李新民,王小敏
(中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開封東大化工有限公司,河南 開封 475003)
開封東大化工公司原有18萬(wàn)t/a燒堿生產(chǎn)裝置。為提高進(jìn)槽鹽水質(zhì)量,減少硫酸根對(duì)離子膜的污染,對(duì)鹽水中硫酸根濃度升高的原因進(jìn)行了分析并實(shí)施了改造措施。
為節(jié)約能源,清潔生產(chǎn),離子膜燒堿生產(chǎn)采用閉路循環(huán),即由化鹽工段提供一次精制鹽水,經(jīng)樹脂塔螯合樹脂二次精制合格的鹽水進(jìn)入電解槽進(jìn)行電解,出槽淡鹽水經(jīng)脫除游離氯后返回化鹽工段重新利用。因原鹽中含有硫酸根,化鹽工段每生產(chǎn)1 m3鹽水會(huì)由原鹽帶入約3 kg硫酸根,且老電解返回淡鹽水脫氯加亞硫酸鈉后生成硫酸根,由返回淡鹽水帶入的硫酸根約0.22 kg/m3。8月4日隔膜系統(tǒng)停車后,原本由隔膜燒堿帶出系統(tǒng)的硫酸鹽,迅速在系統(tǒng)內(nèi)聚集,因老化鹽工段沒有除硫酸根裝置,一次鹽水中的硫酸根開始逐漸升高,8月5日至9月20日,返回鹽水中硫酸根含量為2.4 g/L,已達(dá)11.05 g/L;精制鹽水中硫酸根含量2.16 g/L升至10.45 g/L。
(1)采用優(yōu)質(zhì)原鹽。受采購(gòu)成本制約,采用優(yōu)質(zhì)原鹽不易實(shí)現(xiàn)。
(2)降低真空脫氯后淡鹽水游離氯含量,即向電解槽系統(tǒng)加酸,減少返回淡鹽水中游離氯含量,降低亞硫酸鈉的投加量,以降低硫酸根的含量。
(3)膜法脫硝,需投資630萬(wàn)元上新裝置,且周期太長(zhǎng),無(wú)法解決目前生產(chǎn)面臨的難題。
(4)鹽水中加入氯化鋇溶液,利用鋇離子與硫酸根離子反應(yīng),生成硫酸鋇沉淀除去硫酸根。
經(jīng)過(guò)論證,第四種方法比較可行。返回淡鹽水管道及加氯化鋇裝置改造完成后,9月中下旬,東道爾排出大部分飽和鹽水,9月20日,開始接收老電解工段返回淡鹽水,投加氯化鋇溶液。
隨著工藝改變,運(yùn)行中出現(xiàn)了新的問(wèn)題,由于鹽水的pH值為10~11,東道爾加入氯化鋇后在堿性條件下,氫氧根會(huì)與鋇離子發(fā)生反應(yīng)生成氫氧化鋇,其與硫酸鋇相比更難于沉降,所以,不但除硫酸根效果不理想,且?guī)胂到y(tǒng)的鋇離子會(huì)增加,9月30日,返回鹽水中硫酸根含量達(dá)12.02 g/L,精鹽水中硫酸根量達(dá)10.33 g/L。
經(jīng)分析論證,決定分流部分返回淡鹽水到中和工段,利用該工段原有供隔膜燒堿使用的鹽水加酸調(diào)節(jié)pH值的折流槽、地池和地池泵等,將pH值控制在7.0~8.0的合格淡鹽水送往東道爾澄清桶,再加入氯化鋇溶液除硫酸根。9月30日完成管道安裝,10月1日正式投入使用,改造后,除硫酸根效果很明顯,數(shù)據(jù)見表1、趨勢(shì)圖見圖1。
表1 鹽水中硫酸根脫除效果數(shù)據(jù)
圖1 鹽水中硫酸根含量趨勢(shì)圖
(1)因沒有在線檢測(cè),pH值不易穩(wěn)定控制,若pH值太低會(huì)造成設(shè)備腐蝕,太高影響除硫酸根效果。
(2)工藝改造后,僅用西道爾為5萬(wàn)t/a電解供應(yīng)鹽水,生產(chǎn)能力不足,一次精制鹽水鈣鎂含量經(jīng)常超標(biāo),造成老電解工段A/B 2個(gè)碳素管過(guò)濾器頻繁反洗,運(yùn)行周期由原來(lái)的48 h,降低到12 h,再降低到4 h,不但造成樹脂塔運(yùn)行周期縮短,4臺(tái)電解槽槽電壓持續(xù)升高,各項(xiàng)物料消耗升高,且因頻繁的反洗造成過(guò)濾鹽水的大量使用,使能力不足的老化鹽系統(tǒng)更加難以維持,開始惡性循環(huán)。
(1)在中和加酸調(diào)節(jié)pH值后的折流槽出口,安裝pH值在線檢測(cè)計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)節(jié),確保鹽水pH值穩(wěn)定。
(2)降低老化鹽工段鹽水生產(chǎn)量,不足的鹽水暫時(shí)由新化鹽工段補(bǔ)充供應(yīng),確保一次鹽水質(zhì)量合格,生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。
(1)精鹽水中硫酸根已從10月初的10.3 g/L降低至6.3 g/L,并保持穩(wěn)定運(yùn)行八十多天。具體運(yùn)行指標(biāo)見趨勢(shì)圖2。
圖2 鹽水中硫酸根含量趨勢(shì)圖
(2)老電解工段碳素管過(guò)濾器運(yùn)行周期已延長(zhǎng)至72 h反洗1次,每減少一次反洗,可以節(jié)約純水。
(3)A槽電壓趨勢(shì)已趨于穩(wěn)定狀態(tài),見圖3。
圖3 A槽標(biāo)準(zhǔn)電壓趨勢(shì)
(4)改造所用設(shè)備均為舊設(shè)備及管道再利用,節(jié)約500 m3澄清桶1臺(tái)、氯化鋇溶液配制槽1臺(tái)、氯化鋇溶液高位槽1臺(tái)、鹽酸高位槽1臺(tái)、折流槽1臺(tái)及離心泵2臺(tái),合計(jì)節(jié)約費(fèi)用約77萬(wàn)元。
(1)因電流不穩(wěn)定,造成進(jìn)/出槽鹽水流量不穩(wěn)定,直接造成脫氯系統(tǒng)生產(chǎn)難以控制。返回淡鹽水pH值極不穩(wěn)定,使脫氯后鹽水中含游離氯,腐蝕碳鋼管道和設(shè)備,影響設(shè)備的使用壽命;返回淡鹽水pH值不穩(wěn)定,造成化鹽工段pH值難以調(diào)節(jié),直接影響除硫酸根效果,需解決電流穩(wěn)定問(wèn)題。
(2)老化鹽工段多為碳鋼管道和設(shè)備,精鹽水中鐵離子含量較高,也是影響老電解槽電壓升高的另一個(gè)因素。