王小魏 袁銀春 李 怡 劉子熠 陳建國(guó)
(中國(guó)石化西南油氣分公司采氣二廠,四川 閬中 637400)
在天然氣集輸管線運(yùn)行過程中,因受到地勢(shì)起伏和運(yùn)行參數(shù)的變化,管線容易在相對(duì)低點(diǎn)位置形成積液,甚至形成段塞流或者冰堵,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行也會(huì)出現(xiàn)管道結(jié)垢、雜質(zhì)黏附等情況[1]。管道中積液和污垢不僅會(huì)加劇管道的腐蝕,而且會(huì)造成上游管網(wǎng)和井站回壓增大,影響管線輸氣效率及氣井產(chǎn)能發(fā)揮[2]。因此,定期清管作業(yè)是保障輸氣管道安全平穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)高效運(yùn)行的重要措施。
清管作業(yè)主要分為新建管道投產(chǎn)清管和運(yùn)行管道清管。前者一般采用清管器清除管道內(nèi)的毛刺、焊條、石塊及鐵屑等遺留雜物,在管道用水進(jìn)行強(qiáng)度試壓后,用清管器進(jìn)行干燥、排水等作業(yè)。后者主要通過清管作業(yè)清除管道內(nèi)的積水、沉積硫等污物,降低集輸管道的運(yùn)行壓差,提高管網(wǎng)輸送效率[3]。同時(shí)酸氣管道開展批處理作業(yè)前,也需要對(duì)管壁進(jìn)行充分清潔,并在管道內(nèi)壁涂上一層0.1 mm的緩蝕劑保護(hù)膜,隔絕腐蝕介質(zhì)和管道內(nèi)壁接觸,保護(hù)金屬管道。因此確保酸氣管道清管效果、清除管道污垢、降低集輸管道運(yùn)行壓差、提高管網(wǎng)輸送效率等對(duì)××氣田集輸管網(wǎng)的高效平穩(wěn)運(yùn)行具有重要意義。
××氣田共有35 段酸氣運(yùn)行管道,除采用鎳基復(fù)合管和處在氮封狀態(tài)暫未投運(yùn)的酸氣管道外,其余24 段酸氣管道均定期開展清管作業(yè),清除管道內(nèi)部雜質(zhì)和各類沉積物,防止采出流體中H2S、CO2及腐蝕性地層水造成的各種腐蝕,提高管道輸送效率。
輸氣管道中常用的清管器類型有泡沫清管器、直板式清管器、皮碗式清管器及智能清管器,每種清管器不同的形狀直接影響作用效果。目前××氣田主要采用直板型清管器開展清管作業(yè)?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)得清管球的過盈量控制在4%左右,涂膜前球的過盈量控制在3.8%左右,涂膜后球的過盈量控制在2.3%左右。清管球與涂膜球過盈量及尺寸見表1。
清管作業(yè)質(zhì)量取決于清管器的類型、運(yùn)行的速度和推動(dòng)介質(zhì)的壓力。清管效果與清管器運(yùn)行速度有很大關(guān)系,速度過快或過慢都可能造成清管器破壞或功能失效,導(dǎo)致清管效果不理想。
依據(jù)《天然氣管道運(yùn)行規(guī)范》(SYT 5922—2012等標(biāo)準(zhǔn),清管速度要求在3~5 m/s。實(shí)際清管過程中,清管器在管道內(nèi)的運(yùn)動(dòng)是一個(gè)非穩(wěn)態(tài)的過程。清管器在直管段內(nèi)速度接近于氣流速度,但是隨著清管器前方積液和雜質(zhì)的增多,阻力不斷增大,清管器兩端的壓差逐漸增大;當(dāng)清管器進(jìn)入彎頭等位置時(shí),阻力更大,速度隨之減小,甚至停止,這時(shí)后方氣體的逐漸積聚,推動(dòng)力不斷增大,又使得清管器速度慢慢增大。
同時(shí)受上游井站調(diào)產(chǎn)影響,目前××氣田各段酸氣管道清管初始速度控制主要通過調(diào)整上游氣量實(shí)現(xiàn),現(xiàn)行的清管公式對(duì)于氣液兩相流動(dòng)的酸氣管道不能準(zhǔn)確給出清管運(yùn)行氣量范圍,實(shí)際清管速度差異較大,存在因氣量不足而卡球的安全風(fēng)險(xiǎn)。
