吳 璇, 陳俊翔, 訚順寬, 馬軍輝, 艾 超,2
(1.燕山大學(xué) 河北省重型機械流體動力傳輸與控制實驗室, 河北 秦皇島 066004;2.燕山大學(xué) 先進鍛壓成型技術(shù)與科學(xué)教育部重點實驗室, 河北 秦皇島 066004;3.三一集團有限公司, 湖南 長沙 410000; 4.三一重機有限公司, 江蘇 蘇州 215300)
目前,隨著國家“十四五”計劃的實施,挖掘機在基礎(chǔ)建設(shè)方面仍有較大的市場需求[1]。正流量挖掘機作為工程機械領(lǐng)域代表性機械設(shè)備,因其具有復(fù)雜工況下適應(yīng)性強、能量密度大且工作靈活性高等優(yōu)點,在土木建筑和礦山挖掘工程領(lǐng)域被廣泛使用[2]。日常作業(yè)中,正流量挖掘機的作業(yè)工況復(fù)雜而多變,作業(yè)中可能會出現(xiàn)吸空、壓力沖擊等動作協(xié)調(diào)性問題尤其是復(fù)合動作時,加入或減去一個動作產(chǎn)生的速度突變,會影響操作體驗感以及精控性,這一問題是需要解決的關(guān)鍵技術(shù)難題。
針對挖掘機復(fù)合動作,執(zhí)行機構(gòu)增減時產(chǎn)生的速度突變的問題,國內(nèi)外學(xué)者和企業(yè)進行了相關(guān)的研究。德國亞琛工業(yè)大學(xué)的ZAHE B[3]提出了流量總和控制(Sum of Flow Control,SSR)系統(tǒng),對執(zhí)行機構(gòu)的速度進行閉環(huán)控制,通過對泵的排量控制來調(diào)節(jié)各執(zhí)行機構(gòu)的速度,并且使負(fù)載力最大的執(zhí)行機構(gòu)閥口全開,但其高昂的控制成本及傳感器限制了該系統(tǒng)的發(fā)展。徐小龍等[4]為解決動臂斗桿復(fù)合動作時動臂無法提升、合理分配多路閥內(nèi)流量的問題,設(shè)計了一種節(jié)流閥,通過改變優(yōu)先節(jié)流孔的尺寸來調(diào)節(jié)壓力分布,解決流量分配問題,不僅增加成本,且對于不同機型需設(shè)計不同的節(jié)流閥,無法實現(xiàn)普遍適用。盧書湘等[5]通過分析液壓系統(tǒng)流量分配原理,以實現(xiàn)動臂提升和回轉(zhuǎn)的復(fù)合動作為例,介紹了幾種改善液壓挖掘機多動作協(xié)調(diào)性的方法,但是均需從結(jié)構(gòu)改變,難以普遍適用。趙小飛[6]針對負(fù)載敏感液壓挖掘機動臂上升、斗桿內(nèi)收、鏟斗內(nèi)收三動作復(fù)合時鏟斗內(nèi)收速度小的問題,通過增大鏟斗壓力補償器節(jié)流面積提高了鏟斗內(nèi)收動作速度,改善了動臂斗桿鏟斗協(xié)調(diào)復(fù)合動作特性,但僅適用于負(fù)載敏感系統(tǒng)。文獻[7-9]針對挖掘機復(fù)合動作的動作協(xié)調(diào)性問題提出了實驗與仿真方法,通過搭建準(zhǔn)確的AMESim模型,改進仿真模型,改進后的仿真結(jié)果顯示復(fù)合動作的動作協(xié)調(diào)性有了較大改善,但是沒有進行理論以及實驗分析,可靠性有待驗證。