杜佳美, 楊 博, 彭 磊
(中天鋼鐵集團(tuán)有限公司, 常州 213011)
40CrNiMoA鋼屬于合金結(jié)構(gòu)鋼,常用于制作高強(qiáng)度、高韌性、截面尺寸較大的調(diào)質(zhì)零件,如臥式鍛造機(jī)的傳動(dòng)偏心軸、鍛壓機(jī)曲軸、商用車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸、葉片、緊固件、齒輪等。此外,將其進(jìn)行氮化處理后,還能制成有特殊性能要求的零件。但由于該鋼種合金含量高,過(guò)冷奧氏體穩(wěn)定性強(qiáng),因此在軋制冷卻過(guò)程中易出現(xiàn)貝氏體、馬氏體等異常組織,同時(shí)由于其合金含量高,材料規(guī)格較大,如果冶煉及軋制工藝不合理,圓鋼易出現(xiàn)中心偏析、中心疏松等低倍缺陷[1],降低了材料的致密度,最終影響零件的使用。
某汽車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸零部件制造廠在用40CrNiMoA鋼制作商用汽車曲軸時(shí),將原材料下料后進(jìn)行低倍酸蝕入廠抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)圓鋼材料中心存在肉眼可見的“裂紋”缺陷,該曲軸零件制造加工的工藝流程為:130 mm(直徑)原材料→鋸切下料→原材料入廠抽檢→鍛造→調(diào)質(zhì)→機(jī)加工→曲軸磁粉檢測(cè)、理化檢驗(yàn)→合格品打包及裝箱入庫(kù)。為了分析原材料低倍酸蝕后心部“裂紋”缺陷產(chǎn)生的原因,筆者通過(guò)一系列理化檢驗(yàn)方法對(duì)材料的缺陷進(jìn)行了研究與分析,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施,以避免此類缺陷再次產(chǎn)生。
對(duì)材料進(jìn)行低倍檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)材料心部有明顯肉眼可見的“裂紋”缺陷存在,疑似存在過(guò)腐蝕。低倍酸蝕條件為:采用容積比為1…1的鹽酸水溶液作為腐蝕液,加熱溫度為80 ℃,侵蝕時(shí)間為60 min,材料缺陷的宏觀形貌如圖1所示,顯微鏡下觀察到的低倍缺陷形貌如圖2所示。由圖1,2可知:肉眼觀察到的疑似“裂紋”缺陷區(qū)域是多個(gè)點(diǎn)狀的腐蝕坑連續(xù)分布呈串狀所形成,并非真正的裂紋缺陷[2]。
圖1 缺陷宏觀形貌
圖2 低倍缺陷形貌
在低倍試樣上取樣,并用直讀光譜儀對(duì)試樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表1所示。由表1可知:試樣的化學(xué)成分符合GB/T 3077—2015 《合金結(jié)構(gòu)鋼》中對(duì)40CrNiMoA鋼的要求,磷、硫等有害偏析殘余元素含量小于標(biāo)準(zhǔn)要求,且心部成分無(wú)顯著偏析,因此可以排除因化學(xué)成分控制不當(dāng)或成分偏析而產(chǎn)生的此類缺陷。
表1 低倍試樣化學(xué)成分 %
為進(jìn)一步認(rèn)識(shí)、分析缺陷,在低倍檢測(cè)缺陷試樣的基礎(chǔ)上進(jìn)行對(duì)比分析。將試樣用銑床重新銑削加工后(銑削量2~3 mm),進(jìn)行3次低倍酸蝕試驗(yàn),第1次酸蝕時(shí)間為10 min,第2次酸蝕時(shí)間為20 min(總酸蝕時(shí)間30 min),第3次酸蝕時(shí)間為20 min(總酸蝕時(shí)間50 min),期間試樣未經(jīng)再次打磨加工,為連續(xù)酸蝕試驗(yàn)。3次酸蝕后的缺陷形貌如圖3~5所示,在體式顯微鏡下觀察到疑似裂紋低倍缺陷,實(shí)為多個(gè)點(diǎn)狀的腐蝕坑連續(xù)分布呈串狀所形成,且隨著酸蝕時(shí)間的延長(zhǎng),肉眼可見的疑似裂紋缺陷形貌越來(lái)越明顯,顯微鏡下觀察到的腐蝕坑也越來(lái)越嚴(yán)重。不同酸蝕條件下低倍缺陷評(píng)級(jí)結(jié)果的如表2所示,發(fā)現(xiàn)隨酸蝕時(shí)間的延長(zhǎng),腐蝕程度增加,偏析形貌會(huì)向疏松靠近,偏析點(diǎn)密集處會(huì)連接成偏析線,并有疑似裂紋出現(xiàn),因此中心偏析級(jí)別也提高了。