清管作業(yè)后管道內(nèi)污物、積液被清出,管段運(yùn)行壓差減小,管網(wǎng)輸送效率提高,因此可通過清管前后管段壓差變化判斷清管效果。定義參數(shù)“壓差降低程度”來表示清管前后管段壓差變化,計(jì)算公式如式(1)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年××氣田各段酸氣管線平均壓差降低程度為1%~50%,所有管段平均壓差降低程度為19.9%。根據(jù)實(shí)際清管收球情況,部分管段積液、污物較多,清管壓差降低程度較低。
通過全面總結(jié)分析,酸氣管道清管效果差的原因包括:清管器運(yùn)行速度控制得不合理、清管器類型不適用、管道氣液輸送模式影響、清管器的過盈量不合理、清管次數(shù)不合理及清管周期不合理等。經(jīng)過分析調(diào)查,將酸氣管道清管效果差的原因分為四類:一為操作類、二為設(shè)備類、三為方法類、四為工藝類。原因分析如圖1所示。
圖1 山區(qū)酸氣管道效率低原因分析
通過一系列的試驗(yàn),確定了影響山區(qū)管道清管效果的主要因素有三個(gè),分別是清管器運(yùn)行速度控制得不合理、清管器類型不適用和清管器的過盈量不合理;非主要因素有三個(gè),分別是管道氣液輸送模式影響、清管次數(shù)不合理和清管周期不合理。對(duì)三個(gè)主要因素影響的分析如下。
一是清管器運(yùn)行速度控制得不合理。山區(qū)集輸管網(wǎng)在地勢(shì)低點(diǎn)更易積聚液體或其他污物,同時(shí)受力和前后壓差變化使得清管器在管道內(nèi)的運(yùn)動(dòng)是個(gè)非穩(wěn)態(tài)的過程。清管效果與清管器運(yùn)行速度有很大關(guān)系,速度過快或過慢,都可能造成清管器破壞或功能失效,導(dǎo)致清管效果不理想。若清管器的運(yùn)行速度過慢,易造成清管器走走停停,使管道內(nèi)的水等雜質(zhì)回流,甚至卡頓;若速度過快,容易對(duì)清管器和管壁造成較大的磨損,縮短管道的使用壽命,同時(shí)過快的速度還會(huì)增大管道的震蕩,破壞集輸管道及其附屬設(shè)備的穩(wěn)定[4]。
二是清管器類型不適用。清管器種類有很多,按結(jié)構(gòu)和形狀主要分為球型清管器、皮碗清管器、直板清管器、聚氨酯泡沫清管器等類型。不同清管器結(jié)構(gòu)與運(yùn)行時(shí)的受力情況不同,相同條件下清管效果差異很大[5]。
考慮到集輸管網(wǎng)的安全平穩(wěn)運(yùn)行,未在××氣田酸氣管道開展球形清管器清管試驗(yàn)。參考LG-X1至YB-X2 酸氣管線球形清管器、泡沫清管器清管過程,對(duì)比清管效果。LG-X1 至YB-X2 清管前后壓差見表2,可以看出,使用泡沫清管器清管后管網(wǎng)壓差減少值明顯大于使用球形清管器的壓差減少值。相同條件下,泡沫清管器的清管效果明顯好于球形清管器。
表2 LG-X1至YB-X2清管前后壓差表
直板清管器、皮碗清管器清管效果對(duì)比如圖2所示。在YB-X3 至YB-X4、YB-X10 至YB-X11 兩段酸氣管道對(duì)比直板清管器、皮碗清管器清管效果??梢钥闯鍪褂闷ね肭骞芷鲏翰顪p小值大于直板清管器清管,YB-X3至YB-X4使用皮碗清管器管線壓差降低程度為77.8%,使用直板清管器管均壓差降低程度為62.5%,皮碗清管器清管效果更好。
圖2 直板清管器、皮碗清管器清管效果對(duì)比
