陳艷梅 湯凱樂
(長沙有色冶金設(shè)計研究院有限公司, 湖南 長沙 410019)
在濕法煉鋅過程中,不論常規(guī)濕法還是高溫高酸浸出或氧氣直接浸出技術(shù),都不可避免會產(chǎn)生大量廢渣。我國是世界第一電鋅冶煉大國,電鋅產(chǎn)量超過6 000 kt/a,每噸電鋅產(chǎn)出浸出渣(各種渣料)0.8~1.0 t,每年浸出渣產(chǎn)量可達(dá)4 000~5 000 kt。鋅浸出渣為危險廢物,其中的金屬大都以硫酸鹽形式存在。除了硫酸鉛,其他硫酸鹽都可以溶于水,重金屬離子和硫酸根離子均可隨雨水進(jìn)入地下水中,造成地下水污染。因此,鋅浸出渣需通過高溫熔煉進(jìn)行無害化處理,形成性質(zhì)穩(wěn)定的不溶解于水的玻璃體渣。目前,鋅浸出渣的處理方法主要有回轉(zhuǎn)窯揮發(fā)法、煙化爐法、澳斯麥特爐法、側(cè)吹熔煉法、搭配鋅浸出渣直接煉鉛技術(shù)等。
國內(nèi)某企業(yè)采用硫化鋅精礦焙燒和氧化鋅原礦浸出工藝生產(chǎn)電鋅,主工藝流程為:硫化鋅精礦流態(tài)化焙燒脫硫→焙燒礦熱酸還原浸出赤鐵礦沉鐵→浸出液鋅粉銻鹽凈化→硫酸鋅溶液大極板電積提鋅→陰極鋅熔鑄。近年來,隨著氧化鋅原礦品位和產(chǎn)能降低,某企業(yè)電鋅產(chǎn)能下降,銷售規(guī)模及利潤均大幅下降。因此,本文充分利用赤鐵礦渣含鐵量高(≥47%)的優(yōu)勢,將生產(chǎn)100 kt/a電鋅產(chǎn)出的約20 kt/a赤鐵礦渣與改造前預(yù)定要處理的硫鐵礦進(jìn)行混合配料,利用現(xiàn)有的47 m2流態(tài)化焙燒爐焙燒,產(chǎn)出鐵渣(含鐵量≥55%)外售鐵廠,實現(xiàn)鋅系統(tǒng)的資源內(nèi)部協(xié)同,減少噸鋅浸出渣回轉(zhuǎn)窯處理量,最大程度降本增效,提升企業(yè)的整體競爭力。
焙燒爐是把由一定粒度組成的細(xì)粒物料層從靜置狀態(tài)進(jìn)入活動狀態(tài)。這一轉(zhuǎn)變是在一種完全固定的流體速度即所謂的流態(tài)化臨界速度W臨界下實現(xiàn)的。當(dāng)流體速度不斷增大,并超過此臨界速度,流化層的體積增大,細(xì)顆粒物料粒子的運(yùn)動更激烈。在某一個速度即所謂極限速度或帶出速度W帶出下,流態(tài)化層進(jìn)入懸浮狀態(tài),并隨流體物料被帶出流化室。在W臨界和W帶出的范圍內(nèi),流態(tài)化層處于穩(wěn)定狀態(tài)。因此在實際操作中,焙燒爐操作氣流速度W操作介于W臨界和W帶出之間[1]。
(1)
式中:Re臨界為臨界雷諾準(zhǔn)數(shù);μ為氣體實際溫度下的運(yùn)動黏度,m2/S;d均為物料顆粒平均粒度,m。
由式(1)可知,W臨界與固體粒子直徑、固體性質(zhì)、氣體性質(zhì)有關(guān)。
硫鐵礦和赤鐵礦渣混合入爐料的粒徑見表1,其中粒徑小于200目的占60%。與鋅精礦平均粒徑相比,硫鐵礦和赤鐵礦渣混合物料的粒徑更細(xì),其臨界速度約為鋅精礦臨界速度的2~3倍。在同一操作速度下,細(xì)料的反應(yīng)更強(qiáng)烈,向上運(yùn)動過程中受到的阻力更小,故焙燒爐改燒硫鐵礦和赤鐵礦渣混合料后,反應(yīng)速度更快,停留時間更短,焙燒爐煙氣含塵量會更高,床能力(10~18 t/m2·d)是原來(6~8 t/m2·d)的2~3倍。