圖3 第1次酸蝕10 min缺陷形貌
圖4 第2次酸蝕30 min缺陷形貌
圖5 第3次酸蝕50 min缺陷形貌
表2 不同酸蝕條件下低倍缺陷評(píng)級(jí)結(jié)果
將第3次酸蝕后的試樣沿低倍腐蝕坑縱向磨制后進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)腐蝕坑最深約為0.34 mm,腐蝕坑內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常冶金缺陷(見圖6)。試樣經(jīng)4%(體積分?jǐn)?shù))硝酸酒精溶液侵蝕后進(jìn)行金相檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)腐蝕坑底部大多沿貝氏體呈條帶分布(見圖7),貝氏體實(shí)際由粗大的鐵素體晶粒與碳化物顆粒組成,界面及組織復(fù)雜,晶格內(nèi)部應(yīng)力變大,導(dǎo)致其內(nèi)部整個(gè)系統(tǒng)的能量變高,材料耐腐蝕性變差,且耐腐蝕性不均勻[3]。再把腐蝕坑橫向磨制3次并進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)腐蝕面的腐蝕坑越來(lái)越少,直至消失,腐蝕坑邊緣未見明顯脫碳現(xiàn)象(見圖8)。
圖6 第3次酸蝕后試樣腐蝕坑縱向微觀形貌
圖7 第3次酸蝕后試樣侵蝕后腐蝕坑縱向顯微組織形貌
圖8 3次橫向磨制后腐蝕坑缺陷處微觀形貌
金相檢驗(yàn)結(jié)果表明:隨著打磨的進(jìn)行,腐蝕坑被逐步打磨掉,材料本身不存在缺陷,如果是材料本身的心部裂紋、縮孔等缺陷,這些缺陷是很難變少或者消失的,此外,該次檢驗(yàn)也排除了材料過(guò)熱以及鋼中存在夾渣、夾雜物等冶金缺陷。
將低倍試樣橫向打磨后進(jìn)行磁粉檢測(cè),結(jié)果表明:試樣橫截面未見明顯缺陷存在,說(shuō)明低倍酸蝕前并不存在孔洞缺陷(見圖9)。因此,可以排除材料在酸蝕前存在疑似裂紋缺陷。
圖9 磁粉檢測(cè)結(jié)果
通過(guò)分析上述理化檢驗(yàn)結(jié)果可以認(rèn)為,酸蝕缺陷是由材料其心部存在貝氏體異常組織、中心低倍偏析、疏松等,在酸蝕時(shí)不耐腐蝕造成的,并非真正的裂紋缺陷。雖然排除了材料心部裂紋缺陷的存在[4],但是卻證實(shí)了其心部組織不夠致密并存在貝氏體異常組織,這些缺陷同樣會(huì)影響材料的使用性能。
經(jīng)過(guò)研究分析并查閱相關(guān)文獻(xiàn)[5],認(rèn)為合金結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)生心部貝氏體的主要原因有:① 連鑄過(guò)程產(chǎn)生的鑄坯中心偏析,且偏析元素在軋制加熱過(guò)程中得不到擴(kuò)散,這樣軋材心部的碳元素及合金元素含量就會(huì)偏高,導(dǎo)致材料心部過(guò)冷,奧氏體組織穩(wěn)定性提高,在軋制冷卻過(guò)程中易于形成馬氏體、貝氏體異常組織;② 終軋后材料心部往往因?yàn)樯崧菀自斐善湫牟繙囟冗^(guò)高,在隨后的冷卻過(guò)程中會(huì)加快心部的冷卻速率,當(dāng)冷卻速率超過(guò)下臨界冷卻速率時(shí),過(guò)冷奧氏體組織在冷卻過(guò)程中將不發(fā)生珠光體轉(zhuǎn)變,轉(zhuǎn)變溫度區(qū)發(fā)生恒溫轉(zhuǎn)變得到貝氏體組織,如果冷卻速率進(jìn)一步加快,過(guò)冷奧氏體組織將在Ms(馬氏體轉(zhuǎn)變的起始溫度)以下發(fā)生相變,產(chǎn)生危害更大的馬氏體組織。
經(jīng)過(guò)分析,雖然可以排除材料低倍缺陷為心部裂紋缺陷,但是如果在后續(xù)的鍛造加工過(guò)程中不能消除中心缺陷,同樣會(huì)影響到零件的最終使用性能,為改善這一缺陷,需要提高材料心部的致密度,減少中心疏松,同時(shí)需要減少中心偏析,并防止心部非平衡態(tài)組織出現(xiàn)。這就需要對(duì)連鑄工藝參數(shù)及軋制過(guò)程工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。
