白 龍 蔣涵元 王青海
(國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)神集團(tuán)上榆泉煤礦,山西 忻州 036500)
上榆泉選煤廠隸屬于山西魯能河曲電煤開發(fā)有限責(zé)任公司,是配套于上榆泉煤礦的礦井型選煤廠,設(shè)計(jì)處理能力8.0 Mt/a,主要入選上榆泉煤礦原煤。選煤廠的主要分選工藝為:原煤經(jīng)過分級(jí)之后,塊煤采用TDS 智能干選機(jī)排矸,末煤濕法脫泥之后用兩產(chǎn)品重介旋流器分選,粗煤泥螺旋分選機(jī)分選,細(xì)煤泥板框壓濾機(jī)和加壓過濾機(jī)聯(lián)合回收。
在生產(chǎn)過程中用到大量的篩機(jī),原煤分級(jí)篩兩臺(tái)、末煤脫泥篩兩臺(tái)、末精煤和末矸石脫介篩各兩臺(tái)。其中原煤分級(jí)篩安裝于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的原煤篩分車間,篩機(jī)基礎(chǔ)較好,而另外六臺(tái)篩機(jī)則安裝于鋼結(jié)構(gòu)的主洗車間,使用過程中發(fā)現(xiàn)篩機(jī)對(duì)基礎(chǔ)的沖擊較大、篩機(jī)基礎(chǔ)振動(dòng)大、篩機(jī)使用壽命短等問題[1]。
針對(duì)以上問題,上榆泉選煤廠分別從加強(qiáng)振動(dòng)篩安裝基礎(chǔ)、減弱振動(dòng)傳遞環(huán)節(jié)兩個(gè)方面進(jìn)行了減振降噪改造實(shí)踐。
以精煤脫介篩為例,篩機(jī)基礎(chǔ)振動(dòng)較大,導(dǎo)致篩機(jī)側(cè)幫開裂等問題頻繁出現(xiàn)。為了加強(qiáng)篩機(jī)基礎(chǔ)的抗振性能,對(duì)篩機(jī)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析[2-6]。篩機(jī)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)圖如圖1。
圖1 篩機(jī)安裝基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
(1)主梁14、21 下方設(shè)置了三角支撐,主梁19、16、20 下方未設(shè)置三角支撐,主梁17、18 下方未設(shè)置三角支撐,篩機(jī)基礎(chǔ)整體平衡度較差,需考慮在合適位置增設(shè)三角支撐。
(2)次梁46、47 搭接在主梁19、20、21 中部,但是19、20 主梁下方?jīng)]有三角支撐,導(dǎo)致次梁46、47 振動(dòng)增大。現(xiàn)場(chǎng)分析在主梁19 下方具有足夠的空間增設(shè)三角支撐,在主梁20 下方空間受限不能增設(shè)三角支撐或者立柱支撐,故考慮在上部增設(shè)拉力立柱配合三角支撐。
(3)次梁36、37、38、39 支撐在主梁17、18和次梁46、47 上,主梁17、18 下方未設(shè)置三角支撐,次梁36、37、38、39 振動(dòng)大。
(4)次 梁32、35 兩 端 搭 接 在 主 梁12、17和13、18 上,在次梁32、35 的下方增設(shè)了支撐柱10、11,加強(qiáng)了次梁32、35 的支撐,但是次梁33、34 下方?jīng)]有增加立柱和三角支撐而且跨度較大,導(dǎo)致次梁33、34 振動(dòng)大。
