何冬輝,魏長宏,安凱
(遼寧東科電力有限公司,遼寧沈陽 110006)
EH控制系統(tǒng)作為汽輪發(fā)電機組數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)的液壓調(diào)節(jié)保安部分,其主要功能是接收DEH控制系統(tǒng)的輸出指令,將DEH指令信號轉(zhuǎn)換為汽輪機閥門動作信號,控制汽輪機各汽門的開度,調(diào)節(jié)進入汽輪機的蒸汽流量,從而調(diào)節(jié)汽輪機的轉(zhuǎn)速和負(fù)荷[1]。而EH液壓系統(tǒng)出現(xiàn)油壓波動大、油量急劇變化、EH油泵調(diào)節(jié)裝置不靈活等故障都將直接影響到調(diào)節(jié)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,直接威脅機組的正常運行[2]。因此,分析EH油系統(tǒng)故障的原因有利于指導(dǎo)電廠安全經(jīng)濟運行。
本文作者針對性的分析了機組某次啟動調(diào)試過程中出現(xiàn)EH油泵電流急劇變化、系統(tǒng)油量也隨之急劇變化等異?,F(xiàn)象,結(jié)合試驗分析其原因并提出了處理對策,具有重要的參考價值。
某廠新投產(chǎn)的汽輪機機組EH系統(tǒng)以高壓抗燃油為介質(zhì),主要由供油系統(tǒng)和執(zhí)行機構(gòu)兩部分組成。供油系統(tǒng)部分又可分為供油裝置、自循環(huán)冷卻系統(tǒng)、自循環(huán)再生過濾系統(tǒng)以及油管路及附件(油管路、高壓蓄能器、膨脹支架等)。EH油泵額定電流為54 A,最大流量為100 L/min。液壓站的輸出壓力整定為14±0.2 MPa,溢流閥整定在17±0.2 MPa。執(zhí)行機構(gòu)部分包含高、中壓主汽閥執(zhí)行機構(gòu)各2臺,高壓調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機構(gòu)4臺,中壓調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機構(gòu)2臺。所有閥門執(zhí)行機構(gòu)均靠液壓力開啟閥門,彈簧力關(guān)閉閥門。
由交流電機驅(qū)動高壓柱塞泵(恒壓變量柱塞泵PV29),是一種變量的液壓能源,泵組根據(jù)系統(tǒng)所需流量自行調(diào)整,以保證系統(tǒng)的壓力不變[3]。當(dāng)系統(tǒng)需要增加或減少用油量時,泵會自動改變輸出流量,維持系統(tǒng)油壓在14 MPa,當(dāng)系統(tǒng)瞬間用油量很大時蓄能器將參與供油。
中壓主汽閥(RSV)為開關(guān)型兩位式執(zhí)行機構(gòu),該機構(gòu)安裝于閥門彈簧操縱座上,它的油缸活塞桿與閥門活塞剛性連接在一起,油缸活塞桿運動時帶動閥桿做相應(yīng)的運動,油動機單側(cè)進油,打開主汽門靠油動機的推力,關(guān)閉主汽門靠彈簧力。
高壓主汽閥(TV)、高壓調(diào)節(jié)閥(GV)和中壓調(diào)節(jié)閥(IV)執(zhí)行機構(gòu)為調(diào)節(jié)型執(zhí)行機構(gòu)。經(jīng)計算機運算處理后的開大或關(guān)小調(diào)節(jié)汽閥的電氣信號經(jīng)過伺服放大器放大后,在電液伺服閥中將電氣信號轉(zhuǎn)換為液壓信號,使電液伺服閥主閥芯移動,并將液壓信號放大后控制高壓抗燃油通道,使高壓抗燃油進入執(zhí)行機構(gòu)活塞桿下腔,使執(zhí)行機構(gòu)活塞向上移動,帶動調(diào)節(jié)型汽閥使之開啟,或者是使壓力油自活塞桿下腔泄出,借彈簧力使活塞下移,關(guān)閉調(diào)節(jié)型汽閥。當(dāng)執(zhí)行機構(gòu)活塞移動時,同時帶動二個線性位移傳感器(LVDT),將執(zhí)行機構(gòu)活塞的位移轉(zhuǎn)換成電氣信號,作為負(fù)反饋信號與前面計算機處理后送來的信號相加,由于兩者極性相反,實際上是相減,只有在原輸入信號與反饋信號相加后,使輸入伺服放大器的信號為零時,伺服閥的主閥回到中間位置,不再有高壓油通向執(zhí)行機構(gòu)活塞桿下腔,此時調(diào)節(jié)型汽閥便停止移動,停留在一個新的工作位置。
機組采用高中壓缸聯(lián)合啟動方式,其啟動流程如圖1所示。
圖1 機組啟動流程示意圖
機組在某次啟動過程中,發(fā)現(xiàn)EH油泵電流異常主要出現(xiàn)在以下三個階段。
