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      貨車空氣制動(dòng)管系故障原因分析及解決措施

      2016-08-11 03:32:44侯予云
      鐵道運(yùn)營技術(shù) 2016年3期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)源塞門風(fēng)缸

      侯予云

      (南寧鐵路局南寧南車輛段,工程師,廣西 南寧 530003)

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      貨車空氣制動(dòng)管系故障原因分析及解決措施

      侯予云

      (南寧鐵路局南寧南車輛段,工程師,廣西南寧530003)

      摘要:貨車空氣制動(dòng)管系故障是車輛運(yùn)用中較為常見的問題,圍繞在定檢中如何加強(qiáng)空氣管路檢查和修理,提出了充分暴露制動(dòng)管系隱性故障、管路分段吹塵及對(duì)120閥的防護(hù)、加強(qiáng)風(fēng)缸吊座焊接處的漏泄檢查和做好調(diào)修后的管路復(fù)查確認(rèn)工作等措施,以防止因空氣管系故障造成車輛摘車修理。

      關(guān)鍵詞:管系;120閥中間體;風(fēng)缸;漏泄;試漏;復(fù)查

      10.13572/j.cnki.tdyy.2016.03.002

      經(jīng)過對(duì)2014年3季度鐵路總公司貨車運(yùn)用典型故障數(shù)據(jù)分析,南寧南檢修車間段修運(yùn)用車出現(xiàn)的制動(dòng)管系故障件數(shù)占總故障件數(shù)的82.5%。當(dāng)制動(dòng)管系及閥出現(xiàn)故障時(shí),列檢人員須對(duì)截?cái)嗳T進(jìn)行關(guān)門處理,危及行車安全的還必須立即甩車扣修,所以對(duì)空氣管系故障進(jìn)行分析并制定有效的措施刻不容緩。

      1 原因分析

      1.1管路隱性故障未暴露

      1.1.1管系接頭表面往往附著塵垢貨車制動(dòng)管系在車體底部縱橫布置(見圖1),經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)用,管系接頭表面往往附著塵垢,當(dāng)小于5 kPa的漏泄故障出現(xiàn)時(shí),往往會(huì)被較堅(jiān)厚的塵垢所掩蓋。當(dāng)這些故障在檢修過程中未被發(fā)現(xiàn)和處理,管路會(huì)隨著車輛運(yùn)用的顛簸而反復(fù)震動(dòng),此漏泄故障將被逐漸放大,最終導(dǎo)致在運(yùn)行途中關(guān)門或甩車。

      圖1 貨車制動(dòng)管系圖

      1.1.2段修試風(fēng)僅使用500 kPa的風(fēng)源《技規(guī)》規(guī)定:“快速貨物班列自動(dòng)制動(dòng)機(jī)主管壓力為600 kPa,長大下坡道區(qū)段貨物列車及重載貨物列車的自動(dòng)制動(dòng)機(jī)主管壓力,由鐵路局根據(jù)管內(nèi)相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果和列車實(shí)際操縱需要可提高至600 kPa?!庇捎诙涡藜卦囷L(fēng)或單車試驗(yàn)使用500 kPa的風(fēng)源,當(dāng)快運(yùn)列車或普通列車在長大下坡道區(qū)段使用600 kPa的風(fēng)壓后,一些在500 kPa試驗(yàn)時(shí)未暴露出來的故障,將在600 kPa的列車管風(fēng)壓下產(chǎn)生漏泄。

      1.2雜質(zhì)影響120閥作用

      1.2.1截?cái)嗳T至120閥之間的管路臟《段規(guī)》對(duì)主管、主管至截?cái)嗳T之間的管路有吹塵規(guī)定,但沒有對(duì)截?cái)嗳T至120閥中間體這段管路做出要求。由于120閥中間體只在廠修時(shí)才分解做氣密性試驗(yàn),所以至少有3~6個(gè)段修期的管路雜質(zhì)越過組合式截?cái)嗳T的集塵器下體,聚集在中間體內(nèi)腔或主管空氣通道的濾塵器外壁上,影響120閥或120緊急閥的作用。

      1.2.2與中間體連接的管路通道臟120閥中間體安裝面上,除了主管空氣通道有濾塵器外,還有3個(gè)濾塵網(wǎng),它們分別連接的是:加速緩解風(fēng)缸通道、副風(fēng)缸通道和調(diào)整閥空氣通道(見圖2所示)。這些管路與風(fēng)缸相連,當(dāng)制動(dòng)管路風(fēng)源內(nèi)含有較多水份時(shí),管路及缸體內(nèi)壁將發(fā)生氧化,產(chǎn)生細(xì)小的金屬顆粒,這些細(xì)小雜質(zhì)在反復(fù)充風(fēng)和緩解中,從濾塵網(wǎng)格間隙回流入120閥,使滑閥與滑閥座、滑閥與節(jié)止閥接觸面不密貼,造成120主閥局減排氣口漏風(fēng)或主閥排氣口漏風(fēng)。

      圖2 120閥中間體安裝面空氣通道圖

      1.2.3裝車前的120閥防護(hù)不到位主要是外制動(dòng)工作者在現(xiàn)場檢修作業(yè)時(shí),過早地將新閥包裝袋拆除,使120閥暴露在臺(tái)位時(shí)間過久,導(dǎo)致地上或車體上落下的細(xì)小雜質(zhì)進(jìn)入到了120閥通道內(nèi),造成120閥作用不良。

