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      運用客車中故障的分析及防范

      2012-04-29 16:00:30梁曉亮
      環(huán)球市場信息導(dǎo)報 2012年10期
      關(guān)鍵詞:軸溫風缸油孔

      梁曉亮

      該文針對鐵路運用客車中常見的車體鋼結(jié)構(gòu)腐蝕,車軸軸溫過高,客車運用中自然制動,客車氣路系統(tǒng)實驗存在的問題,空氣彈簧常見故障等幾方面,通過現(xiàn)場調(diào)查,科學凝練,簡明扼要的對鐵路客車運用中各設(shè)備常見的故障原因進行了分析并提出防范整改對策。

      客車車體鋼結(jié)構(gòu)腐蝕原因的分析和預(yù)防

      腐蝕發(fā)生的原因。腐蝕大部分發(fā)生在塞焊、段焊、搭接等部位,因為這些部位都存在縫隙,在焊接之前一般不能涂漆,焊后也無法補漆,而水分和塵垢又容易侵入,故障很快銹蝕。當金屬表面未處理干凈時,氧化皮和其它臟物的存在也會引起金屬的迅速腐蝕。另外,當前防銹漆的性能未能完全滿足要求,若油漆工工藝不合規(guī)定,也將加速車體鋼結(jié)構(gòu)的腐蝕。

      防腐蝕對策。設(shè)計方面:盡是少采用搭接、塞焊、段焊,改用對接、一體式、滿焊等;容易積水的地方在設(shè)計時應(yīng)予以改進;適當增加梁柱、板材的厚度,增強其抗腐蝕性能;選用性能較好的新型保溫材料加以改進。

      工藝方面:對于舊型運用車輛,應(yīng)加強金屬表面和夾銹處的除銹清理工作,除銹后應(yīng)在短時間內(nèi)涂上第一遍防銹漆,防止除銹后又生銹,然后再涂上以質(zhì)量優(yōu)良的防銹漆;對于新造車,則要求全部噴丸除銹。對其易腐蝕部位除涂防銹漆外,應(yīng)刮涂石棉瀝青漿,以建立牢固的油漆保護層。

      清洗防護:對容易滲水的縫隙部位采取密封措施,對容易積水和重點部位在清洗后進行風干或人工擦干,以防止腐蝕。

      負壓客車軸溫偏高原因的分析判斷及預(yù)防措施

      原因分析。造成軸溫偏高的原因是:軸承注油過多或不均勻,尤其是防塵檔圈注油過多,造成軸箱組裝時多余油脂被擠到軸箱后蓋,將后蓋下部排油孔堵塞,影響了排油孔的正常呼吸作用;排油孔周圍所附殘油,運行中吸附了大量粉塵,將排油孔堵塞;軸箱密封性能良好,軸箱內(nèi)由于運轉(zhuǎn)引起的空氣升溫排不出,形成軸箱內(nèi)負壓;軸箱組裝后沒有按規(guī)定進行輪對磨合試驗。

      負壓引起軸溫偏高的預(yù)防和處理。預(yù)防措施:軸箱注油時要嚴格掌握油脂的注入量,施行定量給油。特別是要控制好防塵擋圈表面涂油量,避免堵塞排油孔;軸箱組裝完備后,嚴格進行油脂磨合試驗,并檢查油孔是否暢通,確保其呼吸良好;庫檢應(yīng)進行定期檢查,確保排油孔暢通,周圍無過多油污。

      處理措施:發(fā)生軸溫偏高現(xiàn)象不必盲目換輪,應(yīng)首先檢查軸溫記錄和詢問本車乘務(wù)員,看是否為區(qū)段性熱軸;重點檢查軸箱排油孔周圍是否有油污,排油孔是否被堵塞;確認軸箱是否為橡膠密封式;開蓋檢查軸箱內(nèi)是否形成負壓。如果符合以上條件,且箱內(nèi)無其它異常聲音、止滯現(xiàn)象,就可認定是負壓造成的軸溫偏高。此時只要消除軸箱內(nèi)的負壓,并將排油孔疏通就可使軸溫恢復(fù)正常。值得注意的是,處理完備后乘務(wù)員仍要監(jiān)控運行,以確保安全。

      客車運行中產(chǎn)生自然制動的原因分析與建議

      原因分析。直接原因:列車管壓力空氣過量供給;列車管在充氣時,機車自動制動閥手把移置到一位充氣時間過長,使工作風缸充氣過快且超定壓;間接原因:充氣使之產(chǎn)生初始壓差;局減閥加速壓差形成;列車客超定壓導(dǎo)致制動力過強。分配閥配件受損或不標準:充氣活塞頂桿過短,使充氣閥開度地小,造成副風缸充氣慢;充氣止回閥老化后與閥座粘連,工作風缸達到一定壓力后充氣閥才突然開啟。

