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      一體化氧化溝改造工程設(shè)計(jì)與運(yùn)行

      2022-06-21 02:33:40娟,魏笑,于聰,李
      天津科技 2022年6期
      關(guān)鍵詞:厭氧池氧池構(gòu)筑物

      劉 娟,魏 笑,于 聰,李 星

      (山東省環(huán)科院環(huán)境工程有限公司 山東 濟(jì)南 250013)

      1 工程概況

      某污水處理廠始建于 2000年,建設(shè)規(guī)模為4.0萬 m3/d,最早采用一體化氧化溝工藝,因除磷效果不佳后增加厭氧池。隨著國家環(huán)保部門對污水處理廠出水水質(zhì)要求更加嚴(yán)格,污水處理廠又增加了深度處理工藝,出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)進(jìn)、出水質(zhì)見表1,工藝流程見圖1。

      表1 設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)Tab.1 Design influent and effluent quality

      圖1 污水工藝流程圖Fig.1 Flow chart of wastewater treatment process

      2 工程運(yùn)行中存在的問題

      由于污水處理廠建廠較早,某些設(shè)備老化嚴(yán)重,加上一體化氧化溝沉淀池沉淀效果不好,跑泥嚴(yán)重,造成了管理不便、運(yùn)行復(fù)雜等問題;一體化氧化溝采用曝氣轉(zhuǎn)刷,耗能大?,F(xiàn)有工程存在的問題具體歸納如下。

      ①旋流沉砂池成套設(shè)備使用年限已久,已經(jīng)不能正常運(yùn)行。

      ②工程主體采用“厭氧池+一體化氧化溝”工藝,一體化氧化溝采用曝氣池與沉淀池合建的形式,即將沉淀池置于氧化溝內(nèi)。盡管一體化氧化溝保留了氧化溝抗沖擊能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),但運(yùn)行中仍存在諸多問題,主要包括:一體化氧化溝沉淀池的沉淀效果不理想,由于氧化溝水流在出水區(qū)由排泥底孔進(jìn)入沉淀池,沉淀池沉淀時間短,且沉淀池型不好、沉淀效果差,造成了污泥流失,起不到泥水分離的作用;一體化氧化溝內(nèi)潛水推進(jìn)器布置位置不當(dāng),且推流器存在不同程度的損壞,從而導(dǎo)致了氧化溝內(nèi)進(jìn)水推流不均勻;一體化氧化溝采用曝氣轉(zhuǎn)刷,耗能大。

      ③厭氧池?cái)嚢杵鲹p壞嚴(yán)重,厭氧池內(nèi)的污泥回流泵由于使用年限已久,泵的設(shè)備性能大為降低,回流量達(dá)不到100%。

      ④絮凝沉淀池負(fù)荷偏大,出水SS超標(biāo)較多。

      ⑤目前脫水機(jī)房有帶寬2.0m和帶寬2.5m的帶式濃縮脫水一體機(jī)各1臺,處理量分別為35m3/h和50m3/h。2.0m 帶寬的帶式濃縮脫水一體機(jī)由于使用年限已久,不能正常運(yùn)行,目前已經(jīng)廢棄不用。

      3 工程改造原則及設(shè)計(jì)參數(shù)

      針對污水處理廠的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)確定污水處理廠改造工程設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)為:CODCr≤500mg/L、BOD5≤250mg/L、SS≤250mg/L、NH3-N≤30mg/L、TN≤50mg/L、TP≤3mg/L、pH=6.0~9.0。改造工程規(guī)模為4.0萬m3/d。

      工程改造原則如下:①針對污水處理廠運(yùn)行現(xiàn)狀存在的問題,有針對性地進(jìn)行整體分析和重點(diǎn)改造;②本著高效、經(jīng)濟(jì)、節(jié)省的原則,對現(xiàn)有構(gòu)筑物進(jìn)行改造,保證不停水施工;③總體布置上要與現(xiàn)有建構(gòu)筑物充分結(jié)合,合理布局。

      4 工程改造內(nèi)容

      工程改造內(nèi)容主要見表2、表3。

      表2 原有建、構(gòu)筑物改造一覽表Tab.2 Renovation list of original buildings and structures

      表3 新建構(gòu)筑物一覽表Tab.3 New buildings and structures

      4.1 預(yù)處理

      為保證旋流沉砂工藝效果,更換旋流沉砂池成套設(shè)備。

      4.2 生化處理

      將原處理工藝“厭氧池+一體化氧化溝”改造為“厭氧池+缺氧池+好氧池+二沉池”。

      4.2.1 保留原有厭氧池,廢棄原有污泥回流系統(tǒng)

      保留原有厭氧池的進(jìn)、出水系統(tǒng),厭氧池南端的污泥回流系統(tǒng)廢棄不用。在新建的二沉池之間建污泥回流井,用泵將回流污泥引至厭氧池內(nèi),管道從厭氧池頂部接入,不改變厭氧池的原有結(jié)構(gòu),厭氧池內(nèi)替換原有潛水?dāng)嚢杵鳌?/p>

