呂 東 宋同凱
(沈陽科技學(xué)院)
采煤機(jī)在刮板輸送機(jī)上往復(fù)移動進(jìn)行割煤,其移動的動力源是牽引電機(jī),動力由牽引部減速機(jī)傳遞至行走部傳動軸、行走部驅(qū)動輪,行走部驅(qū)動輪與刮板輸送機(jī)的銷排嚙合,進(jìn)而帶動采煤機(jī)在刮板輸送機(jī)上移動割煤[1]。因此,行走部傳動軸是采煤機(jī)移動環(huán)節(jié)的重要組成部件,為保證采煤機(jī)高效工作,行走部傳動軸必須穩(wěn)定、可靠。
某型號采煤機(jī)在使用過程中發(fā)生了行走部傳動軸斷裂故障,設(shè)備使用工況為全煤,采高1.3~1.9 m,煤壁有夾矸,煤層硬度f=2~4,在截割678 h時發(fā)生此故障。該行走部傳動軸為階梯軸,故障斷裂面位于軸承安裝軸肩處,故障斷口外緣光滑,內(nèi)部粗糙,在斷裂面上有端面螺紋孔M30 的底孔。行走部傳動軸斷裂位置及斷口見圖1、圖2。
為準(zhǔn)確找出故障原因,需要對損壞的行走部傳動軸進(jìn)行詳細(xì)分析,主要從軸的尺寸參數(shù)、生產(chǎn)質(zhì)量及使用工況3 個方面進(jìn)行分析,得出故障原因,制定改進(jìn)對策,避免類似故障再次發(fā)生。
行走部傳動軸的動力來源是牽引電機(jī),牽引電機(jī)功率P=35 kW,行走部傳動軸的輸出轉(zhuǎn)速n1=8 r/min,行走部傳動軸軸承安裝軸肩(故障斷面處)圓角為R1。結(jié)合行走部傳動軸斷口情況,考慮傳動軸為疲勞斷裂,故在進(jìn)行設(shè)計參數(shù)校核時,要進(jìn)行有限元靜力分析及疲勞強(qiáng)度分析[2],計算過程如下。
2.1.1 有限元靜力分析
2.1.1.1 受力計算
行走部傳動軸外部安裝有行走驅(qū)動輪,行走驅(qū)動輪只受到圓周方向的驅(qū)動力,行走部緊急停車狀況下輸出轉(zhuǎn)矩最大,其圓周力也為最大,最大圓周力F計算如下。
式中,M為行走部傳動軸最大輸出轉(zhuǎn)矩,kN·m;r為行走驅(qū)動輪半徑,取0.18 m;η為機(jī)械傳動效率,取0.91;P為牽引電機(jī)功率,35 kW;n1為輸出轉(zhuǎn)速,8 r/min。
計算得出M=38.02 kN·m,F(xiàn)=211 222 N。
2.1.1.2 有限元分析
在SolidWorks 中創(chuàng)建行走部傳動軸三維模型,然后將模型簡化,并導(dǎo)入ANSYS 軟件中。設(shè)置行走部傳動軸材料為42CrMo,泊松比為0.3,楊氏模量為206 GPa,密度為7 850 kg/m3,屈服強(qiáng)度為550 MPa。網(wǎng)格劃分方式為自動劃分,設(shè)置網(wǎng)格大小為15 mm,得到391 799個單元和546 263個節(jié)點[3],見圖3。
行走傳動軸加載方式有2種:一種是直接在傳動軸外緣加載圓周力,圓周力大小為行走部傳動軸輸出轉(zhuǎn)矩與傳動軸半徑比值;另一種是在行走驅(qū)動輪節(jié)圓處施加圓周力。2 種加載方式的轉(zhuǎn)矩相同,加載半徑和力的大小不同,但加載效果是一致的,為與工況更接近,選擇在驅(qū)動輪節(jié)圓處加載211 222 N 的圓周力F,沿節(jié)圓切線方向,對行走部傳動軸兩端施加全自由度約束,得出應(yīng)力計算云圖,見圖4。
由圖4可知,行走部傳動軸在此力學(xué)模型下最大應(yīng)力值為232.1 MPa,最大應(yīng)力點位于軸承座根部圓角處。行走部傳動軸材料42CrMo 的屈服強(qiáng)度為550 MPa,可得出行走部傳動軸設(shè)計安全系數(shù)n=550/232.1=2.4。
2.1.2 疲勞強(qiáng)度分析
行走部傳動軸疲勞安全系數(shù)計算過程如下。
(1)彎曲有效應(yīng)力集中系數(shù)K0計算公式[4]為
