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      煤倉(cāng)治水研究與實(shí)踐

      2014-10-09 13:28:33王祥勝
      關(guān)鍵詞:實(shí)踐

      王祥勝

      摘要:基于平煤集團(tuán)八礦戊二下延采區(qū)煤倉(cāng)地質(zhì),分析煤倉(cāng)涌水成因,參考防治水措施,結(jié)合工程實(shí)踐,提出可行性治水方案。

      關(guān)鍵詞:煤倉(cāng)涌水 治水方案 實(shí)踐

      平煤集團(tuán)八礦戊二下延采區(qū)煤倉(cāng)直徑7m,深15m,服務(wù)戊二下延采區(qū),煤倉(cāng)采用混凝土與錨網(wǎng)噴綜合支護(hù),其中煤倉(cāng)下口5m為混凝土支護(hù),5m以上為錨網(wǎng)噴支護(hù),壁厚300mm。自建成之時(shí),倉(cāng)內(nèi)就有滲水,但水量不大,不超過(guò)0.5m3/h,不影響煤倉(cāng)使用。隨著采區(qū)的生產(chǎn),煤倉(cāng)受礦壓和采動(dòng)影響,造成煤倉(cāng)圍巖破碎,裂隙豐富,煤倉(cāng)內(nèi)壁擠壓變形受損,裂隙多,煤倉(cāng)內(nèi)出水量不斷增加,到后來(lái)淋水量達(dá)到10m3/h,煤倉(cāng)內(nèi)存煤形成水煤,容易冒煤,對(duì)生產(chǎn)造成極大影響,存在安全隱患,以至于不能存煤,起不到倉(cāng)儲(chǔ)作用。

      在當(dāng)前煤炭市場(chǎng)疲軟,銷售困難的形式下,對(duì)煤炭質(zhì)量提出更高的要求,我們必須采取煤矸分運(yùn),減少矸石混入原煤,才能有效的降低原煤灰分,提高煤質(zhì)。徹底治理戊二煤倉(cāng)淋水,把煤倉(cāng)作為矸石(原煤)系統(tǒng)的矸石(原煤)倉(cāng)使用,儲(chǔ)存矸石(原煤),集中出砟,有效的實(shí)現(xiàn)煤矸分離。

      1 煤倉(cāng)地質(zhì)情況

      該煤倉(cāng)位于戊二下延沿煤皮帶下山底板中,巷道沿煤層頂板掘進(jìn),戊9.10煤層厚度為4.5m,巷道底板為2m厚的煤底。戊9.10煤層底板為泥巖及砂質(zhì)泥巖和細(xì)中粒砂巖,兩層巖石中間有一層煤線,厚度為500mm,煤層直接底為泥巖及砂質(zhì)泥巖,厚度為5m左右,細(xì)中粒砂巖厚度為11m左右。戊二下延煤倉(cāng)上口在煤層中,下口在砂巖中。根據(jù)觀察情況淋水主要集中在煤倉(cāng)中部,經(jīng)分析可能是水通過(guò)煤層的直接底泥巖層裂隙涌出。

      2 以往煤倉(cāng)治水情況

      在2010年曾經(jīng)請(qǐng)外包單位治理,采用煤倉(cāng)壁后注漿法進(jìn)行堵漏,用化學(xué)漿對(duì)倉(cāng)壁進(jìn)行封堵加固,效果不明顯。

      3 煤倉(cāng)涌水水源分析

      3.1 上部巷道積水。即查找明水。上部巷道頂?shù)装鍧B水,及采空區(qū)積水,通過(guò)巖層裂隙向下流進(jìn)煤倉(cāng)。下延軌道上部水溝內(nèi)有流水,到中部以后水量逐漸減少消失,可能是通過(guò)裂隙滲流消失;軌道二片有采空區(qū)滲水,在設(shè)備道內(nèi)有積聚,積水可能向下滲流進(jìn)入煤倉(cāng)。沿煤皮帶煤倉(cāng)以上有水流。

