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      某車(chē)型散熱器放水閥漏液?jiǎn)栴}的分析與解決對(duì)策

      2024-06-01 11:21:08王哲周婷周斌
      專(zhuān)用汽車(chē) 2024年5期
      關(guān)鍵詞:漏液密封圈

      王哲 周婷 周斌

      摘要:針對(duì)某車(chē)型在生產(chǎn)制造期間發(fā)生散熱器放水閥漏液的問(wèn)題,通過(guò)FTA分析法,分析出可能導(dǎo)致散熱器漏液的因素,結(jié)合工藝確認(rèn)、測(cè)量、目視檢查等方法,判斷出漏液原因?yàn)樯崞鞣潘y同軸度超差,在較大的安裝扭矩作用下,使得放水閥處于偏心狀態(tài)。由于密封圈內(nèi)徑偏大,放水閥內(nèi)槽有毛刺影響,導(dǎo)致密封圈變形,局部壓縮量不足,最終承受不住冷卻液的壓力發(fā)生滲漏。同時(shí),針對(duì)該問(wèn)題提出解決對(duì)策,有效地避免散熱器放水閥漏液?jiǎn)栴}。

      關(guān)鍵詞:散熱器放水閥;漏液;同軸度;密封圈

      中圖分類(lèi)號(hào):U469? 收稿日期:2024-01-22

      DOI:1019999/jcnki1004-0226202405019

      1 前言

      國(guó)內(nèi)某知名汽車(chē)公司對(duì)某車(chē)型在量產(chǎn)初期使用供應(yīng)商生產(chǎn)的A散熱器,該散熱器散熱效果好,未出現(xiàn)漏液情況,但是該散熱器價(jià)格昂貴,公司為了改善該車(chē)型損益,降低車(chē)輛成本,改用價(jià)格較低的另一供應(yīng)商生產(chǎn)的B散熱器。使用B散熱器四天后出現(xiàn)漏液情況,對(duì)期間所有生產(chǎn)車(chē)輛進(jìn)行排查,散熱器漏液不良率達(dá)到23%。散熱器漏液屬于重大機(jī)能不良,將導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)熱、熄火等嚴(yán)重后果,極易引起客戶(hù)投訴,影響公司品牌形象。但如果切回A散熱器,由于原供應(yīng)商已大幅減產(chǎn),將導(dǎo)致生產(chǎn)停線(xiàn),資材費(fèi)上漲等系列問(wèn)題。

      2 散熱器放水閥漏液?jiǎn)栴}描述

      汽車(chē)散熱器主要由上水室、下水室,芯體,以及其他附件結(jié)構(gòu)組成,如圖1所示。對(duì)散熱器漏液車(chē)輛進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)所有滲漏車(chē)輛散熱器芯體完好,無(wú)漏點(diǎn),放水閥周邊有藍(lán)色防凍液漬,均為下水室放水閥出水口滲出。由于總裝車(chē)間防凍液加注及裝配手法未變更,初步鎖定為散熱器放水閥滲漏不良[1]。

      放水閥由螺紋緊固配合,密封圈壓縮過(guò)盈配合實(shí)現(xiàn)密封。放水閥密閉和防水狀態(tài)分別如圖2、圖3所示。

      根據(jù)密封圈線(xiàn)徑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求,密封圈壓縮前線(xiàn)徑為(2±008)mm,壓縮后線(xiàn)徑為14~17mm,壓縮量為15%~30%。對(duì)漏液的散熱器放水閥運(yùn)用X-RAY進(jìn)行檢測(cè),如圖4所示。

      發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:a.放水閥本體與放水閥座內(nèi)壁上表面間距離為031 mm,本體與座內(nèi)壁下表面間距離為0,滲漏件放水閥本體與閥座內(nèi)壁間隙不一致,閥/座配合偏心;b.密封圈壓縮后上部線(xiàn)徑171 mm,下部145 mm,密封圈壓縮量不一致,上部密封圈壓縮不足。

