張彥峰 代鳳雙 張剛強
(洛陽偉信電子科技有限公司,河南 洛陽 471000)
化學(xué)鎳金又叫無電鎳浸金(ENIG)或化學(xué)沉金。它是通過鈀的催化作用,在銅面還原沉積上化學(xué)鎳層,然后再通過置換反應(yīng)沉積上一層薄金的表面處理工藝。這種工藝具有平整度高、接觸電阻低、耐磨性、散熱性好等很多優(yōu)點,使其兼可焊接、接觸導(dǎo)通性與可散熱等多種功能于一身,已在印制板行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。
我公司化學(xué)鎳金生產(chǎn)線于2012年10月下旬投產(chǎn)試生產(chǎn),至2013年4月初,半年時間內(nèi),由于沒有生產(chǎn)經(jīng)驗,以及訂單少,設(shè)備配置原因等很大因素,導(dǎo)致問題層出不窮,工藝一直不能穩(wěn)定,給生產(chǎn)和工藝人員造成了很大的壓力和困惑,尤其是產(chǎn)品質(zhì)量和交期得不到保證,客戶屢屢投訴,給公司帶來了很大的負面影響。試生產(chǎn)期間,工藝人員始終跟產(chǎn)負責(zé),做了大量的對比驗證試驗,最終使工藝控制、設(shè)備配置與生產(chǎn)管理等主要因素完美匹配,保證了化學(xué)鎳金生產(chǎn)的正常進行,品質(zhì)的穩(wěn)定,贏得了客戶的好評。
圖1 化學(xué)鎳金制程工藝流程
我公司化學(xué)鎳金生產(chǎn)的工藝流程如圖1所示,工藝參數(shù)如表1所示。
表1 化學(xué)鎳金制程工藝參數(shù)
在投產(chǎn)之初,出現(xiàn)過線條及表貼間,因滲鍍導(dǎo)致的短路情況,顯微鏡下觀察,如圖2(a)所示,故障率為0.08%,造成了品質(zhì)隱患。在確認蝕刻工序沒有不良品轉(zhuǎn)交至化學(xué)鎳金工序的情況下,確定為化學(xué)鎳金工序造成的滲鍍。
圖2
發(fā)生滲鍍的根源是沉鎳反應(yīng)時就發(fā)生滲鍍,其原因主要有:
(1)活化溫度過高,或時間過長,活化液濃度異常等;
(2)活化后水洗不良,或純水質(zhì)量不合格,導(dǎo)致板面及線條間殘留有正常濃度的活化液,致使沉鎳反應(yīng)在此部位發(fā)生,導(dǎo)致滲鍍。
雖然滲鍍故障比例很低,但仍反應(yīng)出化學(xué)鎳金制程存在的故障隱患。針對滲鍍故障,主要從以下兩個方面考慮,做了工藝改良:
(1)縮短活化時間和降低活化溫度,將活化時間控制在3 min ~ 4 min,溫度控制在28 ℃ ~ 32 ℃。在開啟加溫時,必須同時開啟循環(huán)過濾,避免局部過熱,造成活化液分解及槽體變形;
(2)增強活化后水洗,由兩級純水洗增加到三級純水洗?;罨蟮乃捶浅V匾?,是降低活化液夾帶的重要措施之一;純水的電導(dǎo)率應(yīng)合格,并要適當(dāng)開啟鼓氣,充分清洗基材及阻焊表面的活化液,避免活化液在此部位的殘留,引起沉鎳反應(yīng)發(fā)生,造成滲鍍,引起短路。
經(jīng)過以上調(diào)整后,再也沒有出現(xiàn)過滲鍍現(xiàn)象,正常的顯微照片如圖2(b)中所示。
漏鍍是需要沉積鎳金的印制板銅層表面沒有沉積上鎳金的現(xiàn)象。生產(chǎn)中出現(xiàn)的漏鍍主要是一個Pad位漏鍍,與其相連的Pad位也發(fā)生漏鍍。表現(xiàn)為沉鎳過程中,觀察漏鍍Pad位露銅或者鎳層灰暗,無光澤。
漏鍍的成因在于鎳缸活性不能滿足Pad位的反應(yīng)勢能,導(dǎo)致沉鎳化學(xué)反應(yīng)中途停止,或者根本未沉積金屬鎳。
