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      排鉆底座鑄件鑄造工藝探析

      2023-11-24 10:03:26崔希文
      金屬加工(熱加工) 2023年11期
      關(guān)鍵詞:砂型油槽筋板

      崔希文

      河南工業(yè)大學(xué)工程訓(xùn)練中心 河南鄭州 450001

      1 序言

      排式鉆床簡稱排鉆,是在一個(gè)排鉆底座臺(tái)面上安裝4個(gè)鉆床機(jī)頭,分別用于鉆孔、擴(kuò)孔、鉸孔或攻螺紋等操作,將多道工序集中到一臺(tái)設(shè)備上完成,減少加工過程中周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),提高工作效率。排鉆底座作為排鉆的關(guān)鍵部件之一,對(duì)其內(nèi)在質(zhì)量、臺(tái)面硬度、整體剛性、臺(tái)面平面度及外觀效果都有較高的要求。鑄件生產(chǎn)中最容易出現(xiàn)的是油槽部位尺寸誤差大、油槽外沿產(chǎn)生冷隔,筋板處出現(xiàn)掉砂缺陷,以及臺(tái)面出現(xiàn)組織疏松等。因此,需制定合理的工藝方案,并通過試產(chǎn)、工藝調(diào)整及量產(chǎn),生產(chǎn)出合格鑄件,大幅度提高成品率。

      2 鑄件結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及技術(shù)要求

      排鉆底座零件三維結(jié)構(gòu)如圖1所示。鑄件重約500kg,最大輪廓尺寸為1800mm×606mm×100mm,最小壁厚12mm,最大壁厚42mm;上部臺(tái)面是零件加工時(shí)的基準(zhǔn)面,尺寸1700mm×508mm,有較高的平面度要求,且要求高硬度、耐磨;為防止臺(tái)面變形,增加鑄件剛性,采用多筋板結(jié)構(gòu),但因筋板深度大,所以鑄型上凸起的砂塊易脫落,從而產(chǎn)生掉砂缺陷;底座四周為一冷卻油槽,槽形圓弧半徑為R16mm,油槽外沿半徑為R8mm,兩圓弧平滑過渡。油槽部位是成形的難點(diǎn),造型起模時(shí)砂型易松動(dòng)帶掉,修型易“走形”,造成“形狀誤差”超差,油槽外沿部位易產(chǎn)生冷隔缺陷等。

      圖1 排鉆底座三維結(jié)構(gòu)

      3 筋板結(jié)構(gòu)及連接方式

      為保證排鉆底板剛性,避免零件加工過程中臺(tái)面在外力作用下產(chǎn)生變形,對(duì)零件的加工精度造成影響,內(nèi)腔設(shè)計(jì)了較為密集的筋板(見圖1)。多筋板交接,各筋板交接處采用何種形式連接更好,方案有以下2種。

      1)各筋板直接交叉,尖角處圓弧過渡,如圖2a所示,各獨(dú)立筋板的熱節(jié)圓直徑(d)為16mm;3筋板呈“米”字相交后,交接處形成的熱節(jié)圓直徑(d1)約為48mm(圓角半徑R8mm)。顯然d1要遠(yuǎn)大于d,那么在澆注后,交接處金屬液的凝固要遠(yuǎn)滯后于筋板部位,這就很容易在此形成熱裂缺陷。

      圖2 筋板熱節(jié)

      2)以多筋板中線交點(diǎn)為圓心,設(shè)計(jì)一個(gè)直徑100mm的圓環(huán),各筋板與圓環(huán)成“T”字形連接,如圖2b所示。那么,筋板與圓環(huán)交接處的熱節(jié)圓直徑(d2)為23mm(圓角半徑R8mm),明顯小于d1。顯然,d<d2<d1,熱節(jié)圓直徑大大減小,與筋板厚度16mm較為接近,冷卻速度較為一致,鑄件質(zhì)量將明顯改善。因此,在排鉆底座內(nèi)腔出現(xiàn)多筋板相互交接時(shí),多采用環(huán)狀接頭設(shè)計(jì)(見圖3),以滿足鑄件質(zhì)量要求。

      圖3 多筋板環(huán)狀接頭設(shè)計(jì)

      4 鑄造工藝設(shè)計(jì)