為解決挖掘機復(fù)合動作的不協(xié)調(diào)性問題,一些學(xué)者采取了添加流量閥的方法,從而實現(xiàn)復(fù)合動作的協(xié)調(diào)控制,達到較高的能量利用率,但成本較高,難以實現(xiàn)大量使用[10-12]。吳云展等[13]為改善裝載動作的協(xié)調(diào)性,構(gòu)建了基于響應(yīng)面法和帶精英策略的非支配排序遺傳算法的多目標(biāo)優(yōu)化方法,結(jié)合AMESim軟件和Motion軟件搭建仿真模型,深入研究馬達排量、溢流壓力、減速比以及動臂液壓缸直徑等關(guān)鍵參數(shù)與裝載動作協(xié)調(diào)性之間的關(guān)系,對液壓挖掘關(guān)鍵參數(shù)進行多目標(biāo)優(yōu)化后,其協(xié)調(diào)性提升了26.42%,但對于已出廠的整機,這些關(guān)鍵參數(shù)難以修改。
本研究以全電控正流量挖掘機為研究對象,針對復(fù)合動作時,加入或減去一個動作產(chǎn)生的速度突變問題,理論分析了執(zhí)行機構(gòu)速度與變量泵輸出流量之間的定量匹配,提出調(diào)整正流量挖掘機前后泵輸出初始排量并留一部分排量余量,使前后泵排量余量跟隨各先導(dǎo)電手柄電流信號的變化調(diào)整輸出的控制策略,有效改善了挖掘機復(fù)合動作時,增減動作產(chǎn)生的速度突變協(xié)調(diào)性問題。
全電控正流量挖掘機動臂斗桿液壓回路原理如圖1所示,控制流程如圖2所示。
圖1 動臂斗桿液壓回路原理圖
圖2 動臂斗桿控制流程
對動臂提升和斗桿挖掘復(fù)合動作進行分析,當(dāng)挖掘機無動作時,電手柄處于中位,前后泵處于最小排量,泵口的液壓油經(jīng)卸荷閥1,2流回油箱。當(dāng)挖掘機進行動臂斗桿復(fù)合動作時,手柄信號傳輸至控制器,控制器將手柄信號處理,并輸出動臂聯(lián)、斗桿聯(lián)電比例減壓閥信號以及前后泵對應(yīng)的電比例減壓閥信號,繼而控制動臂聯(lián)、斗桿聯(lián)閥芯運動,同時控制變量泵排量調(diào)節(jié)機構(gòu)調(diào)節(jié)前后泵排量,動臂、斗桿液壓缸運動,且動臂斗桿復(fù)合動作優(yōu)先是通過電比例減壓閥控制斗桿聯(lián)主閥的開度實現(xiàn)的。
當(dāng)進行動臂或斗桿單動作時,前后泵液壓油供單執(zhí)行機構(gòu)運動;當(dāng)進行動臂、斗桿復(fù)合動作時,前后泵液壓油需同時供動臂、斗桿執(zhí)行機構(gòu)運動,其中前泵液壓油90%供動臂液壓缸,10%供斗桿液壓缸,后泵液壓油100%供斗桿液壓缸。在動臂與斗桿液壓缸復(fù)合動作穩(wěn)態(tài)運動中,若減去斗桿動作控制信號,斗桿流量需求瞬時降低,此時前后泵輸出排量基本不會隨動作增減變化,無法對增減動作做相應(yīng)調(diào)整,前后泵供斗桿的液壓油流向動臂液壓缸,動臂的速度發(fā)生突增。在動臂液壓缸穩(wěn)態(tài)運動中,若加入斗桿動作控制信號,斗桿聯(lián)主閥芯移動,因為斗桿液壓缸流量需求增加,前后泵供動臂的流量因此被動分流至斗桿液壓缸,主泵流量無法跟隨系統(tǒng)流量需求變化,動臂的速度發(fā)生突降。
對于電控正流量系統(tǒng), 主泵的排量與手柄信號呈正相關(guān),圖3為主泵正流量曲線。當(dāng)有動作時,電手柄信號傳輸至控制器進行比較,將最大的電信號傳輸至前后泵電比例減壓閥,從而控制前后泵排量,前后泵排量V1,V2和各動作手柄信號函數(shù)關(guān)系為:
