張麗紅
(山鋼集團萊蕪分公司萊鋼煉鋼廠,山東 萊蕪 271104)
120t轉爐裙板的改造
張麗紅
(山鋼集團萊蕪分公司萊鋼煉鋼廠,山東 萊蕪 271104)
通過對120t轉爐裙板現(xiàn)狀的分析,提出了一系列的技術攻關和解決措施,克服了影響裙板壽命的不利因素,有效解決了制約生產(chǎn)的難題。
轉爐;裙板;壽命;改造
1.爐殼壽命縮短
銀山型鋼煉鋼廠120t轉爐裙板采用Q235B鋼板制成。1#、2#轉爐投產(chǎn)不到3個月,吹煉過程中自爐口溢出1 000℃鋼渣致使Q235B鋼板裙板全部變形,導致裙板與裙板縫隙變寬,最寬達70cm左右,大量高溫鋼渣沿縫隙進入裙板下,與爐殼、裙板粘結在一起,使爐口積渣嚴重,直接制約了轉爐的生產(chǎn)。爐殼厚度為70mm,正常使用壽命為7~8年。目前爐殼在內(nèi)外高溫的侵襲下,經(jīng)氧化最薄處約65mm,估計爐殼2~3年就必須更換,壽命大幅縮短。
2.轉爐進回水金屬軟管易損壞
轉爐生產(chǎn)的部分關鍵部件:水冷爐口、爐帽、托圈進回水金屬軟管等位于裙板與爐殼之間的空間內(nèi)。由于大量鋼渣進入,金屬軟管氧化嚴重,造成軟管漏水,必須及時更換,更換難度大、時間長(8h)。
3.裙板維護費用高、工人勞動強度大
由于裙板采用Q235B鋼板制成,而且溢鋼后內(nèi)外側被鋼渣包圍,極易變形。每月需對裙板進行5~6次維護,對變形裙板進行簡單矯正(在線無法完全矯正),打包箍進行加固。每次維護至少需要4~5h。每次維護前需要進行大量的清渣工作,需4人連續(xù)清渣1.5h。不僅增加了維護費用的支出,而且增大了工人的勞動強度。
4.爐帽積渣使設備安全可靠行性降低
由于部分鋼渣位于爐殼及裙板間隙內(nèi)無法清除。凝結在爐體上部,致使轉爐重心上移,若制動失效或操作不慎,爐口會在重心上移的作用下轉向下方,使鋼水全部灑出,造成重大事故。
5.裙板檢修時間長
以11次計劃檢修為例,每次檢修時間為6h,其中裙板檢修時間幾乎占檢修總時間的70%。
1.材質(zhì)
首先將裙板材質(zhì)由Q235B鋼板改為耐熱鑄鐵RTCr。兩種材質(zhì)性能對比見表1。
表1 兩種材質(zhì)性能對比
2.結構
將裙板結構進行重新設計,由原來的整板改造為拼接板,以增加其強度,減少變形。同時將裙板支架重新設計,將中間架寬度由原來的95mm增加為160mm,原有的螺栓孔加長,并且在底部增加橫支架,以適應其受熱變形。爐口處留有一定間隙,采用12塊鋼板封閉,以便對裙板下面的管道進行維修(圖1)。各部件改造具體情況見表2。
圖1 裙板改造后局部剖視圖
表2 各部件改造情況
將裙板材質(zhì)及結構進行改造后,裙板將不再發(fā)生變形現(xiàn)象,克服了由于裙板受熱變形導致的螺栓受剪力增大而頻繁損壞的問題,提高了裙板的使用強度和使用壽命。爐體減少了沾渣,得到了很好的防護,爐殼的使用壽命提高了一倍。裙板的分割,不但提高了鑄造質(zhì)量,而且便于吊裝、維修和維護,大幅度降低了維修人員的勞動強度和維修時間。
同時,也取得了良好的經(jīng)濟效益,每座轉爐6年可減少6天因更換爐殼所需的檢修時間,多創(chuàng)造效益40多萬元;每年每座轉爐節(jié)約維修費用約10多萬元;每座轉爐6年減少1次爐殼更換,節(jié)約費用100多萬元。
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