影響鎳缸活性的主要因素有:溫度、PH值、鎳含量、還原劑含量等因素。溫度在工藝范圍內(nèi)的情況下,化驗鎳含量和還原劑含量,發(fā)現(xiàn)發(fā)生漏鍍情況時,鎳含量和還原劑含量是標(biāo)準(zhǔn)值的50%~60%,pH值也低于工藝規(guī)定。
分析造成沉鎳溶液含量低、pH值過低的原因。我公司的沉鎳槽為不銹鋼內(nèi)壁,并帶有電極保護裝置。倒槽時發(fā)現(xiàn),不銹鋼內(nèi)壁已均勻沉積上一層鎳薄膜,鼓氣和循環(huán)管壁上有很多的鎳顆粒,由此可見,化學(xué)鎳溶液在槽體的沉積,沉鎳反應(yīng)不能正常進行是發(fā)生漏鍍故障的罪魁禍?zhǔn)?。在對鎳槽進行硝槽處理(20%~40%的硝酸浸泡6~8小時)后可除去。重新開缸生產(chǎn)后沒有漏鍍情況發(fā)生,但生產(chǎn)超過約40小時后,槽體便又沉積了一層鎳薄膜,給正常生產(chǎn)帶來了極大的危害和不便。
考慮到我公司化學(xué)鎳金板主要為單雙面板,且為不連續(xù)生產(chǎn),溶液的工作時間不固定,鎳槽發(fā)生分解的頻率很高,既造成了生產(chǎn)的不穩(wěn)定,又造成了藥水的浪費。所以,結(jié)合我公司的生產(chǎn)實際,將沉鎳槽由原來的不銹鋼槽材質(zhì)改為耐高溫PP材質(zhì)。更換槽體后,槽體沒有再出現(xiàn)沉積的鎳薄膜和顆粒,保證了鎳含量pH值等工藝條件的穩(wěn)定,再未發(fā)生漏鍍故障。
我公司之前生產(chǎn)的雙面化金板,經(jīng)常出現(xiàn)金層粗糙,色澤不一致現(xiàn)象,如圖3(a)、3(b)所示。此種成品板達不到客戶的外觀要求,造成了很高的報廢率。
圖3
通過對比試驗,發(fā)現(xiàn)只有經(jīng)過電鍍的雙面板有發(fā)花現(xiàn)象,顯微鏡下觀察,金層發(fā)花處,板面粗糙度大,但鎳金層與銅基體結(jié)合力良好。對比沉鎳金前后板面的粗糙度發(fā)現(xiàn),板面的粗糙度差異在沉鎳金之前就已經(jīng)存在,在沉完鎳金后被放大,由此就可確定,金層粗糙的是由于電鍍銅層的粗糙引起的,只要改善鍍銅層表面狀態(tài)即可。
經(jīng)過對比試驗,確定了電鍍銅時光亮劑的控制失調(diào),使得鍍銅層的表面平整度、光亮度有差異,最終造成了沉金的表面差異。經(jīng)過調(diào)整鍍銅光亮劑的控制量后,明顯改善了鍍銅層的表面狀態(tài),最終沉鎳金后,金層外觀平整光亮,如圖4(a)、4(b)所示,完全滿足了客戶的要求。
圖4
(1)通過對滲鍍、漏鍍故障的處理,使我們深刻認識到,化學(xué)鎳金生產(chǎn)對工藝參數(shù)控制和設(shè)備匹配性的特殊要求,要比電鍍銅錫嚴格的多,必須引起足夠的重視,選擇合適的設(shè)備配置和工藝參數(shù)。
(2)通過對金層發(fā)花故障的處理,我們對涉及化金產(chǎn)品的所有工序都進行了排查,對比試驗,最終查找出故障的根源,改進了生產(chǎn)管理中的疏漏環(huán)節(jié),使化金板生產(chǎn)流程更加完善。
(3)化學(xué)鎳金技術(shù)在印制板領(lǐng)域的應(yīng)用,在藥水技術(shù)方面已很成熟,但作為一種無鉛環(huán)保的表面處理手段,化學(xué)鎳金生產(chǎn)的工藝范圍都在一個較窄的控制范圍,是一個對設(shè)備,工藝及管理要求極高的流程,只有嚴格的生產(chǎn)管控,才能保證穩(wěn)定的品質(zhì),贏得客戶的滿意度。
[1]聯(lián)宜鑫電子科技化學(xué)鎳金工藝資料.
[2]林金堵, 龔永林. 現(xiàn)代印制電路基礎(chǔ)[M]. p228-242.
[3]肖云順.化學(xué)沉鎳金工藝穩(wěn)定性研究—化金工藝穩(wěn)定性研究課題總結(jié)[J]. 印制電路信息, 2009,4:43-45, 52-55, 69.