馬保存,鄒 揚
(云南云天化紅磷化工有限公司 生產(chǎn)制造中心,云南 開遠 661600)
我國有30%以上土地缺硫[1],而硫是農(nóng)作物生長必需的營養(yǎng)元素之一,單質(zhì)硫還具備一定的殺蟲抑菌功效,因此含單質(zhì)硫的肥料越來越受到用戶的青睞。云南云天化紅磷化工有限公司為了滿足客戶需求,對30 萬t/a 復(fù)合肥裝置進行改造,經(jīng)過不斷研究、分析,解決了在生產(chǎn)上遇到的難點,成功生產(chǎn)出16-20-0-13硫基復(fù)合肥(NPS)產(chǎn)品。
生產(chǎn)原料:硫黃、磷酸、硫酸、氨、硫酸銨、氯化銨。
硫基產(chǎn)品規(guī)格:16-20-0-13,w(總養(yǎng)分)為36%,w(總硫)為13%,其中w(單質(zhì)硫)≥5%,w(硫酸根硫)≥8%。
來自預(yù)中和槽和管式反應(yīng)器的磷銨料漿,以及硫黃貯槽的液硫噴淋在造粒機物料床層上,以返料和來自原料系統(tǒng)的硫酸銨、氯化銨為核心,涂布包裹造粒。在造粒過程中,經(jīng)氨化系統(tǒng)通入液氨以保證物料中和度達到要求。造粒后的物料進入干燥機與來自熱風(fēng)爐的熱風(fēng)直接接觸,通過傳熱、傳質(zhì)蒸發(fā)物料中的水。干燥物料經(jīng)振網(wǎng)篩進行篩分,大顆粒(粒徑>4 mm)進入破碎機破碎后同細顆粒(粒徑<2 mm)返回造粒機內(nèi)作為返料。合格顆粒(粒徑2~4 mm)經(jīng)冷卻、包裹后輸送至散裝庫堆存。NPS產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程見圖1。
圖1 NPS產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程
16-20-0-13 NPS產(chǎn)品要求w(總硫)為13%,其中w(單質(zhì)硫)≥5%,因此必須采用硫黃作為原料,其余硫可由硫酸根提供。經(jīng)生產(chǎn)試驗,將固體硫黃直接添加在系統(tǒng)返料上,在造粒機內(nèi)固體硫黃未能被磷銨料漿完全包裹,導(dǎo)致產(chǎn)品中出現(xiàn)硫黃顆粒。硫黃具有可燃性和爆炸性,燃點為246~266 ℃,當(dāng)硫黃粉塵在空氣中的質(zhì)量濃度≥35 g/m3時,接觸到火源便能引起爆炸。根據(jù)美國美盛公司磷酸二銨化工工藝工程師馬丁提供的實驗數(shù)據(jù),單質(zhì)硫黃質(zhì)量分數(shù)達到5%的加硫磷酸二銨在310~320 ℃時可點燃,因此生產(chǎn)過程中干燥工序應(yīng)注意干燥溫度的控制[2]。
采取的控制措施:(1)采用液硫生產(chǎn)。液硫噴灑在造粒機床層上,被來自管式反應(yīng)器和預(yù)中和槽的磷銨料漿涂布包裹。(2)硫的熔點為130 ℃,當(dāng)溫度低于130 ℃時液硫會凝固,需使用儲槽對其加溫儲存,然后再進行輸送投加。30 萬t/a 復(fù)合肥裝置原設(shè)計為NPK 復(fù)合肥生產(chǎn)裝置,無儲存液硫設(shè)備。將包裹油貯槽(?1 200 mm × 1 500 mm)騰空,作為液硫貯槽,從硫酸裝置倒運的液硫儲存在液硫貯槽內(nèi);拆除包裹油貯槽攪拌槳,安裝液硫泵,泵出口管(?32 mm×3.0 mm)安裝至造粒機內(nèi),所有的管線均做夾套保溫。(3)干燥機進口熱風(fēng)溫度嚴格控制在310 ℃以下。
