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      MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)在高水分燃煤機(jī)組上應(yīng)用的試驗(yàn)研究

      2014-09-22 02:05:12靳士奇秦大川
      動力工程學(xué)報(bào) 2014年9期
      關(guān)鍵詞:中速制粉單耗

      孫 科, 靳士奇,2, 秦大川

      (1.華電電力科學(xué)研究院,杭州310000;2.華中科技大學(xué) 能源與動力工程學(xué)院,武漢430000)

      中速磨煤機(jī)是燃煤電廠重要的輔機(jī),其運(yùn)行狀況直接關(guān)系到鍋爐的帶負(fù)荷能力和爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定性[1],優(yōu)化制粉系統(tǒng)的可控變量對機(jī)組的熱耗率有很大影響,這些可控變量主要包括煤粉細(xì)度、煤粉均勻性、各粉管的燃料分配均勻性及燃燒空氣分配等[2].MPS型中速磨煤機(jī)是原西德Babcock公司研制成功的一種輥盤式磨煤機(jī),早期主要用在鍋爐煤粉燃燒直吹系統(tǒng)中碾磨煙煤和高水分的次煙煤.近年來,由于其良好的碾磨性能和控制性能,MPS型中速磨煤機(jī)得到了廣泛應(yīng)用.Babcock公司對MPS型中速磨煤機(jī)進(jìn)行了改進(jìn),形成MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)系列產(chǎn)品,可以應(yīng)用于碾磨高水分的褐煤(w(Mar)>30%),拓展了 MPS型中速磨煤機(jī)的應(yīng)用范圍[3].與同型號的 MPS型中速磨煤機(jī)相比,MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)系列產(chǎn)品磨盤轉(zhuǎn)速提高了30%~40%,出力提高了20%~50%[4].

      近年來,由于MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)的優(yōu)越性能,國內(nèi)許多電站開始使用該型號的磨煤機(jī),但是國內(nèi)對于該型號磨煤機(jī)使用性能的研究很少,特別是應(yīng)用在高水分煤種的情況時(shí)很難找到相關(guān)的研究成果,且現(xiàn)有的文獻(xiàn)只是針對單個(gè)電站磨煤機(jī)的使用情況進(jìn)行的.劉剛等[4]對湖北青山2×300MW機(jī)組使用的MPS-170HP-Ⅱ型磨煤機(jī)進(jìn)行了靜態(tài)分離器擋板調(diào)整和加載力等試驗(yàn)研究.袁鴻飛[3]對通遼發(fā)電廠3期工程中使用的MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)進(jìn)行了磨煤出力的試驗(yàn)與計(jì)算模型研究.華電電力科學(xué)研究院在針對中國華電集團(tuán)公司下屬電站的整體優(yōu)化、降低電站發(fā)電能耗的工程實(shí)際工作中積累了大量關(guān)于MPS-HP-Ⅱ 型中速磨煤機(jī)的運(yùn)行數(shù)據(jù).筆者在這些數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果,對MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)的出力計(jì)算以及各個(gè)運(yùn)行參數(shù)對磨煤機(jī)單耗和煤粉細(xì)度的影響進(jìn)行分析,為該型磨煤機(jī)的使用及運(yùn)行調(diào)整提供參考.

      1 MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)工作原理與特點(diǎn)[5]

      原煤從給煤機(jī)落到旋轉(zhuǎn)的磨盤中間,并在離心力作用下甩到磨盤瓦表面并經(jīng)過磨輥碾壓.3個(gè)磨輥均勻布置在磨盤上,碾磨壓力由液壓缸提供,加載力通過加載架作用到3個(gè)磨輥上.磨輥和磨盤受到的加載力是由拉桿和液壓缸實(shí)現(xiàn)的,最終作用到基礎(chǔ)上.物料的干燥和碾磨是同時(shí)進(jìn)行的.一次風(fēng)從磨盤周圍的噴嘴環(huán)噴出,起到干燥和把磨盤上碾碎的物料吹到中架體上部分離器中的作用,在分離器中完成粗細(xì)粉的分離.符合要求的煤粉被吹走,不符合要求的煤粉將落回到磨盤重新進(jìn)行碾磨.外來雜質(zhì)和大塊物料因質(zhì)量較大,不能被一次風(fēng)吹走,將通過噴嘴環(huán)的噴嘴落入中架體底部一次風(fēng)室中,然后由刮板機(jī)構(gòu)將其刮到排渣箱中排出.MPS型中速磨煤機(jī)由鼠籠式電動機(jī)驅(qū)動.行星傘齒輪減速機(jī)不僅有傳輸力矩和減速的作用,還能承受來自磨煤機(jī)重量和加載力所產(chǎn)生的垂直和水平的作用力.主電機(jī)的后輸出軸可以連接盤車裝置,用于磨煤機(jī)維修.