      3.2 煤層底板水。煤層底板泥巖中含水,通過(guò)巖層裂隙和煤倉(cāng)壁裂縫,形成流水通道進(jìn)入煤倉(cāng)。

      4 防治水措施

      4.1 巷道積水進(jìn)行合理排放,防止自然流動(dòng)進(jìn)入煤倉(cāng)。在軌道水溝內(nèi)埋引水管,將水跨過(guò)煤倉(cāng)位置,直接引入下部水溝。在軌道二片設(shè)備道積水處施工水倉(cāng),安裝隔膜水泵排水,防止積水沿底板裂隙滲流。在煤倉(cāng)上口以上50m處施工一個(gè)沉淀池,埋排水管將水直接排入下部水溝。

      4.2 采用工程手段,在煤倉(cāng)以上對(duì)底板水進(jìn)行截堵,截?cái)嗍杷ǖ?,防止底板水進(jìn)入煤倉(cāng)。

      5 治水方案

      按照“防、堵、截、攔、排”的原則,用管理手段和工程手段相結(jié)合的綜合措施進(jìn)行治理。

      5.1 明水治理。就是施行“防”水措施,防止明水滲入。對(duì)戊二下延軌道、軌道三片設(shè)備道、沿煤皮帶下山等幾處的明水進(jìn)行治理,在軌道排水溝埋排水管,施工兩個(gè)沉淀池,通過(guò)排水管路排水,切斷滲水通道。

      5.2 注漿堵截。就是采取“堵”水與“截”水的措施,用注漿的辦法,封堵煤倉(cāng)上部圍巖的裂隙,截?cái)嗍杷ǖ馈?/p>

      5.3 圍堰截流。就是“攔”水措施,注漿封堵裂隙,不一定完全阻斷水流,在煤倉(cāng)上邊施工一道攔水圍堰,阻止位于煤倉(cāng)中部的煤層直接底巖層裂隙水進(jìn)入煤倉(cāng)。攔水圍堰是阻止底板水的最后一道防線,施工時(shí)要將圍堰施工到底板巖層中。

      5.4 及時(shí)排水。加強(qiáng)管理,及時(shí)落實(shí)“排”水措施,采用隔膜水泵,將攔水圍堰攔截的積水及時(shí)排出。

      6 注漿材料準(zhǔn)備

      注漿泵采用ZTG-60/210型高壓注漿泵,LJ-200型攪拌機(jī)。

      注漿采用水泥漿,注漿材料用普通水泥和水玻璃與水?dāng)嚢柚瞥伤酀{液。水泥使用普通500#硅酸鹽水泥。水玻璃采用模數(shù)在2.4-3.4之間為宜,濃度在35-45°Be為宜。在水泥漿中摻入水玻璃,加快水泥漿液的凝固,摻入量為水泥重量的3%-5%。制作漿液的水與水泥之比是1:0.6-0.8,采取多次注漿的漿液配比為1:0.6-0.8,第二次的漿液之比要略小于第一次注漿的漿液濃度,一般為1:0.8-1.0。

      水泥漿液經(jīng)濟(jì)實(shí)用,材料普遍,使用方便,水泥按比例直接加水,攪拌均勻后即可使用,灌注后不需要搗固。漿液抗壓強(qiáng)度高,強(qiáng)度后期持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),抗?jié)B性、耐硫酸鹽侵蝕性強(qiáng)。

      7 注漿錨桿

      注漿錨桿采用MZGK80-32/22×(2400)B內(nèi)自閉式中空注漿錨桿。本注漿錨桿長(zhǎng)度為2400mm,主要有注漿管體、外置橡膠套管和內(nèi)置活塞組成。注漿錨桿桿體材料采用壁厚≥4mm的4′金屬管。錨桿錨固力≥50kN,適用的鉆孔直徑為32mm-38mm。

      8 措施的可執(zhí)行性分析

      戊二煤倉(cāng)淋水經(jīng)過(guò)多次治理,邀請(qǐng)專家和專業(yè)隊(duì)伍,用先進(jìn)的手段,曾經(jīng)投入大量的資金和人力,沒有效果。目前平煤股份八礦引進(jìn)注漿加固技術(shù),由開一(2)隊(duì)在丁四下延車場(chǎng)實(shí)施加固技術(shù),效果明顯,經(jīng)過(guò)實(shí)踐,該隊(duì)已經(jīng)熟練掌握注漿技術(shù),經(jīng)過(guò)應(yīng)用,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。將這項(xiàng)實(shí)用技術(shù)推廣應(yīng)用在戊二煤倉(cāng)治水堵漏上,有技術(shù)的可行性。