表1 入爐物料粒徑分析
同時,焙燒爐處理原料性狀發(fā)生變化,會引起焙燒流化過程中氣-固流化床的不均勻性和不穩(wěn)定性,特別是處理像硫鐵礦這類會發(fā)生強(qiáng)放熱反應(yīng)的物質(zhì),不正常流態(tài)化的出現(xiàn)會造成床層物料的燒結(jié),致使生產(chǎn)過程無法進(jìn)行。硫鐵礦在焙燒過程中首先發(fā)生分解,體積膨脹,粒徑增大,產(chǎn)生許多細(xì)微的裂紋,在氧氣的親和力和SO2向外逃逸產(chǎn)生的牽引力的作用下,產(chǎn)生空洞。當(dāng)焙燒爐流化層溫度升高時,反應(yīng)急劇進(jìn)行,硫鐵礦顆粒會發(fā)生爆炸反應(yīng),最終形成以Fe2O3為包殼的小球形燒渣,或形成以Fe3O4為基體、以Fe2O3為包殼、Fe2O3柱狀晶釘扎在Fe3O4基體上的實心硫化鐵燒渣[2]。與此同時,赤鐵礦渣中的硫酸鹽和水分利用焙燒系統(tǒng)的高溫條件(1 050 ℃)和剩余熱量,可得到有效分解,最終形成以Fe2O3為主的焙燒渣。這與鋅精礦氧化時生成ZnO致密薄膜,焙燒前后粒度只減少15%不同[3]。硫鐵礦和赤鐵礦渣混合料焙燒產(chǎn)生的焙燒渣和煙塵更細(xì),煙塵率更大。由于焙燒爐操作氣流速度W操作介于W臨界和W帶出之間,排渣溢流口的高度與原料的粒度和風(fēng)帽氣速有關(guān),在風(fēng)帽氣速不變的情況下,為保證床層厚度,流化層的高度也相應(yīng)提高。
現(xiàn)有鋅精礦焙燒爐流化層直徑為7 690 mm,一次擴(kuò)大型,爐腹角13°,上部擴(kuò)大段直徑為9 280 mm,設(shè)計有效容積為848 m3,設(shè)計爐氣停留時間為28 s,爐體側(cè)面出高溫?zé)煔?風(fēng)帽為4個按整體圓周布置的孔徑為6 mm的改良型直通風(fēng)帽,設(shè)計小孔氣速20 m/s,硫酸最高產(chǎn)量達(dá)到282 t/d,總轉(zhuǎn)化率平均為99.775%。但采用硫鐵礦和赤鐵礦渣焙燒混合料后,由于原料性質(zhì)發(fā)生變化(表2),需對焙燒爐本體進(jìn)行局部改造,保證焙燒爐產(chǎn)能與余熱鍋爐、收塵系統(tǒng)及制酸系統(tǒng)相配套,實現(xiàn)最大限度的設(shè)備利舊和減少投資。
表2 改造前后入爐物料成分表
由表2可知,改造后,入爐赤鐵礦渣和硫鐵礦混合物料中的含硫量低于30%,和原來鋅精礦含硫量相差不多,在保持現(xiàn)有投料量不變的情況下,配套系統(tǒng)的生產(chǎn)工況和鋅精礦生產(chǎn)工況相近,上料系統(tǒng)、爐底風(fēng)機(jī)、余熱鍋爐、旋風(fēng)除塵、冷卻圓筒和制酸系統(tǒng)可充分利舊。
由于入爐物料(尤其是赤鐵礦渣)的粒度變細(xì),焙燒速度快,床能力提高1倍以上,需將焙燒爐流化層爐墻的厚度向內(nèi)增加845 mm,將流化層直徑由 7 690 mm 改為6 000 mm,并將溢流口高度由950 mm提高到1 300 mm,防止因爐床料層太薄產(chǎn)生死區(qū)、溝流等流化態(tài)氣流短路或其他不穩(wěn)定問題,以保證改造焙燒爐本體結(jié)構(gòu)后,產(chǎn)品質(zhì)量滿足煉鐵入爐原料(含硫量<0.5%)的要求,避免硫進(jìn)入生鐵后在熱加工時產(chǎn)生“熱脆”現(xiàn)象[4]。