圖3 主泵正流量曲線
V1=max(f1(I1),f2(I2)…fn(In))
(1)
V2=max(f1(I1),f2(I2)…fn(In))
(2)
式中,V1—— 前泵排量,mL/r
V2—— 后泵排量,mL/r
I1~In—— 挖掘機各動作手柄信號,mA
以空載工況下動臂提升與斗桿挖掘動作為例進行分析,假設(shè)各動作手柄推到底,忽略內(nèi)泄漏及節(jié)流口的影響,前后泵流量Q1,Q2為:
Q1=V1×n
(3)
Q2=V2×n
(4)
式中,Q1—— 前泵流量,L/min
Q2—— 后泵流量,L/min
n—— 發(fā)動機轉(zhuǎn)速,r/min
當(dāng)進行動臂提升單動作時,動臂液壓缸的速度計算為:
q1=A1vDB
(5)
Q1+Q2=2q1
(6)
(7)
式中,q1—— 動臂液壓缸大腔流量,L/min
A1—— 動臂液壓缸大腔面積,mm2
vDB—— 單動作動臂液壓缸速度,mm/s
當(dāng)動臂單動作中加入斗桿挖掘動作時,動臂液壓缸以及斗桿液壓缸的速度計算為:
q11=A1vDB1
(8)
q3=A3vDG
(9)
Q1+Q2=2q11+q3
(10)
(11)
(12)
(13)
式中,q11—— 復(fù)合動作動臂液壓缸大腔流量,L/min
q3—— 斗桿液壓缸大腔流量,L/min
A3—— 斗桿液壓缸大腔面積,mm2
vDG—— 斗桿液壓缸速度,mm/s
vDB1—— 復(fù)合動作動臂液壓缸速度,mm/s
ΔvDB—— 動臂液壓缸速度變化量,mm/s
在空載工況下,動臂提升動作加入斗桿挖掘動作時,前后泵通過電比例減壓閥調(diào)節(jié)斗桿主閥開口實現(xiàn)優(yōu)先作用,但其效果有限,因為此時前后泵輸出排量基本不會隨動作增減變化,且斗桿負(fù)載小,動臂負(fù)載大,此時動臂聯(lián)的閥口已經(jīng)開到最大,隨著斗桿液壓缸流量需求增加, 供動臂的液壓油q3被分配去供斗桿,動臂速度有一個很大的變化量ΔvDB; 若動臂和斗桿復(fù)合動作中減去斗桿動作,動臂聯(lián)的閥口已經(jīng)開到最大,供斗桿的液壓油q3被分配去供動臂,同理,動臂速度變化量也為ΔvDB。
對于全電控正流量挖掘機,挖掘機有動作時,手柄信號傳輸?shù)娇刂破?,控制器將最大信號傳輸至主泵上電比例減壓閥,從而控制主泵排量。由于單動作不是作業(yè)工況,在滿足復(fù)合動作指標(biāo)的前提條件下,提出調(diào)整正流量挖掘機前后泵輸出初始排量并留一部分排量余量,使前后泵排量余量跟隨各先導(dǎo)電手柄電流信號的變化調(diào)整輸出的控制策略,使前后泵輸出的總排量與驅(qū)動動臂、斗桿動作的各液壓缸流量需求匹配。
對應(yīng)挖掘機每一單一動作和每一復(fù)合動作,將挖掘機前后泵的輸出排量分為前、后泵動作初始排量V前初,V后初和前、后泵排量余量V前余,V后余兩部分;前泵及后泵動作初始排量為前泵及后泵對應(yīng)該動作的最大輸出排量的50%~80%;前、后泵排量余量為前、后泵對應(yīng)該動作的最大輸出排量減去前、后泵動作初始排量后的余量,用于跟隨各先導(dǎo)電手柄電流信號的變化調(diào)整輸出,以便驅(qū)動各液壓缸動作。