      4.1 鑄造方案確定

      排鉆底座鑄造工藝如圖4所示。

      圖4 排鉆底座鑄造工藝

      依據(jù)鑄件結(jié)構(gòu)特點(diǎn),采取粘土砂、兩箱整模造型工藝,干型、干芯、一箱一型鑄造。由于排鉆底座上平面是主要工作面,面積大且質(zhì)量要求高,故工藝設(shè)計(jì)時(shí)大平面朝下,處于鑄型最低位置[1]。此鑄件成形的難點(diǎn)在于周邊的油槽部位,其成形方式有如下2種。

      (1)實(shí)體模直接成形 依據(jù)鑄件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),排鉆底座鑄件的油槽部位完全可以采用實(shí)體模直接成形。但排鉆底座外形尺寸大,模樣重量較大,造型起模過程中均要利用橋式起重機(jī)進(jìn)行起吊,動(dòng)作不好控制,振動(dòng)大,相對(duì)于人工起模,型腔毀壞的更加嚴(yán)重,需要投入較大的工作量進(jìn)行修型,尤其是油槽外沿部位砂型經(jīng)常會(huì)帶掉,或松動(dòng)出現(xiàn)裂紋,大大增加了修型工作量。況且,修型后的型腔往往會(huì)“走形”,直接影響產(chǎn)品的外觀效果,廢品率較高。

      (2)采用組芯法成形 在排鉆底座鑄型中,圍臺(tái)面四周設(shè)計(jì)一圈兒砂芯,鑄件的油槽部位均在砂芯中形成。其中,有4個(gè)拐角芯、1個(gè)澆口芯、5個(gè)直芯(長度按實(shí)際需要截取),如圖5所示。設(shè)計(jì)制作3個(gè)芯盒(拐角芯、澆口芯、直芯芯盒各1個(gè))即可。直芯、拐角芯、澆口芯制好后,均在濕態(tài)下安裝到砂型的對(duì)應(yīng)位置,各接縫處用型砂修好,再統(tǒng)一涂刷鉛粉涂料、烘干。這樣形成的砂型質(zhì)量更為理想,油槽部位外形與設(shè)計(jì)造型更接近。顯然,采用組芯法成形更易操作,外觀效果也更為理想。砂芯組裝后的砂型如圖6所示。

      圖5 砂芯設(shè)計(jì)

      圖6 砂芯組裝后的砂型

      4.2 澆冒口系統(tǒng)的確定

      澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)的合理與否,冒口設(shè)置是否恰當(dāng),對(duì)鑄件的質(zhì)量及成品率有極為重要的影響。澆注系統(tǒng)的設(shè)置有以下2種方式。

      (1)頂注式澆注系統(tǒng)(分型面?zhèn)茸ⅲ?在分型面上設(shè)置澆注系統(tǒng),由鑄件端頭、型腔的最高位置引入高溫金屬液。金屬液充型時(shí)可能會(huì)有少部分金屬液流到油槽“沿部”,而絕大部分金屬液流到型腔下部底面,由于底面面積大,因此金屬液上升到油槽高度位置需要的時(shí)間較長,在此時(shí)間段內(nèi),油槽沿部的金屬液,由于量少,可能已凝固,也可能剛開始凝固,表面已有氧化膜形成[2]。遇到高溫金屬液之后,很難熔合到一體,便形成了冷隔缺陷,廢品率較高。

      (2)底注式澆注系統(tǒng) 充型時(shí)金屬液首先流入型腔底面,自下而上充滿型腔,待液面上升至油槽高度位置時(shí),可短時(shí)間內(nèi)快速充滿。在整個(gè)充型過程中,金屬液流動(dòng)平穩(wěn),避免了“會(huì)有少量金屬液首先進(jìn)入油槽外沿部位”的現(xiàn)象。

      顯然,選用底注式系統(tǒng)澆注鑄件是首選方案。制作一個(gè)澆口芯,金屬液由鑄件端頭引入型腔底部,平緩地自下而上充滿型腔。澆注系統(tǒng)各組元比例取為:∑F內(nèi)∶∑F橫∶∑F直=1∶1.4∶1.15 ,∑F內(nèi)=4×3.96cm2,∑F橫=2×11.8cm2,∑F直=18cm2(φ48mm),澆注系統(tǒng)如圖7所示。

      圖7 澆注系統(tǒng)

