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      某型飛機(jī)液壓導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔翻邊碰磨故障分析與預(yù)防

      2022-07-03 14:47:44王小龍郭喜軍楊興云
      航空維修與工程 2022年6期
      關(guān)鍵詞:預(yù)防

      王小龍 郭喜軍 楊興云

      摘要:液壓導(dǎo)管磨損問題偶有發(fā)生,導(dǎo)管與飛機(jī)結(jié)構(gòu)件間隙過小是造成導(dǎo)管磨損的重要影響因素。本文針對某型飛機(jī)減速板作動(dòng)筒連接的液壓導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔邊緣碰磨故障,清查產(chǎn)品修理過程,查找故障原因,分析其工作原理和故障模式,并提出預(yù)防措施,進(jìn)一步提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

      關(guān)鍵詞:液壓導(dǎo)管;內(nèi)蒙皮減輕孔翻邊;碰磨;預(yù)防

      Keywords:hydraulic conduit;inner jacket relief hole flanging;abrasion;prevention

      0 引言

      液壓系統(tǒng)是飛機(jī)的重要組成部分,液壓系統(tǒng)中使用的導(dǎo)管用于傳遞飛機(jī)操作動(dòng)力,其工作可靠性直接影響飛機(jī)整機(jī)的工作可靠性。減速板是飛機(jī)的增阻裝置,由液壓作動(dòng)筒操作,減速板液壓導(dǎo)管磨損將給液壓系統(tǒng)的正常工作帶來隱患,進(jìn)而影響飛行安全。

      1 故障描述

      某型飛機(jī)在進(jìn)行脫發(fā)排故時(shí),檢查發(fā)現(xiàn)減速板作動(dòng)筒連接的液壓導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔邊緣碰磨,導(dǎo)管磨出2條凹痕,如圖1所示。

      受損導(dǎo)管安裝在08段內(nèi)部,一端連接自封活門,另一端通過接頭連接其他導(dǎo)管,該管路給減速板供壓,主要用于控制減速板打開。

      內(nèi)蒙皮安裝在機(jī)身內(nèi)高溫區(qū),由M4的螺釘通過角片連接在飛機(jī)結(jié)構(gòu)框上,上部有直徑約為66mm的減輕孔,孔的翻邊高度約為6mm。內(nèi)蒙皮上開減輕孔可減少發(fā)動(dòng)機(jī)高溫對機(jī)身結(jié)構(gòu)件的影響,防止機(jī)身結(jié)構(gòu)件在高溫環(huán)境下發(fā)生機(jī)械性能降低或失效,同時(shí)可增加剛度及防止熱皺損[1]。

      2 故障分析

      通過查看故障現(xiàn)象和現(xiàn)場修理情況,綜合分析認(rèn)為導(dǎo)致導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮碰磨的因素有:導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔無間隙、材料受熱膨脹、飛機(jī)振動(dòng)、應(yīng)力裝配等。根據(jù)各影響因素,列出故障樹如圖2所示。

      2.1 導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔無間隙

      內(nèi)蒙皮內(nèi)側(cè)空間有限,依據(jù)圖樣制造的液壓導(dǎo)管在取形、裝配后若存在過多余量,與內(nèi)蒙皮減輕孔翻邊間隙小,在使用過程中可能使導(dǎo)管與減輕孔翻邊相互碰磨。經(jīng)現(xiàn)場查驗(yàn),導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔的翻邊存在大于2mm的間隙。

      2.2 材料受熱膨脹

      2.3 飛機(jī)振動(dòng)

      從液壓系統(tǒng)方面分析,受損導(dǎo)管為減速板打開供壓管路,額定工作壓力為20.6MPa。導(dǎo)管長度較長,約1635mm,查驗(yàn)發(fā)生磨損部位兩端各200mm范圍內(nèi)無膠皮固定卡箍,手感有輕微晃動(dòng),在額定壓力下工作時(shí),導(dǎo)管磨損處振動(dòng)量相對較大。

      從飛行振動(dòng)影響方面分析,內(nèi)蒙皮為850mm×540mm的平板,厚度為0.3mm,固定點(diǎn)在蒙皮四周,減輕孔在內(nèi)蒙皮中心,手壓蒙皮有鼓動(dòng)。分析認(rèn)為,蒙皮隨飛行振動(dòng)發(fā)生波動(dòng)使導(dǎo)管間距縮短的可能性較大[2,3]。

      2.4 應(yīng)力裝配

      導(dǎo)管安裝過程中,安裝應(yīng)力較大會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)管在使用過程中變形,從而影響與內(nèi)蒙皮之間的間隙。

      從安裝操作難度分析,導(dǎo)管安裝在08段內(nèi)部,附近僅有一根導(dǎo)管與之并列安裝在此處,空間較大,現(xiàn)場檢查導(dǎo)管安裝情況,并無安裝應(yīng)力,故此項(xiàng)可能性小[4]。

      通過上述查驗(yàn)和分析論證,判定故障原因?yàn)閷?dǎo)管與內(nèi)蒙皮之間的間隙較小,在地面試車和試飛過程中,在環(huán)境因素(振動(dòng))作用下,導(dǎo)管與減輕孔翻邊相互碰磨,出現(xiàn)損傷。

      3 原因分析

      為了查明振動(dòng)導(dǎo)致碰磨的原因癥結(jié),進(jìn)一步從修理符合性角度對相關(guān)零組件開展了工藝規(guī)程的設(shè)計(jì)符合性、修理工作記錄卡要素完整性、工藝執(zhí)行情況以及人員資質(zhì)等方面的復(fù)查活動(dòng)[5]。

