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      淺析鍋爐吹灰優(yōu)化在實際中的應(yīng)用

      2011-12-31 01:47:32黃河
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2011年18期
      關(guān)鍵詞:結(jié)渣積灰吹灰

      黃河

      (神華國華北京熱電分公司,北京 100025)

      1 吹灰方案現(xiàn)狀及存在問題

      目前在我分公司鍋爐蒸汽吹灰方案的制訂方面,是根據(jù)鍋爐制造單位所提供的設(shè)計說明書中的要求以及我分公司燃用神華煤的實際情況所制訂,這些做法實際上只是取決于鍋爐值班員以往經(jīng)驗,人為因素起了相當大的作用。因為,鍋爐制造單位在設(shè)計鍋爐時,根據(jù)設(shè)計煤質(zhì)的特性,結(jié)合以往已有經(jīng)驗,在設(shè)備結(jié)構(gòu)方面已采取了必要的技術(shù)措施,以防止受熱面沾污積灰、結(jié)渣。根據(jù)燃用煤質(zhì)的不同,設(shè)計方面采取的技術(shù)措施不同,吹灰只是作為一種輔助手段,是對技術(shù)措施的補充。因此,電廠在制訂吹灰方案時,應(yīng)根據(jù)本廠設(shè)備的實際運行情況,否則將可能出現(xiàn)一些負面影響,眾所周知,低負荷運行時,爐內(nèi)溫度水平相對較低,爐內(nèi)受熱面上的部分灰渣將自行脫落。而對大多數(shù)鍋爐設(shè)備來講,爐膛沾污積灰甚至結(jié)渣恰恰是影響排煙溫度的主要因素。在這種情況下,無選擇的按規(guī)定每班吹灰1次,顯然將導(dǎo)致能源浪費,受熱面管壁磨損減薄,甚至也是導(dǎo)致鍋爐受熱面爆管的原因。有些電廠規(guī)定每天吹灰1次,且要求吹灰時,鍋爐負荷一般應(yīng)高于額定負荷的50%左右,這樣運行人員基本將吹灰安排在每天上午,在此時間段吹灰,顯然針對性相對較差,能源浪費較多,原因是:一般來講,每天0時至6時左右,鍋爐大都在半負荷或者更低負荷運行,在此期間爐內(nèi)溫度水平相對較低,爐內(nèi)受熱面上的大部分灰渣已自行脫落;善于觀察總結(jié)的運行人員根據(jù)運行情況確定何時吹灰,吹哪一部分受熱面,雖也有一些人為因素,但其針對性比上述情況相對較好。

      2 制訂吹灰方案應(yīng)考慮的因素

      制訂合理的吹灰方案,應(yīng)綜合考慮吹灰所用蒸汽的能量損耗、吹灰器所用驅(qū)動裝置的能量損耗、吹灰器磨損、吹灰后鍋爐效率的提高即吹灰后鍋爐運行時節(jié)省的能量,鍋爐運行的安全性以及因吹灰而造成受熱面管壁磨損、管子使用壽命縮短等情況,即將所有因素都折合成經(jīng)濟成本,這樣經(jīng)濟成本最小時的吹灰時間間隔即為最佳吹灰周期。由于目前就吹灰對管壁壽命的影響及吹灰器磨損等因素,還難以給出定量關(guān)系,即難以折算成經(jīng)濟成本。本文將主要從如何使吹灰所用蒸汽的能量損耗相對較少,而使吹灰后由于鍋爐效率的提高,所節(jié)省的能量相對較多,即主要從能量增益方面,并兼顧考慮受熱面管使用壽命等因素來討論如何制訂吹灰方案。

      3 吹灰優(yōu)化技術(shù)在實際中的應(yīng)用

      吹灰過程是用一定量的蒸汽能量消耗來改善受熱面的清潔程度,以提高換熱效果,吹灰周期較短即吹灰次數(shù)較多,會影響受熱面的壽命,并帶來不必要的能量消耗,但吹灰周期過長,又會使排煙溫度升高,使運行經(jīng)濟性變差。因此根據(jù)鍋爐運行情況存在一最佳吹灰周期,按此進行吹灰,將使能量損耗最小。我分公司四臺鍋爐經(jīng)過幾次燃燒器技術(shù)改造,噴氨系統(tǒng)的投入使用,以及#2、#3爐SCR系統(tǒng)的試運行。吹灰方案急切改進,以下簡單介紹幾家科研單位對吹灰優(yōu)化所作的研究項目:

      3.1 華北電力大學(xué)(保定):自1997年開始承擔(dān)國家電力公司重點科技項目在國內(nèi)率先進行了燃煤電站鍋爐受熱面污染監(jiān)測理論與實踐的研究工作。經(jīng)過多年研究,開發(fā)出了“大型燃煤電站鍋爐受熱面污染監(jiān)測及吹灰優(yōu)化系統(tǒng)”。該系統(tǒng)能夠?qū)﹀仩t受熱面結(jié)渣積灰進行監(jiān)測,實現(xiàn)優(yōu)化吹灰。到目前為止,該系統(tǒng)已經(jīng)在國內(nèi)8個電廠15臺機組上成功投運,并取得了一定的效果。