      MPS-HP-II型中速磨煤機(jī)與 HP型中速磨煤機(jī)相比,前者以液壓油機(jī)構(gòu)代替彈簧加載機(jī)構(gòu),以動態(tài)分離器代替靜態(tài)分離器.與老式MPS型中速磨煤機(jī)相比,MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)具有更多的優(yōu)勢:(1)工作效率更高,與同型號的老式MPS型中速磨煤機(jī)相比,出力提高20%~50%,并可大大降低磨煤機(jī)的運(yùn)行電耗;(2)減輕了基礎(chǔ)塊的設(shè)計(jì)質(zhì)量,并且可以采用普通剛性基礎(chǔ)取代以往的彈性基礎(chǔ),減少基建投資;(3)磨輥翻出裝置使檢修工作量大大降低,減輕了檢修的勞動強(qiáng)度,縮短了磨煤機(jī)的檢修時(shí)間;(4)磨煤機(jī)出力可在15%~100%負(fù)荷范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié);(5)優(yōu)越的控制系統(tǒng)可快速響應(yīng)鍋爐負(fù)荷的變化,適應(yīng)電網(wǎng)調(diào)峰能力強(qiáng);(6)MPS-HPII型中速磨煤機(jī)高度降低,占地面積小,便于在鍋爐廠房內(nèi)布置,可以大幅減少業(yè)主的基建總投資;(7)可磨制收到基水分w(Mar)<40%的褐煤.

      2 MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)出力計(jì)算

      中國華電集團(tuán)公司下屬某電廠使用MPS-235HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī),由長春發(fā)電設(shè)備有限責(zé)任公司于2003年從Babcock公司引進(jìn),該型磨煤機(jī)在投入使用后一直存在出力不足的問題.針對這種情況對該型磨煤機(jī)進(jìn)行了最大出力試驗(yàn),提出了適合該型磨煤機(jī)的運(yùn)行工況.但是由于該型磨煤機(jī)使用的是新技術(shù),所以DL/T 5145—2002《火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算技術(shù)規(guī)定》中并沒有此類型磨煤機(jī)的出力計(jì)算說明,因而筆者對該型磨煤機(jī)的出力計(jì)算方法進(jìn)行了探索.

      2.1 出力計(jì)算

      為了計(jì)算該型磨煤機(jī)的研磨出力,對磨煤機(jī)8月份使用的煤質(zhì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并以統(tǒng)計(jì)的平均值作為計(jì)算依據(jù).煤粉細(xì)度(R90)為試驗(yàn)數(shù)據(jù)平均值,哈氏可磨系數(shù)為該電廠多種用煤的平均值.計(jì)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見表1.

      表1 研磨出力計(jì)算數(shù)據(jù)Tab.1 Date input for grinding output calculation

      通過對比幾種常用的計(jì)算方法,采用Babcock公司的經(jīng)驗(yàn)計(jì)算方法.研磨出力的計(jì)算公式為

      式中:B0為磨煤機(jī)的基本出力,MPS-235HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)的基本出力為97.91t/h(哈氏可磨系數(shù)為80、R90=16%、w(Mt)=4%時(shí)的出力);fH、fR、fM、fA和fg分別為可磨性、煤粉細(xì)度、原煤水分、原煤灰分和原煤粒度對磨煤機(jī)出力的修正系數(shù),其中fg=1.0,其余的修正系數(shù)均根據(jù)《實(shí)用鍋爐手冊》中關(guān)于相關(guān)參數(shù)計(jì)算選取的方法獲得;fsi為分離器形式對磨煤機(jī)出力的修正系數(shù),當(dāng)采用靜態(tài)分離器時(shí),fsi=1;fE為研磨件磨損至中后期時(shí)的出力降低系數(shù),fE=0.95.

      表2給出了磨煤機(jī)的修正系數(shù)和研磨出力計(jì)算值.由表2可知,該機(jī)組磨煤機(jī)的設(shè)計(jì)研磨出力(即最大出力)為77.88t/h(設(shè)計(jì)煤種)和61.43t/h(校核煤種),實(shí)際煤種的最大出力為73.86t/h.