      建議。防止自然制動的對策:機車司機要認真掌握自動制動閥手把置于一位緩解的時間,以避免車輛空氣制動機因列車管過量供給而產(chǎn)生自然制動;客列檢對列車進行制動簡略試驗時,要及時發(fā)現(xiàn)和消除列車管過充現(xiàn)象;客車分配閥在檢修中各部彈簧要全部更新,以確保車輛運用中有可靠的穩(wěn)定性。

      25K型客車空氣管路試驗中存在的問題與措施

      存在的問題。問題包括:制動系統(tǒng)做全車漏泄試驗時,沒有考慮到列車單管供風這一狀況;制動后做制動漏泄試驗時,不能正確制動缸的真實漏泄量。另一方面,受副風缸自動補風的影響,單元制動缸的真實漏泄量不能被正確反映出來;做全車漏泄和制動保壓試驗時,沒有把電空閥和防滑器納入進行綜合試驗;沒有對總風管系統(tǒng)中的漏泄量做相應(yīng)的規(guī)定。沒有氣動式塞拉門、氣動式?jīng)_便閥的漏泄量做相應(yīng)的規(guī)定。

      措施??刹扇∫韵聦Σ撸涸谧隹諝庵苿訂诬囋囼灂r,應(yīng)在單管供風的狀態(tài)下進行試驗;考慮到104型分配閥有自動補風功能,在做制動漏泄試驗時,應(yīng)考慮在副風缸進入制動缸這一管路中安裝1個截止閥,以切斷副風缸向制動缸的補風;進行制動管的漏泄試驗時,應(yīng)把電空閥前面的3個截止閥打開,把電空閥作為一個整體進行漏泄試驗;應(yīng)對氣動式塞拉門、氣動式?jīng)_便閥內(nèi)的供風系統(tǒng)進行漏泄試驗;應(yīng)對總風管系統(tǒng)進行漏泄試驗。

      客車臨修換輪對經(jīng)常出現(xiàn)的問題及對策

      問題。鐵路客車在運用中出現(xiàn)車輪擦傷、剝離和輪輞裂紋等故障時均需要輪對,這種臨時性的換輪都是在落輪坑中進行,其作業(yè)方法是不用架車體,利用落輪坑進行輪對更換。這種作業(yè)方法雖然省工、省時,但卻往往造成質(zhì)量問題,使客車(尤其是提速客車)技術(shù)狀態(tài)下降,運行品質(zhì)惡化,甚至引發(fā)行車事故。

      原因分析。輪徑差超限的原因。原因有:車軸輪座直徑尺寸是個變量(原型尺寸與檢修限度相差6mm);車輪踏面外邊緣與輪徑測點處的尺寸在不斷變化。踏面還因磨耗而變小,當踏面從原型磨耗到運用限度;踏面外側(cè)倒角尺寸不是固定數(shù)值。

      輪對偏移。在落輪坑內(nèi)更換輪對的過程上,如果新輪對擺放不正,或因鎬頭未對準中央,落輪后就會使軸臬彈簧座孔中心與轉(zhuǎn)向架彈簧支柱中心不在一條直線上,投入運用后不但會引發(fā)生一側(cè)車輪輪緣偏磨,嚴重時引發(fā)熱軸事故。

      措施。消除輪徑差超限的方法。造成輪徑差超限的主要原因是測算方法落后,通過摸索,我們制定出了客車輪對輪輞厚度換算直徑表經(jīng)過1年多的運用考察,證實該方法操作簡單、準確率高。

      防止輪對偏移的方法。更換輪對時,應(yīng)將新輪對在鋼軌上擺放正位,同時,跨越地溝的活動鋼軌在推上輪對音,也應(yīng)與鋼軌的固定端對齊。推動輪對時用力要均勻,輪對推到活動鋼軌中央時,地溝低部的油壓鎬應(yīng)緩緩升起,鎬頭中心線必須對準軸中央部位,然后,按更換輪對順序換上新輪對。更換完備時,檢查確認轉(zhuǎn)向架彈簧支柱中心是否與軸箱與彈簧托盤中心重合。

      運用客車空氣彈簧主要故障原因分析

      及處理方法

      原因分析。龜裂老化;空氣彈簧漏風;造成空氣彈簧不起;空氣彈簧進水結(jié)冰;膠囊劃傷。

      處理方法。跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)膠囊龜裂老化、磨損嚴重者更換新品;架車調(diào)整牽引拉桿長度,調(diào)整空氣彈簧高度;嚴格控制旅客人數(shù),疏散旅客;拆除空氣彈簧供風管路上的濾塵網(wǎng)或清理高度調(diào)整閥濾塵網(wǎng);檢查高度調(diào)整閥或差壓閥是否存在故障;更換單向閥,加熱以排除風缸、附加空氣室中的冰、水、膠囊變形、磨損嚴重者更換新品;施行跟蹤檢查,當傷痕達到限度時應(yīng)及時更換新品。

      [1]孫志才,李原福.鐵道車輛技術(shù).北京:中國鐵道出版社,2010.02

      [2]袁清武.客車構(gòu)造與檢修.北京:中國鐵道出版社,2008.08

      [3]張旺獅.客車制動裝置.北京:中國鐵道出版社,2008.06

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