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      小籽煤摻燒煤棒制氣工藝探討

      2014-03-23 17:52:36趙王斌山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司田悅化肥分公司山西陽(yáng)城048102
      氮肥與合成氣 2014年6期
      關(guān)鍵詞:氣爐燒煤炭層

      趙王斌 張 超(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司田悅化肥分公司 山西陽(yáng)城048102)

      小籽煤摻燒煤棒制氣工藝探討

      趙王斌 張 超
      (山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司田悅化肥分公司 山西陽(yáng)城048102)

      山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司田悅化肥分公司(以下簡(jiǎn)稱田悅公司)現(xiàn)生產(chǎn)能力為180 kt/a合成氨、300 kt/a大顆粒尿素,造氣工段現(xiàn)有Φ2 650 mm/2 800 mm的錐形夾套造氣爐16臺(tái),共分4套系統(tǒng)(每4臺(tái)爐為1套系統(tǒng)),正常生產(chǎn)時(shí)常開13~14臺(tái)造氣爐供氣,配套6臺(tái)(4開2備)C600- 1.3型空氣鼓風(fēng)機(jī)。為了降低生產(chǎn)成本,田悅公司曾于2012年12月開始在原料塊煤中摻燒25%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的煤球,經(jīng)過工藝調(diào)整和不斷優(yōu)化,已取得了滿意的成績(jī)。2013年1月以來(lái),每噸小籽煤價(jià)格比中塊煤低40元,為了進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,田悅公司決定從2013年4月開始,逐步在第1套和第4套造氣系統(tǒng)以小籽煤摻燒煤棒制氣,其余2套造氣系統(tǒng)原料不變。經(jīng)過8個(gè)月的試燒,已初見成效。

      1 小籽煤和煤棒的特性

      小籽煤粒度較小、表面積大,易燃燒氣化,氣化效果好,但小籽煤的透氣性差,特別是在上料過程中易產(chǎn)生煤粉,會(huì)造成床層阻力增大。而煤棒的粒度相對(duì)較大,可適當(dāng)增加空隙率,減小床層阻力,能為造氣爐創(chuàng)造良好的氣化條件;但煤棒的抗壓強(qiáng)度較低,易產(chǎn)生煤粉,加之其熱穩(wěn)定性差,會(huì)使氣化時(shí)的帶出物增多,還會(huì)影響造氣爐產(chǎn)氣量。鑒于小籽煤和煤棒的上述特性,并結(jié)合田悅公司的原料特點(diǎn),將小籽煤與煤棒的摻燒質(zhì)量比定為7∶3(下同)。

      2 小籽煤和煤棒入爐質(zhì)量要求

      小籽煤的入爐粒度應(yīng)控制在25~50 mm ,含煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)<3%,矸石質(zhì)量分?jǐn)?shù)<5%,并確保入爐煤質(zhì)量穩(wěn)定;另外,還應(yīng)保證煤棒的完好率>90%,熱穩(wěn)定性>75%,固定碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)>70%,灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)<15%。

      3 爐箅的選型

      造氣爐爐箅性能的好壞是影響煤耗的重要原因之一。經(jīng)過多方考察,將原七層六邊型爐箅改為八層六邊型專用爐箅,同時(shí)對(duì)籽煤摻燒煤棒的造氣爐內(nèi)防流板進(jìn)行了改造。

      4 循環(huán)時(shí)間

      循環(huán)時(shí)間主要依據(jù)造氣爐的爐型、風(fēng)機(jī)性能和原料煤煤質(zhì)確定,循環(huán)時(shí)間的長(zhǎng)短直接影響氣化層溫度的波動(dòng)幅度。采用長(zhǎng)循環(huán)時(shí)間制氣時(shí),由于制氣時(shí)間長(zhǎng),則爐內(nèi)熱量損失多,特別是在制氣后期會(huì)導(dǎo)致氣化層溫度偏低,造成制氣量小且氣體成分差;為保證下一循環(huán)制氣時(shí)氣化層能有足夠高的溫度,必須延長(zhǎng)吹風(fēng)時(shí)間,故會(huì)造成氣化層溫度大幅度波動(dòng),不僅爐況不穩(wěn)定,還會(huì)出現(xiàn)局部結(jié)疤現(xiàn)象,勢(shì)必導(dǎo)致制氣效率低。采用短循環(huán)時(shí)間制氣時(shí),爐內(nèi)熱量損失相應(yīng)減少,氣化層溫度也不會(huì)大幅度波動(dòng),爐況較穩(wěn)定,蒸汽分解率高,造氣爐氣化強(qiáng)度大,則制氣效率也高。根據(jù)造氣爐、配套空氣鼓風(fēng)機(jī)的實(shí)際情況和小籽煤、煤棒的理化特性,以及小籽煤和煤棒入爐含煤粉較多而引起的床層阻力分布不均勻、易被吹翻、出現(xiàn)風(fēng)洞等問題,將循環(huán)時(shí)間定為128 s,即二上吹10 s、吹凈5~7 s、吹風(fēng)26~30 s、上吹28~32 s、下吹 50~53 s。循環(huán)時(shí)間調(diào)整后,爐況整體較穩(wěn)定。