      鑄件中心圓臺(tái)厚度40mm,易產(chǎn)生縮孔缺陷,因此在圓臺(tái)上設(shè)置1個(gè)φ70mm×200mm冒口;周邊3個(gè)凸起的加工面(排鉆腿安裝基面)部位厚度較大,在中間位置各設(shè)置1個(gè)φ70mm×200mm冒口,對(duì)鑄件最后凝固部位進(jìn)行補(bǔ)縮。

      4.3 鑄造工藝參數(shù)確定

      排鉆底座大平面處于澆注位置的底面,質(zhì)量易于保證,加工余量設(shè)置為6mm,上面3個(gè)突臺(tái)易出現(xiàn)出現(xiàn)砂眼、夾渣缺陷,因此加工余量設(shè)為8mm,鑄件的收縮率取1%。

      4.4 造型工藝

      排鉆底座內(nèi)腔密集的筋板設(shè)計(jì)給造型操作帶來了一定的困難,筋板密而高,造型起模時(shí)筋板之間的型砂塊很容易被帶掉。為此,在模樣設(shè)計(jì)時(shí),筋板部分可作如下處理:縱橫兩方向主筋板與模樣體之間采用固定連接,斜筋板可做成活動(dòng)式,待分型后再松動(dòng)、起出,以免分型時(shí)將上型凸起部分砂塊帶掉。

      造型操作時(shí),形成內(nèi)腔形狀的凸起部分帶在上型,如直接將上型起開,凸起部分易于斷掉,修型工作量增大。造型可采取如下操作:造好下型,在放置上箱之前,先前后左右松動(dòng)模樣,然后放置上箱,造上砂型,再將上下型一起翻轉(zhuǎn)180°,起開下型,松動(dòng)模樣后,將模樣從上型上吊起,保證凸起部分砂型完好。同時(shí)注意在凸起的砂塊上插釘子加固,以免產(chǎn)生“掉砂”缺陷。

      4.5 熔煉與澆注

      1)鐵液化學(xué)成分:wC=3.3%,wSi=1.85%,wMn=0.8%,wS=0.05%,wP=0.1%。

      2)爐前控制:三角試片,白口控制在4 ~5mm。當(dāng)白口大時(shí),可在出鐵槽加75SiFe進(jìn)行孕育處理;當(dāng)白口小時(shí),可以改澆其他薄壁鑄件,避免鑄件臺(tái)面產(chǎn)生組織疏松缺陷。

      3)出鐵溫度:出鐵溫度控制在1430℃。

      4)澆注溫度:澆注溫度控制在1 3 6 0 ~1390℃,澆注時(shí),要注意扒渣引氣。

      5 投產(chǎn)試驗(yàn)與工藝完善

      首批投產(chǎn)5件,進(jìn)行試驗(yàn)。造型、制芯、組裝砂芯(濕態(tài))、修型后形成砂型(見圖6),然后涂刷鉛粉涂料并烘干,經(jīng)合型、澆注、冷卻凝固及落砂清理,得到排鉆底座鑄件5件,交付檢驗(yàn)。

      1)廢品分析。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),5件中有4件成品,1件油槽沿部出現(xiàn)冷隔缺陷,冷隔高約10mm、長約160mm。倒查鑄件打箱情況,直澆道與鑄件之間有較厚的飛邊形成,由此可見,直澆道與型腔之間分型面間隙較大,澆注時(shí)金屬液會(huì)由此進(jìn)入,流至油槽沿部并迅速冷卻凝固,然后遇高溫金屬液仍不能很好地熔合到一起,便形成了冷隔缺陷。

      2)工藝完善。合型操作時(shí),在分型面上用石棉繩圍在直澆道周圍,將分型面間隙封死,保證澆注時(shí)高溫金屬液完全由型腔底部進(jìn)入,自下而上充滿型腔,徹底解決鑄件冷隔缺陷。

      工藝調(diào)整后,又陸續(xù)投產(chǎn)數(shù)批,共計(jì)生產(chǎn)排鉆底座鑄件120件。經(jīng)檢驗(yàn),外觀效果理想,無冷隔及掉砂等鑄造缺陷,尺寸誤差、形狀誤差均符合要求,廢品率控制在3%之內(nèi)。

      6 結(jié)束語

      對(duì)于重量及外形尺寸較大鑄件上尺寸精度、外觀效果要求較高的部位,利用砂芯成形效果理想,形狀誤差小。澆注時(shí)澆注系統(tǒng)選用要能使金屬液流集中、流動(dòng)平穩(wěn),可有效地避免冷隔、鐵豆缺陷形成。

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