      表2 修正系數(shù)和研磨出力計(jì)算值Tab.2 Correction factor and calculation result of grinding output

      由于實(shí)際煤種的最大出力比設(shè)計(jì)煤種的保證出力還要小,所以磨煤機(jī)通風(fēng)量滿足通風(fēng)出力要求.

      磨煤機(jī)的干燥出力為

      式中:V2為對于每千克原煤干燥劑的實(shí)際體積;Qv為磨煤機(jī)的通風(fēng)量.

      在上式中Qv已經(jīng)確定,而

      式中:Vθ2為每千克原煤干燥劑的標(biāo)準(zhǔn)體積;pa為當(dāng)?shù)卮髿鈮毫?;t2為磨煤機(jī)的出口溫度.

      式中:g1為磨煤機(jī)入口干燥劑的量;ΔM 為每千克原煤的水分蒸發(fā)量;Qs為密封風(fēng)流量.

      式中:w(Mar)為原煤的收到基水分質(zhì)量分?jǐn)?shù);w(Mpc)為煤粉水分質(zhì)量分?jǐn)?shù),根據(jù)文獻(xiàn)[6]的描述,通常w(Mpc)=(0.5~1.0)w(Mar),此處取w(Mpc)=0.6 w(Mar)進(jìn)行計(jì)算,在本試驗(yàn)機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行中,由于通常使用的煤種為高水分煤,因而會通過調(diào)節(jié)運(yùn)行參數(shù)使煤粉中的水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.6w(Mar)左右,以保證燃燒的穩(wěn)定.

      最大出力試驗(yàn)工況下,磨煤機(jī)出口的風(fēng)粉混合物溫度為63℃,一次風(fēng)量為144t/h,熱風(fēng)門全開,冷風(fēng)門開度為0,入口風(fēng)溫度為334℃.在此工況下計(jì)算得到磨煤機(jī)的干燥出力為68.6t/h.

      2.2 計(jì)算結(jié)果及分析討論

      最終可以認(rèn)為磨煤機(jī)的出力為干燥出力,對于實(shí)際煤種,最大出力為65.85t/h.由磨煤機(jī)最大出力試驗(yàn)得到的磨煤機(jī)出力為68.6t/h,因而認(rèn)為該計(jì)算方法基本可以反映MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)的出力.通過3種出力的對比可以看出,在研磨高水分煤種時(shí),限制磨煤機(jī)出力的主要因素仍為煤粉的水分質(zhì)量分?jǐn)?shù).

      在實(shí)際運(yùn)行過程中,設(shè)計(jì)煤種的低位發(fā)熱量為14 863kJ/kg,額定負(fù)荷下設(shè)計(jì)燃料質(zhì)量流量為351 t/h.實(shí)際煤種的低位發(fā)熱量為12 516.6kJ/kg,折算后額定負(fù)荷下實(shí)際燃料質(zhì)量流量為417t/h.當(dāng)5臺磨煤機(jī)運(yùn)行、1臺備用時(shí),磨煤機(jī)最大出力為329.3t/h;當(dāng)6臺磨煤機(jī)一起運(yùn)行時(shí),磨煤機(jī)最大出力為395.2t/h.所以,要實(shí)現(xiàn)鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行,只能6臺磨煤機(jī)同時(shí)運(yùn)行,這與實(shí)際的運(yùn)行情況是相符的.雖然滿負(fù)荷只能通過磨煤機(jī)全開的方式滿足負(fù)荷要求,不能保證在某臺磨煤機(jī)工作失靈時(shí)機(jī)組的安全穩(wěn)定,但是由于實(shí)際情況下該機(jī)組很少滿負(fù)荷運(yùn)行,因而并未進(jìn)行進(jìn)一步處理.同時(shí),相關(guān)文獻(xiàn)中的試驗(yàn)表明,當(dāng)全水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于或等于30%時(shí),褐煤的可磨度在高溫時(shí)(即在一次風(fēng)加熱的情況下)呈N形上升趨勢,當(dāng)全水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于30%時(shí),褐煤的可磨度在高溫時(shí)呈拋物線上升趨勢.該電廠煤種復(fù)雜,褐煤的全水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)20%~35%,從運(yùn)行數(shù)據(jù)看,該機(jī)組磨煤機(jī)最大出力有時(shí)可接近68t/h,但有時(shí)又遠(yuǎn)小于這個(gè)值,這說明研磨的褐煤可磨度隨著全水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)的變化而變化,導(dǎo)致磨煤機(jī)研磨出力波動較大.