以前泵為例進行介紹,前泵泵控策略如圖4所示。首先, 在程序中預(yù)先設(shè)定各動作手柄輸入信號的最大排量余量。在挖掘機動作中,各電手柄信號變化,系統(tǒng)流量需求變化,控制器采集各手柄信號,根據(jù)最大排量余量表設(shè)定輸入電信號下的最大排量余量值。隨著手柄信號的變化,控制器計算理想正流量排量數(shù)值,再將此排量數(shù)值轉(zhuǎn)為電流信號值,最后將此電流信號輸出至前后泵上的電比例減壓閥,比例減壓閥的二次輸出壓力對應(yīng)調(diào)整前后泵的排量調(diào)節(jié)機構(gòu)從而改變泵排量。前泵具體計算如式(14)~式(17),后泵原理及計算公式同前泵。
圖4 前泵泵控控制策略
前泵初始排量的計算公式為:
V前初=V前max×k1
(14)
式中,V前初—— 前泵初始排量,mL/r
V前max—— 對應(yīng)該動作前泵的最大輸出排量,mL/r
k1—— 排量限制系數(shù),可取50%~80%,表示對應(yīng)該動作前泵只輸出其最大排量的50%~80%,預(yù)留20%~50%的排量作為排量余量
前泵余量的計算公式為:
(15)
式中,I動臂—— 動臂手柄的控制信號,mA
I斗桿—— 斗桿手柄的控制信號,mA
I鏟斗—— 鏟斗手柄的控制信號,mA
Imax—— 手柄控制信號的最大量程,mA
排量余量和斗桿手柄控制信號之間的函數(shù)關(guān)系V(I斗桿)為:
(16)
式中,A—— 斗桿液壓缸剛開始運動時的手柄電流值,mA
D—— 斗桿液壓缸速度剛達到最大時的手柄電流值,mA
a—— 對應(yīng)于該動作最大的前泵排量余量,即(1-k1)×V前max,mL/r
排量余量和鏟斗手柄控制信號之間的函數(shù)關(guān)系V(I鏟斗)為:
(17)
式中,B—— 鏟斗液壓缸剛開始運動時的手柄電流值,mA
E—— 鏟斗液壓缸速度剛達到最大時的手柄電流值,mA
未實施控制策略時,前后泵的最大可用排量為V,進行動臂提升單動作時,前后泵沒有排量余量,2V的液壓油全部進入動臂液壓缸,當(dāng)加入斗桿挖掘動作時,有將近的排量將流入斗桿液壓缸,此時動臂液壓缸就會出現(xiàn)速度的大幅度變化。
實施上述控制策略,前泵和后泵的最大可用排量為k1·V,前泵和后泵各留有(1-k1)·V的排量余量,當(dāng)加入斗桿挖掘動作時,隨著斗桿挖掘控制信號的不斷增大,前后泵的排量余量線性地從k1·V增加到V。此時雖然仍有V的排量會流入斗桿液壓缸,但動臂液壓缸的速度變化幅度就會減小。
以某公司37 t全電控正流量挖掘機為研究對象進行機械液壓聯(lián)合仿真。其中機械模型仿真根據(jù)挖掘機實際結(jié)構(gòu)和各零部件幾何尺寸,采用Creo進行零部件建模,導(dǎo)入LMS Virtual.Lab Motion通過約束各零部件的運動副得到挖掘機虛擬樣機的運動學(xué)模型。機械模型具體搭建流程如圖5所示,搭建出的挖掘機三維模型如圖6所示。
圖5 機械建模流程
圖6 挖掘機三維模型
液壓模型根據(jù)液壓泵、多路閥實際參數(shù)以及各閥口過流面積曲線采用AMESim軟件進行搭建。
機電液聯(lián)合仿真以AMESim為主要軟件,將機械系統(tǒng)的LMS Virtual.Lab Motion模型通過接口導(dǎo)出文件導(dǎo)入AMESim中, 聯(lián)合仿真液壓模型參數(shù)及機械模型參數(shù)如表1、表2所示,AMESim與Motion的相互傳輸關(guān)系如圖7所示,動臂斗桿聯(lián)合仿真模型如圖8所示。
