王登 宋亮
(沈陽鼓風機集團股份有限公司 遼寧沈陽 110000)
丙烯壓縮機作為一臺背壓式汽輪壓縮機,在具體的聚合工藝當中,能夠壓縮來自于F301當中的丙烯混合氣,進而提升壓力,并反饋至聚丙烯高壓洗滌塔T301 中進行循環(huán)、利用,而這也是丙烯壓縮機節(jié)降耗的最關鍵之處。但在此過程中,如何確保壓縮機運行正常成為節(jié)約運行成本的重點和難點。
汽輪機又可稱之為“透平”,原理是用蒸汽進行做功的旋轉式原動機。根據(jù)其熱力過程,可將其分為凝氣式汽輪機、抽氣凝汽式汽輪機、背壓式汽輪機、多壓式汽輪機等[1-3]。
1.2.1 定義、分類
工業(yè)生產(chǎn)過程中,常常需要用到帶有一定壓力的氣體,而要輸送這類氣體,必須用到壓縮機[4]。眾所周知,氣體壓強與其單位時間內的氣體分子撞機的次數(shù)、撞機強烈程度等密切相關,而要增加氣體分子運動速度和撞機程度,就必須提升容積當中的氣體溫度,但在實際工業(yè)操作過程中,對于壓縮的氣體溫度要求又不高,這就必須通過壓縮機來實現(xiàn)[5]。
目前,最常用的兩種壓縮機為容積式壓縮機、透平式壓縮機,前者主要是通過縮小氣體容積來實現(xiàn)壓力的提高,后者則是利用旋轉葉片的做功來實現(xiàn)壓力的提高。而從使用性能上來說,容積式壓縮機更適宜高壓比和中小流量場合中,透平式壓縮機則適用于低中壓比和大流量場合[6]。
1.2.2 結構
壓縮機本體主要分為兩大部分,一部分是轉動(轉子)部分,由主軸、葉輪、平衡盤、推力盤、半聯(lián)軸節(jié)等組合而成;另一部分是定部分,主要由氣缸、隔板、推力和徑向軸承、軸端密封組合而成。根據(jù)其氣體流動的線路,可將壓縮機劃分成若干級,其中,一個級由一個葉輪和與之相配的固定元件構成。壓縮機中間級主要包括葉輪、彎道、擴壓器、回流器等元件[7]。
本文所引用的案例的主要問題是性能不達標。具體表現(xiàn)為,丙烯壓縮機在項目中運轉時,操作人員發(fā)現(xiàn)在將丙烯壓縮機的機組推至額定工況過程中,壓縮機的轉速受到了限制。而丙烯壓縮機機組的性能不達標,不僅無法滿足項目工藝系統(tǒng)要求,甚至還會對項目順利施行造成嚴重影響。
本次案例中的丙烯壓縮機機組的具體參數(shù)為:機組驅動屬于背壓式的汽輪機驅動,壓縮機一段為二級,級間抽氣。額定設計工況的轉速能夠達到8505rpm,其中,一段的進口氣量為215 185Nm3/h,進口的壓力為0.655MPa(G),進口的溫度為10℃,介質氣為丙烯,分子量為42.07;抽氣的壓力為1.275MPa(G),抽氣的溫度為42.6℃;出口的壓力為1.682MPa(G),出口的溫度為57.9℃,出口的流量為33 700Nm3/h;機組的額定功率為5430kW[8]。本次案例中所采用的汽輪機,其蒸汽、進氣的壓力大約在3.8MPa(G),其中,進汽的溫度大約維持在(430±15)℃,額定轉速為8877rpm,排氣的壓力大約在1.1MPa(G)左右。
本次案例性能不達標問題的具體描述如下:丙烯壓縮機運行過程中,若轉速維持設計的正常工況負荷下,汽輪機的主氣閥門處于全部打開狀態(tài)。但若要提丙烯壓縮機的負荷到額定工況時,具體的數(shù)據(jù)與設計參數(shù)差距甚大,轉速僅能夠到達8032rpm,雖然一段的進氣量能夠達到217 425Nm3/h,進口壓力達到0.679MPa(G),進口的溫度達到10.4℃,分子量達到42.07;但抽氣的壓力僅為1.238MPa(G),抽氣的溫度為41.9℃;出口的壓力相較于設計的1.682 更低,僅為1.52MPa(G),出口的溫度顯示53.1℃,出口的流量顯示32 963Nm3/h。
