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      制鈣工序提高系統(tǒng)真空度的措施

      2012-12-23 01:37:24軒元鵬秦郁芳
      純堿工業(yè) 2012年6期
      關(guān)鍵詞:儲(chǔ)槽列管清液

      軒元鵬,秦郁芳

      (唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司,河北唐山 063305)

      制鈣工序提高系統(tǒng)真空度的措施

      軒元鵬,秦郁芳

      (唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司,河北唐山 063305)

      詳細(xì)介紹了制鈣工序工藝和設(shè)備情況及存在的問(wèn)題,提出提高系統(tǒng)真空的解決方案,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用情況闡述具體實(shí)施細(xì)節(jié)。

      制鈣;蒸發(fā);真空度;措施

      1 工藝和設(shè)備優(yōu)化的背景

      真空蒸發(fā)可以降低溶液沸點(diǎn),增大傳熱推動(dòng)力,提高蒸發(fā)器的生產(chǎn)強(qiáng)度。真空度過(guò)低,不但使蒸發(fā)裝置的生產(chǎn)能力得不到充分發(fā)揮,而且還增加蒸汽耗量。較高的真空度可以增大蒸發(fā)系統(tǒng)的傳熱溫差,提高裝置生產(chǎn)能力。我公司制鈣工序就是采用的真空蒸發(fā)。原設(shè)計(jì)工藝流程為四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽蒸發(fā)產(chǎn)生的二次蒸汽,首先進(jìn)入四效冷凝器與蒸發(fā)車間送來(lái)的清液進(jìn)行熱交換,產(chǎn)生的冷凝水進(jìn)入四效凝水槽,不凝氣和部分水蒸氣在真空泵的帶動(dòng)下,進(jìn)入四效真空緩沖罐,通過(guò)體積膨脹使部分水分凝結(jié),剩余的蒸汽在真空泵內(nèi)被一次水吸收,不凝氣直接排入大氣。原工藝流程示意圖見(jiàn)圖1。

      圖1 原工藝流程圖

      蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽的真空主要取決于進(jìn)入冷凝器內(nèi)的蒸汽與循環(huán)冷卻水的熱交換情況,以及真空泵的抽吸能力。而效果再好的真空泵也不能將蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽的二次蒸汽完全抽吸升壓排出,蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽的真空只能接近真空泵的極限真空,永遠(yuǎn)不能達(dá)到理論真空;蒸汽與循環(huán)冷卻水的熱交換情況主要取決于冷凝器的換熱面積、循環(huán)冷卻水溫度和循環(huán)水量,及冷凝器內(nèi)總是有一部分氣體存在的,這部分氣體受外界溫度的影響特別大。

      依據(jù)以上因素,我們采取了下列措施:首先考慮到的是降低清液的溫度,假如蒸發(fā)車間停用清液或清液用量少,清液溫度不降反升,只有在蒸發(fā)車間清液用量較多時(shí),清液溫度才能保證四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽內(nèi)所需要的真空,而隨著天氣的逐漸變暖,清液溫度也相應(yīng)上升,這種方法對(duì)四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽真空的提高收效甚微。

      其次我們考慮的是用另外一種介質(zhì)作為換熱媒介來(lái)提高四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽的真空,廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有可以利用的是一次水和循環(huán)水。一次水的溫度最高也不會(huì)超過(guò)20℃,可以很好的將四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽中產(chǎn)生的二次蒸汽很好冷凝,而且隨外界溫度的變化較小,但換熱后的一次水如何利用又成了問(wèn)題,從經(jīng)濟(jì)效益和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展策略方面考慮,選用一次水都是不可取的。其次考慮到使用循環(huán)水,和各種介質(zhì)換熱后,雖然經(jīng)過(guò)涼水塔冷卻后,但隨外界溫度的升高,循環(huán)水的水溫也會(huì)相應(yīng)的提高,對(duì)四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽真空的提高也不明顯。

      最后,在高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),只要對(duì)存留在蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽內(nèi)的氣體進(jìn)行降溫,即可提高上述兩個(gè)設(shè)備的真空,或者降低真空泵入口的氣體溫度,也可以提高兩個(gè)設(shè)備的真空。前者雖然采取兩個(gè)設(shè)備抽氣空冷區(qū),但因空冷區(qū)處于兩設(shè)備內(nèi),抽氣冷卻不樂(lè)觀,雖然現(xiàn)有冷凝器能冷卻一部分二次蒸汽,但隨產(chǎn)量的提高,已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)需要。