      9 工程實(shí)施

      第一步,注漿前先對(duì)煤倉(cāng)上口沿皮帶巷向上拉底30m長(zhǎng),拉底深度為2m左右,即把煤層全部拉出來(lái),露出巖石底板,再打注漿孔,安裝注漿錨桿,進(jìn)行注漿。注漿錨桿間排距按1000mm×1500mm布置,巷道兩幫從巖石底板向上1200mm處再各打一根注漿錨桿。

      第二步,在煤倉(cāng)口向上5m處對(duì)巖石底板拉底,拉底深度2m,長(zhǎng)度5m,拉底后進(jìn)行二次注漿。

      第三步,二次注漿后,沿巷道斷面施工擋水圍堰。

      10 治水效果

      通過(guò)對(duì)治理前后的淋水對(duì)比,治理前淋水量Q1為10m3/h,治理后淋水量Q2為0.4m3/h,治水效果為:

      K=(Q1-Q2)/Q1=(10-0.4)/10×100%=96%。

      本次煤倉(cāng)治水效果計(jì)算為96%,經(jīng)治理以后使用兩個(gè)月來(lái),煤倉(cāng)內(nèi)淋水已徹底治理好,煤倉(cāng)正常存砟,出砟時(shí)能順利放砟,達(dá)到預(yù)期效果。

      井下戊組皮帶大巷的砟集中提升進(jìn)入排矸系統(tǒng),不再進(jìn)入動(dòng)力煤洗煤廠洗選環(huán)節(jié),既減少設(shè)備損耗,又能提高洗煤質(zhì)量。

      11 社會(huì)效益分析

      徹底解決生產(chǎn)系統(tǒng)難題,煤倉(cāng)內(nèi)淋水量降低到允許的范圍內(nèi),煤倉(cāng)發(fā)揮了倉(cāng)儲(chǔ)作用。煤倉(cāng)不會(huì)再因?yàn)榱芩?,造成倉(cāng)內(nèi)的存砟自然冒出,杜絕了生產(chǎn)系統(tǒng)中的安全隱患。用八礦自己的力量進(jìn)行徹底根治,提高了八礦人戰(zhàn)勝困難的信心。

      在生產(chǎn)上,煤和矸石分裝分運(yùn),在井下進(jìn)行煤和矸石分離,提高了煤質(zhì)。在當(dāng)前煤炭市場(chǎng)疲軟,煤炭需求緊縮的形式下,通過(guò)提高煤質(zhì)來(lái)提高市場(chǎng)的占有率,有利于原煤銷售,從而穩(wěn)定礦井的正常生產(chǎn),促進(jìn)礦井可持續(xù)發(fā)展。

      總之,煤倉(cāng)經(jīng)過(guò)治理,倉(cāng)內(nèi)淋水量降低為0.4m3/h,達(dá)到預(yù)期效果,消除了冒煤隱患,煤倉(cāng)能夠有效的存砟,發(fā)揮了倉(cāng)儲(chǔ)作用。井下戊組皮帶大巷出砟,暫時(shí)存放在戊二煤倉(cāng)內(nèi),然后分時(shí)段集中出砟,實(shí)現(xiàn)煤矸分運(yùn),更大限度的分離原煤中的矸石含量,減少原煤灰分,提高商品煤質(zhì)量,提升市場(chǎng)信譽(yù),保持市場(chǎng)占有率,保證了原煤的銷售,穩(wěn)定了礦井生產(chǎn),既提高了經(jīng)濟(jì)效益,又提高了社會(huì)效益。

      參考文獻(xiàn):

      [1]孫紀(jì)正.常用灌漿材料性能試驗(yàn)研究[D].山東大學(xué),2005.

      [2]張世斌,江學(xué)來(lái),胡朋.采區(qū)煤倉(cāng)防水技術(shù)[J].煤,2000(02).

      [3]何昭德,石圣慶.權(quán)臺(tái)煤礦采區(qū)煤倉(cāng)防水設(shè)計(jì)[J].江蘇煤炭,2002(01).endprint

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