丙烯壓縮機性能出現(xiàn)不達標現(xiàn)象時,最先排查的便是丙烯壓縮機和汽輪機具體的設計選型、實際運行的氣動和工作效率等情況;其次,再排查實際工藝流程正確與否,以及設備管線和具體運行情況等,以此來解決汽輪機轉速不達標的問題[12-15]。具體可從以下幾個方面著手進行:一是壓縮機設計選型有無問題;二是排查汽輪機的設計選型有無問題;三是科學核算丙烯壓縮機的氣動功率、性能等;四是工藝的管線方面,設備運行過程中的進口和抽氣壓力、進口抽氣溫度、分子量、出口流量等有無問題,控制畫面的顯示值有無問題;五是排查工藝管路有無泄漏;六是排查蒸汽的品質。
本次案例首先排查了工藝的管線、蒸汽管線及設備的進口抽氣的壓力、流量和溫度等,結果顯示設備的各項安裝均符合要求,且儀表也無遺漏情況;按照要求排查了設備的控制系統(tǒng),結果顯示無問題;數(shù)據(jù)核算設備運行時所顯示的溫度、壓差和壓力,其結果和控制畫面上的結果基本相同。
本案例在發(fā)現(xiàn)問題時,便及時與設備設計的廠商進行溝通聯(lián)系,經(jīng)過科學的核算,結果顯示丙烯壓縮機在設計選型上也并不存在任何問題,且設計結構也比較合理,基本符合設計規(guī)范和使用要求。
本案例選取了3 種運行工況來進行核算,結果顯示各段的入口套件和運行值的結果基本一致,分子量和設計值基本一致,詳見表1至表3。
表1 第一種運行工況核算結果對比
表3 第三種運行工況核算結果對比
從表中可以看出,在確保機組轉速、一段入口參數(shù)等基礎之上,計算出來的壓縮機出口抽氣壓力、溫度等與運行時的數(shù)據(jù)十分接近。但在實際運行過程中,各段出口的溫度較計算出來的數(shù)值要略高。造成這一結果的原因可能是由于機組在進行內部循環(huán)時,有微量泄漏,但對整個機組的性能來說,這一點影響可忽略不計。
從工況1運行過程中所返回的畫面來看,2返1防喘振閥們的開度顯示為5%,而防喘振閥們的微量開度使得壓縮機的出口背壓有所下降,從而出現(xiàn)泄壓作用,因此,壓縮機的二段出口壓力較實際壓力要略高。
本案例針對3種工況進行了3種核算,結果均顯示壓縮機的實際運行情況和核算結果基本吻合,并沒有出現(xiàn)壓縮機性能偏差的問題,但因汽輪機轉速不能夠提升,從而導致壓縮機入口的流量和壓比相較額定功率有一定差距。因此,本案例猜測:蒸汽品質達標與否、蒸汽管道有無節(jié)流、汽輪機的設計結構。
(1)通過各段所顯示出來的壓力和壓差數(shù)值結果顯示,氣管路并不存在堵塞或者泄漏的現(xiàn)象。
(2)在對蒸汽條件進行排查以后,畫面顯示出來的參數(shù)在要求的范圍之內,而汽輪機的葉輪有無結垢在一定程度上也會導致設備工作效率下降、耗氣量增加,但要檢查此項,需確保主汽閥門全開,因此,只能待下一步停機拆檢驗證。
(3)核查汽輪機的設計結構,結構顯示合理,并對其前期所提交上來的汽輪機設計參數(shù)進行復查,結果顯示與汽輪機最初設計提供的參數(shù)基本接近。而在實際操作中,汽輪機運行的功率較壓縮機運行的功率要大上1000kW,但因轉速無法達到額定的轉速,因此,從理論上無法解釋這一情況,計劃下一步檢查蒸汽的品質或停機拆檢機組。
表2 第二種運行工況核算結果對比
丙烯壓縮機負荷無法達到額定的工況不僅會影響到整個工期的推進,甚至還會埋下安全隱患。因此,檢修過程中,要逐條分析原因,并對丙烯壓縮機、汽輪機等進行氣動、效率、能耗等方面的核算,若有必要,也可開展第三方檢測進行驗證,進而查明影響性能的原因,尋求最佳整改措施,大幅提升機械設備運轉效益,節(jié)約原材料,降低成本,保證經(jīng)濟效益和社會效益。