      通過(guò)以上三個(gè)方面的考慮,為了滿足產(chǎn)能不斷提高,因此決定再增加一臺(tái)列管冷凝器降低真空泵入口的氣體溫度,即在真空泵入口前再增加一臺(tái)列管冷凝器。通過(guò)論證,只要維持冷凝器后的氣體溫度為15℃左右,蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽真空就有可能接近真空泵的極限真空。而且增加冷凝器具有以下優(yōu)點(diǎn):經(jīng)過(guò)兩次冷卻后的氣體,比經(jīng)過(guò)一次冷卻后的部分氣體在未進(jìn)入真空泵之前已經(jīng)被凝結(jié)成液體;由于真空泵入口氣體設(shè)計(jì)溫度為15℃,又保證了真空泵有一個(gè)良好的工作環(huán)境,延長(zhǎng)了真空泵的使用壽命;通過(guò)氣體狀態(tài)方程可知,抽入真空泵內(nèi)的氣體密度將增大,提高了真空泵的抽吸能力;經(jīng)過(guò)兩次冷卻后的氣體溫度的下降,根據(jù)氣體狀態(tài)方程可知,蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽的容積不變,其壓力就會(huì)降低,有利于二次蒸汽進(jìn)入冷凝器。

      2 解決方法和措施

      2.1 列管冷凝器的選型

      換熱面積的計(jì)算:四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽蒸發(fā)水量約為0.9~1.2t/t 100%CaCl2,按氯化鈣生產(chǎn)能力7萬(wàn)t/a,年運(yùn)行8 000h,每小時(shí)產(chǎn)氯化鈣為8.75t,則二次蒸汽量約為10.5t/h,按真空度0.08MPa計(jì)算,溫度為80℃,冷凝放出的熱量約為5.2×107kJ,由經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)選取總傳熱系數(shù)和平均溫差,估算換熱面積約為716m3,因第一臺(tái)列管冷凝器換熱面積為370m3,再考慮到北方天氣原因,確定第二臺(tái)列管冷凝器換熱面積為400m3,選取冷凝器的筒體直徑φ1300;換熱管φ25×2.5,長(zhǎng)度6m,共810根。

      2.2 設(shè)備布局

      為了充分利用已有生產(chǎn)裝置,減少停車時(shí)間。我們將新增加的列管冷凝器放在廠房樓頂,便于與原列管冷凝器出來(lái)的二次蒸汽連接。

      2.3 改造后工藝流程

      四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽內(nèi)產(chǎn)生的二次蒸汽首先通過(guò)原列管冷凝器,與蒸發(fā)車間來(lái)的清液間接換熱,產(chǎn)生的冷凝水進(jìn)入四效凝水槽,不凝氣和部分水蒸氣在真空泵的帶動(dòng)下,進(jìn)入新加的列管冷凝器,與蒸發(fā)車間送來(lái)的循環(huán)水再次間接換熱,產(chǎn)生的冷凝水也送入四效凝水槽,不凝氣和剩余的水蒸氣進(jìn)入四效真空緩沖罐,通過(guò)體積膨脹使部分水分凝結(jié),剩余的蒸汽在真空泵內(nèi)被一次水吸收,而不凝氣直接排入大氣。通過(guò)試運(yùn)行,清液溫度提高到40℃左右,以前在這種情況下,四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲(chǔ)槽已經(jīng)沒(méi)有真空,而現(xiàn)在根據(jù)生產(chǎn)需要可以任意調(diào)節(jié)。改造后流程示意圖見(jiàn)圖2。增加冷凝器后儲(chǔ)槽真空進(jìn)行對(duì)比,見(jiàn)表1。

      圖2 改造后工藝流程圖

      表1 改造前后儲(chǔ)槽真空度對(duì)比

      本次改造充分利用原有設(shè)備對(duì)真空系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,投資少,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

      TQ 132.32

      B

      1005-8370(2012)06-40-02

      2012-07-27

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