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      刮板輸送機(jī)機(jī)尾部改制與應(yīng)用

      2014-11-17 04:34:07王革良姜海雨溫景輝
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年33期
      關(guān)鍵詞:刮板輸送機(jī)改制

      王革良 姜海雨 溫景輝

      摘 要:文章針對(duì)張家口煤機(jī)廠生產(chǎn)的SGZ800/800型刮板輸送機(jī)在曉明礦使用過程中存在的不足,對(duì)機(jī)尾部進(jìn)行重新改制,以適應(yīng)礦方生產(chǎn)需要,改制后成功應(yīng)用多個(gè)綜采工作面,行走空間得到了有效的改善。

      關(guān)鍵詞:刮板輸送機(jī);改制;行走空間

      綜采工作面回順三角點(diǎn)設(shè)備布置空間是否足夠是工作面能否正?;夭傻闹匾獩Q定因素之一。因“一通三防”工作需要,在該處需設(shè)瓦斯抽放管路及風(fēng)筒,同時(shí)作業(yè)人員頻繁在該處行走也需要一定的行走空間,因此需要最后一組液壓支架末端與刮板運(yùn)輸機(jī)末端應(yīng)有一定的安全距離。

      1 問題的提出

      集團(tuán)公司2010年引進(jìn)的中煤張家口煤礦機(jī)械制制有限責(zé)任公司生產(chǎn)的5套SGZ800/800型運(yùn)輸機(jī)在租賃公司的協(xié)調(diào)下先后有2套用于我礦井下綜采工作面的回采工作。以我礦N2711綜采工作面為例,該面使用的就是這套新設(shè)備。在最初設(shè)備配套時(shí),通過地面模擬實(shí)驗(yàn)證實(shí),該刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾末端與最后一組液壓支架一齊,沒有留有安全空間,不利用工作人員的人身安全及設(shè)備布置(改制前的運(yùn)輸機(jī)尾部設(shè)備配套示意圖見圖1)。

      圖1 SGZ800/800型刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾推移部(改造前)

      2 解決方案

      在工作面設(shè)備配套時(shí)選用廠家原配的運(yùn)輸機(jī)尾臥底型式的過渡槽,該過渡槽長度為2920m,同能夠正常配套的過渡槽相比縮短了1050mm,滿足空間要求。但無合適的機(jī)尾底座、推移梁、過渡槽鏟板、機(jī)尾鏟板、底擋板等與機(jī)尾配套,因此需對(duì)機(jī)尾各部件進(jìn)行一系列改制來實(shí)現(xiàn)順利配套(改制后機(jī)尾部設(shè)備配套示意圖見圖2)。配套后可保證800mm的行人空間。

      圖2 SGZ800/800型刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾推移部(改制后)

      3 改制過程

      3.1 原SGZ800/800型運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾底座配套的過渡槽為高型過渡槽(3970mm長),而現(xiàn)在使用的臥底過渡槽同高型相比高度降低了200mm以上。為保證過渡槽與底座配套尺寸,需重新制作一件機(jī)尾底座。設(shè)計(jì)的原則是在保證推移橫梁正常連接的情況下盡可能的降低底座高度。重新加工的機(jī)尾底座見圖3。

      3.2 廠家原配套的推移橫梁三個(gè)推移點(diǎn),一個(gè)與機(jī)尾底座相連,另兩個(gè)和機(jī)尾聯(lián)接梁配合后與過渡槽連接。改制后的推移梁設(shè)有兩個(gè)推移點(diǎn),均與重新加工的機(jī)尾底座相連。這樣可保證機(jī)尾留有800mm的行人空間(改制后的機(jī)尾推移橫梁見圖4)。改制后的推移橫梁在左側(cè)設(shè)有滑翹,目的是在液壓支架推溜時(shí)減小阻力。

      3.3 廠家原設(shè)計(jì)的過渡槽底擋板安設(shè)在臥底過渡槽上推移耳與底板不平行,使用時(shí)液壓支架連接頭易損壞。將原來的推移耳前部割斷,旋轉(zhuǎn)一定角度使之與底板平行,可有效地避免液壓支架連接頭損壞。改制后的過渡槽底擋板見圖5。

      3.4 使用臥底過渡槽與自制加工的機(jī)尾底座配合后過渡槽與工作面底板成一定角度,因此需對(duì)過渡槽鏟板進(jìn)行改制。將原配套的臥底過渡槽鏟板底部增加一個(gè)三角座,使鏟板下沿與底板直接接觸。改制后的鏟板見圖6。將改制后的鏟板安裝在過渡槽上,剩余的位置重新制作一個(gè)小鏟板,小鏟板使用7條M30螺栓與過渡槽固定,進(jìn)而增加鏟煤效果。改制后的小鏟板見圖7。

      3.5 因該型運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾傳動(dòng)部為平行布置,為減少液壓支架在推移運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾時(shí)阻力,故制作了一個(gè)推移滑板安裝在機(jī)尾底座上,從而使機(jī)尾推移更加順暢。推移滑板見圖8。

      4 應(yīng)用情況

      2011年5月對(duì)SGZ800/800型運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾部進(jìn)行改制,改制后于2011年7月開始用于N2711綜采工作面,該面于2013年1月回撤,共生產(chǎn)原煤125萬噸。

      5 效益分析

      以N2711工作面為例,該工作面運(yùn)順長度為1375米,順槽高度為2.8米,開幫800mm需3080m3。

      (1)節(jié)約人工費(fèi)

      以每人每班開幫1m3計(jì)算,3080m3貨需要人工3080個(gè),每個(gè)工時(shí)費(fèi)用按348元計(jì)算,則節(jié)約人工費(fèi)3080×348元=107.184萬元。

      (2)節(jié)約電費(fèi)

      煤的密度為:1.65噸/m3,巖石的密度為:2.7噸/m3,煤巖混合物密度取2噸/m3,則3080m3×2噸/m3=6160噸。

      我礦礦車為1噸礦車,所以3080m3煤巖混合物要裝6160斗車。

      一斗車提升到地面需電費(fèi)40元,則節(jié)省電費(fèi):6160車×40元=24.64萬元。

      (3)節(jié)省材料費(fèi)

      每擴(kuò)幫1米需打4根錨桿,打每根錨桿需成本45+7+5=57元,則該工作面開幫需1375×57×4=31.35萬元。

      (4)改造費(fèi)用

      制作一套機(jī)尾部需鐵板約3500Kg,鐵板售價(jià)為5元/Kg,消耗1.75萬元;需用工40個(gè),每個(gè)工時(shí)100元,消耗0.4萬元;消耗焊條、電等其他需0.5萬元,合計(jì)2.65萬元。

      該工作面節(jié)約費(fèi)用:107.184+24.64+31.35-2.65=160.52萬元

      6 結(jié)束語

      改制后的SGZ800/800型運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾部的成功應(yīng)用從根本上解決了設(shè)備配套時(shí)存在的無行人空間的安全隱患,保證井下作業(yè)人員在工作面回順三角點(diǎn)處行走時(shí)的人身安全,有效避免了頂板事故的發(fā)生,安全效益顯著,值得推廣與應(yīng)用。

      作者簡介:王革良(1968-),男,1991年畢業(yè)于黑龍江礦院采煤專業(yè),高級(jí)工程師,現(xiàn)任鐵煤集團(tuán)曉明礦礦長。

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