曹鋒民
(洛陽金達(dá)石化有限責(zé)任公司,河南 洛陽 471012)
己烷油裝置是以粗己烷為原料,通過加氫脫芳工藝將粗己烷中的烯烴、苯加氫飽和,生產(chǎn)符合指標(biāo)的抽提溶劑油。在生產(chǎn)中要做到精細(xì)化操作,從工藝參數(shù)和生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題多方面分析討論,制定措施,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
影響加氫脫芳產(chǎn)品的主要工藝參數(shù)有反應(yīng)壓力、反應(yīng)溫度、氫油比、空速、催化劑活性、原料性質(zhì)等,但是在平時(shí)操作中,可調(diào)參數(shù)主要還是反應(yīng)溫度、反應(yīng)壓力,其他都是在設(shè)計(jì)時(shí)已經(jīng)確定或者受外界所控。所以主要從以下兩方面來分析對(duì)產(chǎn)品的影響。
反應(yīng)溫度在加氫精制工藝參數(shù)中占有非常重要的地位。在一定的氫分壓、空速及氫油比的條件下,從動(dòng)力學(xué)角度看,提高溫度有利于提高反應(yīng)速率,提高催化劑的開環(huán)活性,但溫度提高到一定程度后,隨反應(yīng)溫度的增加,熱力學(xué)平衡限制了芳環(huán)加氫飽和反應(yīng)。所以,反應(yīng)溫度在控制在一個(gè)合適范圍[1]。本裝置反應(yīng)溫度根據(jù)原料性質(zhì)以及催化劑活性可在130~170℃之間調(diào)整。
反應(yīng)壓力的影響是通過氫分壓來體現(xiàn)的。研究表明,氫分壓對(duì)芳烴加氫飽和反應(yīng)的影響是顯著的,芳烴加氫反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率隨著反應(yīng)壓力的提高而顯著提高。因此,提高氫分壓對(duì)加氫飽和反應(yīng)都是有利的。本裝置反應(yīng)壓力可在1.6~1.9Mpa之間調(diào)整。
2.1.1 原料性質(zhì)變化。2011年6月由于洛陽分公司芳烴車間調(diào)整,己烷油裝置原料由以前加氫產(chǎn)物改成未加氫,供量增加一倍。原料特征見表1,從表中可見調(diào)整后油品性質(zhì)變差、餾程變寬、溴指數(shù)飆升,芳烴含量增加,油品中己烷比例下降,重組分比重增加。所以本裝置也做出相應(yīng)的調(diào)整,增加溶劑油分餾塔及機(jī)泵,并對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行改造。
表1 原料性質(zhì)
2.1.2 降低空速。在運(yùn)行初期,裝置生產(chǎn)平穩(wěn),產(chǎn)品良好,但是運(yùn)行一段時(shí)間后,產(chǎn)品中苯、溴指數(shù)超標(biāo),于是提高反應(yīng)溫度、壓力,效果不明顯。在2011年10月更換催化劑,更換一段時(shí)間后又出現(xiàn)上述情況,這說明制約裝置產(chǎn)品的瓶頸是空速太大,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,必須得加大催化劑容量。2013年1月更換脫芳反應(yīng)器,空速由3h-1降低至1.5h-1,至今反應(yīng)床層溫升在上部兩個(gè)測(cè)溫點(diǎn),說明催化劑總體還保持較高的活性。因此從長遠(yuǎn)效益來看,擴(kuò)大反應(yīng)器降低空速是合理有效的。
正己烷是本裝置的目標(biāo)產(chǎn)品,其純度往往在原料性質(zhì)變化時(shí)波動(dòng)較大,造成純度不夠或產(chǎn)能過剩,影響效益。原料性質(zhì)變化主要是摻煉溶劑油裝置2#產(chǎn)品對(duì)原料的影響。2#產(chǎn)品里正己烷含量較高,但是餾程較寬,輕重組分較多,在摻煉過程中反應(yīng)溫升小,精餾塔壓不穩(wěn)定,導(dǎo)致正己烷含量波動(dòng)較大。
2.3.1 電源現(xiàn)狀。己烷油裝置用電為區(qū)變電所10kV 民用電,電況很不穩(wěn)定,嚴(yán)重影響裝置的平穩(wěn)生產(chǎn)。裝置的電路分為Ⅰ、Ⅱ兩段電,正常生產(chǎn)全部掛在10kV 電網(wǎng)上,為了緊急備用,2014年從脫芳油裝置引進(jìn)6kV電。裝置設(shè)備一開一備,分為設(shè)備AB,設(shè)備A電源掛在Ⅰ段電上,設(shè)備B掛在Ⅱ段電上。如果區(qū)變10kV停電時(shí),在6kV 電負(fù)荷滿足下可以把電源切至6kV 作為臨時(shí)供電。