      1.3各風(fēng)缸吊座裂紋故障率較高現(xiàn)場檢修發(fā)現(xiàn),大多數(shù)的副風(fēng)缸、降壓風(fēng)缸和加速緩解風(fēng)缸都由過去的U型卡加鞍木的形式,變更為吊座與缸體一體式結(jié)構(gòu)。這些風(fēng)缸與吊座焊接后,容易在焊縫周圍產(chǎn)生應(yīng)力,懸掛在底架上的風(fēng)缸在運(yùn)行中反復(fù)受到震動(dòng),于是在應(yīng)力集中的吊架焊縫周圍就出現(xiàn)了裂紋。查閱《段規(guī)》條款,并無對(duì)風(fēng)缸吊座焊接部位進(jìn)行漏泄檢查的要求,所以該部位的裂紋最容易漏檢。

      1.4對(duì)制動(dòng)管系處理后未進(jìn)行漏泄復(fù)查車輛經(jīng)過集控或單車試驗(yàn)后,若再次對(duì)法蘭、管路、制動(dòng)裝置螺栓進(jìn)行緊固或調(diào)修,如果沒有對(duì)處理部分的管系進(jìn)行再次漏泄確認(rèn),就會(huì)造成處理完這個(gè)故障,又會(huì)衍生出相關(guān)聯(lián)的其它管系漏泄故障。

      2 改進(jìn)措施

      2.1充分暴露制動(dòng)管系隱性故障

      2.1.1充風(fēng)漏泄檢查使用600 kPa風(fēng)源車輛進(jìn)位架車后,關(guān)閉兩端折角塞門,開放截?cái)嗳T、脫軌閥球閥,在臨近風(fēng)源的制動(dòng)軟管一側(cè)接上專用的600 kPa風(fēng)源,打開該處折角塞門,使用600 kPa風(fēng)源對(duì)現(xiàn)車管系進(jìn)行充風(fēng)漏泄檢查。

      2.1.2連接部位進(jìn)行敲震后刷檢漏劑撿漏使用質(zhì)量不大于0.5 kg軟木錘對(duì)管系各連接部位進(jìn)行敲震,敲擊次數(shù)不少于3次,之后在各接頭部位周向涂刷防銹檢漏劑,在防銹檢漏劑對(duì)各接頭浸潤10min左右后再進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)起泡漏泄時(shí)處理。

      2.2管路分段吹塵及對(duì)120閥的防護(hù)

      2.2.1吹掃截?cái)嗳T至120閥中間體管路雜質(zhì)主管吹塵至截?cái)嗳T后,將檢修完畢的組合式截?cái)嗳T集塵器裝回,取下120閥中間體中部的濾塵器,待主管充風(fēng)后開放截?cái)嗳T,管路雜質(zhì)從中間體主管空氣通道噴出,殘留在中間體內(nèi)腔死角中的雜質(zhì)用便攜式吸塵器清掃。

      2.2.2吹掃120閥中間體上的3個(gè)通道卸下120閥中間體安裝面上的3個(gè)通道濾塵網(wǎng),卸下加速緩解風(fēng)缸堵、副風(fēng)缸堵及調(diào)整閥,將高壓風(fēng)管逐次插入中間體安裝面上的3個(gè)通道中,利用高壓氣體將風(fēng)缸及管路中的雜質(zhì)和積水吹出。

      2.2.3做好120閥裝車前的防護(hù)要求工作者不能事先拆除新品120閥包裝袋,舊閥拆卸后,更換濾塵器及3個(gè)濾塵網(wǎng)后再拆除新品120閥包裝袋并立即安裝,減少新閥各通道在空氣中的暴露時(shí)間。

      2.3加強(qiáng)風(fēng)缸吊座焊接處的漏泄檢查各閥安裝完畢后,連接集控或單車試驗(yàn)器進(jìn)行試驗(yàn),當(dāng)副風(fēng)缸充至定壓時(shí),在副風(fēng)缸與吊座焊縫處涂刷防銹檢漏劑,觀察焊縫是否有漏泄故障;同理,當(dāng)試驗(yàn)至制動(dòng)機(jī)加速緩解試驗(yàn)、空車(半重車)試驗(yàn)時(shí),分別在加速緩解風(fēng)缸和降壓風(fēng)缸吊座焊縫處涂刷檢漏劑,發(fā)現(xiàn)漏泄時(shí),更換風(fēng)缸。

      2.4做好調(diào)修后的管路復(fù)查確認(rèn)工作凡是集控或單車試驗(yàn)結(jié)束后,需要再次處理管系故障時(shí),必須再次使用集控或單車試驗(yàn)器單獨(dú)對(duì)調(diào)修部分進(jìn)行充風(fēng),涂刷防銹檢漏劑確認(rèn)無漏泄后,方可向質(zhì)檢員交檢。

      3 結(jié)束語

      南寧南檢修車間加強(qiáng)了制動(dòng)管系檢修后,2014 年4季度鐵路貨車運(yùn)用中的制動(dòng)故障率下降到了28.6%,降幅達(dá)到了53.9%,車間對(duì)2015年1季度交驗(yàn)的35輛配屬P 65快運(yùn)車輛進(jìn)行了質(zhì)量追蹤,沒有發(fā)生一起因制動(dòng)管系故障而引起的關(guān)門或甩車,說明以上措施是有效的。目前該措施已在全段推廣。

      中圖分類號(hào):U279

      文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

      文章編號(hào):1006-8686(2016)03-004-02

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