      3.2 浙江大學(xué)熱能工程研究所:1998年起開始燃煤鍋爐智能吹灰優(yōu)化的科技攻關(guān)。智能吹灰優(yōu)化系統(tǒng)是基于浙江大學(xué)多年爐內(nèi)三維溫度場重建和燃燒診斷方面的研究成果,該系統(tǒng)以爐內(nèi)溫度場重建和輻射能測量來指導(dǎo)輻射受熱面吹灰,以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來指導(dǎo)對流受熱面吹灰,通過對受熱面清潔因子監(jiān)測的方法,實現(xiàn)對鍋爐本體輻射受熱面和對流受熱面的積灰結(jié)渣狀況的監(jiān)測,并對吹灰的程序進行指導(dǎo)。首次在嘉興電廠300MW燃煤電站鍋爐上獲得成功應(yīng)用。

      3.3 美國電力研究院(EPRI)研制了用于鍋爐吹灰的智能吹灰器:鍋爐智能吹灰器在美國田納西州BULLRUN電廠鍋爐(6400000LB/h)上使用效果很好,鍋爐吹灰次數(shù)減少,鍋爐效率提高,延長鍋爐受熱面的使用壽命。智能吹灰方式:鍋爐吹灰器實現(xiàn)智能綜合控制吹灰,達到“吹凈”和沒有“過吹”的目的,實現(xiàn)設(shè)備安全和經(jīng)濟運行。自動控制考慮如下因素:第一屏式過熱器安裝測重儀測量結(jié)焦重量;采用紅外線測量爐膛出口煙氣溫度;煤質(zhì)分析采用在線測量,每8秒鐘采樣一次;用激光二級管測量CO、O2含量;從機組DCS中提取有關(guān)機組負荷等數(shù)據(jù),綜合控制鍋爐吹灰,達到減少鍋爐吹灰次數(shù),而且控制鍋爐結(jié)焦和積灰。同時達到鍋爐燃燒優(yōu)化。鍋爐智能吹灰器可以用燃氣、蒸汽做介質(zhì)。

      目前,我熱電分公司#4爐使用的吹灰優(yōu)化系統(tǒng)是華北電力大學(xué)(北京):開發(fā)出以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為核心的鍋爐吹灰實時監(jiān)測系統(tǒng),對鍋爐受熱面積灰、結(jié)渣進行在線監(jiān)測。在機組DCS中實現(xiàn)對鍋爐水冷壁管壁、鰭片溫度在線監(jiān)測,設(shè)定臟污程度報警,使運行人員能對爐內(nèi)各部分的沾污積灰情況有直觀了解,更有針對性的進行吹灰,其效果將更好。而且在DCS中可查詢每點溫度的變化趨勢,每個吹灰器的使用次數(shù)。這為熱力試驗人員提供了詳細的技術(shù)數(shù)據(jù),為鍋爐的經(jīng)濟運行、運行調(diào)整和事故處理提供必要的依據(jù)。吹灰汽源的選擇:目前吹灰汽源一般取自屏式過熱器入口的主汽汽源,通過減壓后供吹灰;通過優(yōu)化吹灰參數(shù)的試驗,可以考慮有些部位,例如空預(yù)器,改為再熱器冷段低溫汽源。

      4 優(yōu)化后節(jié)能效果預(yù)測

      以智能吹灰為例,應(yīng)用效果如下:(1)鍋爐水冷壁管故障平均時間,從54天增加到76天,故障間隔天數(shù)增加41%。(2)在鍋爐吹灰過程中,金屬溫度差最大從169℃降到102℃,達到了40%。(3)鍋爐吹灰器平均吹灰頻率降低了50%。(4)鍋爐水冷壁最高點溫度從520℃降低到497℃。(5)鍋爐再熱器減溫水噴水量降低了33%。(6)在鍋爐每個燃燒室內(nèi),再熱器金屬溫度降低了7℃和3℃。

      一般來講,全面吹灰一次,在吹灰過程剛結(jié)束時,因設(shè)備不同,鍋爐排煙溫度可比吹灰前降低15℃左右,鍋爐效率提高約1個百分點左右。此后隨著運行時間的增加,受熱面重新被沾污積灰、甚至結(jié)渣,排煙溫度又進一步升高,經(jīng)過若干小時,排煙溫度就又達到吹灰前的溫度水平,此時有些鍋爐設(shè)備可能出現(xiàn)隨著運行時間的進一步增加,排煙溫度基本不變或升高速度非常緩慢的情況,即進入一種自平衡狀態(tài),在這種情況下,吹灰還是不吹,以及何時吹灰,不僅要考慮能量增益,還要綜合考慮吹灰對蒸汽參數(shù)及管壁壽命的影響,更要考慮對運行安全性的影響,此時便可通過分析水冷壁上管壁與鰭片的溫度來對爐內(nèi)積灰情況判斷。爐內(nèi)沾污積灰比較均勻,無大焦塊形成,不會影響運行安全。再從運行參數(shù)看,暫時不吹灰能量損耗也較小,那么,從延長管壁壽命來考慮,就可將吹灰間隔延長,否則就應(yīng)進行吹灰。對于尾部受熱面吹灰,則主要根據(jù)能量增益和運行參數(shù)決定。

      [1]岑可法,樊建人,池作和,沈珞嬋.鍋爐和熱交換器的積灰、結(jié)渣、磨損和腐蝕的防止原理和計算[M].科學(xué)出版社,1994.

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