王 松,高亞輝,高 峰,段紹棟,王建鋒
(中國航發(fā)控制系統(tǒng)研究所,江蘇無錫 214063)
航空發(fā)動機控制系統(tǒng)任何部件的故障都可能對發(fā)動機的安全造成危害,因此必須提高控制系統(tǒng)的可靠性[1]。容錯控制是提高系統(tǒng)可靠性和安全性的一種有效途徑,是保證系統(tǒng)安全的最后一道防線[2-3]。航空發(fā)動機控制系統(tǒng)中的傳感器工作環(huán)境惡劣,是控制系統(tǒng)中的可靠性薄弱環(huán)節(jié)之一。受到發(fā)動機體積和質(zhì)量的限制,傳感器不能采用大量的硬件余度,因此需要研究軟件容錯控制算法,以保證在傳感器出現(xiàn)故障時仍能安全控制發(fā)動機[4-6]。當1 個傳感器或多個傳感器出現(xiàn)故障時,通過1 個故障調(diào)整邏輯改變調(diào)節(jié)計劃,使用非故障傳感器繼續(xù)控制發(fā)動機,允許控制系統(tǒng)的性能有所降低,但能保證發(fā)動機的安全[2]。
中國學者近年來針對智能容錯控制技術(shù)開展了一系列研究,包括模糊理論、自適應理論和神經(jīng)網(wǎng)絡理論等[7-9],基于機載實時模型的故障重構(gòu)技術(shù)也取得了一些成果[1,10,11],但考慮到發(fā)動機的工作特性與算法的適應性等問題,這些方法還停留在理論研究層面,與在工程中應用還存在一定的差距。王松等[2]對噴口分油活門位移傳感器故障后的容錯控制方法進行了研究,驗證了通過調(diào)整控制結(jié)構(gòu)進行容錯控制的可行性;蔣平國等[3]對主燃油計量活門位移傳感器故障后的容錯控制方法進行了研究,實現(xiàn)了在沒有位移反饋情況下的容錯控制,并進行了半物理模擬試驗驗證,但是未給出故障后全包線范圍內(nèi)的自適應控制方法。鑒于主燃油流量控制對發(fā)動機控制系統(tǒng)的重要性,有必要對主燃油執(zhí)行機構(gòu)容錯控制方法進行深入研究。
本文在分析了轉(zhuǎn)速自適應控制原理的基礎上,提出了基于零極點配置原理的主燃油執(zhí)行機構(gòu)容錯控制方法,根據(jù)高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制計劃與實測轉(zhuǎn)速之間的誤差對主燃油控制電液伺服閥電流進行閉環(huán)運算,并運用零極點配置原理將控制參數(shù)與轉(zhuǎn)速自適應控制相融合,參數(shù)在全包線范圍內(nèi)隨發(fā)動機狀態(tài)變化自適應調(diào)整。通過主燃油計量活門位移故障的容錯控制試驗,對本文提出的主燃油執(zhí)行機構(gòu)容錯方法進行試驗驗證。
航空發(fā)動機數(shù)控系統(tǒng)正常轉(zhuǎn)速閉環(huán)控制原理如圖1 所示。圖中,N2DEM為高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速期望值;N2為高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速反饋值;eN2為轉(zhuǎn)速閉環(huán)誤差;WFDEM為主燃油流量期望值;WF為實際主燃油流量;LWFDEM為計量活門位移期望值;LWF為計量活門位移反饋值;eLWF為計量活門位移閉環(huán)誤差;IWF為電液伺服閥驅(qū)動電流??刂破鞑捎么须p回路PID 控制,外閉環(huán)是高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制環(huán),小閉環(huán)是主燃油計量活門位移控制環(huán)。