侯強(qiáng)民 袁凱時 王燕妮
摘要:本文對陜西龍門鋼鐵公司西安軋鋼廠中精軋夾緊缸故障
原因進(jìn)行了分析,提出了液壓系統(tǒng)的改進(jìn)方法,取得了很好的效果,產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
關(guān)鍵詞:液壓夾緊系統(tǒng)改進(jìn)
0 引言
陜西龍鋼公司西安軋鋼廠生產(chǎn)線連軋部分有12架軋機(jī),中軋部分6架軋機(jī),每架軋機(jī)裝配有3臺夾緊缸,精軋部分6架軋機(jī),每架軋機(jī)裝配2臺夾緊缸,用來對軋機(jī)進(jìn)行夾緊。
夾緊缸采用碟簧預(yù)夾緊式,夾緊力依靠碟簧預(yù)壓力提供。但在使用的過程中,常發(fā)生碟簧破碎現(xiàn)象,對生產(chǎn)的正常進(jìn)行造成一定的影響。
本文通過對碟簧破碎原因進(jìn)行分析,提出了對夾緊回路進(jìn)行改進(jìn)的方法,并在改進(jìn)后取得了較好的效果,產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
1 中精軋液壓系統(tǒng)原理
1.1 中精軋液壓系統(tǒng)原理
西軋廠中精軋液壓系統(tǒng)(圖1),是由兩臺液壓泵(一用一備)作為動力元件,控制元件由插裝式單向閥,調(diào)壓閥組成。附件由過濾器、壓力表、液位計(jì)、液位發(fā)訊器、加熱器、壓力控制器,以及一臺循環(huán)泵等組成,起到保護(hù)系統(tǒng)、控制油溫和過濾油液等作用。執(zhí)行元件由12臺平移液壓缸和30臺夾緊缸組成,平移缸用來對軋機(jī)進(jìn)行橫向移動,和在換輥時推出或移進(jìn)換輥小車,夾緊缸對軋機(jī)進(jìn)行夾緊,使軋機(jī)在軋鋼過程中固定不動。
1.2 中精軋夾緊缸結(jié)構(gòu)
龍鋼西軋廠夾緊缸采用碟簧預(yù)夾緊結(jié)構(gòu),如圖2所示,碟簧型號為AI160*81.2*10*13.5 GB1972-80,碟簧的極限行程h0=3.5mm,工作載荷Ff=138.3kN,每臺夾緊缸裝配碟簧24片?;钊睆綖?80mm,活塞桿直徑110mm。
在平時的夾緊過程中,活塞在碟簧預(yù)緊力的作用下,把活塞向前推出,使軋機(jī)處于夾緊狀態(tài);需要松開軋機(jī)時,打開液壓閥,活塞在液壓力的作用下,會向后移動,收回活塞桿。
1.3 中精軋夾緊缸工作方式
龍鋼西軋廠中精軋夾緊缸安裝在軋機(jī)底座上(圖3),夾緊缸功能是在軋鋼的過程中對軋機(jī)進(jìn)行夾緊,使軋機(jī)不能橫向移動,換槽換輥時松開軋機(jī),利于軋機(jī)平移。
活塞桿前部斜面和軋機(jī)底部斜面接觸,活塞桿在碟簧力的作用下向前推出,在斜面上產(chǎn)生向下的分力,使軋機(jī)和底座之間產(chǎn)生很大摩擦力,使軋機(jī)不能橫向移動。
圖 3
2 碟簧損壞原因分析
夾緊缸在使用的過程中,逐漸就會對軋機(jī)夾不緊,軋機(jī)會在軋鋼的過程中發(fā)生跑偏現(xiàn)象,發(fā)生廢鋼事故,同時,用液壓力收回活塞時,不能達(dá)到最大行程,甚至出現(xiàn)多起活塞桿不動的現(xiàn)象。
對事故夾緊缸拆下解體,打開夾緊缸前端蓋,取出活塞,發(fā)現(xiàn)里面的碟簧幾乎全部破碎,破碎的碟簧碎片夾雜在碟簧間隙中。為保證正常使用,根據(jù)碟簧破碎周期,每6個月就需要對碟簧更換一次。
