郭蕊
(河南神馬氯堿化工股份有限公司,河南平頂山467001)
減少PVC生產(chǎn)過程中的廢料損失
郭蕊
(河南神馬氯堿化工股份有限公司,河南平頂山467001)
分析了PVC生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢料的原因,提出了減少?gòu)U料的措施。
PVC;廢料;損失;減少
河南神馬氯堿化工股份有限公司是以生產(chǎn)燒堿、PVC樹脂為主導(dǎo)產(chǎn)品的氯堿化工企業(yè),也是河南省主要的氯堿企業(yè)之一。該公司始建于1971年,PVC樹脂原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為3 000 t/a,經(jīng)過30多年的技術(shù)改造,已形成年產(chǎn)PVC樹脂15萬(wàn)t的生產(chǎn)能力。PVC生產(chǎn)裝置具有較高的技術(shù)水平,現(xiàn)有9臺(tái)48m3聚合釜和3臺(tái)30m3聚合釜全部實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)密閉進(jìn)料、汽提塔處理殘留氯乙烯,以及變壓吸附回收氯乙烯等先進(jìn)技術(shù);生產(chǎn)線均采用DCS控制,實(shí)現(xiàn)裝置的自動(dòng)化控制,確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定,有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高。
近年來,隨著國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能的快速增長(zhǎng),PVC市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈,節(jié)能降耗,降低成本,加快創(chuàng)建節(jié)能型企業(yè)步伐是當(dāng)前企業(yè)的首要工作。為此,該公司結(jié)合自身的特點(diǎn),認(rèn)真分析生產(chǎn)中存在的技術(shù)難題,不斷依靠挖潛,進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造,取得了顯著效果。
將精制的氯乙烯單體及軟水、分散劑、引發(fā)劑等助劑準(zhǔn)確計(jì)量后加入聚合釜內(nèi),在規(guī)定的溫度、壓力下聚合反應(yīng)生成PVC懸浮液??扛獌?nèi)壓力或出料泵送入出料槽,再經(jīng)中轉(zhuǎn)泵進(jìn)入汽提塔,出料槽內(nèi)的殘余氯乙烯氣體經(jīng)泡沫捕集器排入氣柜。塔底的漿料經(jīng)泵送到離心機(jī)內(nèi)脫去大部分水,再經(jīng)旋風(fēng)干燥器干燥后,通過自動(dòng)包裝機(jī)包裝成成品PVC樹脂出售。
在PVC樹脂生產(chǎn)過程中,廢料主要來源于以下幾方面。
(1)聚合出料時(shí)氣柜帶料嚴(yán)重,每年從氣柜內(nèi)挖出廢料達(dá)90 t左右。
(2)聚合生產(chǎn)中因塑化片多,出料管和過濾罐堵塞頻繁,造成正品料排入地溝,每年排入地溝的廢料達(dá)200 t左右。
聚合反應(yīng)結(jié)束后,PVC懸浮液經(jīng)泵送入出料槽,槽內(nèi)的氣體通常夾帶少量樹脂粉進(jìn)入泡沫捕集器內(nèi)。由于氣體直接通過?133不銹鋼管進(jìn)入泡沫捕集器底部,存在氣體分布不均勻現(xiàn)象,同時(shí)排入氣柜的氣體沒有過濾,造成氣體中夾帶的少量樹脂粉直接被排入氣柜,因此需要對(duì)釜內(nèi)未反應(yīng)氣體回收工藝進(jìn)行改造。
改造方案是用自行研制的泡沫捕集器氣體分布器替換原有的進(jìn)氣管;將廢舊的單體槽改造為洗滌塔,在洗滌塔內(nèi)安裝2層自行設(shè)計(jì)的噴淋裝置;增加精細(xì)過濾器和循環(huán)泵。
