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      唐鋼降低終渣FeO含量生產(chǎn)實(shí)踐

      2013-08-14 05:42:42田俊強(qiáng)馬慧竹韓志顏
      河南科技 2013年14期
      關(guān)鍵詞:槍位渣中含鐵

      田俊強(qiáng) 馬慧竹 韓志顏

      (河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼第一鋼軋廠轉(zhuǎn)爐車間,河北 唐山 063000)

      1 引言

      唐鋼一鋼軋廠擁有1700與1810兩條連鑄連軋板坯生產(chǎn)線,對(duì)鋼水的質(zhì)量要求極為嚴(yán)格。轉(zhuǎn)爐終渣FeO含量的高低直接影響鋼水的純凈度及冶煉成本。終渣FeO含量過高就會(huì)造成鋼鐵料消耗、石灰消耗、冷料消過高從而引起生產(chǎn)成本的大幅升高,同時(shí)鋼水即使經(jīng)過LF爐外精煉爐處理,也會(huì)導(dǎo)致LF爐去除鋼水夾雜物的能力降低,嚴(yán)重影響鋼水的質(zhì)量。終渣FeO的高低,關(guān)系著鋼鐵料消耗的高低,以及影響到鋼水純凈度與生產(chǎn)是否順行。因此,提高工藝操作,加強(qiáng)和完善冷料的管理,降低終渣FeO含量,是轉(zhuǎn)爐工序提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平降低生產(chǎn)成本的必由之路。

      2 影響因素分析

      終渣中FeO含量的變化主要與槍位的控制、冷料加入有關(guān)。

      2.1 槍位:槍位低時(shí),高壓氧氣流股沖擊熔池,熔池?cái)嚢鑴×?,渣中金屬液滴增多,形成渣、金乳濁液,脫碳速度加快,渣中FeO降低。槍位高時(shí),脫碳速度低,渣中FeO增高。

      2.2 含鐵冷料:吹煉后期渣料中加含鐵冷料,則渣中FeO增高。

      2.3 脫碳速度:脫碳速度高,渣中FeO低;脫碳速度低,渣中FeO高。

      3 轉(zhuǎn)爐各個(gè)階段槍位控制

      轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí),低槍位硬吹時(shí),直接氧化比例上升,渣中FeO累積的速速度比消耗的慢,所以渣中FeO含量降低,傳質(zhì)形式如:

      高槍位軟吹時(shí),間接氧化反應(yīng)比例上升,反應(yīng)形式如下:

      由于渣中FeO傳質(zhì)環(huán)節(jié)增加,消耗速度變慢,渣中FeO含量增加,因此必須合理控制槍位。

      (1)在冶煉開始3~4min左右的時(shí)期,爐內(nèi)已經(jīng)加入石灰和輕燒白云石及含鐵冷料,由于硅、錳迅速氧化、渣中SiO2濃度大,熔池溫度不高,石灰的熔化擴(kuò)散受到制約,渣中堿度低,此時(shí)要早化渣、化好渣,提高轉(zhuǎn)爐脫硫脫磷速率。在這個(gè)階段應(yīng)該采用高槍位操作,以增加渣中FeO盡早造好合適堿度的爐渣。如果槍位過低,則渣中FeO低,導(dǎo)致在石灰表面形成熔點(diǎn)高阻礙石灰的熔化的2CaO.SiO2,并且容易產(chǎn)生噴濺。但是槍位也不能始終過高,否則易發(fā)生嚴(yán)重噴濺。這個(gè)階段還要調(diào)整好溫度,如果溫度低,渣中FeO量就會(huì)急劇升高,會(huì)突然引起激烈碳氧反應(yīng),導(dǎo)致爆發(fā)性噴濺發(fā)生,使得轉(zhuǎn)爐鐵損增加浪費(fèi)成本。

      (2)在冶煉4~10min左右,此階段碳氧反應(yīng)加劇,渣中FeO含量減少,溫度升高,槍位控制應(yīng)適中。這個(gè)階段爐內(nèi)強(qiáng)烈脫碳,渣中FeO的也大量被消耗,渣中FeO用于碳的氧化,因此含量降低。但是FeO含量過低,爐渣粘度變大,出現(xiàn)“返干”和噴濺現(xiàn)象,影響硫、磷的去除甚至于發(fā)生回磷現(xiàn)象。所以吹煉時(shí)根據(jù)爐口火焰適當(dāng)提槍,化好渣、化透渣,以避免爐渣返干。

      (3)吹煉10min以后,要保證鋼渣有良好的流動(dòng)性和氧化性,進(jìn)一步脫硫、磷,均勻鋼液成分和溫度,使終點(diǎn)成份及溫度符合下一道工序冶煉的要求。緩慢壓槍緩慢,不能過快,否則會(huì)引起噴濺。同時(shí)根據(jù)鋼渣情況進(jìn)行槍位的調(diào)整。當(dāng)化渣不太好或者中期爐渣返干較嚴(yán)重時(shí),應(yīng)先適當(dāng)提高位化好渣,若渣化得好可以適當(dāng)壓槍操作。

      4 對(duì)加入含鐵冷料的要求

      含鐵冷料的加入首先要保證轉(zhuǎn)爐冶煉過程中溫度要有一定富余。即轉(zhuǎn)爐小組根據(jù)冶煉鋼種、鐵水情況及生產(chǎn)要求合理配加廢鋼,保證冶煉過程溫度不能低于冶煉的要求。冶煉過程溫度有富余時(shí)及時(shí)加入含鐵冷料調(diào)溫,但要保證在冶煉終點(diǎn)前2分鐘加入完畢,確保加入的含鐵冷料中的鐵充分溶解到鋼液中。另外,提前加入含鐵冷料,可以增加爐渣中的FeO的含量,抑制鋼液中鐵的氧化,起到化渣的作用。從而減少其它化渣劑的使用,減少渣量,減少了鐵的損失,降低了鋼鐵料的消耗。根據(jù)各鋼種和目前生產(chǎn)的特點(diǎn),在對(duì)含鐵冷料加入的時(shí)機(jī)掌握是很關(guān)鍵的,根據(jù)冶煉要求最好在冶煉前期、中期加入,提高含鐵冷料的利用率。

      5 效果

      唐鋼第一鋼軋廠通過解決煉鋼生產(chǎn)中導(dǎo)致終渣FeO含量高的實(shí)際問題,加強(qiáng)含鐵冷料管理,合理控制吹煉槍位,使終渣FeO含量由20%降低到19%,鋼鐵料消耗由1069.6kg/t降低到1069kg/t,石灰消耗由48.3kg/t降低到43kg/t,鋼水純凈度提高,使轉(zhuǎn)爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅提升,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

      [1]王雅貞,等.氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝與設(shè)備.北京:冶金工藝出版社,2005:29.[2]黃希祜.鋼鐵冶金原理.北京:冶金工藝出版社,2002:105.

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