      同時(shí),袁鴻飛[3]對通遼發(fā)電廠3期工程中使用的MPS-HP-Ⅱ 型中速磨煤機(jī)進(jìn)行的磨煤出力試驗(yàn)與計(jì)算模型研究中,沒有直接利用該型磨煤機(jī)進(jìn)行最大出力試驗(yàn),但是通過使用相似磨煤機(jī)的試驗(yàn)加以理論分析,也得到了相似的結(jié)論.

      3 MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)的運(yùn)行特性

      為了進(jìn)一步探討MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)的運(yùn)行特性,對中國華電集團(tuán)公司下屬的另一電廠2號機(jī)組使用的MPS-225HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)進(jìn)行全面的性能摸底.

      3.1 設(shè)備與使用煤種

      該600MW燃煤發(fā)電機(jī)組2號鍋爐是由北京巴布科克·威爾科克斯有限公司生產(chǎn)制造的亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、前后墻對沖燃燒、固態(tài)排渣和π型布置的煤粉鍋爐.配備7臺 MPS-225HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī),其筒體有效直徑為3 950 mm,有效長度為6 140mm,轉(zhuǎn)速為30.95r/min,設(shè)計(jì)壓力為0.35MPa,當(dāng)研磨設(shè)計(jì)煤種時(shí),R90為35%.設(shè)計(jì)煤種與實(shí)際煤種各煤質(zhì)參數(shù)的對比見表3.

      表3 設(shè)計(jì)煤種與實(shí)際煤種煤質(zhì)參數(shù)的對比Tab.3 Comparison of quality parameters between design coal and actual coal

      該磨煤機(jī)主要為高水分煤種而設(shè)計(jì),發(fā)揮新型磨煤機(jī)研磨高水分煤種的優(yōu)勢.對比實(shí)際煤種和設(shè)計(jì)煤種發(fā)現(xiàn),兩者的性質(zhì)基本一致,因此能夠很好地滿足磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度和單耗的要求,但在實(shí)際運(yùn)行過程中,由于運(yùn)行人員沒有很好地掌握該型磨煤機(jī)的運(yùn)行特性,導(dǎo)致運(yùn)行時(shí)煤粉細(xì)度和單耗沒有達(dá)到要求,對此筆者進(jìn)行了多組針對性試驗(yàn),基本掌握了該型磨煤機(jī)的運(yùn)行特性.

      3.2 一次風(fēng)量的影響

      在磨煤機(jī)出力為60.51t/h、分離器角度為65°、加載壓力為9.0MPa的條件下,測試了不同一次風(fēng)量下磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度、通風(fēng)單耗、磨煤單耗和制粉單耗等的變化情況,測試結(jié)果見圖1.

      由圖1可知,磨煤機(jī)一次風(fēng)量由105t/h增大到125t/h時(shí),R90由20.02%升高到35.93%,通風(fēng)單耗由7.69kW·h/t增大到10.31kW·h/t,而磨煤單耗由9.08kW·h/t減小至8.27kW·h/t,總的制粉單耗由16.77kW·h/t增大至18.59 kW·h/t.因此,一次風(fēng)量的增大提高了一次風(fēng)攜帶煤粉的能力,使得被攜帶煤粉粒徑變大,在磨煤機(jī)出力、分離器角度和加載壓力不變的情況下,磨煤機(jī)研磨電耗必然減少,而一次風(fēng)量增大引起通風(fēng)單耗變大,總體制粉單耗取決于磨煤單耗和通風(fēng)單耗兩者變化量的大小.

      圖1 磨煤機(jī)一次風(fēng)量特性Fig.1 Characteristics of primary air volume

      由圖1還可以看出,隨著一次風(fēng)量的增大,制粉單耗呈增大的趨勢,R90呈升高趨勢,因R90是衡量煤粉細(xì)度的重要指標(biāo),煤粉粒徑越大,越不利于煤粉的燃盡,從節(jié)約廠用電和提高煤粉顆粒燃盡率兩方面綜合考量,實(shí)際運(yùn)行時(shí)應(yīng)選擇偏小的一次風(fēng)量,以滿足煤粉干燥出力即可.

