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      富氧側(cè)吹爐上部結(jié)構(gòu)的改造

      2014-07-12 12:43:50劉清漓
      新疆有色金屬 2014年3期
      關(guān)鍵詞:耐火磚水套水冷

      劉清漓

      (新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 富蘊(yùn) 836107)

      喀拉通克礦業(yè)公司富氧側(cè)吹爐屬于熔池熔煉工藝,由長沙設(shè)計院為銅鎳礦設(shè)計,是國內(nèi)第一家側(cè)吹爐煉鎳爐型,于2011年3月試生產(chǎn)運(yùn)行。其砌體結(jié)構(gòu)分爐底砌體、爐缸砌體、上部砌體三部分。通過三年的生產(chǎn)實(shí)踐,爐底砌體、爐缸砌體表現(xiàn)正常,但上部爐膛空間砌體結(jié)構(gòu)存在問題,不能滿足生產(chǎn)的需要。

      1 上部砌體的結(jié)構(gòu)及使用情況

      側(cè)吹爐上部砌體又細(xì)分為三部分:熔煉池內(nèi)上部砌體、上升煙道水套下部處上部砌體、上升煙道水套內(nèi)襯。

      1.1 上部砌體的結(jié)構(gòu)

      原設(shè)計結(jié)構(gòu)為:三層水套上部至爐頂水套下部的空間,用水冷梁圍成框架,水冷梁內(nèi)用鎂鉻質(zhì)耐火澆注料澆注一圈,澆注層厚230 mm,高770 mm。澆注料上部砌鎂鉻質(zhì)半再結(jié)合耐火磚9層。上升煙道水套內(nèi)襯用同樣材質(zhì)耐火磚砌筑。結(jié)構(gòu)見圖1。

      圖1 富氧側(cè)吹爐

      1.2 上部砌體的使用情況

      2011年3月15日,側(cè)吹爐投料生產(chǎn),熔渣溫度按1220℃左右控制,原礦處理量26~32 t/h。至4月中旬,發(fā)現(xiàn)渣口開始出磚;5月中下旬,渣口大量出磚,有時一個班次,從渣口可漂出20~30塊磚,磚型較完整,為上部砌體用磚。從爐后部觀察孔觀察爐內(nèi),發(fā)現(xiàn)熔煉池兩側(cè)的澆注料層剝落嚴(yán)重,澆注料層上部的耐火材料砌體,多處坍塌。9月下旬停爐時,水冷梁內(nèi)的澆注料層只剩余20~50 mm,耐火磚砌體除角部外全部掉落。

      1.3 砌體損壞原因的初步分析

      在2011年的側(cè)爐生產(chǎn)中,爐溫控制較低,表現(xiàn)為爐膛上部粘結(jié)嚴(yán)重,結(jié)瘤厚度多在500~1000 mm間。設(shè)備處在磨合期,停風(fēng)多。停風(fēng)后爐內(nèi)溫度下降,結(jié)瘤脫落,磚墜下。

      鎂鉻質(zhì)澆注料耐火度不夠,造成澆注料層剝落。澆注料層的剝落,使耐火磚砌體失去支撐,從而造成耐火磚砌體的坍塌。

      2 第一次改造及效果

      鑒于上述認(rèn)識,咨詢相關(guān)廠家,2012年二季度檢修時,耐火澆注料材質(zhì)由鎂鉻質(zhì)澆注料改為高溫抗熱振性較好的鉻剛玉澆注料,耐火磚不變。7月3日投料生產(chǎn)后爐溫控制上調(diào),熔渣溫控制在1250℃左右,使上部結(jié)瘤厚度不超過500 mm,但效果不明顯。至9月份,澆注料層剝落,耐火磚砌體掉完,水冷梁水溫上升,水冷梁內(nèi)水垢增多而影響換熱效果,從9月份起,開始頻繁出現(xiàn)水冷梁漏水事故,存在較大安全隱患。說明單純改換不同材質(zhì)耐火澆注料,不能解決爐子上部砌體快速掉落問題。

      2012年因水冷梁漏水,側(cè)吹爐停風(fēng)檢修統(tǒng)計見表1。

      表1

      3 第二次改造及效果

      上部砌體損壞的關(guān)鍵點(diǎn),在于澆注料層剝落后,耐火磚砌體失去支撐。以此為出發(fā)點(diǎn),制定了進(jìn)一步改造方案:

      (1)取消水冷梁結(jié)構(gòu),用鋼板圍成上部框架。

      (2)取消澆注料層結(jié)構(gòu),增加一層“L”型銅水套,用銅水套替代澆注料支撐耐火磚砌體。

      (3)耐火磚厚度由230 mm改為495 mm,內(nèi)層為380 mm鎂鉻質(zhì)耐火磚,外層為115 mm保溫磚。改造后見圖2、圖3、圖4。

      圖2

      圖3

      圖4 L形銅水套

      2013年3月開始實(shí)施改造,4月下旬側(cè)吹爐投料生產(chǎn)。5月16日上升煙道下部對應(yīng)的改造部位鋼圍板燒紅,經(jīng)停風(fēng)檢查,前端砌體除貼近L形銅水套底端的4層外,上部7層磚只殘余20~80 mm。從殘磚形狀上,可以明顯看出,耐火磚為高溫?zé)龘p。前端砌體補(bǔ)砌后,采用外部噴淋降溫的方式維持生產(chǎn)至9月下旬。

      第二次改造后,上部耐火磚砌體前端在生產(chǎn)20 d左右,出現(xiàn)嚴(yán)重?zé)龘p現(xiàn)象,前部兩側(cè)砌體在生產(chǎn)一個半月左右,也出現(xiàn)嚴(yán)重?zé)龘p現(xiàn)象,而熔煉池兩側(cè)上部耐火砌體,至9月底停產(chǎn)檢修時仍很完整,無明顯燒蝕剝落現(xiàn)象。上升煙道鋼水套內(nèi)襯耐火磚砌體至9月底,前端部及兩側(cè)靠近前端部位,基本燒蝕剝落完,局部剛水套直接被高溫?zé)煔鉀_刷而漏水。

      對第二次改造后的情形進(jìn)行分析,確定熔煉池上部結(jié)構(gòu)改造已成功,能滿足生產(chǎn)需要。上升煙道處上部砌體結(jié)構(gòu),仍不能滿足生產(chǎn),需要進(jìn)一步改造。并確定了上升煙道處砌體損壞的原因是高溫?zé)g。產(chǎn)生高溫?zé)g的原因是:

      (1)原礦離解出的單元體S,在此處燃燒氧化放熱;

      (2)燃料不完全燃燒產(chǎn)生的CO氣體,在此處燃燒氧化放熱;

      (3)二次風(fēng)主要在此處補(bǔ)充進(jìn)入爐內(nèi),使此處呈現(xiàn)較強(qiáng)的氧化氣氛。故上升煙道處氣體溫度比熔煉池上部氣體溫度要高。

      4 第三次改造及效果

      吸收、總結(jié)前兩次改造的得失,制定了第三次改造的方案:

      (1)熔煉池處上部結(jié)構(gòu)沿用第二次改造結(jié)構(gòu)不變動;

      (2)上升煙道水套內(nèi)襯砌體結(jié)構(gòu)保持不變;

      (3)上升煙道處前端及兩側(cè)砌體進(jìn)行局部嵌入銅水套,每隔3層磚鋪加一層銅水套,通過水冷來加強(qiáng)耐火磚結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,改造見圖5和6。

      圖5

      圖6

      2013年10月實(shí)施第三次改造,10月18日投料生產(chǎn),至2014年1月20日計劃停爐,上升煙道處耐火磚砌體完好,且期間沒有再出現(xiàn)因漏水和耐火材料燒蝕剝落而產(chǎn)生的停風(fēng)停產(chǎn)現(xiàn)象,富氧側(cè)吹爐的運(yùn)轉(zhuǎn)率保持在96%以上,有力的保證了生產(chǎn)秩序的正常與穩(wěn)定,說明第三次改造獲得成功。

      5 結(jié)語

      喀拉通克礦業(yè)公司富氧熔煉側(cè)吹爐上部結(jié)構(gòu),在3年的生產(chǎn)時間段里,先后經(jīng)歷了3次改造,在實(shí)踐中不斷探索、總結(jié)、找準(zhǔn)原因,并最終改造成功。在新工藝試生產(chǎn)過程中,不斷對生產(chǎn)現(xiàn)象進(jìn)行總結(jié)、分析,是快速理順工藝流程、提高生產(chǎn)水平的關(guān)鍵。通過這3次改造,得到如下經(jīng)驗(yàn):

      (1)側(cè)吹爐上部耐火砌體不能使用澆注料結(jié)構(gòu),因耐火澆注料抗熱振性較差,不能適應(yīng)爐膛空間的高溫環(huán)境和煙氣沖刷;

      (2)上升煙道處為強(qiáng)氧化氣氛,流經(jīng)該部位的煙氣溫度較高,此處耐火材料砌體必須采用適當(dāng)?shù)慕禍乇Wo(hù)結(jié)構(gòu);

      (3)使用銅水套對上部耐火材料砌體進(jìn)行支撐并降溫的措施是可行的。

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