三是清管器的過盈量不合理。在對(duì)管道進(jìn)行清理的過程中,清管器與管道之間的過盈配合,形成密封以隔絕前后流體,由此清管器與管道內(nèi)壁之間產(chǎn)生接觸力,在清管器前后造成壓力差,該壓力推動(dòng)清管器運(yùn)行。若清管器與管道內(nèi)壁之間存在間隙,會(huì)使流體在清管器前后壓差的驅(qū)動(dòng)下進(jìn)入間隙,從而影響管壁與清管器之間的相互作用。過盈量過小時(shí),球在過彎頭時(shí)易卡球,過盈量過大時(shí),會(huì)造成球兩端壓差過大,易造成上游井站憋壓關(guān)斷,因此清管器的過盈量至關(guān)重要。
利用單因素法,在相同的清管條件下,采取不同的清管運(yùn)行速度,得到最合理的清管器運(yùn)行速度。YB-X5 總站清管后管段壓差變化如圖3 所示,試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)清管器運(yùn)行速度從1 m/s 上升至3.5 m/s 時(shí),清管前后壓差降低程度顯著增大;當(dāng)清管器運(yùn)行速度大于3.5 m/s時(shí),清管前后壓差減少值隨清管速度的增長(zhǎng)的趨勢(shì)逐漸平緩。
圖3 YB-X5總站清管后管段壓差變化
在YB-X10 至YB-X11 酸氣管線分別使用直板清管器、皮碗清管器進(jìn)行清管試驗(yàn)。直板清管器、皮碗清管器清管效果對(duì)比見表3,使用直板清管器管線壓差降低程度為66%,使用皮碗清管器管線壓差降低程度為78%,相同條件下使用皮碗清管器的清管效果更好,僅考慮清管效果的情況下,皮碗清管器的清管效果更好??紤]到直板清管器可雙向移動(dòng),清管過程中卡堵可能性小,皮碗清管器相較于直板清管器更易卡堵和損壞,在實(shí)際清管過程中,應(yīng)根據(jù)管線實(shí)際情況優(yōu)選清管器類型。
表3 直板清管器、皮碗清管器清管效果對(duì)比
利用單因素法,控制清管器過盈量在2.5%~9%,分別在相同的清管條件下,采用不同過盈量的清管器,得出最合理的清管器過盈量。試驗(yàn)結(jié)果表明:在清管條件保持不變的情況下,隨著清管器過盈量的增大,清管效果變好,當(dāng)過盈量小于5%時(shí),清管后壓差仍然大于0.1 MPa。且過盈量越低,壓差越大,甚至達(dá)到0.2 MPa。當(dāng)過盈量從7%上升至8%時(shí),清管前后壓差減少值隨過盈量的增長(zhǎng)的趨勢(shì)逐漸平緩(見圖4)。過盈量超過8%后,發(fā)球端的壓力由6.52 MPa 上漲至7.55 MPa,壓力上漲過大,存在氣井關(guān)斷風(fēng)險(xiǎn)。因此,推薦最優(yōu)氣液比5%~8%之間。
圖4 不同過盈量的清管壓差
清管器過盈量?jī)?yōu)化后,采用過盈量為6%的清管器開展清管試驗(yàn),4 次的清管試驗(yàn)結(jié)果顯示清管后壓差減少0.44 MPa,平均清管效率為93.7%(見圖5)。
圖5 不同過盈量的清管壓差
通過優(yōu)化控制清管速度、優(yōu)選清管器類型、優(yōu)化清管器過盈量等措施,管線壓差降低程度由50%提高至78%,管線平均壓差降低程度由19.9%提高至43.2%。酸氣管道清管效果的提高減少了管道中積液,降低集輸管道運(yùn)行壓差,提高管網(wǎng)輸送效率,延緩了積液段管道腐蝕,對(duì)××氣田集輸管網(wǎng)的高效平穩(wěn)運(yùn)行具有重要意義。
通過對(duì)××氣田酸氣管道清管作業(yè)過程中清管器卡堵、清管器速度難以預(yù)測(cè)、清管后清管效果不佳等清管現(xiàn)狀和原因進(jìn)行分析,對(duì)清管器運(yùn)行速度進(jìn)行預(yù)測(cè)與控制,對(duì)清管器類型、清管次數(shù)、清管器過盈量等參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,使得清管器盡可能將管道中污物清理干凈,從而降低管段運(yùn)行壓差,提高管網(wǎng)輸送效率。最終實(shí)現(xiàn)將管線壓差降低程度提高20%以上,顯著提高酸氣管道清管效果。