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      SKS煉鉛法過(guò)程中鈉、鉀的平衡與控制

      2023-01-11 13:11:40佘?chē)?guó)徽唐志波陽(yáng)自霖
      湖南有色金屬 2022年6期
      關(guān)鍵詞:硫酸鉛項(xiàng)中煙灰

      佘?chē)?guó)徽,唐志波,陽(yáng)自霖,李 懋

      (水口山有色金屬有限責(zé)任公司,湖南 衡陽(yáng) 421513)

      水口山有色金屬有限責(zé)任公司鉛冶煉廠目前采用的SKS煉鉛法由該公司自主研發(fā),主要由底吹爐及側(cè)吹爐兩爐組成,其鉛原料情況相對(duì)復(fù)雜,各類(lèi)物料中堿金屬(本文中指的是Na2O、K2O)含量具有一定的波動(dòng)性。研究表明[1-2]:堿金屬能夠且易與煤中的灰分形成催化復(fù)合物,破壞煤的微晶結(jié)構(gòu),使得煤與CO2反應(yīng)溫度降低、反應(yīng)速率加快,導(dǎo)致料柱透氣性差、初渣過(guò)早形成。除此之外,還會(huì)惡化冶金爐窯順行、加劇風(fēng)口燒損、破壞爐襯材料、增加冶煉能耗。因此,研究Na2O、K2O在SKS煉鉛法過(guò)程中的平衡分布及其危害的控制途徑,對(duì)于當(dāng)前條件下實(shí)現(xiàn)SKS法的安全環(huán)保煉鉛具有重要的意義。

      本文中,“Na2O、K2O負(fù)荷”是指生產(chǎn)1t粗鉛由原燃料中帶入的Na2O、K2O量;本文中的“Na2O、K2O平衡”是指對(duì)Na2O、K2O在SKS法煉鉛過(guò)程中收入項(xiàng)、循環(huán)項(xiàng)、產(chǎn)出項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,反映Na2O、K2O在冶煉過(guò)程中的分布情況。

      1 取 樣

      為了充分了解Na2O、K2O在SKS法煉鉛過(guò)程中的分布情況,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,將入爐原燃料歸類(lèi)為投入項(xiàng),將粗鉛、側(cè)吹爐渣及兩爐產(chǎn)生的少量環(huán)境收塵煙灰歸類(lèi)為產(chǎn)出項(xiàng),將兩爐生產(chǎn)過(guò)程中循環(huán)產(chǎn)生和投入的煙灰歸類(lèi)為循環(huán)項(xiàng),并對(duì)此三項(xiàng)進(jìn)行了為期一周的取樣,取樣過(guò)程采用多點(diǎn)分布方式均勻取樣,每天所取樣品經(jīng)過(guò)人工充分混合,制成樣品用于測(cè)定其N(xiāo)a2O、K2O的含量,然后取其平均值。

      2 檢測(cè)結(jié)果及初步分析

      2.1 樣品檢測(cè)結(jié)果

      各樣品均進(jìn)行半定量檢測(cè),SKS法煉鉛底吹爐+側(cè)吹爐過(guò)程中的投入項(xiàng)、產(chǎn)出項(xiàng)及循環(huán)煙灰項(xiàng)中Na2O、K2O含量檢測(cè)結(jié)果分別詳見(jiàn)表1、表2及表3,兩爐爐渣分層取樣結(jié)果見(jiàn)表4。

      表1 投入項(xiàng)中Na2 O、K2 O含量檢測(cè)%

      表2 產(chǎn)出項(xiàng)中Na2O、K2O含量檢測(cè)%

      表4 兩爐爐渣分層取樣Na2 O、K2 O平衡及分布

      表1中,我們可以得到,入爐原燃料中,Na2O、K2O含量最高的為進(jìn)口精礦,其N(xiāo)a2O、K2O含量分別達(dá)到0.812%、0.523%,水口山自產(chǎn)鉛精礦Na2O、K2O含量平均為0.289%、0.199%,外購(gòu)國(guó)產(chǎn)鉛精礦中Na2O、K2O含量平均為0.294%、0.202%,硫酸鉛渣中的Na2O、K2O含量平均為0.510%、0.340%;而表2中,我們可以看出,產(chǎn)出項(xiàng)中,側(cè)吹爐渣中Na2O、K2O含量最高,平均值分別為0.901%、0.615%;表3中,我們可以得出,在循環(huán)煙灰中,Na2O、K2O含量均較高,平均為底吹爐電收塵灰2.051%、1.566%,側(cè)吹爐煙灰1.510%、1.070%,其含量趨勢(shì)則是隨生產(chǎn)過(guò)程推進(jìn)而波動(dòng)并逐漸有所上升。

      表3 循環(huán)項(xiàng)中Na2O、K2O含量檢測(cè)%

      2.2 對(duì)于循環(huán)煙灰項(xiàng)中Na2 O、K2 O含量的初步分析

      在生產(chǎn)過(guò)程中,循環(huán)煙灰是由底吹爐和側(cè)吹爐產(chǎn)生并通過(guò)煙塵線(xiàn)返回爐內(nèi)的物料,既充當(dāng)了產(chǎn)出項(xiàng)的角色,又充當(dāng)了投入項(xiàng)的角色。取樣期間其N(xiāo)a2O、K2O呈逐步上升趨勢(shì)且平均含量大大高于原料Na2O、K2O含量,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際可以知,在底吹爐與側(cè)吹爐中,Na2O、K2O落入高溫區(qū)時(shí),一部分進(jìn)入爐渣,另一部分隨煙氣進(jìn)入收塵系統(tǒng)并重新返回爐內(nèi),生產(chǎn)過(guò)程中若Na2O、K2O及其化合物未能及時(shí)排出,可在煙塵系統(tǒng)中反復(fù)積累導(dǎo)致循環(huán)煙灰中Na2O、K2O含量逐步上升。