      3.1 復(fù)查情況

      查詢機(jī)械總裝通用修理工藝規(guī)程和安裝修理工藝規(guī)程,對導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮均有安裝時(shí)保證2mm間隙的要求,而內(nèi)蒙皮安裝工作卡卻沒有安裝時(shí)保證導(dǎo)管間隙的要求。

      按照修理工藝規(guī)程和修理工作卡,現(xiàn)場模擬操作發(fā)現(xiàn),導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮安裝為上下工序,即先安裝導(dǎo)管再覆蓋安裝內(nèi)蒙皮,由操作人員目視檢查,保證液壓導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔翻邊的安裝間隙。

      3.2 復(fù)查結(jié)論

      通過復(fù)查、分析,認(rèn)為存在以下問題:

      1)導(dǎo)管振動(dòng)中間隙值識(shí)別不到位。飛機(jī)振動(dòng)不可避免,機(jī)上振動(dòng)源包括發(fā)動(dòng)機(jī)空中開車、空中飛行氣流及打彈等多種因素,振動(dòng)作用機(jī)制復(fù)雜,振動(dòng)幅度取決于多因素作用結(jié)果。因此,裝配時(shí)按固定件與固定件的間隙要求2mm進(jìn)行控制,難以保證兩故障件不會(huì)發(fā)生接觸。同時(shí),故障部位在機(jī)身尾段,日常維護(hù)中無法檢查,若受發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)以及高溫影響間隙產(chǎn)生變化,無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)。工藝規(guī)程編寫設(shè)計(jì)過程中沒有充分識(shí)別此處的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

      2)導(dǎo)管間隙無法有效檢測。液壓導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮減輕孔翻邊安裝間隙無測量工具,操作者僅憑目視難以保證其間隙可靠,缺乏檢查手段。

      4 措施制定

      確定故障原因后,制定下列管理和控制措施。

      1)優(yōu)化導(dǎo)管長度

      為避免因?qū)Ч茉O(shè)計(jì)過長造成導(dǎo)管振動(dòng)過程中與內(nèi)蒙皮間隙過小的問題,對原導(dǎo)管設(shè)計(jì)長度進(jìn)行優(yōu)化:按照圖樣將該導(dǎo)管理論長度由1635mm改為1610mm,機(jī)上取樣,制作新導(dǎo)管作為樣件。導(dǎo)管修理時(shí)檢查原機(jī)導(dǎo)管長度,如未改進(jìn)則按樣件制造新導(dǎo)管交付。

      2)完善工藝規(guī)程

      為了加強(qiáng)間隙控制要求,完善工藝文件,明確和細(xì)化內(nèi)蒙皮安裝前后的檢查內(nèi)容,新增“08段下減速板導(dǎo)管安裝時(shí),導(dǎo)管盡可能向外蒙皮方向靠攏;安裝后,通過使用專用工裝檢查導(dǎo)管相對內(nèi)蒙皮安裝固定框凹下量,保證導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮結(jié)構(gòu)減輕孔翻邊間隙不小于5mm”要求;調(diào)整導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮之間的間隙標(biāo)準(zhǔn);增設(shè)工裝檢查間隙和裝配后孔探儀復(fù)查要求。

      3)增加檢查工裝

      為了解決內(nèi)蒙皮安裝后不易檢查導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮之間間隙的問題,制作08段導(dǎo)管安裝定位工裝,以保證內(nèi)蒙皮安裝后導(dǎo)管與內(nèi)蒙皮之間的間隙不小于5mm,如圖3所示。

      4)深入問題整改

      根據(jù)該質(zhì)量問題特點(diǎn),舉一反三,開展對類似風(fēng)險(xiǎn)隱患問題的識(shí)別分析,識(shí)別出因安裝不當(dāng)發(fā)生故障的導(dǎo)管、附件以及導(dǎo)管、附件安裝時(shí)容易引起故障的部位16處,更改完善相應(yīng)工藝規(guī)程,編寫警示教育圖冊并開展學(xué)習(xí)。

      5 總結(jié)

      目前,該型飛機(jī)減速板液壓導(dǎo)管磨損故障問題全部處理完畢。通過對該故障技術(shù)分析,明確了故障產(chǎn)生的主要原因。通過完善工藝、增加檢查工裝及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等措施,有效預(yù)防了修理中同類問題的發(fā)生。作為裝備修理企業(yè)監(jiān)管方,以質(zhì)量問題為牽引,由表及里,逐層深入,追根溯源,督促企業(yè)采取有效整改措施,防止類似質(zhì)量問題發(fā)生,促進(jìn)裝備修理質(zhì)量提升,為裝備快速形成戰(zhàn)斗力和戰(zhàn)訓(xùn)任務(wù)遂行提供有力保障。

      參考文獻(xiàn)

      [1]楊華保.飛機(jī)原理與構(gòu)造[M].西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,2011.

      [2]陶劉遠(yuǎn),曾俊,張穎.某型飛機(jī)起落架艙上蒙皮振動(dòng)測量與分析[J].裝備環(huán)境工程,2018(9):85-91.

      [3]文敏,郭海東,牛宏偉.基于假設(shè)檢驗(yàn)的發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)值統(tǒng)計(jì)分析[J].現(xiàn)代機(jī)械,2019(3):79-83.

      [4]夏鶴鳴,周昌明,韓定邦.某型飛機(jī)機(jī)翼液壓管路優(yōu)化設(shè)計(jì)與分析[J].航空維修與工程,2012(4):48-50.

      [5]吉時(shí)雨.航空發(fā)動(dòng)機(jī)液壓導(dǎo)管破裂故障分析與防控[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2019(21):116-117.

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