      3.3 分離器擋板角度的影響

      在磨煤機(jī)出力為 60.56t/h、一次 風(fēng) 量 為119.373t/h、加載壓力為9.1MPa的條件下,測試了分離器擋板角度為55°、65°和75°時(shí)R90、通風(fēng)單耗、磨煤單耗和制粉單耗等的變化情況,測試結(jié)果見圖2.

      圖2 磨煤機(jī)分離器擋板角度特性Fig.2 Characteristics of separator baffle angle

      由圖2可知,隨著磨煤機(jī)分離器擋板角度的增大,R90呈升高趨勢,且變化速度越來越快,由33.42%變?yōu)?4.61%,而后升高到38.54%,這是由于擋板式分離器依靠不同粒徑煤粉的慣性差異達(dá)到篩選煤粉的目的,分離器擋板角度越大,一次風(fēng)粉混合物碰到擋板發(fā)生折向的角度越小,使得原來由于慣性較大、轉(zhuǎn)角偏小的部分顆粒轉(zhuǎn)角滿足折向的需求,這部分粒徑較大的顆粒通過分離器,引起煤粉細(xì)度的增大.隨著磨煤機(jī)分離器擋板角度的增大,其通風(fēng)單耗同樣呈減小趨勢,由10.19kW·h/t減小到9.13kW·h/t;磨煤單耗呈先增大后減小的趨勢,由8.39kW·h/t變?yōu)?.53kW·h/t,又減小到7.89kW·h/t.分離器擋板角度增大使得相鄰擋板之間形成的通道截面變大,通風(fēng)量隨之增大,在磨煤機(jī)出力不變的情況下通風(fēng)單耗增大;分離器擋板角度的增大使得通過分離器的煤粉變多,回粉量相應(yīng)變少,磨煤單耗減小.總體制粉單耗呈減小趨勢,減小速度越來越快.當(dāng)分離器擋板角度由55°增大到65°時(shí),制粉單耗由18.58kW·h/t減小到18.03 kW·h/t;當(dāng)分離器擋板角度由65°增大到75°時(shí),制粉單耗由18.03kW·h/t減小到17.02kW·h/t.

      因此,磨煤機(jī)分離器擋板角度應(yīng)選擇偏小值,但當(dāng)分離器擋板角度過小時(shí),相鄰擋板組成的通道截面較小,增加了制粉系統(tǒng)的通風(fēng)阻力,引起磨煤機(jī)出力降低,制粉單耗反而會增大,但是由分離器擋板角度引起的煤粉細(xì)度變化較大,而制粉單耗的變化較小,對機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性影響較小.磨煤機(jī)出口分離器擋板最優(yōu)角度為55°.

      3.4 磨煤機(jī)出力的影響

      試驗(yàn)期間,磨煤機(jī)一次風(fēng)量為110.412t/h、分離器擋板角度為65°、加載力為8.26MPa,選取磨煤機(jī)出力為50t/h、60t/h和70t/h 3種工況進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果見圖3.

      由圖3可知,隨著磨煤機(jī)出力的遞增,R90呈單調(diào)升高趨勢,由35.31%升高到35.69%,再到37.95%,但是R90的變化范圍較小,可見磨煤機(jī)出力對煤粉細(xì)度的影響較小.保持一次風(fēng)量、分離器擋板角度和加載力不變,隨著磨煤機(jī)出力的增加,磨煤機(jī)研磨出力降低,單位質(zhì)量原煤獲得的研磨相對減少,煤粉顆粒粒徑整體變大,造成磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度升高.磨煤機(jī)通風(fēng)單耗與磨煤單耗變化趨勢相同,隨著磨煤機(jī)出力的增加,都呈單調(diào)減小趨勢,通風(fēng)單耗由8.80kW·h/t變?yōu)?.15kW·h/t后又減小至7.49kW·h/t;磨煤單耗由9.11kW·h/t變?yōu)?.22kW·h/t后又減小至7.33kW·h/t.保持一次風(fēng)量、分離器擋板角度和加載力不變,隨著磨煤機(jī)出力的增加,單位質(zhì)量原煤分得的風(fēng)量和研磨功耗減小,同時(shí)磨煤機(jī)通風(fēng)阻力也有所增大,造成通風(fēng)單耗和磨煤單耗均減小,整體制粉單耗必然減小.由圖3可知,磨煤機(jī)制粉單耗由17.92kW·h/t減小至16.39kW·h/t后又減小至15.22kW·h/t,降幅明顯,且隨著磨煤機(jī)出力的增加,制粉單耗有進(jìn)一步減小的趨勢,可見磨煤機(jī)出力對制粉單耗的影響大于分離器擋板角度的影響.磨煤機(jī)出力為70t/h時(shí),磨煤機(jī)制粉單耗達(dá)到最小值15.22kW·h/t.目前2號鍋爐煤粉燃盡率較高,節(jié)約廠用電對鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行來說是需要考慮的重點(diǎn).運(yùn)行人員可以根據(jù)不同的負(fù)荷來調(diào)整各磨煤機(jī)在高出力狀態(tài)下投運(yùn),以最大限度地減小制粉單耗.