該材料生產(chǎn)的鑄坯斷面尺寸為300 mm×325 mm(長(zhǎng)×寬),為改善材料心部的疏松及中心偏析等缺陷,首先需要對(duì)連鑄過(guò)程中相關(guān)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,包括首末端電磁攪拌參數(shù)、連鑄拉速、二冷比水量等,經(jīng)過(guò)模擬計(jì)算并多次現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)得出了最優(yōu)的連鑄相關(guān)參數(shù)[6-7],連鑄工藝參數(shù)優(yōu)化前后對(duì)比結(jié)果如表3所示。
表3 連鑄工藝參數(shù)優(yōu)化前后對(duì)比
為使材料軋后組織更為致密,減少心部貝氏體等異常組織,并減輕鑄坯帶來(lái)的心部缺陷,需要對(duì)軋制工藝參數(shù)進(jìn)行如下優(yōu)化:提高加熱溫度,并保持一定的高溫?cái)U(kuò)散加熱時(shí)間,使碳、磷、硫等易偏析元素及其他合金元素等得以充分?jǐn)U散,減輕材料的心部偏析缺陷;同時(shí)適當(dāng)增加高壓除鱗水壓力,創(chuàng)造軋制過(guò)程中材料外冷心熱的條件,從而使軋制力能夠往心部滲透,達(dá)到減輕材料心部疏松的目的;此外,還需要降低圓鋼的終軋溫度,防止終軋時(shí)心部溫度過(guò)高,在隨后的冷卻過(guò)程中,心部易出現(xiàn)貝氏體甚至馬氏體異常組織[8],軋制工藝參數(shù)優(yōu)化前后對(duì)比結(jié)果如表4所示。
表4 軋制工藝參數(shù)優(yōu)化前后對(duì)比
軋后在冷床上對(duì)圓鋼進(jìn)行快速收集,并進(jìn)坑緩冷,要求進(jìn)坑溫度大于500 ℃,緩冷48 h后出坑,要求出坑溫度不超過(guò)200 ℃,緩冷工藝同樣是防止材料在軋后冷卻過(guò)程中出現(xiàn)貝氏體、馬氏體等異常組織[9]。
采用改進(jìn)后的連鑄工藝及軋制工藝,重新組織了40CrNiMoA鋼的連鑄生產(chǎn)和軋制生產(chǎn),工藝改進(jìn)前后圓鋼低倍酸蝕形貌對(duì)比如圖10及表5所示。由對(duì)比結(jié)果可知,改進(jìn)后,圓鋼低倍組織致密,已經(jīng)無(wú)明顯肉眼可見的“裂紋”缺陷存在,中心疏松、偏析情況明顯好轉(zhuǎn)。
圖10 工藝改進(jìn)前后圓鋼低倍酸蝕30 min形貌對(duì)比
表5 工藝改進(jìn)前后圓鋼低倍缺陷評(píng)級(jí)對(duì)比結(jié)果
取改進(jìn)后材料的酸蝕低倍試樣(腐蝕時(shí)間為30 min)在顯微鏡下觀察其心部組織,并與改進(jìn)前進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如圖11所示;同樣從酸蝕30 min后的低倍試樣上取樣并進(jìn)行縱向磨制,分析改進(jìn)前后心部縱向微觀形貌,結(jié)果如圖12所示。由圖11,12可知:改進(jìn)后的心部試樣在顯微鏡下放大10倍觀察,無(wú)明顯腐蝕坑存在,試樣經(jīng)輕微磨制、拋光后,放大觀察,仍然未發(fā)現(xiàn)有裂紋形貌的腐蝕坑存在;改進(jìn)后心部縱向組織已無(wú)貝氏體異常組織,而是珠光體+鐵素體組織,組織得到了改善,因此可以認(rèn)為改進(jìn)效果是明顯的。
圖11 工藝改進(jìn)前后試樣心部低倍缺陷形貌
圖12 工藝改進(jìn)前后試樣心部縱向微觀形貌
(1) 用戶現(xiàn)場(chǎng)所取低倍試樣的化學(xué)成分符合GB/T 3077—2015對(duì)40CrNiMoA鋼的標(biāo)準(zhǔn)要求,表明不是成分原因?qū)е碌牡捅度毕荨?/p>
(2) 由于材料內(nèi)部的貝氏體條帶組織及心部疏松等缺陷不耐腐蝕,經(jīng)過(guò)酸蝕后易形成腐蝕坑(或孔洞),隨著腐蝕時(shí)間的延長(zhǎng),腐蝕坑的直徑越來(lái)越大,最后呈串狀連在一起,呈現(xiàn)出近似于“裂紋”的形態(tài)(假裂紋),并非真正意義上鋼材內(nèi)部的裂紋缺陷。
(3) 材料心部貝氏體等異常組織是由材料心部偏析,材料軋制過(guò)程心部冷卻速率過(guò)快導(dǎo)致的。
(4) 對(duì)連鑄工藝參數(shù)及軋制工藝參數(shù)進(jìn)行了合理優(yōu)化,最終避免了材料在酸蝕過(guò)程中出現(xiàn)腐蝕坑,材料的致密度得以提高,心部異常組織得到了控制,從而提升了材料的綜合使用性能。