改燒硫鐵礦與赤鐵礦渣混合料后,煙氣含塵量約為360 g/Nm3,極端情況下焙燒爐不產(chǎn)生焙砂,爐料全部隨煙氣進(jìn)入煙塵,進(jìn)一步加劇煙氣中含塵顆粒對余熱鍋爐對流區(qū)換熱管的沖刷和磨損,降低旋風(fēng)收塵器的收塵效率,加重電收塵的負(fù)荷,導(dǎo)致制酸凈化系統(tǒng)的污酸量大幅增加,廠區(qū)水處理系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。為了解決爐膛高度不足導(dǎo)致的爐內(nèi)煙氣停留時間短問題,在焙燒爐與余熱鍋爐之間新增一個尺寸為3 500 mm×9 000 mm的圓柱體二燃室。增加二燃室,一方面有利于煙塵中夾帶的生料繼續(xù)發(fā)生反應(yīng),提高產(chǎn)品的品質(zhì);另一方面利用重力沉降的原理,減輕煙氣對現(xiàn)有余熱鍋爐的沖刷及收塵設(shè)施的負(fù)荷。另外,在二燃室進(jìn)口管道上增加1臺具有氧化鋯探頭的氧量分析儀,通過控制出口爐氣中的氧含量使得爐內(nèi)保持弱氧磁化焙燒氣氛,控制燒渣顏色為淺黑色,達(dá)到鐵渣外售要求[5]。
2022年4月27日,焙燒爐點火一次投料成功。電除塵器接氣8 h后運(yùn)行正常,轉(zhuǎn)化器送氣8 h后,煙氣中SO2濃度達(dá)到轉(zhuǎn)化熱平衡要求,關(guān)閉開工電爐。
裝置操作條件為:風(fēng)量20 921.88 Nm3/h、爐底壓力13 kPa、焙燒爐出口O2濃度1.8%、焙燒溫度980 ℃。試生產(chǎn)期間主要指標(biāo)見表3。
表3 試生產(chǎn)期間主要生產(chǎn)指標(biāo)
在試生產(chǎn)過程中,存在的問題如下:
赤鐵礦渣含水量約為20%,現(xiàn)場采用抓斗配料,入爐物料中時常發(fā)現(xiàn)塊狀物,造成下料口局部堵塞,流化床不穩(wěn)定,如不及時人工干預(yù),易造成死爐生產(chǎn)事故。為此,提高配料要求,保證入爐料含水量為8%~10%和均勻性,增加焙燒爐流化層測溫?zé)犭娕?根據(jù)溫度指導(dǎo)生產(chǎn),提高現(xiàn)場作業(yè)率。
赤鐵礦渣與硫鐵礦混合配料的焙塵粒度細(xì)、易飛揚(yáng),從焙燒爐出口至制酸凈化系統(tǒng)入口的各設(shè)備接連處(包括冷卻圓筒的前后設(shè)備連接),都是無組織排放點,現(xiàn)場環(huán)境臟、亂、差。
為了解決上述問題,采取以下改進(jìn)措施:1)保持設(shè)備處于負(fù)壓狀態(tài)下運(yùn)行,并在設(shè)備連接處設(shè)置環(huán)集裝置;2)在冷卻圓筒出口端增設(shè)噴淋裝置,噴頭伸入圓筒內(nèi)1.8 m,以保證混合后的焙燒礦、塵充分增濕,增濕后的鐵精粉水分含量控制在15%~18%,以確保不產(chǎn)生揚(yáng)塵。