2.3.2 實(shí)施過程。首先把Ⅱ段電上運(yùn)行的設(shè)備B全部切至Ⅰ段電上的備用設(shè)備A,再把Ⅱ段電掛到6kV電網(wǎng)上,然后把Ⅰ段電上運(yùn)行的設(shè)備A切至Ⅱ段電上的設(shè)備B,最后把Ⅰ段電也掛在6kV電網(wǎng)上,至此Ⅰ、Ⅱ段電都掛在6kV電源上。切電整個(gè)過程簡單平穩(wěn),對(duì)裝置生產(chǎn)不會(huì)造成波動(dòng),這樣既不用開停工,也不會(huì)影響到經(jīng)濟(jì)效益。
2014年后半年兩次停電采用切電方式避免停工總計(jì)5天。按每天加工量為300t,總計(jì)300*5=1 500t。
加熱爐提供反應(yīng)分餾的全部熱源,一旦波動(dòng)則會(huì)影響到整個(gè)裝置,對(duì)產(chǎn)品極其不利。燃料為分公司提供的高壓瓦斯,由于處于供氣末端其組分很不穩(wěn)定。
在操作中,首先加強(qiáng)上下游裝置的溝通,提前調(diào)整,如果瓦斯組分變很輕可適當(dāng)降量保證反應(yīng)溫度正常。組分變重時(shí)開大伴熱蒸汽及提高引風(fēng)機(jī)變頻,過重污染到環(huán)境,緊急聯(lián)系下游裝置將高壓瓦斯切換到天然氣管線上。同時(shí)做好節(jié)能優(yōu)化,各塔回流在產(chǎn)品達(dá)到指標(biāo)下盡量降到最低,減小塔負(fù)荷。分餾塔在合適范圍內(nèi)降低塔壓有助于分離且負(fù)荷降低。
塔壓對(duì)于精餾操作來說非常重要,壓力變化則會(huì)導(dǎo)致氣液相組分變化,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。特油廠低壓系統(tǒng)距分公司排放火炬較遠(yuǎn),由于地形不佳導(dǎo)致管線下溝上橋,冬季低洼處容易積液堵塞造成后路不暢,影響分餾系統(tǒng)壓力。
寬餾分裝置在建設(shè)時(shí)新增地面火炬,出現(xiàn)后路不暢時(shí),立即聯(lián)系值班長將低壓切換到地面火炬,然后緊急處理,避免影響產(chǎn)品質(zhì)量。2014年12月就出現(xiàn)了4次低壓不暢,都能及時(shí)處理正常,減小裝置波動(dòng)。己烷油裝置為此制定了定期對(duì)低壓管線排液至地下污油槽并回收的規(guī)定。
2011年12月裝置擴(kuò)能后塔3塔4底產(chǎn)品都可以自壓至罐區(qū),P206、P213 停運(yùn)。P213 電機(jī)功率15kW,P206 電機(jī)功率4.2kW,4.2+15=19.2kW,1h可節(jié)約用電19度,全年8 000h19.2*8 000=15.36萬度。
塔4 頂空冷風(fēng)機(jī)長時(shí)間運(yùn)行后翅片較臟,影響冷卻效果;同樣加熱爐由于瓦斯變重燃燒不完全爐管表面積碳,也會(huì)降低換熱效率,所以定期對(duì)其進(jìn)行清理。
在夏季生產(chǎn)中,冷卻水系統(tǒng)負(fù)荷大,已是己烷油裝置夏季操作的一個(gè)瓶頸。由于各塔冷后溫度較高,造成冷卻器結(jié)垢嚴(yán)重,增加了設(shè)備維修費(fèi)用。為了保證處理量和產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)其余分餾塔進(jìn)行改造,計(jì)劃增上空冷風(fēng)機(jī),減小循環(huán)水量,提高裝置操作彈性。
由于己烷油裝置油品較輕,正常生產(chǎn)中分餾塔頂會(huì)排放大量油氣進(jìn)低壓系統(tǒng),這樣不僅造成浪費(fèi),而且低壓火炬燃燒會(huì)造成環(huán)境污染。所以下一步計(jì)劃增上油氣回收系統(tǒng)并作為加熱爐燃料,減少排放燃燒量,節(jié)約能源。
本文對(duì)己烷油裝置產(chǎn)品質(zhì)量的影響因素進(jìn)行分析并采取有效措施,減少裝置波動(dòng),保證了產(chǎn)品合格。同時(shí)制訂優(yōu)化節(jié)能方法,增加經(jīng)濟(jì)效益。
[1]曹炳志.影響蠟加氫裝置產(chǎn)品質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)效益的因素分析[J],遼寧師專學(xué)報(bào):2006,8(1):90-92.