在分析碟簧損壞原因時,我們發(fā)現(xiàn),當(dāng)夾緊缸活塞桿收縮時,最大收縮量為80mm,而碟簧裝配數(shù)量為24片,查《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊》,該型號碟簧單片極限行程為3.5mm,則24片碟簧總行程為84mm。據(jù)此分析,碟簧在夾緊缸松開時,幾乎被壓平,在這種工作狀態(tài)下,碟簧工作一段時間后非常容易損壞。
3 液壓系統(tǒng)改進(jìn)方法
根據(jù)夾緊缸的工作原理,保持夾緊時,依靠碟簧的預(yù)緊力,活塞桿斜面和軋機(jī)的斜面緊密接觸,對軋機(jī)產(chǎn)生向下的力,則會在軋機(jī)和底座之間產(chǎn)生摩擦力,軋機(jī)依靠摩擦力的作用不能橫向移動。松開軋機(jī)時,活塞桿斜面脫開軋機(jī)斜面,夾緊缸產(chǎn)生的摩擦力消失,軋機(jī)可以橫向平移。
那么在松開時,可以不要求夾緊缸的行程達(dá)到80mm,只需脫開較小距離,就能達(dá)到松開的要求。
因此可以考慮兩種方案,第一種方案是把導(dǎo)向桿延長,夾緊缸處于夾緊狀態(tài)時,導(dǎo)向桿端面和夾緊缸底部的距離為一個較小值,那么當(dāng)夾緊缸活塞桿收縮時,導(dǎo)向桿會接觸到夾緊缸底部,使活塞停止運(yùn)動。第二種方案是減小液壓系統(tǒng)壓力,可以使夾緊缸松開時行程減小。
在平時的檢修過程中,需要把軋機(jī)從底座上移開,在夾緊缸行程沒有達(dá)到80mm時,由于活塞桿的阻擋,軋機(jī)不能從底座上移開。要移開軋機(jī)只能拆掉夾緊缸,費(fèi)時費(fèi)力,因此第一種方案不可行。
第二種方案要求松開夾緊缸時的液壓力較小,但是夾緊缸和平移缸為一個液壓系統(tǒng),如果系統(tǒng)壓力過低,平移缸則不能移動軋機(jī)。解決的辦法是在夾緊回路上安裝一個減壓閥,可以在系統(tǒng)壓力較高時,把夾緊缸的壓力降下來,這種方法簡單易行。
于是西軋廠對夾緊回路進(jìn)行改進(jìn),在夾緊系統(tǒng)回路上加裝一個板式單向減壓閥ZDR10DP1-40B/150M(圖4),當(dāng)夾緊缸活塞桿收縮時,通過減壓閥減小夾緊回路的壓力,使夾緊缸活塞向后運(yùn)動的行程為25mm。夾緊缸夾緊時,回油會通過單向閥回到油箱。檢修過程需要移開軋機(jī)時,調(diào)整減壓閥,使夾緊回路壓力處于最大值,則可以把軋機(jī)從底座上移開。由于這種單向減壓閥為板式結(jié)構(gòu),因此可以和電磁換向閥配合安裝,方便實(shí)用。
圖4
4 結(jié)語
龍鋼西軋廠西庫抬鋼機(jī)自2013年5月份改進(jìn)以來,在使用過程中再未出現(xiàn)碟簧破損現(xiàn)象,夾緊缸由改進(jìn)前每半年全部更換維修一次,到改造后一年來從未維修,經(jīng)濟(jì)效益非常明顯,以每片碟簧40元價(jià)格計(jì)算,36臺夾緊缸每年節(jié)約費(fèi)用近7萬元,同時不再因?yàn)閵A緊缸打不開而影響生產(chǎn),年綜合創(chuàng)效可達(dá)10萬元以上。減輕了維修工人的勞動強(qiáng)度,創(chuàng)造了較大的社會效益。
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作者簡介:
侯強(qiáng)民(1971-),男,陜西西安人,陜西龍門鋼鐵有限公司西安軋鋼廠,工程師,研究方向:金屬壓延加工。