      3 SKS法煉鉛鈉、鉀平衡

      3.1 鈉、鉀平衡計(jì)算

      根據(jù)該公司SKS法煉鉛底吹爐+側(cè)吹爐各物料Na2O、K2O在各物料中的含量分布,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,以產(chǎn)出1t粗鉛需要的投入項(xiàng)及由此帶來(lái)的循環(huán)煙灰項(xiàng)和其他產(chǎn)出項(xiàng)的計(jì)算數(shù)據(jù)為前提,進(jìn)行Na2O、K2O的平衡計(jì)算。

      3.2 鈉、鉀平衡分析

      1.取樣生產(chǎn)期間,該公司SKS法煉鉛底吹爐+側(cè)吹爐由原燃料帶入的Na2O、K2O總量為14.409 kg/t,在原燃料中,由進(jìn)口精礦帶入的Na2O、K2O總量最多,占原料總投入的46.326%,其次分別為硫酸鉛渣、外購(gòu)國(guó)產(chǎn)精礦、自產(chǎn)精礦,分別為17.489%、17.211%、16.933%,燃輔料中帶入的Na2O、K2O基本可以忽略不計(jì)。

      2.側(cè)吹爐渣中的Na2O、K2O在產(chǎn)出項(xiàng)的含量中占比97.29%,其排出的Na2O、K2O量占投入項(xiàng)含量的91.70%。

      3.計(jì)算Na2O、K2O含量投入項(xiàng)與產(chǎn)出項(xiàng)的誤差,絕對(duì)誤差為1.195 kg/t,相對(duì)誤差為9.043%,誤差主要來(lái)自循環(huán)煙灰中Na2O、K2O含量的增加。

      4 降低SKS法煉鉛兩爐Na2O、K2O危害的途徑

      通過(guò)研究并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,為盡可能降低Na2O、K2O對(duì)SKS煉鉛過(guò)程中的危害,必須做到以下兩點(diǎn):

      4.1 嚴(yán)控入爐原料中的Na2O、K2O含量

      1.當(dāng)前條件下,根據(jù)平衡分布計(jì)算結(jié)果,該公司SKS法煉鉛生產(chǎn)1t粗鉛所需各類(lèi)精礦及硫酸鉛渣占所投入原燃料總量的80.31%,且在上述物料中,進(jìn)口精礦及硫酸鉛渣中的Na2O、K2O含量相對(duì)較高,其N(xiāo)a2O、K2O量占投入項(xiàng)總量的63.815%,因此,對(duì)Na2O、K2O含量較高的鉛原料的投入量進(jìn)行嚴(yán)控,是降低兩爐Na2O、K2O負(fù)荷的源頭控制措施。

      2.通過(guò)選礦試驗(yàn),探索降低各類(lèi)原料中Na2O、K2O含量的工藝方法,研究表明[3],通過(guò)磁化焙燒磁選反浮選脫除Na2O、K2O效果最好,必要情況下可開(kāi)展相關(guān)研究,降低各類(lèi)原料中的Na2O、K2O含量。

      4.2 優(yōu)化冶煉操作過(guò)程。

      1.因循環(huán)煙灰是產(chǎn)出項(xiàng)也是投入項(xiàng),且Na2O、K2O易在煙灰中富集,為減少循環(huán)煙灰中Na2O、K2O過(guò)量富集而導(dǎo)致兩爐實(shí)際Na2O、K2O負(fù)荷進(jìn)一步增大,應(yīng)在冶煉過(guò)程中采取措施降低煙灰循環(huán)量。

      2.優(yōu)化兩爐排渣方式,從兩爐Na2O、K2O平衡分布表中可以得出,兩爐Na2O、K2O負(fù)荷約91.70%通過(guò)側(cè)吹爐排渣方式排出,應(yīng)通過(guò)進(jìn)一步的研究強(qiáng)化Na2O、K2O的排出。

      5 結(jié) 論

      1.當(dāng)前條件下的SKS法煉鉛過(guò)程中,生產(chǎn)1t粗鉛所需各類(lèi)精礦及硫酸鉛渣占所投入原燃料總量的80.31%,其中,由進(jìn)口精礦及硫酸鉛渣帶入的Na2O、K2O總量最多,占總投入項(xiàng)的63.815%,降低底吹爐及側(cè)吹爐的Na2O、K2O負(fù)荷,必須對(duì)Na2O、K2O含量較高的鉛原料的投入量進(jìn)行嚴(yán)控,必要情況下可通過(guò)研究降低相關(guān)原料的Na2O、K2O含量。

      2.Na2O、K2O易在循環(huán)煙灰中富集,應(yīng)在冶煉過(guò)程中采取措施降低煙灰循環(huán)量。

      3.側(cè)吹爐渣可將投入的約91.70%的Na2O、K2O排出,需通過(guò)進(jìn)一步的研究加快Na2O、K2O的排出,以降低底吹爐及側(cè)吹爐的Na2O、K2O負(fù)荷。

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