由表3可知,試生產(chǎn)期間鐵精粉殘硫量大于0.5%,焙燒礦、塵銷售不暢,經(jīng)濟(jì)效益不顯著,生產(chǎn)無法維續(xù)。為了解決上述問題,采取以下改進(jìn)措施:1)增加焙燒爐流化層冷卻盤管面積,提高流化層焙燒溫度至1 050 ℃,提高脫硫率,保證焙砂殘硫量小于0.5%;2)控制入爐礦指鐵含量和硫含量之和≥88%,以保證產(chǎn)品的鐵含量≥55%,鉛含量和銅含量之和≤1.0%,從而減少高溫下Pb和Cu生成的低熔點化合物與焙燒礦粘結(jié)成團(tuán),從而避免焙燒礦的脫硫受阻,降低產(chǎn)品殘硫量,同時減少爐內(nèi)粗顆粒的富集沉降,維持物料的流態(tài)化效果,避免排料不暢,爐床惡化。
經(jīng)過不斷的摸索與改進(jìn),目前赤鐵礦渣與硫鐵礦混合配料后入焙燒爐焙燒,焙燒礦塵的品質(zhì)可控在含硫量<0.5%、鐵含量≥55%,可直接以100元/t的價格外售煉鐵廠,相比于赤鐵礦渣直接以30元/t的價格外售水泥廠,企業(yè)效益直接提升140萬元/a。
其次,鋅浸出渣的清潔生產(chǎn)和無害化處理是鋅冶煉企業(yè)需解決的重要問題。目前,該企業(yè)主要采用回轉(zhuǎn)窯處理鋅浸出渣,而采用赤鐵礦渣搭配硫鐵礦焙燒爐處理后,實現(xiàn)了自熱平衡,每噸電鋅產(chǎn)出的需要經(jīng)回轉(zhuǎn)窯進(jìn)一步處理的浸出渣由0.8 t降低到0.6 t,每年總共可減少約20 kt浸出渣的處理量,這些浸出渣采用回轉(zhuǎn)窯處理需要消耗焦炭10 kt,折合標(biāo)準(zhǔn)煤9 710 t,因此可節(jié)約生產(chǎn)成本約1 165萬元。
最后,采用回轉(zhuǎn)窯處理鋅赤鐵礦渣,漏風(fēng)率高,煙氣量大,SO2濃度低,無法回收,若直接排放又不能滿足環(huán)保要求,必須進(jìn)行脫硫處理。脫硫一般采用堿吸收法或氧化鋅煙塵吸收法,堿吸收法產(chǎn)生的副產(chǎn)品銷售困難,產(chǎn)生廢水,建設(shè)投資、生產(chǎn)成本增加;氧化鋅作為脫硫吸收劑活性低,脫硫效率較低,生產(chǎn)中易堵塞噴淋頭和管道,導(dǎo)致尾氣無法穩(wěn)定達(dá)標(biāo),而且ZnSO4產(chǎn)品返回濕法煉鋅主系統(tǒng),影響系統(tǒng)酸水平衡。但采用焙燒爐處理赤鐵礦渣,通過調(diào)整配料后,渣中的硫可經(jīng)制酸系統(tǒng)產(chǎn)出硫酸,產(chǎn)量達(dá)2 183 t/a。按當(dāng)?shù)亓蛩?0元/t計,每年可增加經(jīng)濟(jì)效益11萬元。
在我國有色金屬工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效,邁入世界有色金屬工業(yè)強(qiáng)國行列的關(guān)鍵時期,焙燒爐處理赤鐵礦渣技術(shù)為有色金屬行業(yè)處置工業(yè)廢渣(赤鐵礦渣)提供了一條新思路,不僅增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,同時也貫徹執(zhí)行了“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的五大發(fā)展理念。對該技術(shù)進(jìn)行推廣和實施,能有效提高不可再生資源綜合利用水平,減少重金屬污染物排放,增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性,實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。