張衡
大唐信陽華豫發(fā)電有限責任公司
300MW燃煤機組SCR脫硝系統(tǒng)對鍋爐運行的影響
張衡
大唐信陽華豫發(fā)電有限責任公司
當前環(huán)境污染問題已制約我國經(jīng)濟發(fā)展,并且影響到普通百姓的生活。根據(jù)我國環(huán)境保護的要求,國內(nèi)各大火電機組紛紛進行脫硝改造。本文針對大唐信陽華豫電廠300MW臨界燃煤機組經(jīng)脫硝改造后,對鍋爐運行產(chǎn)生諸多影響如空預(yù)器堵塞、熱解爐堵塞、鍋爐效率等方面進行討論和分析,為保證鍋爐安全運行提出了相應(yīng)的防范措施。
NOx;脫硝;尿素;硫酸氫銨
大唐信陽華豫電廠(以下簡稱華豫電廠)為2×300MW亞臨界燃煤發(fā)電機組,鍋爐為上海鍋爐廠制造的亞臨界一次中間再熱自然循環(huán)煤粉爐,鍋爐型號為SG1025∕17.4-M847。后期安裝的SCR脫硝裝置采用選擇性催化還原法(SCR)的煙氣脫硝工藝,尿素在熱解爐中熱解成還原劑-氨氣,與熱一次風混成氨空混合氣體噴入煙道內(nèi)與煙氣充分混合,送入催化反應(yīng)器,在適當?shù)姆磻?yīng)溫度下氨氣與NOX發(fā)生催化還原反應(yīng),將煙氣中的NOX還原為無害的H2O和N2。脫硝裝置設(shè)計入口NOx含量為≤550mg∕Nm3,NOx排放濃度低于50mg∕Nm3,實現(xiàn)國家超低排放標準。隨著SCR脫硝裝置的投運,我廠兩臺300MW鍋爐的運行產(chǎn)生了一些新的問題。
2.1 熱解爐堵塞
華豫電廠兩臺爐脫硝裝置投運后,多次出現(xiàn)熱解爐噴槍堵塞、熱解爐堵塞現(xiàn)象。甚至在2016年1月11日#1爐發(fā)生一次熱解爐堵塞嚴重無法運行而緊急停爐事件,打開熱解爐發(fā)現(xiàn)大量白色結(jié)垢產(chǎn)物將熱解室下部錐管段堵塞,初步分析熱解室內(nèi)沉積物的檢測結(jié)果,可以推斷熱解室下部錐管段堵塞物是由尿素未完全分解產(chǎn)生中間聚合物。
造成尿素不完全分解的主要原因有以下幾種原因:
(一)噴嘴霧化效果差。噴嘴霧化效果不好造成尿素噴到熱解爐內(nèi)液滴過大,在設(shè)計停留時間內(nèi)尿素不能完全在熱解爐中分解,從而生成中間聚合物沉積。
(二)熱解室內(nèi)溫度過低,尿素分解不徹底,就會產(chǎn)生縮二脲、三聚氰酸、三聚氰胺等中間聚合物。
通過運行中摸索經(jīng)驗,一系列的措施的實施,熱解爐堵塞現(xiàn)象逐步得到了控制控制。
主要措施有:
(一)提高熱解爐溫度。a通過多次處理熱解爐堵塞發(fā)現(xiàn),在出堵塞苗頭情況時,大幅提高熱解爐出口溫度,保持接近設(shè)計值上限運行;同時降低機組負荷(如情況允許最好降低至最低不投油穩(wěn)燃負荷),盡可能的減少噴氨量。熱解爐堵塞情況即可有效控制,維持運行一段時間熱解爐差壓逐漸降低,堵塞情況逐漸消除,機組即可恢復(fù)正常接帶負荷,無需停爐。b配合技改,在電加熱的基礎(chǔ)上增加一級煙氣加熱,使在正常運行中即可獲得較高的熱解溫度,且大大降低電加熱帶來的能耗。
(二)保證各噴槍足夠霧化空氣壓力,同時注意在潮濕天氣是對壓縮空氣儲氣罐的排污,排除壓縮空氣壓力低及品質(zhì)不良對噴槍霧化效果影響。
(三)檢查噴槍尿素電加熱伴熱帶正常,排除因環(huán)境溫度低影響尿素溶液對流速的影響。同時定期檢查熱解爐保溫情況,不排除保溫效果差,造成熱解爐局部結(jié)晶現(xiàn)象
(四)消除堵塞的關(guān)鍵是要發(fā)現(xiàn)及時,發(fā)現(xiàn)風量低于正常值,要果斷立即減小尿素量,降低機組出力,切不可為了搶帶負荷任由參數(shù)惡化而延誤時機。