圖2 掛閘階段電流變化曲線
從圖2可以看出,機組兩次掛閘時,隨著RSV閥和GV閥的開啟,EH油泵電流從掛閘前33.4 A分別急劇上升到52.3 A/55.4 A,系統(tǒng)油壓并不存在大的波動,檢查系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)油量也從30 L/min急劇上升到85 L/min,系統(tǒng)并不存在泄漏點,蓄能器也都已打開。待RSV閥和GV閥全開后,電流和流量恢復(fù)正常,電流為25.6 A,油量為28 L/min,此時TV閥和IV閥為全關(guān)狀態(tài)。
機組轉(zhuǎn)速2 950 r/min切閥時,轉(zhuǎn)速由TV控制切換到GV控制,即TV逐漸全開,GV開始控制轉(zhuǎn)速。從圖3可以看出,在TV逐漸全開和GV逐漸關(guān)小至0的過程中,電流再次出現(xiàn)急劇變化,從25.5 A急劇上升到57.4 A,系統(tǒng)流量從28 L/min急劇上升到95 L/min。當(dāng)GV開度關(guān)至0并保持一小段時間0開度后,油泵電流急劇下降,從57.4 A下降到29.3 A。待TV閥全開后,轉(zhuǎn)速完全由GV閥控制,GV逐漸開啟,電流在此急劇上升到58.9 A。此后,系統(tǒng)電流一直未恢復(fù)正常,此時GV閥開度為4.5 A,RSV閥為全開狀態(tài),IV閥開度為4.7 A。
圖3 切閥階段電流變化曲線
轉(zhuǎn)速從2 950 r/min升速至3 000 r/min時,轉(zhuǎn)速完全由GV閥控制,隨著GV的逐漸開大,EH油泵電流一直保持轉(zhuǎn)速2 950 r/min切完閥后的狀態(tài)。機組并網(wǎng)后,隨著負(fù)荷的增加,IV閥全開,負(fù)荷完全由GV閥控制,電流一直并未回落;從圖2可以看出,轉(zhuǎn)速0~600 r/min時,IV逐漸開始控制轉(zhuǎn)速,此時EH油泵電流正常;轉(zhuǎn)速600~2 900 r/min時,IV和TV聯(lián)合控制轉(zhuǎn)速,即TV也逐漸開啟控制轉(zhuǎn)速,EH油泵電流正常。即IV和TV開啟并未導(dǎo)致油泵電流異常。轉(zhuǎn)速2 900~2 950 r/min時,TV控制轉(zhuǎn)速逐漸開大,IV根據(jù)再熱壓力進行流量開度修正,EH油泵電流正常。
從掛閘階段現(xiàn)象可以看出,電流的急劇變化出現(xiàn)在RSV閥和GV閥的開啟過程中,RSV閥和GV閥全開、全關(guān)狀態(tài)時電流正常。從切閥階段現(xiàn)象可以看出,電流和流量的急劇變化出現(xiàn)在TV逐漸全至開和GV逐漸關(guān)小的過程中。從升速階段現(xiàn)象可以看出,即電流從轉(zhuǎn)速2 950 r/min后,電流急劇上升后并未恢復(fù)正常。通過以上分析,得出機組啟動過程中各閥狀態(tài)和電流現(xiàn)象的關(guān)系表,如表1。
表1 閥門開度與電流現(xiàn)象的關(guān)系
從表1可以看出,在轉(zhuǎn)速0~2 950 r/min之間,IV和TV的任何變化并未導(dǎo)致電流異常,RSV從掛閘后一直保持全開狀態(tài),并不參與轉(zhuǎn)速控制,即RSV不可能導(dǎo)致電流異常,而GV開度在0~100之間任何變化,都伴隨電流異常現(xiàn)象,但在GV全開、全關(guān)狀態(tài)下,電流正常。
從以上現(xiàn)象分析得出,GV閥開度的變化是導(dǎo)致電流急劇上升的直接原因。由于有4個GV閥,沖轉(zhuǎn)過程為單閥控制,即開度一致,所以不能判斷哪個GV閥出現(xiàn)問題。待機組停機后,進行了以下試驗,試驗曲線如圖4所示。試驗時,掛閘后強制TV、IV全關(guān),RSV處于全開。
圖4 試驗階段電流變化曲線
(1)單獨開GV閥由0開至100
單獨依次快速開閥至100時,從圖4可看出,每次開閥電流都有小幅度上升,但當(dāng)每個閥門開至100時,電流又恢復(fù)正常。再次證實GV閥在全開、全關(guān)狀態(tài)下,電流正常。
(2)單獨關(guān)GV閥由100關(guān)至50,再關(guān)至0
單獨依次關(guān)閥由100關(guān)至50時,電流由24.1 A上升到28.9 A,隨后穩(wěn)定不再上升,就地檢查4個GV閥回油管都發(fā)熱;由50關(guān)至0時,電流又恢復(fù)正常25 A。
(3)單獨開GV閥由0至50
