科技簡訊
山東晉煤明水化工集團有多臺大型往復(fù)式壓縮機,主機軸瓦均采用稀油站進行油循環(huán)潤滑。稀油站一般安裝2臺立式油泵(1開1備)。在以往運行中,因潤滑油泵跳閘、濾網(wǎng)堵塞等原因造成主機跳閘甚至燒壞軸瓦,導(dǎo)致大型往復(fù)式壓縮機發(fā)生事故,嚴(yán)重影響生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定運行。
1 存在的問題
(1)運行過程中主油泵跳閘或損壞,輔助油泵不能及時自動投運。
(2)運行過程中主油泵跳閘或損壞,輔助油泵雖然及時投運,但因備用立式油泵在備用時管道內(nèi)存在氣體,短時間內(nèi)無法建立油壓,導(dǎo)致油壓低聯(lián)鎖保護動作,主機跳閘。
(3)運行過程中,因濾網(wǎng)長時間不清洗,造成濾網(wǎng)前、后壓差增大甚至完全被堵死,油壓聯(lián)鎖保護跳閘。
(4)供油管路存在缺陷,雖然儀表顯示油壓正常,但實際油壓較低,導(dǎo)致軸瓦缺油運行,如果不及時發(fā)現(xiàn),壓縮機繼續(xù)運行會燒壞主機大瓦。
(5)操作工操作失誤,設(shè)備啟動前將油泵控制系統(tǒng)選擇在手動位置,主油泵跳閘或油泵不打量后輔助油泵不能自動啟動,導(dǎo)致聯(lián)鎖保護跳閘。
2 改進措施
(1)將稀油站頂部立式油泵全部改造成臥式油泵,并將油泵全部移至地面與油箱底部水平位置,消除油泵管路內(nèi)存在氣體的缺陷,保障輔助油泵啟動后能立即建立油壓。
(2)為在潤滑油斷油時短時間內(nèi)能及時恢復(fù),且在壓縮機不受損害的正常運行的情況下,將油壓低聯(lián)鎖瞬時跳閘改造成延時5s跳閘。
(3)加強過濾網(wǎng)管理,定期對過濾網(wǎng)進行倒換、清理,確保濾網(wǎng)前、后壓差<0.1kPa。
(4)加強儀表溫度點管理,每次設(shè)備停車必須對各軸瓦溫度點進行校驗,確保溫度保護準(zhǔn)確、可靠,一旦軸瓦溫度超過警戒值迅速動作,避免軸瓦燒壞。
(5)加強職工操作管理,正常運行時,2臺油泵必須處于自動備用狀態(tài),不允許在手動位置運行,保障主泵出現(xiàn)故障時輔泵能自動開啟。
3 結(jié)語
通過以上改造,基本消除了大型壓縮機系統(tǒng)因潤滑油原因?qū)е碌耐\囀鹿?,保障了設(shè)備的穩(wěn)定運行。按每臺壓縮機每年因潤滑油導(dǎo)致跳閘2次計,每次停開車造成的工藝氣放空及減量生產(chǎn)損失,再加上設(shè)備空運轉(zhuǎn)費用,每次直接損失都在1萬元以上,如果再加上安全效益,則該改造效果更加理想。
(山東晉煤明水化工集團有限公司
山東章丘250204李會吉宋代剛牛余光)
山東瑞星集團有限公司共有40多臺二氧化碳、氫氮壓縮機組,與其相配套的高壓電動機多采用KYN28A-12型戶內(nèi)交流金屬封閉高壓開關(guān)設(shè)備供電,配VB5-12系列高壓真空斷路器,并配ISA-347G數(shù)字式電動機測控保護裝置。
1 故障現(xiàn)象
現(xiàn)場操作人員發(fā)現(xiàn)正在運行中的14#CO2壓縮機組突然停止運轉(zhuǎn),現(xiàn)場操作臺上的跳閘指示燈點亮。經(jīng)檢查,未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致斷路器跳閘的故障點。
根據(jù)以上電動機的配置情況,斷路器跳閘共設(shè)有6個并聯(lián)回路:①現(xiàn)場手動跳閘回路;②本柜手動跳閘回路;③保護跳閘回路,④勵磁跳閘回路;⑤儀表(即油壓)跳閘回路;⑥測振跳閘回路。只要具備任一跳閘條件,控制回路就會接通跳閘線圈,斷路器就會跳閘。一旦出現(xiàn)非正常停車,必須逐一排查,一般很難找出真正的跳閘原因,工作非常繁瑣。
2 改進措施及故障排除效果
圖1 改造后開關(guān)柜斷路器跳閘控制電路接線原理
為此,對開關(guān)柜斷路器跳閘控制電路接線進行了改進(部分線路見圖1),在難以區(qū)分且容易引起跳閘的控制電路中都串入新增加的信號繼電器(分別定義為跳閘繼電器KA1,KA2和KA3),再把該繼電器的一對常開接點串入斷路器的跳閘指示電路中。在具備某一跳閘條件時,KA1(或KA2或KA3)線圈首先通電,斷路器跳閘控制電路接通,同時其常開接點閉合,現(xiàn)場跳閘指示燈LD1(或LD2或LD3)點亮,現(xiàn)場操作人員可根據(jù)跳閘指示燈提示,判斷引起機組停車的具體故障,便于維修人員及時查找故障點。改進后,避免了查找故障時其他因素的干擾,實現(xiàn)了單一回路查找故障點,檢修簡便快捷。
