈二位五通電磁閥作為執(zhí)行元件,該類閥體具有一個(gè)氣源輸入,兩個(gè)氣路輸出和兩個(gè)對(duì)應(yīng)的排氣孔[8]。電磁閥的線圈電源為24 V,線圈控制常通氣路和常閉氣路的切換,以實(shí)現(xiàn)氣缸主動(dòng)桿的伸出和收回,滿足設(shè)計(jì)需求。
PLC是該輔助折疊裝置的控制元件,本設(shè)計(jì)采用YP18B型裝封箱機(jī)自帶的PLC作為控制器可滿足設(shè)計(jì)需要。
1)程序邏輯設(shè)計(jì)如下。
新增PLC輸入點(diǎn)[9]:氣缸回到原位檢測(cè)開(kāi)關(guān)信號(hào)為 I2.7(從站)。
新增PLC輸出點(diǎn):氣缸動(dòng)作信號(hào)為Q5.4(從站)。
條件1:“擋煙塊底座后位”檢測(cè)信號(hào)觸發(fā),說(shuō)明擋煙塊退回,以防止輔助氣缸動(dòng)作后與擋煙塊碰撞。
條件2:當(dāng)機(jī)器離開(kāi)原點(diǎn),說(shuō)明設(shè)備主傳動(dòng)在動(dòng)作,紙箱進(jìn)入端部折疊流程。
2)控制流程:當(dāng)滿足上述兩個(gè)條件后,Q5.4信號(hào)動(dòng)作,電磁閥得電,輔助氣缸氣路轉(zhuǎn)換,氣缸主動(dòng)桿伸出帶動(dòng)輔助折疊板推出,用于交接輸送過(guò)來(lái)的紙箱短邊端蓋,克服其反彈力,保證紙箱短邊端蓋折疊正常。延時(shí)1.7 s后,Q5.4信號(hào)斷開(kāi),電磁閥失電,輔助氣缸氣路再次轉(zhuǎn)換,氣缸主動(dòng)桿縮回輔助折疊板退回原位。出于對(duì)設(shè)備安全的考慮,若氣缸回到原位檢測(cè)開(kāi)關(guān)信號(hào)I2.7在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(2.8 s)未檢測(cè)到信號(hào),說(shuō)明輔助折疊板未正常回到原位,判斷為設(shè)備故障,設(shè)備停機(jī)并顯示故障“右擋煙器未歸位”,必須檢查并恢復(fù)氣缸回位信號(hào)I2.7后,設(shè)備才能正常啟動(dòng)[10]。
將YP18B型裝封箱機(jī)輔助折疊裝置設(shè)計(jì)安裝在YP18B型裝封箱機(jī)后,對(duì)實(shí)施后的裝封箱機(jī)煙箱箱體破損數(shù)據(jù)進(jìn)行了連續(xù)3個(gè)月的跟蹤觀察,與使用該系統(tǒng)前3個(gè)月的煙箱箱體破損數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
如表1所示,使用YP18B型裝封箱機(jī)輔助折疊裝置后生產(chǎn)的箱裝煙箱體破損缺陷率與未使用該系統(tǒng)生產(chǎn)的箱裝煙箱體破損缺陷率相比,煙箱箱體的破損缺陷率從2.865件/千箱降低到0.157件/千箱,缺陷下降率達(dá)94.52%,改進(jìn)后的效果明顯,滿足目標(biāo)要求。
表1 YP18B型裝封箱機(jī)輔助折疊裝置改進(jìn)前后結(jié)果
本研究設(shè)計(jì)的YP18B型裝封箱機(jī)輔助折疊裝置,解決了原設(shè)備煙箱封裝過(guò)程中,由于箱體短邊箱蓋不到位而導(dǎo)致的箱體破損問(wèn)題。在改進(jìn)前后實(shí)際的生產(chǎn)測(cè)試結(jié)果中顯示,改進(jìn)后箱體端蓋破損缺陷率降低了94.52%,使用效果良好,該系統(tǒng)可在同類設(shè)備上推廣應(yīng)用。