      3 散熱器放水閥漏液?jiǎn)栴}分析

      針對(duì)上述問(wèn)題,通過(guò)FTA分析法,分析出可能導(dǎo)致散熱器漏液的因素包括7項(xiàng),見(jiàn)表1。

      為了進(jìn)一步驗(yàn)證,找出導(dǎo)致散熱器漏液的要因,從B散熱器中隨機(jī)抽取50件樣品,通過(guò)工藝確認(rèn)、測(cè)量、目視檢查等方法,判斷出因素1、2、3非要因。

      針對(duì)裝配作業(yè)方法是否合理,查詢(xún)A、B散熱器放水閥的裝配標(biāo)準(zhǔn),A散熱器放水閥安裝扭矩標(biāo)準(zhǔn)為078~156 N·m,B為(3±04)N·m;A散熱器放水閥安裝電批轉(zhuǎn)速標(biāo)準(zhǔn)為100 r/min,B為600 r/min。將漏液的B散熱器放水閥通過(guò)低扭矩、低轉(zhuǎn)速的安裝方式重新安裝后,滲漏狀況有所緩解,推斷出過(guò)大的扭矩和轉(zhuǎn)速可導(dǎo)致密封圈變形造成滲漏,故裝配作業(yè)方法不合理為要因[2]。

      針對(duì)密封圈尺寸,查詢(xún)A、B散熱器放水閥密封圈的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),A密封圈要求毛刺不超過(guò)01 mm,B要求不超過(guò)007 mm,隨機(jī)選取10件B散熱器密封圈測(cè)量得到毛刺尺寸均小于007mm,符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);A密封圈內(nèi)徑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)68 mm,公差±012 mm,B設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)7 mm,未標(biāo)注公差,隨機(jī)選取10件B密封圈測(cè)量得到內(nèi)徑均大于7 mm,最高達(dá)到711 mm,參考A點(diǎn)公差實(shí)測(cè)偏上差;A密封圈線(xiàn)徑標(biāo)準(zhǔn)19 mm,公差±005 mm,B密封圈線(xiàn)徑標(biāo)準(zhǔn)2 mm,公差±008 mm,隨機(jī)選取10件B密封圈測(cè)量得到線(xiàn)徑均在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),但是公差管控較A點(diǎn)寬。由此推斷,B散熱器放水閥密封圈內(nèi)徑超差,與放水閥本體配合不夠緊密,對(duì)滲漏有不利影響,故密封圈尺寸不良為要因[3]。

      放水閥本體結(jié)構(gòu)如圖5所示,查詢(xún)A、B散熱器放水閥本體設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),A要求毛刺不超過(guò)04 mm,B要求不超過(guò)05 mm;A密封槽直徑標(biāo)準(zhǔn)7mm,公差±005 mm,B直徑標(biāo)準(zhǔn)71 mm,公差±005 mm;A密封槽圓度標(biāo)準(zhǔn)009 mm,B無(wú)要求;A、B密封槽寬度標(biāo)準(zhǔn)均為25 mm;A密封槽同軸度標(biāo)準(zhǔn)02,B無(wú)要求。隨機(jī)選取10件B散熱器放水閥本體測(cè)量得毛刺均超過(guò)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),密封槽直徑、寬度符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),同軸度有7件超過(guò)A散熱器放水閥本體的標(biāo)準(zhǔn)。由此判斷,放水閥內(nèi)槽毛刺可導(dǎo)致密封不嚴(yán)而滲漏,同軸度不符合標(biāo)準(zhǔn)則在裝配后會(huì)導(dǎo)致放水閥偏心,一側(cè)密封圈壓縮不足而滲漏,故放水閥本體尺寸不良為要因。

      針對(duì)放水閥座內(nèi)孔,經(jīng)查詢(xún)A、B散熱器放水閥座內(nèi)孔設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),二者差別可忽略不計(jì),隨機(jī)選取10件B散熱器放水閥座測(cè)量?jī)?nèi)孔尺寸均符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),故放水閥座內(nèi)孔尺寸不良為非要因。