單獨依次開閥至50時,當(dāng)4個閥依次單獨開啟時,電流連續(xù)持續(xù)上升,待4個GV閥都開至50時,電流持續(xù)上升到56.2 A,且4個GV閥回油管都發(fā)熱。
從以上試驗分析可以看出,4個GV閥都出現(xiàn)異常,但這種情況概率很小,那么是否是系統(tǒng)油路出現(xiàn)問題呢?如果是系統(tǒng)油路問題,因IV和GV在同一系統(tǒng)油路,IV開度的任何變化,同樣會導(dǎo)致電流異常,而從表1分析,IV的任何變化,電流都正常。因此,系統(tǒng)油路并不存在內(nèi)部泄漏,而是4個GV閥內(nèi)部油路很可能都存在內(nèi)漏,從油泵電流和油量持續(xù)上升、GV閥回油管發(fā)熱現(xiàn)象可以看出。由于GV閥能夠正常開啟、掛閘前GV閥回油管并不發(fā)熱且OPC油壓均正常,所以可以排除快速卸荷閥存在問題。從GV閥位在0~100之間任意變化,即伺服閥在某個開度時,系統(tǒng)油量便急劇上升,導(dǎo)致電流異常。因此,可以判斷伺服閥存在內(nèi)漏。
為證實上述判斷,將GV2更換新伺服閥后,做了以下試驗:試驗時,掛閘后強制TV、IV全關(guān),RSV處于全開狀態(tài),GV1、GV3、GV4強制全關(guān),單獨對GV2進行試驗。從圖5可以看出,GV2從0開至100的過程中,油泵電流沒有出現(xiàn)圖4所示小幅上升,而是小幅下降,待GV2全開后,電流恢復(fù)開閥前狀態(tài)。GV2從100關(guān)至50時,油泵電流沒有出現(xiàn)圖4所示電流大幅上升,而是由34.1 A下降到26.3 A。隨后再關(guān)至1時,電流維持穩(wěn)定不變。為對比GV2,將GV1從0開至50時,電流再次出現(xiàn)上升,系統(tǒng)油量也隨之上升,待GV1全開后,電流回落正常,與圖4所示的現(xiàn)象一致。隨后,將4個GV閥依次全開,電流連續(xù)持續(xù)上升到45.4 A,由于GV2更換完伺服閥,系統(tǒng)泄油量有所減少,與圖4所示相比,電流有所下降。
圖5 GV2更換伺服閥后電流變化曲線
通過試驗對比分析可以看出,GV伺服閥內(nèi)漏是EH油泵電流異常的根本原因。隨后,將其余3個GV閥的伺服閥進行更換,再次進行試驗,EH油泵電流、系統(tǒng)油量均未出現(xiàn)異常。
伺服閥泄漏主要有兩方面原因造成,一方面是抗燃油污染顆粒度增加,由于長期工作,閥芯的凸肩被液流沖刷而變?yōu)閳A角,閥套閥芯間隙增大,內(nèi)泄量增加[4];另一方面是由于抗燃油酸值的升高、氯含量升高和體積電阻率的降低,對伺服閥部件產(chǎn)生腐蝕作用,特別是對伺服閥閥芯及閥套銳邊的腐蝕,當(dāng)閥芯尖角被腐蝕掉0.1 mm后,其內(nèi)泄就可能達到10~20 L/min,這是使伺服閥泄漏增加的主要原因[5]。
可見,油質(zhì)的劣化極易導(dǎo)致伺服閥損壞,而油質(zhì)劣化的主要特征是酸值急劇上升[6]。平時應(yīng)加強抗燃油油質(zhì)監(jiān)視及管理,控制的主要指標(biāo)的酸度、黏度、含水量、顆粒度、電阻率、含氯量等6項,嚴(yán)格按照《油質(zhì)監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)》的要求進行油質(zhì)監(jiān)測和管理。投入EH油再生裝置,有效降低抗燃油的酸度,吸收油中水分。定期對抗燃油取樣化驗或送檢顆粒度,確??谷加偷念w粒污染度≤NAS1 638-6級、酸值≤0.20 mgKOH/g。
電廠EH系統(tǒng)發(fā)生的故障大部分都是由于抗燃油油品劣化引起的[7]。伺服閥是EH系統(tǒng)執(zhí)行機構(gòu)的核心和關(guān)鍵元件,對系統(tǒng)的安全可靠運行至關(guān)重要。平時應(yīng)加強對抗燃油的油質(zhì)維護,保證油質(zhì)污染顆粒度和酸值在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),防止伺服閥因油質(zhì)變差而卡澀。對系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,應(yīng)仔細分析系統(tǒng)各重要參數(shù)(指令、閥位、油壓、油溫等參數(shù))變化情況是否異常,將異常閥門進行隔離,然后對懷疑的部件進行逐個更換或解體檢查,通過對油流聲音的大小、油管溫度的高低、油管振動情況是否異常等的判斷,尋找突破點進行分析處理。
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