外閉環(huán)(轉(zhuǎn)速閉環(huán))控制器根據(jù)高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制回路閉環(huán)運算當前供往航空發(fā)動機主燃燒室的燃油流量期望值,并轉(zhuǎn)化為主燃油伺服小閉環(huán)控制回路計量活門位移期望值,主燃油伺服小閉環(huán)控制器根據(jù)計量活門位移期望值與反饋值通過閉環(huán)運算得到執(zhí)行機構(gòu)電液伺服閥驅(qū)動電流,執(zhí)行機構(gòu)在電液伺服閥的驅(qū)動下,計量出供給到航空發(fā)動機主燃燒室的燃油流量[12-13]。
圖1 正常轉(zhuǎn)速閉環(huán)控制原理
航空發(fā)動機控制系統(tǒng)無故障時的控制回路主要環(huán)節(jié)傳遞函數(shù)如圖2所示[14]。的控制參數(shù)式中:P0= 101.325Pa;T0= 288.15K;Kp0和Ti0為標準狀態(tài)下的控制參數(shù)。
圖2 正常轉(zhuǎn)速控制回路主要環(huán)節(jié)傳遞函數(shù)
當主燃油計量活門位移發(fā)生故障后,圖1中小閉環(huán)回路無法形成閉環(huán),為了繼續(xù)進行轉(zhuǎn)速閉環(huán)控制,可以改變控制算法進入另一種控制模式,直接根據(jù)高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制計劃與實測轉(zhuǎn)速之間的誤差,對執(zhí)行機構(gòu)電液伺服閥的驅(qū)動電流進行閉環(huán)運算,控制液壓執(zhí)行機構(gòu)計量出供給航空發(fā)動機主燃燒室的燃油流量[12]。
圖3 容錯控制回路主要環(huán)節(jié)傳遞函數(shù)
式中:Kac為液壓執(zhí)行機構(gòu)特性,在全包線范圍內(nèi)保持一致,不需要進行高空修正;Ke和Te為發(fā)動機特性,在全包線范圍內(nèi)具有相似換算特性,需要對其進行高空修正。
與正常轉(zhuǎn)速控制的控制參數(shù)對比,即式(9)、(10)與式(2)、(3)對比有
從式(11)、(12)中可見,在正常轉(zhuǎn)速控制參數(shù)的基礎上,只需要獲得Kac便可得到容錯控制器的控制參數(shù)KPI和Tdi,并且此控制參數(shù)根據(jù)相似原理在全包線范圍內(nèi)隨發(fā)動機參數(shù)變化在線調(diào)整,具有良好的自適應性。另外,對于發(fā)動機和執(zhí)行機構(gòu)個體之間的差異,只會對發(fā)動機簡化模型中的Ke和Te或執(zhí)行機構(gòu)的Kac產(chǎn)生影響,只需要對這些參數(shù)進行適當調(diào)整即可適用。
基于以上容錯控制方法,在某型航空發(fā)動機全權(quán)限數(shù)控系統(tǒng)半物理模擬試驗臺進行試驗驗證。某型航空發(fā)動機數(shù)控系統(tǒng)半物理模擬試驗原理如圖4 所示。圖中,EEC 為真實的數(shù)字電子控制器(Electronic Engine Controller,EEC);控制對象為發(fā)動機模型機;主泵控制裝置、加力噴口控制裝置、泵、導葉作動器、流量計、傳感器等均為真實試驗部件;電機用來給燃油泵提供動力,同時模擬發(fā)動機的轉(zhuǎn)速信號;溫度模擬電路和壓力模擬電路通過電電轉(zhuǎn)換分別模擬航空發(fā)動機壓力信號和溫度信號。
圖4 某型航空發(fā)動機數(shù)控系統(tǒng)半物理模擬試驗原理
基于零極點配置原理的容錯控制方法的實施過程主要包括如下4個步驟:
(1)在全數(shù)字仿真平臺上對發(fā)動機模型進行辨識,獲取各典型轉(zhuǎn)速點對應的發(fā)動機模型參數(shù)Ke和Te;
