王效強(qiáng) 王 斌 孫 斌
( 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 山東萊蕪 271104)
萊鋼1500mm 寬帶熱軋生產(chǎn)線2005年7月建成投產(chǎn),其生產(chǎn)流程是:連鑄坯→經(jīng)過熱送輥道→進(jìn)入加熱爐→在爐中加熱到一定溫度→經(jīng)過熱送輥道→粗軋機(jī)軋制→熱卷箱→精軋軋制→層流冷卻→卷取機(jī)卷取成品。坯料在進(jìn)出加熱爐的階段,如何進(jìn)出方便并且加熱爐節(jié)能高效,爐門運(yùn)行狀態(tài)是關(guān)鍵一環(huán)。就加熱爐爐門提升系統(tǒng)而言,其系統(tǒng)由爐門、橫梁、接手、鏈條連接件構(gòu)成。動(dòng)作軌跡是:兩扇爐門共用一根橫梁,每扇爐門兩個(gè)吊點(diǎn),每個(gè)吊點(diǎn)通過連接接手和橫梁上的掛鉤連接。通過控制橫梁上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)爐門的上下打開和關(guān)閉。通過近幾年的運(yùn)行,多次出現(xiàn)了橫梁吊鼻、爐門連接接手、接手螺栓等被燒損,橫梁直接變形等情況,導(dǎo)致爐門掉下或打開不到位,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的正常進(jìn)行。致使?fàn)t門在線壽命過短、更換頻繁,由此導(dǎo)致的停機(jī)時(shí)間約每月6h 左右。
如圖1 所示,未改造前的爐門提升結(jié)構(gòu)是兩扇爐門同時(shí)吊裝在一根長橫梁下,橫梁通過3 根鏈條連接在爐門底部的拉桿上,拉桿通過板式鏈和液壓缸連接。在現(xiàn)場(chǎng)安裝和使用的過程中,橫梁上方的3 根鏈的底部掛點(diǎn)中心不在同一個(gè)平面上機(jī)率大,由于受熱和磨損的不同,也容易造成鏈條掛點(diǎn)中心不在同一個(gè)水平面上,導(dǎo)致橫梁變形。
圖1 改造前爐門提升結(jié)構(gòu)示意圖
在橫梁下部是和爐門直接連接的4個(gè)掛點(diǎn),掛點(diǎn)后面裝有導(dǎo)向件,與爐體上的滑板配合起到導(dǎo)向和保持爐門穩(wěn)定的作用,若橫梁上方的吊點(diǎn)和下方的吊點(diǎn)不在同一垂直線上,則對(duì)橫梁產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)力矩,同樣導(dǎo)致橫梁變形。
由于單扇爐門上方是2個(gè)掛點(diǎn),單個(gè)掛點(diǎn)強(qiáng)度比較薄弱,損壞任意一個(gè)就會(huì)影響爐門的正常使用。
軋制不同牌號(hào)鋼,鋼的出爐溫度就不同,由于爐門處溫度較高,多次造成爐門連接件、連接螺栓、橫梁吊鼻變形損壞等。
由于爐門冷卻系統(tǒng),冷卻能力偏低,燃燒的煤氣熱值較高,爐門出現(xiàn)過燒現(xiàn)象,回水水溫過高,導(dǎo)致爐門冷卻水管結(jié)垢嚴(yán)重,最終因結(jié)垢導(dǎo)致爐門冷卻水管燒裂漏水而停產(chǎn)更換。
針對(duì)爐門提升系統(tǒng)存在的缺陷,有的放矢,優(yōu)化整改思路,逐一解決。具體改造措施如下:
(1)在實(shí)際生產(chǎn)過程中,由于出料爐門的兩扇爐門共用一根橫梁,橫梁總長度達(dá)到10.1m,而整根橫梁的上方是由3 根鏈條連接起來的,如圖1 所示。
由于每根鏈條的使用時(shí)間不同、磨損不同,導(dǎo)向輪的磨損情況也不同,要想使橫梁在3個(gè)吊點(diǎn)懸掛下保持水平和受力平衡幾乎是不可能的,由此直接導(dǎo)致橫梁在垂直方向上發(fā)生彎曲變形;同時(shí),若橫梁上方的鏈條吊點(diǎn)和橫梁下方的吊點(diǎn)不在同一直線上(下方吊點(diǎn)在爐墻滑道中心上)?;蛘?,橫梁下方的導(dǎo)向件接觸面和鏈條的受力方向不在同一平面上,造成橫梁上方和下方爐門連接件及導(dǎo)向件給橫梁施加的合力方向不在垂直方向上,致使受到橫梁扭轉(zhuǎn)力矩,最終導(dǎo)致橫梁產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)變形。
