侯恩光
(閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)械工程系,福建 龍巖 364021)
轉(zhuǎn)向泵皮帶輪環(huán)縫的焊接形式,原采用CO2保護(hù)焊進(jìn)行焊接,但由于大批量生產(chǎn),工件的原裝夾定位與焊接速度影響了焊接效率。為了提高焊接效率和產(chǎn)品品質(zhì),對(duì)原來的焊接工裝進(jìn)行改進(jìn),設(shè)計(jì)制造出高效可靠的焊接工裝。
(1)焊接工裝夾具,必須能夠在裝夾工件時(shí),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)定位,操作方便。
(2)工件的旋轉(zhuǎn)速度,必須可控,且調(diào)節(jié)方便。
(3)焊接工裝的機(jī)械結(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng),應(yīng)盡可能簡(jiǎn)單、可靠。
根據(jù)焊接工裝的設(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)如圖1所示的機(jī)械結(jié)構(gòu)。
圖1 焊接工裝機(jī)械結(jié)構(gòu)圖
其工作過程是:通過變頻器控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,電機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)盤5實(shí)現(xiàn)焊接所需要的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),經(jīng)壓套2實(shí)現(xiàn)工件的固定,使得工件隨轉(zhuǎn)盤運(yùn)動(dòng)。通過導(dǎo)向柱4實(shí)現(xiàn)工件的圓周定位,由于工件轉(zhuǎn)速較低,在上下料時(shí),轉(zhuǎn)盤一直處于轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài);通過接近開關(guān)6發(fā)出信號(hào),開始焊接,接近開關(guān)7斷開,焊接結(jié)束。
在焊接工藝一定的條件下,工件的焊接品質(zhì)與轉(zhuǎn)動(dòng)的穩(wěn)定性,有較大關(guān)系。因此,通過變頻器來控制主電機(jī)的轉(zhuǎn)速,可精確控制轉(zhuǎn)速的大小,從而使焊接品質(zhì)得到保證和提高。
該系統(tǒng)主要由變頻器、交流接觸器、空氣開關(guān)、變壓器、中間繼電器、時(shí)間繼電器及接近開關(guān)等組成。系統(tǒng)主電路只有一個(gè)電機(jī),通過接觸器和變頻器控制轉(zhuǎn)盤的運(yùn)動(dòng)速度。設(shè)計(jì)如圖2所示的控制系統(tǒng),按鈕SB為急停按鈕,SB1為啟動(dòng)按鈕,KA1工件壓緊繼電器,SQ1接近開關(guān)為轉(zhuǎn)盤5到位信號(hào),KA2為焊槍到位繼電器,SQ2接近開關(guān)為焊槍送絲信號(hào),KA3為焊槍送絲繼電器,KT焊接時(shí)間控制繼電器,SQ3為焊接結(jié)束信號(hào),KA4為焊槍復(fù)位、壓套復(fù)位及焊槍送絲停止繼電器。
圖2 控制原理圖
該設(shè)備工作流程圖如圖3所示。
圖3 工作流程圖
首先接通系統(tǒng)電源,設(shè)置變頻器的系統(tǒng)參數(shù),啟動(dòng)主電機(jī);
其次是安裝工件,按下工件夾緊按鈕SB1,夾緊氣缸伸出,由相應(yīng)的接近開關(guān)確定工件是否到位;
第三步是焊槍伸出,焊槍到位后,焊槍送絲電機(jī)啟動(dòng);
第四步是工件焊接,根據(jù)工件的轉(zhuǎn)動(dòng)速度,由時(shí)間繼電器設(shè)定焊接的時(shí)間;
第五步是焊接360°后,時(shí)間繼電器常開觸點(diǎn)閉合,夾緊氣缸收回,系統(tǒng)復(fù)位,更換工件,開始下一個(gè)工件的焊接。
對(duì)于大批量的轉(zhuǎn)向泵皮帶輪焊接工序,設(shè)計(jì)專用的焊接工裝投入使用后,一方面,可以克服工件焊接品質(zhì)不穩(wěn)定、定位尺寸誤差超差及焊接人才缺乏等問題;另一方面,可以降低操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度,改善生產(chǎn)環(huán)境,提高裝備的自動(dòng)化水平。通過一個(gè)批次的實(shí)際應(yīng)用表明,利用該工裝焊接,具有較高的經(jīng)濟(jì)效益。
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