圖7 AMESim-Motion接口傳輸
圖8 動臂斗桿聯(lián)合仿真模型
表1 聯(lián)合仿真模型液壓仿真模型參數(shù)
表2 聯(lián)合仿真模型機械仿真模型參數(shù)
速度突變量計算公式如下:
(18)
式中, Δv—— 速度突變量
v改善前—— 改善前的速度值,mm/s
v改善后—— 改善后的速度值,mm/s
動臂斗桿仿真結(jié)果如圖9所示,可以看出,動臂和斗桿復(fù)合動作時前泵基本供動臂后泵供斗桿。動臂斗桿同時動作,在2.7 s左右斗桿先導(dǎo)信號退出,動臂依舊繼續(xù)動作,后泵供斗桿的液壓油轉(zhuǎn)向供動臂,此時動臂液壓缸的速度從180 mm/s突增到320 mm/s,改善后,動臂液壓缸的速度從180 mm/s變?yōu)?5 mm/s,速度突變量減小47.2%,主泵在斗桿動作退出后無法對應(yīng)調(diào)整排量,從而造成速度沖擊。
圖9 動臂斗桿仿真結(jié)果
針對挖掘機復(fù)合動作時,增減執(zhí)行機構(gòu)產(chǎn)生速度突變的問題,將解決方案進行實驗驗證,以圖10a所示某公司某型號液壓挖掘機為實驗測試機,實驗場地為空曠的平地。挖掘機整機實驗采用的數(shù)據(jù)采集儀器為西門子綜合數(shù)據(jù)采集儀,各測試點采用傳感器如圖10b~圖10d所示,設(shè)備參數(shù)如表3所示。
圖10 測試準(zhǔn)備
表3 測試設(shè)備規(guī)格參數(shù)表
在加入泵控策略的實機上進行驗證,圖11為動臂和斗桿復(fù)合動作實驗改善對比, 當(dāng)斗桿動作加入動臂動作時,斗桿的速度從474 mm/s變?yōu)?30 mm/s,速度突變量減小10.56%。圖12為斗桿和鏟斗復(fù)合動作實驗改善對比,當(dāng)斗桿動作加入鏟斗動作后,斗桿液壓缸的速度從685 mm/s變?yōu)?94 mm/s,速度突變量減小38.7%;當(dāng)減去斗桿控制信號后,鏟斗液壓缸的速度從462 mm/s變?yōu)?17 mm/s,速度突變量減小10.63%。實驗結(jié)果表明,提出的解決方案可以有效改善復(fù)合動作時,增減動作產(chǎn)生的速度突變問題。
圖11 動臂斗桿實驗改善對比
圖12 斗桿鏟斗實驗改善對比
針對某公司37 t全電控正流量挖掘機復(fù)合動作時,執(zhí)行機構(gòu)增減而產(chǎn)生的速度突變這一協(xié)調(diào)性問題,重點分析了單動作與復(fù)合動作各執(zhí)行機構(gòu)速度與主泵流量分配之間的關(guān)系,提出了調(diào)整正流量挖掘機前后泵初始輸出排量并留有20%~50%排量余量,使前后泵排量余量跟隨各先導(dǎo)電手柄電流信號的變化調(diào)整輸出的控制策略,建立了高精度AMESim-Motion機械液壓聯(lián)合仿真模型。仿真結(jié)果表明,動臂提升與斗桿挖掘復(fù)合動作增減動作時速度突變量減小40%以上;實驗結(jié)果表明,動臂與斗桿以及斗桿與鏟斗復(fù)合動作增減動作時速度突變量減小10%以上,其動作協(xié)調(diào)性有顯著提升。