改造后,氣體回收工藝是釜內(nèi)未反應(yīng)的單體經(jīng)出料槽回收至泡沫捕集器,從泡沫捕集器頂部排出的氣體進(jìn)入洗滌器底部,來自泡沫捕集器循環(huán)泵的噴淋水從洗滌器上部與氣體逆流接觸,洗去氣體中夾帶的少量樹脂,洗滌后的氣體再由過濾器除去雜質(zhì)后排入氣柜。
實(shí)施后,氣體中夾帶的樹脂粉全部被捕集下來,氣柜帶料現(xiàn)象完全消失。
(1)涂釜溫度低,影響涂釜效果,造成釜壁粘釜物增多。通過對(duì)每臺(tái)聚合釜的生產(chǎn)曲線進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)個(gè)別釜的涂釜溫度較低,為50~65℃,影響涂釜效果,容易造成釜壁粘釜物增多。其原因主要是噴淋閥的噴灑管堵頭密封墊質(zhì)量差,密封墊破壞后容易堵塞噴頭。
采取措施是更換聚合釜噴淋閥密封墊,由石墨材質(zhì)改換成耐高溫的金屬材質(zhì),對(duì)自動(dòng)涂釜程序的參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,定期清理過濾罐。實(shí)施后,涂釜溫度由50~65℃提高到85℃以上,每天掏過濾罐次數(shù)由3~5次減少到一兩次。
(2)涂釜水外排時(shí)夾帶少量樹脂。由于聚合釜的出料情況是靠壓力下降來判斷,不能保證每批物料都能出干凈,容易在出料后外排涂釜水中夾帶少量樹脂粉排入地溝。
采取的措施是對(duì)每臺(tái)釜的出料管道改造并安裝視鏡,便于觀察出料情況;延長(zhǎng)出料沖洗時(shí)間,提高沖洗壓力。實(shí)施后,外排涂釜水中不再夾帶樹脂粉。
(3)注水工藝設(shè)計(jì)不合理,造成釜內(nèi)氣相空間粘釜現(xiàn)象嚴(yán)重。原來聚合釜的注水工藝是采用總流量計(jì)量、單釜孔板限流的方法,存在12臺(tái)釜注水量分配不均和注水量不夠現(xiàn)象,增加了釜內(nèi)氣相空間面積,造成釜內(nèi)氣相粘釜現(xiàn)象嚴(yán)重。
現(xiàn)自行設(shè)計(jì)、改造中途注水工藝,每臺(tái)釜安裝獨(dú)立的流量計(jì)和調(diào)節(jié)閥,并實(shí)現(xiàn)連鎖,通過調(diào)節(jié)閥控制每臺(tái)釜的準(zhǔn)確注水量。改造后,每臺(tái)釜的注水量增加3m3,聚合釜的清釜周期由120釜次延長(zhǎng)至300釜次以上,解決了釜內(nèi)氣相空間粘釜問題。
(4)自行研制地溝料回收工藝。將過濾罐排出的PVC漿料先回收到加裝濾網(wǎng)的罐內(nèi),再通過漿料泵送入槽內(nèi)進(jìn)行處理。實(shí)施后,地溝料全部得到回收。
按廢料銷售均價(jià)每噸1 500元、成品PVC均價(jià)6 500元,濕廢料按每3 t折合1 t干樹脂,改造總費(fèi)用以2.6萬(wàn)元計(jì)算,則減少?gòu)U料損失創(chuàng)造的效益為45.7萬(wàn)元。
改造后,解決了PVC生產(chǎn)過程中的廢料損失,大大降低了生產(chǎn)成本,使聚合釜的清釜周期延長(zhǎng)至300釜次以上,創(chuàng)造了該公司聚合釜清釜周期的最長(zhǎng)記錄。同時(shí),也降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
Loss reduction of PVC wastage in production process
GUORui
(Henan Shenma Chlor-alkaliChemicalCo.,Ltd.,Pingdingshan 467001,China)
The reason ofwastage produced in PVC production processwere analysed,and themeasureswere put forward.
PVC;wastage;loss;reduction
book=40,ebook=115
TQ325.3
B
1009-1785(2010)07-0040-02
2010-04-06