馮曉冉
800WN葉輪是我廠最早生產(chǎn)的大型泥漿泵葉輪,但在葉輪生產(chǎn)初期,我們受到了鑄件初始不平衡量偏大的問題困擾,由于其材質(zhì)的特殊性(采用耐磨白口鑄鐵),修磨需要大量時(shí)間,費(fèi)時(shí)費(fèi)力也影響交貨時(shí)間。
葉輪最大外緣直徑2100mm,總高700mm,流道高度310mm,前蓋板壁厚65mm,后蓋板壁厚60mm,毛坯重量約4t,主葉片3枚。
800WN葉輪鑄造工藝如圖1所示。生產(chǎn)時(shí)采用呋喃樹脂砂,型芯涂刷涂料采用醇基鋯砂粉涂刷,組芯造型。澆冒口布置方面:軸頭兩個(gè)φ350mm腰圓形冒口均布,蓋板3個(gè)φ240mm冒口均布且對準(zhǔn)主葉片,上下層澆道通過φ90mm直澆道連接。澆注重量約8t。
根據(jù)公司要求,應(yīng)將800WN葉輪鑄件初始不平衡量控制在2kg以內(nèi)。
造成800WN葉輪初始不平衡量的原因是多方面的,分別從人、機(jī)、料、環(huán)、法等方面進(jìn)行細(xì)致分析,從而得出以下兩個(gè)主要原因。
(1)冒口存在縮孔、縮松問題,從而影響內(nèi)部組織致密性導(dǎo)致葉輪不平衡量加大。
軸頭冒口出現(xiàn)縮孔、縮松的主要原因是通常軸頭的壁厚較厚,在200mm左右,熱節(jié)較大,從而需要更多的鐵液進(jìn)行補(bǔ)縮,而實(shí)際生產(chǎn)中往往由于冒口高度或冒口直徑不合理導(dǎo)致補(bǔ)縮能力不足,而且普通冒口的補(bǔ)縮效率有限,難以滿足要求。
解決措施:軸頭冒口采用發(fā)熱冒口,保證冒口高度在600mm以上,澆注完畢后5~10min對冒口進(jìn)行補(bǔ)澆,并加發(fā)熱覆蓋劑。
蓋板處冒口的縮孔、縮松主要原因是冒口頸處型砂過熱引起的嗆火造成的,改進(jìn)措施為取消砂型冒口座,改用陶瓷成形冒口座,從而增加耐火度,同時(shí)配合使用發(fā)熱冒口,增強(qiáng)補(bǔ)縮能力。采取改進(jìn)措施后效果較好,圖2~圖4是部分實(shí)物照片
(2)800WN葉輪芯定位少,定位精度差引起尺寸偏差,從而造成初始不平衡量加大。
圖1 800WN葉輪鑄造工藝
圖2 改進(jìn)前軸頭冒口縮孔
圖3 改進(jìn)后軸頭冒口縮孔消失
圖4 80WN葉輪冒口
800WN葉輪在下芯中僅有一個(gè)定位,且使用砂型定位銷,導(dǎo)致整體定位精度差,影響鑄件各個(gè)方面的尺寸,比如葉片厚度和蓋板厚度等,其結(jié)果直接導(dǎo)致葉輪鑄件初始不平衡量加大。
采取的對策:①三個(gè)葉片砂芯都增加定位(見圖5),這樣做可以保證下芯精度,直接結(jié)果就是每枚葉片厚度更加均勻,不再靠人為調(diào)節(jié)砂芯位置來控制葉片厚度。②增加金屬內(nèi)定位銷(見圖6),原使用的砂型定位銷易損壞,定位精度低,使用金屬定位銷可以增加定位精度,不但方便合箱,還可循環(huán)使用。③下芯后使用同軸度卡板(見圖7),以保證下芯精度。
采取改進(jìn)措施后我們生產(chǎn)了800WN葉輪3件,初始不平衡量分別為1.8kg、1.7kg、2kg,均控制在要求范圍內(nèi),尺寸精度大為提高。
800WN葉輪初始不平衡量偏大問題的解決,不僅降低了成本,提高了鑄件質(zhì)量,同時(shí)保證了交貨期,促進(jìn)了公司質(zhì)量升級(jí)工作的開展。另外,通過該次攻關(guān)活動(dòng)對我們質(zhì)量意識(shí)等方面也是個(gè)提高。
圖5 模型增加定位
圖6 金屬內(nèi)定位銷
圖7 同軸度卡板