(5)篩機(jī)支撐彈簧座24、25、26、27、28、29、30、31,以左側(cè)篩機(jī)為例,24 下方采用立柱支撐,抗振性能較好,25 下方次梁抗振性能差導(dǎo)致兩側(cè)不平衡;41、42、44、45 為篩前支撐次梁,兩端搭接在次梁36、37、38、39 上,受基礎(chǔ)影響,抗振性能較差,導(dǎo)致支撐彈簧座28、29、30、31 振動(dòng)平衡性差。
(6)次梁46 和主梁20 搭接點(diǎn)處承受的力是次梁46 和主梁19 以及次梁47 和主梁21 搭接點(diǎn)處的力的2 倍,相應(yīng)支撐沒有加強(qiáng)導(dǎo)致該位置振動(dòng)大。
(7)部分次梁高度太小,抗剪切性能本身較弱。
(8)所有主梁的連接全部采用多排螺絲,但是次梁的連接采用單排螺絲。
根據(jù)篩機(jī)振動(dòng)基礎(chǔ)存在的問題提出以下措施,提高篩機(jī)基礎(chǔ)的抗振減噪性能。
(1)在主梁19、15、16 下方增加三角支撐,在主梁20 與次梁46(47)搭接點(diǎn)上方增加懸掛的立柱和三角支撐。
(2)次 梁36、37、38、39、41、42、44、45更換為高度更大的材料,提高抗剪切能力。
(3)針對(duì)次梁33、34 跨度大,主梁17、18下方無三角支撐的問題,采用篩機(jī)彈簧座25、26下方位置增加支柱或者在該位置增加次梁與主梁15搭接,提高次梁33、34 的抗振性能。
(4)所有次梁根據(jù)情況選用多排螺絲搭接。
通過市場(chǎng)調(diào)研,認(rèn)為將原有鋼彈簧更換為橡膠彈簧,將篩機(jī)的振動(dòng)轉(zhuǎn)換為橡膠內(nèi)部的彈性勢(shì)能,從而能夠減少篩機(jī)振動(dòng)對(duì)基礎(chǔ)的沖擊。該類彈簧對(duì)橡膠的質(zhì)量要求較高,既需要有硬度滿足篩機(jī)重量的支撐,又需要一定的彈性用以吸收振動(dòng),二者之間的平衡度難以把握。實(shí)際使用過程中往往為了防止彈簧被擠壓損壞而提高橡膠彈簧的硬度,導(dǎo)致彈簧的減振吸振效果變差,不能滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求。同時(shí),隨著橡膠彈簧硬度的增加,對(duì)篩機(jī)基礎(chǔ)的要求更高。針對(duì)上榆泉選煤廠篩機(jī)基礎(chǔ),該類彈簧適用性較差[7-8]。
3.2.1 工作原理
原理為:囊式橡膠空氣彈簧在工作過程中,內(nèi)腔充入壓縮空氣,形成壓縮空氣柱,利用空氣的可壓縮性,隨著振動(dòng)載荷的變化,彈簧的高度和內(nèi)腔容積隨之改變,達(dá)到非線性有彈性作用,實(shí)現(xiàn)振動(dòng)載荷的平穩(wěn)、柔性傳遞,完成振幅與振動(dòng)載荷的高效控制[9]。
3.2.2 實(shí)際應(yīng)用
空氣彈簧減振系統(tǒng)主要由壓縮空氣、調(diào)壓閥、分配閥、逆止閥、管路和空氣彈簧組成,如圖2。
圖2 空氣彈簧系統(tǒng)簡(jiǎn)圖
使用過程中,需要將原有的鋼質(zhì)彈簧或者橡膠彈簧更換為空氣彈簧即可,對(duì)篩機(jī)原有的支撐系統(tǒng)不作調(diào)整。系統(tǒng)采用的壓縮空氣來自選煤廠原有空氣壓縮機(jī),每個(gè)篩機(jī)配備一個(gè)調(diào)壓閥和四個(gè)分配閥。壓縮空氣經(jīng)過調(diào)壓閥將壓力控制在要求的范圍之內(nèi)供給四個(gè)分配閥,分配閥將壓力符合要求的空氣分成四個(gè)出口,分別連接至每組的四個(gè)彈簧。分配閥的出口與管路之間采用快速接頭的方式連接,便于快速更換,管路與彈簧之間通過單向逆止閥連接,保證進(jìn)入彈簧的空氣不會(huì)倒流導(dǎo)致漏氣。