      5 入爐風(fēng)壓風(fēng)量

      通過對(duì)小籽煤和煤棒特性分析,小籽煤摻燒煤棒制氣時(shí),入爐空氣壓力控制在28 kPa左右、流量控制在32 000~36 000 m3/h(標(biāo)態(tài))較為合適。

      6 入爐蒸汽用量

      入爐蒸汽用量的大小取決于爐內(nèi)的熱量平衡。蒸汽用量過大,會(huì)使大量蒸汽在爐內(nèi)未被分解就被帶出爐外,不僅造成爐內(nèi)熱量損失、氣化層溫度下降幅度大,而且氣化效率低;蒸汽用量過少,會(huì)造成生產(chǎn)能力下降,同時(shí)在不同床層阻力下,還會(huì)出現(xiàn)局部過熱、結(jié)疤結(jié)塊、產(chǎn)氣量下降和煤氣質(zhì)量下降的現(xiàn)象。針對(duì)小籽煤摻燒煤棒制氣工藝的具體情況,DN250 mm的蒸汽閥門上吹時(shí)的閥門開度為30%,下吹時(shí)的閥門開度為27%。同時(shí),為了發(fā)揮小籽煤氣化速度快的長(zhǎng)處,使其在單位時(shí)間內(nèi)制得更多煤氣,經(jīng)一段時(shí)間的摸索,將入爐蒸汽流量控制在4~5 t/h、壓力0.080~0.083 MPa、溫度175~190 ℃較為合適。

      7 上、下行煤氣溫度的控制

      由于小籽煤摻燒煤棒后含粉量大、粒度小、燃燒氣化速度快、床層阻力不太穩(wěn)定,故對(duì)制氣的工藝的條件要求苛刻。若上行煤氣溫度控制得高,則煤氣帶出的顯熱多,熱損失大,原料煤消耗高;上行煤氣溫度控制得低,則會(huì)導(dǎo)致氣化層溫度低,直接影響煤氣的氣量和質(zhì)量。下行煤氣溫度高,說明氣化層下移,易造成下部燃料過熱而結(jié)大塊,導(dǎo)致產(chǎn)氣量低、消耗高,嚴(yán)重時(shí)燒毀爐箅等下部設(shè)備,影響造氣爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行;下行煤氣溫度低,說明火層上移,同樣會(huì)影響產(chǎn)氣量,還會(huì)造成燃料燃燒不完全、返焦量大,使消耗升高。所以,通過對(duì)小籽煤摻燒煤棒制氣工況的摸索,上行煤氣溫度應(yīng)控制在220~240 ℃、下行煤氣溫度應(yīng)控制在200~240 ℃。

      8 炭層高度的控制

      選擇合適的炭層高度是保證煤氣成分穩(wěn)定和提高產(chǎn)氣量的重要方法之一。小籽煤摻燒煤棒制氣時(shí),應(yīng)合理控制炭層高度。炭層高度過高,則阻力大,會(huì)影響吹風(fēng)時(shí)的有效風(fēng)量;炭層高度過低,會(huì)影響制氣時(shí)的氣體成分。在能夠克服阻力情況下,炭層高度應(yīng)控制得相對(duì)高一些,有利于在吹風(fēng)階段增加燃料層的蓄熱容量,延長(zhǎng)制氣階段蒸汽與碳的接觸時(shí)間,既能提高蒸汽分解率,也有利于二氧化碳還原反應(yīng)的進(jìn)行,還能提高煤氣的產(chǎn)量和質(zhì)量,降低返焦率。如果炭層控制得過高,會(huì)導(dǎo)致在吹風(fēng)階段空氣與碳接觸時(shí)間長(zhǎng),二氧化碳容易被還原成一氧化碳;另外,炭層高度過高會(huì)造成造氣爐上、下壓差增大,氣化劑易形成偏流,出現(xiàn)局部過熱、爐面溫度高、炭層被吹翻、吹風(fēng)氣帶出熱量多、造氣爐內(nèi)的蓄熱量減少、產(chǎn)氣量低等不正?,F(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成氧含量升高,被迫停爐,影響生產(chǎn)。因此,炭層高度應(yīng)該根據(jù)造氣爐有效的空層高度而定,田悅公司的造氣爐炭層高度控制在(1.95±0.10) m。

      9 結(jié)語(yǔ)

      田悅公司于2013年4月在第1套和第4套系統(tǒng)的8臺(tái)造氣爐采用小籽煤摻燒煤棒制氣后,經(jīng)過8個(gè)月的工藝調(diào)整和不斷優(yōu)化,已摸索出1套較為理想的操作方法。2013年8月起,日消耗小籽煤500 t,占入爐原料煤總量的55%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),日消耗煤棒200 t,占入爐原料煤總量的22%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),合計(jì)占入爐總用煤量的77%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。目前,噸氨原料煤(標(biāo)煤)耗為1.15 t,噸尿素原料煤(標(biāo)煤)耗為660 kg左右。今后,將逐漸在其余2套造氣系統(tǒng)采用小籽煤摻燒煤棒制氣,以降低生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)的最大化。

      2013- 12- 29)

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