(2)根據(jù)小閉環(huán)試驗數(shù)據(jù)辨識得到各典型轉(zhuǎn)速點下的主燃油執(zhí)行機構(gòu)增益Kac;
(3)根據(jù)式(2)、(3)、(6)、(7)得到全包線范圍內(nèi)正常轉(zhuǎn)速控制各典型轉(zhuǎn)速點的控制參數(shù)Kp和Ti;
(4)根據(jù)式(11)、(12)得到全包線范圍內(nèi)的容錯控制各典型轉(zhuǎn)速點的控制參數(shù)KpI和Td I,并將其寫入控制器的FLASH存儲器中。
起動發(fā)動機模型至慢車狀態(tài),通過故障模擬裝置模擬主燃油計量活門位移故障,分別進行正常轉(zhuǎn)速控制和容錯控制的穩(wěn)態(tài)及加減速試驗(從正常狀態(tài)切換至故障狀態(tài)時,高壓壓氣機轉(zhuǎn)速產(chǎn)生大約1%的擾動,調(diào)整時間約為1 s,由于擾動量和擾動時間相對較小,對發(fā)動機的影響幾乎可以忽略)。在無故障條件下和在計量活門位移傳感器出現(xiàn)故障條件下發(fā)動機的加減速試驗曲線如圖5 所示,性能數(shù)據(jù)見表1。圖中,N1為低壓轉(zhuǎn)子相對物理轉(zhuǎn)速,N2為高壓轉(zhuǎn)子相對物理轉(zhuǎn)速,PLA為油門桿角度。從圖5 和表1 中可見,在無故障時的正??刂坪陀泄收蠒r的容錯控制下,系統(tǒng)都是穩(wěn)定的。無故障時N2穩(wěn)態(tài)波動量為±0.08%,有故障時N2穩(wěn)態(tài)波動量有所增加,但保持在±0.15%以內(nèi),在發(fā)動機允許范圍之內(nèi)。無故障時加減速的N2超調(diào)量為0.31%,N2下降量為0.36%;有故障時N2超調(diào)量和下降量有所增加,但增加量不大,都在可接受范圍內(nèi)。在全包線的各典型包線點上也進行了驗證,在H=0 km、Ma=0.8 和H=11 km、Ma=0.8 包線點下容錯控制加減速曲線分別如圖6(a)、(b)所示。從圖中可見,上述控制方法在全包線范圍內(nèi)都是適用的,控制性能參數(shù)與標準狀況下的接近。另外,在全數(shù)字仿真平臺上對該容錯方法也進行了全包線范圍內(nèi)的仿真驗證,其結(jié)果與半物理模擬試驗結(jié)果接近,進一步驗證了該方法的可行性。
圖5 在不同條件下發(fā)動機的加減速曲線
表1 試驗結(jié)果
圖6 不同包線點下容錯控制加減速曲線
此外,在主燃油計量活門位移傳感器出現(xiàn)故障時還可以使用另一種容錯控制方法,即采用傳感器模型計算值代替真實傳感器反饋值繼續(xù)進行控制。但由于受電液伺服閥零偏等因素的影響,模型不可能與傳感器采集值完全一致,試驗已驗證采用這種方案不可行[3]。
(1)在分析了轉(zhuǎn)速自適應控制原理的基礎上,提出了基于零極點配置原理的主燃油執(zhí)行機構(gòu)容錯控制方法,已經(jīng)通過半物理模擬試驗驗證,保證控制系統(tǒng)具有較強的穩(wěn)態(tài)性能和動態(tài)性能。采用該控制方法后能保證N2穩(wěn)態(tài)波動量在±0.15%以內(nèi),加減速的N2超調(diào)量和下降量分別在0.63%和0.61%以下,都在可接受范圍內(nèi)。
(2)這種控制方法的創(chuàng)新點在于將執(zhí)行機構(gòu)模型進行簡化,調(diào)整控制器形式,運用零極點配置原理得到具有明確物理意義的控制參數(shù),而且將控制參數(shù)與正常轉(zhuǎn)速自適應控制的控制參數(shù)相融合,控制參數(shù)根據(jù)相似原理在全包線范圍內(nèi)隨發(fā)動機參數(shù)變化在線調(diào)整,具有良好的自適應性,且實施方便,對提高航空發(fā)動機數(shù)控系統(tǒng)的工作可靠性具有重要作用。