      圖3 磨煤機(jī)出力特性Fig.3 Characteristics of mill output

      3.5 加載力的影響

      試驗(yàn)期間,磨煤機(jī)出力為60.204t/h、一次風(fēng)量為114.519t/h、分離器擋板角度為65°,選取加載力為8.5MPa、9.0MPa和9.5MPa 3種工況進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果見圖4.

      圖4 磨煤機(jī)加載力特性Fig.4 Characteristics of loading force of the coal mill

      由圖4可知,隨著磨煤機(jī)加載力的遞增,R90呈單調(diào)降低趨勢,且R90的變化量較磨煤機(jī)出力特性試驗(yàn)中R90的變化更小,說明加載力對煤粉細(xì)度的影響最弱.磨煤機(jī)加載力增加,使得磨輥與磨盤之間的壓力變大、縫隙變小,進(jìn)入磨煤機(jī)的原煤獲得的研磨力度變強(qiáng),造成磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度降低.隨著磨煤機(jī)加載力的增加,磨煤機(jī)通風(fēng)單耗單調(diào)增大,由8.35kW·h/t變?yōu)?.46kW·h/t,后又增大至8.65kW·h/t,變化幅度較小.這是因?yàn)槟ッ簷C(jī)加載力的增加使得磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度降低,一次風(fēng)攜帶的煤粉量增加,使得通風(fēng)阻力變大,造成通風(fēng)單耗增大.隨著磨煤機(jī)加載力的增加,磨煤單耗先增大后減小,由8.29kW·h/t變?yōu)?.31kW·h/t,后減小至8.19kW·h/t,變化幅度較小.這是因?yàn)槟ッ簷C(jī)加載力的增加,一方面進(jìn)入磨煤機(jī)的單位質(zhì)量原煤分得的研磨功耗增大,使磨煤單耗增大;另一方面由于煤粉細(xì)度減小,磨煤機(jī)出口合格煤粉量增加,相應(yīng)回粉量就會減少,即重復(fù)研磨的煤粉量減少,使磨煤單耗減小.由加載力增加帶來的兩方面因素變化共同作用于磨煤單耗,磨煤單耗的變化取決于兩者影響力中占主導(dǎo)的一方,由圖4還可知,加載力從8.5MPa變化到9.0MPa時(shí),磨煤單耗呈增大趨勢,說明研磨強(qiáng)度因素占主導(dǎo);加載力從9.0MPa變化到9.5MPa時(shí),磨煤單耗呈減小趨勢,說明此時(shí)回粉量減少因素占主導(dǎo).隨著磨煤機(jī)加載力的增加,磨煤機(jī)制粉單耗總體呈先減小后增大趨勢,在加載力為9.0MPa時(shí),制粉單耗達(dá)到最小值16.64 kW·h/t,該磨煤機(jī)運(yùn)行最優(yōu)加載力為9.0MPa.

      4 結(jié) 論

      (1)通過對 MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)的最大出力試驗(yàn)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)公式的計(jì)算,證明所提出的計(jì)算方法可以較準(zhǔn)確地計(jì)算出新型磨煤機(jī)的出力.但是在研磨高水分煤種時(shí),限制出力的因素仍為干燥出力.

      (2)通過對 MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機(jī)的運(yùn)行特性進(jìn)行研究,得到了一次風(fēng)量、分離器擋板角度、磨煤機(jī)出力以及加載力對煤粉細(xì)度以及單耗的影響,并結(jié)合鍋爐的運(yùn)行特性加以分析,得到了合適的運(yùn)行工況.在該優(yōu)化運(yùn)行工況下,出力不足的問題得到有效解決.

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