2.2 空預(yù)器堵塞
在脫除氮氧化物的同時,催化劑也會將煙氣中部分的SO2氧化成SO3,與逃逸的氨形成ABS(即ammonium bisulfate,中文名稱硫酸氫氨,分子式NH4HSO4)。ABS具有粘性,在催化劑和空預(yù)器上沉積,會造成催化劑中毒和空預(yù)器的腐蝕;同時因為ABS粘度較大,使空氣預(yù)熱器換熱元件的堵塞和腐蝕加劇、空預(yù)器換熱效果差、差壓升高,嚴重時不得不停爐處理。
鍋爐運行中,控制空預(yù)器堵塞主要有以下措施:
(一)控制脫硝反應(yīng)器出口氨逃逸率,氨逃逸率是檢測過度噴氨的最直接數(shù)據(jù),一般氨逃逸率不允許超過3ppm。
(二)注重省煤器輸灰系統(tǒng)綜合治理,防止大量的灰塵進入空預(yù)器與硫酸氫銨粘合造成空預(yù)器積灰堵塞。
(三)控制排煙溫度。硫酸氫銨的露點常壓下為147℃左右,其以液體形式在物體表面聚集或者以液滴形式分散于煙氣中。適當提高排煙溫度能有效抑制ABS的生成。冬天時應(yīng)及時投運暖風器來提高排煙溫度,降低空預(yù)器低溫區(qū)露點溫度以下腐蝕情況的可能。
(四)降低入爐煤硫份,控制入爐煤硫份盡量在鍋爐設(shè)計值以下,降低煙氣酸露點溫度,減少NH4HSO4生成。當SO3∕NH3摩爾比小于2時,主要形成硫酸銨,在空預(yù)器的運行溫度范圍硫酸銨為干燥固體粉末,對空預(yù)器影響很小。
(五)空預(yù)器出現(xiàn)堵塞情況時進行ABS熱解。通過減少鍋爐兩側(cè)送風量,同時增加該側(cè)的煙氣流量,來增加該側(cè)空預(yù)器的排煙溫度,達到ABS熱解的目的。長期運行經(jīng)驗表明,鍋爐各參數(shù)不超限的情況下在較高負荷下(比如200-250MW)ABS熱解,效果顯著提高。
(六)更換空預(yù)器蓄熱元件為陶瓷結(jié)構(gòu),增加空預(yù)器吹灰次數(shù),對防止空預(yù)器堵塞有著不錯的效果。
2.3 鍋爐效率降低
(一)為了降低煙氣中NOx的生成,鍋爐燃燒形式更改為分段燃燒,通過對我廠#1∕#2爐飛灰含碳量的長期化驗分析,檢測飛灰含碳量較燃燒器改造之前增加約0.5%;同時由于燃燒燃燒中心上移,使分割屏區(qū)域溫度增加,為了控制分割屏、后屏超溫,減溫水量增大,降低了經(jīng)濟性。
(二)SCR脫硝裝置的布置增加了鍋爐尾部煙道的散熱面積,增大了鍋爐的散熱損失,煙氣經(jīng)過脫硝反應(yīng)器后到達空預(yù)器之前煙溫降低了5℃左右。
(三)硫酸氫銨引起空預(yù)器換熱元件堵塞,導(dǎo)致空預(yù)器換熱效率下降。另外間斷性的硫酸氫銨熱解,更是大幅度的造成排煙溫度的提高,造成鍋爐效率的進一步下降。
(四)SCR裝置的增加使鍋爐風煙系統(tǒng)阻力增加(包括增加的煙道阻力、SCR反應(yīng)器的阻力,以及硫酸氫氨沉積空預(yù)器增加的阻力)。增加了脫硝裝置后,華豫電廠#1∕#2機單機電耗增加了0.45%左右。
目前,各個電廠對脫硝系統(tǒng)運行的經(jīng)驗還有待成熟和豐富,脫硝系統(tǒng)的異常也常常迫使機組降負荷運行,甚至停爐處理,對鍋爐的安全穩(wěn)定和經(jīng)濟的運行都產(chǎn)生了很多不利的影響。需要我們在實際生產(chǎn)中分析和總結(jié)這些不利影響,采取相應(yīng)的運行防范措施,直至找到解決這些問題的有效途徑。
[1]大唐信陽發(fā)電有限責任公司2×300MW機組脫硝運行規(guī)程
張衡,工程師,技師,發(fā)電廠集控運行值長。