      綜上,B散熱器放水閥同軸度超差,在較大的安裝扭矩作用下,使得放水閥處于偏心狀態(tài),由于密封圈內(nèi)徑偏大,放水閥內(nèi)槽又有毛刺影響,導(dǎo)致密封圈變形,局部壓縮量不足,最終承受不住冷卻液的壓力發(fā)生滲漏[4]。

      4 散熱器放水閥漏液?jiǎn)栴}的解決對(duì)策

      為解決B散熱器放水閥漏液?jiǎn)栴},結(jié)合上文分析的要因,做出如下對(duì)策:

      a.裝配工藝改善。

      改進(jìn)放水閥裝配扭矩和電批轉(zhuǎn)速,通過(guò)階梯扭矩驗(yàn)證,結(jié)合A散熱器放水閥裝配標(biāo)準(zhǔn),最終將B裝配扭矩設(shè)定為08~12N·m,電批轉(zhuǎn)速設(shè)定為90 r/min,改善后經(jīng)過(guò)X-RAY檢測(cè),密封圈壓縮量較改善前均勻度大幅提高。

      b.密封圈精度改善。

      密封圈模具修模,參考A散熱器密封圈標(biāo)準(zhǔn)重新設(shè)定,改善后密封圈設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為:毛刺不超過(guò)007 mm;密封圈內(nèi)徑695 mm,公差±01 mm;密封圈線(xiàn)徑2 mm,公差±005 mm。對(duì)改善后的密封圈抽樣檢測(cè),尺寸穩(wěn)定并符合公差要求。

      c.放水閥本體精度改善。

      重置公差標(biāo)準(zhǔn),重開(kāi)放水閥模具,放水閥毛刺要求改為不超過(guò)004 mm,同軸度標(biāo)準(zhǔn)改為02。對(duì)改善后生產(chǎn)出的放水閥本體抽樣檢測(cè),尺寸精度滿(mǎn)足要求。

      自對(duì)策實(shí)施后,該車(chē)型總計(jì)生產(chǎn)超過(guò)3萬(wàn)臺(tái),無(wú)散熱器漏液情況發(fā)生,說(shuō)明以上對(duì)策實(shí)施有效。為了鞏固改善效果,及時(shí)修訂了設(shè)計(jì)圖紙和工藝控制文件,并將其標(biāo)準(zhǔn)化[5]。

      5 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)本次對(duì)散熱器放水閥漏液?jiǎn)栴}的發(fā)現(xiàn)、分析及解決,有效地提升了公司生產(chǎn)汽車(chē)的品質(zhì),避免客戶(hù)投訴,提高品牌形象,同時(shí)減少了車(chē)輛返工,降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效益,為公司直接帶來(lái)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。本次問(wèn)題的處理也為后續(xù)相關(guān)問(wèn)題的解決提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)數(shù)據(jù),可避免同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。

      參考文獻(xiàn):

      [1]楊情操,朱曉,陸明,等車(chē)用散熱器滲水原因分析及改進(jìn)[J]重型車(chē),2018(2):31-32

      [2]張聞舞,王慶均,李建三汽車(chē)用鋁合金散熱器穿孔泄漏原因分析[J]科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2010,7(33):62-63

      [3]李萬(wàn)龍,王新超汽車(chē)散熱器滲漏問(wèn)題分析[J]汽車(chē)零部件,2021(10):93-96

      [4]余志生汽車(chē)?yán)碚揫M]5版北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010

      [5]張強(qiáng)強(qiáng)論HXn5B機(jī)車(chē)散熱器泄露問(wèn)題及改善措施[J]科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新,2022(34):169-172

      作者簡(jiǎn)介:

      王哲,男,1990年生,講師、工程師、技師,研究方向?yàn)檐?chē)輛工程。

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