式中,q為鋼材的敏性系數(shù);α為理論應(yīng)力集中系數(shù)。
(2)疲勞安全系數(shù)Sσ計算公式為
疲勞安全系數(shù)取值見表1。
表1 各性能材料疲 勞安全系數(shù)允許值
對R1、R5、R10 3 種尺寸圓角的疲勞安全系數(shù)進(jìn)行計算,結(jié)果見表2。
表2 行走部傳動軸疲勞安全系數(shù)[41]
本文所論述的行走部傳動軸屬于高塑性材料,由表1可知,軸承座圓角為R1、R5時的安全系數(shù)分別0.86、1.03,不滿足安全系數(shù)要求,故此處圓角數(shù)值設(shè)計不合理;當(dāng)圓角數(shù)值為R10 時,安全系數(shù)為1.27,可滿足設(shè)計要求。
2.2.1 化學(xué)成分分析
對行走部傳動軸故障件進(jìn)行化學(xué)成分分析,行走部傳動軸設(shè)計要求化學(xué)成分與故障件檢驗化學(xué)成分比對結(jié)果如表3所示。由表3檢驗結(jié)果顯示,化學(xué)成分檢驗符合傳動軸42CrMo材質(zhì)成分要求,傳動軸材質(zhì)正常。
表3 行走部傳動軸故障件檢驗化學(xué)成分|5]
2.2.2 力學(xué)性能檢驗
對行走部傳動軸故障件挑選3點進(jìn)行硬度檢測,測得結(jié)果及設(shè)計要求值如表4所示。
表4 行走部傳動軸硬度檢測結(jié)果
由表4檢驗結(jié)果可知,行走部傳動軸硬度滿足設(shè)計要求。
2.2.3 故障處宏觀分析
對行走部傳動軸故障件進(jìn)行清洗,檢查斷口處發(fā)現(xiàn),斷面外沿平整光滑,內(nèi)部材質(zhì)粗糙,由斷面外沿向傳動軸軸線方向分布“年輪”狀環(huán)帶,此特征與疲勞斷裂符合。
2.2.4 金相分析
對故障件取樣進(jìn)行金相組織檢測(圖5),測得金相組織為4級回火索氏體,少量托氏體,少量條狀、塊狀鐵素體,金相組織合格;夾雜物按GB/T10561—2005評定為D類夾雜物0.5級,夾雜物合格。
設(shè)備使用工況為全煤,采高1.3~1.9 m,煤層有夾矸,設(shè)備截割時長為678 h,煤層硬度f=2~4,設(shè)備使用環(huán)境滿足設(shè)計需求,截割時長在設(shè)計范圍內(nèi),截割硬度未超工況,排除工況因素。
通過查看故障記錄及與現(xiàn)場操作人員溝通了解到,設(shè)備的急停按鈕經(jīng)常被頻繁啟動,急停按鈕只能在緊急情況下使整機(jī)立刻停機(jī)時使用,按下急停按鈕,整機(jī)所有電機(jī)全部瞬間失電,會對設(shè)備造成沖擊,特別是對行走傳動系統(tǒng)沖擊較大,所以頻繁緊急停機(jī)也是本次故障的一個誘因。
由以上分析可知,傳動軸結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、軸承安裝軸肩處圓角較小為此次故障主要原因,頻繁使用急停按鈕導(dǎo)致較大沖擊為故障次要原因。
針對故障原因提出改進(jìn)措施:
(1)調(diào)整行走部傳動軸軸承座圓角數(shù)值R1 為R10,疲勞安全系數(shù)Sσ由0.86 增大為1.27,可滿足設(shè)計要求。
(2)對現(xiàn)場操作人員進(jìn)行操作培訓(xùn),要求嚴(yán)格按照操作規(guī)程開機(jī)、停機(jī),堅決杜絕非特殊情況下使用急停按鈕。
針對采煤機(jī)行走部傳動軸斷裂故障,從設(shè)計參數(shù)、產(chǎn)品材質(zhì)、使用工況3個方面分析了故障原因,確定行走部傳動軸設(shè)計參數(shù)不合理為本次故障主要原因,并給出針對性的解決辦法。部件改進(jìn)后,使用狀況良好。采煤機(jī)行走部傳動軸故障研究分析結(jié)果為今后軸類部件設(shè)計、故障分析及改進(jìn)對策提供了參考和借鑒。