(山東瑞星集團有限公司
山東東平271509李東華)
2011年12月至2012月3日,河北冀衡(集團)化肥有限公司采用合同能源管理的合作模式,對脫碳、甲醇、造氣、脫硫貧液泵、脫硫富液泵循環(huán)系統(tǒng)進行了節(jié)能技改,安裝了EASTWELL高效節(jié)能泵。
1 技改原理
工業(yè)企業(yè)的工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)(包括脫硫貧富液系統(tǒng)),由于在設(shè)計選型時,一般采用半經(jīng)驗、半理論的方法選擇工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)的動力設(shè)備(水泵),在工程建設(shè)完工設(shè)備投入運行時,必然存在循環(huán)水泵與工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)匹配上的偏差,即系統(tǒng)與動力設(shè)備(水泵)不完全匹配,造成了大量的能源消耗在克服工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)的管路阻力及閥門阻力上。
EASTWELL節(jié)能改造技術(shù)提高了水泵自身效率,并通過檢測當(dāng)前運行的工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)的使用情況,分析判斷工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)各部分的能耗情況,盡可能降低工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)的管路阻力及閥門阻力,找出與工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)最佳工況相匹配水泵的最佳性能點,按此定制高效節(jié)能的非標(biāo)泵來取代原水泵,使工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)處于最佳運行狀態(tài)。
2 技改效果
2.1 改造前
為了準(zhǔn)確分析各循環(huán)水系統(tǒng)實際運行工況,經(jīng)過流量計、高精度壓力表、功率表、溫度計等設(shè)備在現(xiàn)場進行檢測,同時為了精確檢測各循環(huán)系統(tǒng)的水泵電機實際運轉(zhuǎn)功率,對需技改的各系統(tǒng)運行水泵電機安裝了電度表及累時器,得出結(jié)論及計算結(jié)果。
改造前各系統(tǒng)運行參數(shù)見表1。
表1 改造前各系統(tǒng)運行參數(shù)
各系統(tǒng)實際運行偏離最佳工況,機組運行效率均很低,循環(huán)水系統(tǒng)閥門開度很小,無效能耗高,各系統(tǒng)處于高功耗狀態(tài)下運行。
2.2 改造后
根據(jù)系統(tǒng)實際運行狀況,為各系統(tǒng)定制了高效節(jié)能泵。在不影響生產(chǎn)的情況下,各系統(tǒng)從備用泵入手,進行在線改造,逐一更換,完成了節(jié)能改造工程。技改后,進行了工程驗收,各系統(tǒng)流量、壓力均在不低于技改前工況的情況下,節(jié)能效果顯著。
技改后各系統(tǒng)運行參數(shù)見表2。
表2 技改后各系統(tǒng)運行參數(shù)
3效益分析
根據(jù)技改前、后循環(huán)水泵電機實際運轉(zhuǎn)功率對比,節(jié)電率達到40%以上。技改后,循環(huán)水泵每小時節(jié)電量為384.83kW·h,按循環(huán)水系統(tǒng)年平均運行7920h、電價0.4元/(kW·h)計,則年節(jié)電費用約122萬元。
(河北冀衡〔集團〕化肥有限公司
河北衡水053400趙建威)