      4.2.2 氧化溝改為缺氧池、好氧池

      氧化溝直管段長126m,單組渠寬 7.5m,轉(zhuǎn)彎處轉(zhuǎn)彎半徑 7.65m,有效水深 3.5m,停留時間為 17h;沉淀池長 75m,寬 2.0m,有效水深 2.0m,停留時間為 0.7h。共計(jì)停留時間 17.7h,完全滿足硝化反硝化停留時間的要求[1]。

      改造方案為池體內(nèi)增加擋墻,分隔為缺氧池和好氧池。缺氧池停留時間 4.2h,總氮負(fù)荷率為 0.05kg TN/kgMLSS·d;好氧池停留時間 13.5h,污泥濃度4000mg/L,污泥內(nèi)回流比 300%,污泥負(fù)荷率為0.10kgBOD5/kg MLSS·d。

      ①進(jìn)、出水管徑:污泥回流后進(jìn)水流量增加1倍,原有 DN400的進(jìn)水管徑偏小,造成流速過高、水損過大,因此,將進(jìn)、出水管 DN400均更改為DN600。

      ②曝氣方式:好氧池內(nèi)曝氣方式由曝氣轉(zhuǎn)刷改為膜式曝氣管,以進(jìn)一步提高氧利用率,防止污泥沉積。

      ③推流設(shè)備:為了保證氧化溝內(nèi)的平均水流流速在 0.25m/s以上[2],每組氧化溝內(nèi)均更換和增加低速潛水?dāng)嚢杵?,即每組氧化溝內(nèi)有 6臺低速潛水?dāng)嚢杵?,適當(dāng)增加走道板,便于巡檢。

      ④沉淀池:將沉淀池兩頭的擋墻拆除,其余保留,利用原有出水堰作為好氧池的出水堰。

      ⑤一體化氧化溝內(nèi)排泥管和放空管保留,進(jìn)水管閥門均改成電動閥門。

      ⑥好氧池內(nèi)增加內(nèi)回流泵。

      4.2.3 新建周進(jìn)、周出沉淀池和污泥回流井

      因?yàn)橛玫叵拗?,所以在一體化氧化溝的南部新建2座周進(jìn)、周出式沉淀池和 1座污泥回流井,回流污泥經(jīng)管道引至厭氧池,從池頂進(jìn)入。剩余污泥排至污泥濃縮池,由池頂進(jìn)入。周進(jìn)周出沉淀池平均表面負(fù)荷0.92m3/m2·h[3],污泥外回流比100%。

      4.2.4 新增鼓風(fēng)機(jī)

      為了節(jié)能降耗,好氧池內(nèi)曝氣轉(zhuǎn)刷改為膜式曝氣管,利用變配電室的空房間內(nèi)新增的空懸鼓風(fēng)機(jī)給生化池供氣,總供氣量300m3/min,氣水比為10.8∶1。

      4.2.5 新建絮凝斜板沉淀池

      為了保證出水 SS達(dá)標(biāo),減輕現(xiàn)有絮凝沉淀池負(fù)荷,新增絮凝沉淀池 1座。混合時間 32s,絮凝時間13min,平均上升流速 1.1mm/s[4]。

      4.3 污泥處理

      污水處理廠污泥采用污泥濃縮池、污泥池、帶式濃縮脫水一體機(jī)進(jìn)行處理。按照設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)計(jì)算,目前污水處理廠產(chǎn)生的剩余污泥和化學(xué)污泥共計(jì)約8000kg/d,按照含水率 99.2%計(jì)算,濕污泥量為1000m3/d,污泥濃縮池容積為 628m3,停留時間為15h,滿足處理要求。按照 2.5m 的帶式濃縮脫水一體機(jī)每天工作 12h計(jì)算,每小時處理量為 33m3,能夠滿足要求,但為了保證脫水的安全性和可靠性,再增設(shè)1臺帶寬2.5m的帶式濃縮脫水一體機(jī)。

      5 運(yùn)行效果

      5.1 水質(zhì)方面

      污水處理廠自改造以來經(jīng)歷了多次調(diào)試,目前運(yùn)行良好,出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),改造成果明顯。2021年 7~12月的平均運(yùn)行數(shù)據(jù)見表4。

      表4 進(jìn)、出水質(zhì)與處理效果Tab.4 Influent and effluent quality and removal efficiency

      5.2 費(fèi)用方面

      工藝改造后減少常用功率 322.99kW。噸水能耗約0.145kWh,電費(fèi)按照0.80元/kWh計(jì)算,則噸水能耗費(fèi)用下降0.80×0.145=0.116元/m3。

      6 結(jié) 語

      根據(jù)污水處理廠運(yùn)行實(shí)際情況和存在的問題,在充分利用現(xiàn)有設(shè)施的基礎(chǔ)上,采用經(jīng)濟(jì)有效的改造措施,將一體化氧化溝工藝改成 A2/O工藝;新建了周進(jìn)周出二沉池和絮凝沉淀池,既保證了出水達(dá)標(biāo),又使污水處理廠的構(gòu)筑物和設(shè)備發(fā)揮了最大效益,降低了能耗,改造成果顯著。

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