針對(duì)橫梁受力缺陷優(yōu)化橫梁吊點(diǎn)結(jié)構(gòu),把橫梁的3 點(diǎn)吊掛改為2 點(diǎn)吊掛,同時(shí)為滿足現(xiàn)場(chǎng)使用需求,兩爐門公用1 根橫梁改為2 根。這樣兩點(diǎn)一線,即使橫梁在水平方向上有偏差,也不會(huì)輕易影響使用,也不會(huì)造成橫梁變形。改造后,如圖2 所示。增加1個(gè)鏈條導(dǎo)向輪,每根橫梁分別對(duì)應(yīng)2個(gè)導(dǎo)向輪的鏈條,左側(cè)即現(xiàn)場(chǎng)的西扇爐門,為減少彎矩和扭矩,固定后的導(dǎo)輪位置滿足其鏈條和橫梁導(dǎo)向件在一條直線上,同時(shí)該垂直線也是爐門和橫梁之間的主要連接點(diǎn);右側(cè)橫梁的掛點(diǎn),因?yàn)閷?dǎo)輪由3個(gè)增加為4個(gè),所以需要優(yōu)先考慮輪子之間的距離滿足爐門的最低和最高位置要求,最終定在間距2 800mm的位置。
圖2 改造后爐門提升結(jié)構(gòu)示意圖
(2)為能和改造的爐門提升系統(tǒng)匹配,重新設(shè)計(jì)爐門鏈條拉桿,如圖3 所示。相應(yīng)增加1個(gè)鏈條的連接點(diǎn),同時(shí)調(diào)整位置和導(dǎo)向輪匹配。
圖3 改造后的爐門鏈條拉桿示意圖
(3)解決橫梁單個(gè)吊點(diǎn)容易損壞和損壞一個(gè)吊點(diǎn)就會(huì)影響生產(chǎn)的問題,對(duì)爐門橫梁及爐門的連接進(jìn)行改造。即在原有橫梁的吊點(diǎn)兩側(cè)中心距1 000mm的位置增加1個(gè)吊點(diǎn),同時(shí)單個(gè)吊點(diǎn)兩側(cè)間隙45mm的位置再增加2個(gè)吊點(diǎn),這樣每組3個(gè)吊掛點(diǎn),總共增加6 組(橫梁改造后可增加8組),不但單組吊掛點(diǎn)的強(qiáng)度是原來的3倍,同時(shí)任何一組吊掛點(diǎn)的單獨(dú)損壞都不會(huì)影響爐門的使用。
(4)為了提高爐門橫梁和爐門之間連接件在高溫下的機(jī)械性能,把爐門橫梁的連接件及連接件螺栓的材質(zhì)都改為奧氏體耐熱鋼:1Cr18Ni9Ti(固溶處理)。
(5)將現(xiàn)有的鏈條由Ф20 提高到Ф22,提高鏈條的強(qiáng)度。(現(xiàn)有傳動(dòng)件鏈輪最大限度為Ф22)。
(6)為提高爐門冷卻能力,對(duì)爐門的進(jìn)回水管路進(jìn)行改造:①將進(jìn)回水管由原來的二根DN50管路,改為一根DN50 和一根DN80 管路。冷卻水管由Ф168* 10 改為Ф168* 14,提高爐門強(qiáng)度。②將爐門冷卻水管材質(zhì)由1Cr18Ni9Ti 改為Q235,降低爐門成本。爐門冷卻水管最大受熱部分(爐門最下端部分),噴涂一層厚度為20mm的高溫澆注料改造后,爐門進(jìn)回水量增回20%。
1 500mm 寬帶加熱爐爐門提升系統(tǒng)自2012年11月優(yōu)化改造以來,設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)有了較大提升,運(yùn)行成本明顯降低。具體效果主要體現(xiàn)在以下方面:
(1)大大減少橫梁變形及各連接件的損壞,提高設(shè)備使用壽命,該處設(shè)備改造完成后,沒有再出現(xiàn)一次故障停機(jī),由此可年增產(chǎn)20 000T 左右鋼產(chǎn)量。
(2)爐門壽命大幅度提高,改造前故障高峰期的每月需要更換爐門2 ~3 扇,改造后4個(gè)月內(nèi)爐門僅更換了一扇,由此節(jié)約備件維修費(fèi)用200萬元/年,同時(shí),減少職工勞動(dòng)強(qiáng)度。
(3)由于爐門故障的大幅降低,1 500mm 寬帶線的設(shè)備狀態(tài)水平和軋材能力得到了較好的整體提升。