經(jīng)配方測算硫酸單耗為223 kg/t,裝置正常生產(chǎn)負荷為35 t/h 時,硫酸添加總量達4.34 m3/h,一部分添加在管式反應(yīng)器中,另一部分在造粒洗滌塔中投加。在生產(chǎn)過程中,造粒洗滌塔洗滌管線及管式反應(yīng)器混合頭腐蝕嚴重,管線、法蘭頻繁泄漏。
采取的控制措施:(1)增加固體硫酸銨原料投加量至110~150 kg/t,以減少硫酸添加量;(2)管式反應(yīng)器混合頭材質(zhì)由316L 改為管內(nèi)襯四氟乙烯形式,管內(nèi)通徑尺寸保持不變;(3)硫酸大部分(≥70%)添加在管式反應(yīng)器中,其余添加在造粒洗滌塔,以減少洗滌塔管線腐蝕。
因硫酸泵功率偏小,且管式反應(yīng)器運行壓力高,進管式反應(yīng)器的硫酸量不穩(wěn)定;由于管式反應(yīng)器噴漿量低(<25.0 m3/h),且采用雙槽口生產(chǎn),導(dǎo)致管式反應(yīng)器噴漿量波動較大,造粒機易出“潮料”,造成下料口堵塞。
采取的控制措施:(1)更換硫酸泵電機和變頻器,進管式反應(yīng)器硫酸流量穩(wěn)定在1.2~1.5 m3/h;(2)封堵管式反應(yīng)器第二個槽口,采用單槽口生產(chǎn),以穩(wěn)定管式反應(yīng)器噴漿量。
NPS產(chǎn)品生產(chǎn)初期,控制造粒洗滌塔洗液相對密度在1.40~1.45,產(chǎn)品表面較圓潤,但水含量超標(biāo)。隨后將造粒洗滌塔洗液相對密度提高至1.46~1.56,因管式反應(yīng)器噴漿量波動較大,造粒物料難以成粒,系統(tǒng)返料量大,須停止一、二級振動器成品才能取出。
采取的控制措施:(1)投用預(yù)中和槽,控制預(yù)中和槽料漿相對密度在1.45~1.50;(2)造粒洗滌塔洗液相對密度調(diào)至1.45~1.48;(3)減少系統(tǒng)返料量至130~150 t/h。相關(guān)工藝指標(biāo)控制情況見表1。
表1 NPS產(chǎn)品工藝指標(biāo)控制
生產(chǎn)初期,為降低產(chǎn)品富余養(yǎng)分,磷酸w(固)控制在20%~23%,管式反應(yīng)器采用液氨生產(chǎn),且造粒洗滌塔洗液相對密度控制較低,導(dǎo)致干燥機尾氣溫度低,為75~80 ℃,產(chǎn)品水含量無法達到標(biāo)準要求(w(H2O)≤2.0%)。
采取的控制措施:(1)調(diào)整磷酸固含量,w(固)降低至16%~18%;(2)管式反應(yīng)器采用部分氣氨生產(chǎn);(3)管式反應(yīng)器硫酸添加量≥1.2 m3/h,增加管式反應(yīng)器反應(yīng)熱,以蒸發(fā)物料水分。產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制情況見表2。
表2 NPS產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制情況 %
雖然NPS產(chǎn)品采用硫黃作為原料生產(chǎn)存在一定的安全風(fēng)險,但只要安全控制措施得當(dāng),采用液硫生產(chǎn),生產(chǎn)安全便可以保障。生產(chǎn)過程中遇到諸多難題,通過不斷調(diào)整配方、優(yōu)化生產(chǎn)工藝指標(biāo),最終生產(chǎn)出高硫含量(w(總硫)13%)的產(chǎn)品,提高了產(chǎn)品市場競爭力。