3.2.3 應(yīng)用效果
(1)空氣彈簧內(nèi)部充填的壓縮空氣壓力可調(diào),即彈性系數(shù)可以調(diào)整,所以能夠適應(yīng)不同工況[9]。
(2)空氣彈簧緩沖減振性能好,噪聲低,并能提高主機(jī)設(shè)備的使用壽命,安裝、維護(hù)、調(diào)節(jié)方便。
(3)空氣彈簧工作過程中將篩機(jī)的振動(dòng)勢(shì)能轉(zhuǎn)換為氣囊內(nèi)部壓縮空氣的壓力勢(shì)能,橡膠承受拉力為主,所以彈簧的損傷減小,使用壽命較延長(zhǎng)。
(4)相對(duì)于普通橡膠彈簧承受的壓力和剪切力,空氣彈簧的球形設(shè)計(jì)極大地削弱了橡膠承受的剪切力,減少了應(yīng)力集中[10]。
(5)空氣彈簧通過空氣對(duì)篩機(jī)進(jìn)行支撐,將原來振動(dòng)在固體中的傳播轉(zhuǎn)換為氣體隔離,極大地減弱了振動(dòng)傳播的強(qiáng)度。
(6)調(diào)壓閥的前后都設(shè)置了壓力表,使得壓力調(diào)節(jié)更加直觀準(zhǔn)確,同時(shí)便于發(fā)現(xiàn)空氣壓縮系統(tǒng)壓力不夠的問題。
(7)在供氣管路與彈簧之間設(shè)定了單向逆止閥,確保彈簧內(nèi)的空氣在重負(fù)荷、正常運(yùn)行以及停車狀態(tài)都不會(huì)倒流,保證各種狀態(tài)下篩機(jī)支撐穩(wěn)定。
(8)分配閥和彈簧之間的管路采用快速接頭,檢修維護(hù)工作大幅減小。
(9)單向逆止閥的使用保證了空氣不流失,降低了用風(fēng)量。
(10)當(dāng)某個(gè)彈簧出現(xiàn)問題空氣壓力不夠時(shí),彈簧放氣自動(dòng)收縮,只需要關(guān)閉進(jìn)氣總管路即可進(jìn)行更換,不需要將篩機(jī)吊裝或者額外支撐,更換完成之后接上充氣管路充氣即可,工作難度降低,安全系數(shù)大幅提高。
(11)在每個(gè)彈簧內(nèi)部安裝壓力傳感器,檢測(cè)彈簧內(nèi)部的壓力,既能判斷彈簧是否完好,根據(jù)彈簧壓力的變化還能對(duì)篩機(jī)的偏載過載進(jìn)行分析。
在篩機(jī)周邊1 m 范圍內(nèi)和篩機(jī)基礎(chǔ)下方固定點(diǎn)進(jìn)行了振動(dòng)監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果見表1。
表1 振動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果 mm/s
改造后篩機(jī)兩側(cè)的振幅差距減小,篩機(jī)彈簧座處振動(dòng)整體降低,取得了較好的效果。
通過噪音監(jiān)測(cè)分析,設(shè)備旁邊運(yùn)行噪聲由125 dB 降低到了89 dB,更換為橡膠空氣彈簧后,噪聲值下降幅度較大,有利于保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)人員的身體健康。
通過對(duì)篩機(jī)基礎(chǔ)加固完善了篩機(jī)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),抗振性能提高,杜絕振動(dòng)不平衡的問題,提高篩機(jī)的使用壽命。通過空氣彈簧的使用,將振動(dòng)在固體中的傳播增設(shè)了氣體隔離,極大地減少了振動(dòng)對(duì)基礎(chǔ)的沖擊,降低了篩機(jī)周邊環(huán)境的噪聲以及振動(dòng)。