吳雙峰,莊 圓,李 周,姬海翔,紀 翀WU Shuang-feng, ZHUANG Yuan, LI Zhou, JI Hai-xiang, JI Chong(.機械科學研究總院先進制造技術研究中心,北京 00044;2.機械科學研究總院江蘇分院,常州 2364)
大型桁架式鋼板自動分揀機器人設計研究
吳雙峰1,2,莊 圓1,李 周1,姬海翔1,紀 翀1
WU Shuang-feng1,2, ZHUANG Yuan1, LI Zhou1, JI Hai-xiang1, JI Chong1
(1.機械科學研究總院先進制造技術研究中心,北京 100044;2.機械科學研究總院江蘇分院,常州 213164)
針對鋼板不同規(guī)格、任意排布角度的自動分揀、碼放的需求,闡述了一款大型桁架式鋼板自動分揀機器人的機械設計方案,并對機器人整機進行了有限元分析。分析結果表明,機器人Y梁變形過大,需進行修正。采用負重加工的方式對變形進行預補償,使Y梁的最大變形理論值減小為0.4mm。通過現(xiàn)場調(diào)試,測得機器人綜合定位精度達±2mm,滿足了鋼板自動分揀的精度要求。
桁架機器人;鋼板自動分揀;有限元分析;負重加工
隨著國內(nèi)制造企業(yè)用人成本的不斷增加,企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的期望也越來越迫切。工業(yè)機器人的應用使工人在規(guī)?;a(chǎn)過程中擺脫了單調(diào)重復的體力勞動,改善了工作環(huán)境,同時提高了產(chǎn)品質(zhì)量,因此成為了企業(yè)自動化改造的必然選擇[1~3]。桁架式工業(yè)機器人以其高可靠性、高速度、大負載、大行程、低成本等特點,在物料搬運傳輸領域有著獨特的優(yōu)勢,應用前景十分廣闊[4]。
傳統(tǒng)鋼結構車間采用等離子切割機切割鋼板,鋼板以人工分揀為主,工人勞動強度大,生產(chǎn)效率低,工作環(huán)境惡劣。因此設計了一款大型桁架式鋼板自動分揀機器人,用于代替人工實現(xiàn)鋼板的自動分揀。
為滿足自動化生產(chǎn)需求,機器人需實現(xiàn)單塊重量500kg以內(nèi)不同規(guī)格、任意排布角度的鋼板自動分揀、碼放,且綜合定位精度不大于±2mm。
1.1總體設計方案
鋼板分揀過程中機器人移動的行程大,生產(chǎn)節(jié)拍快,因此采用適用于大行程、高速度、高精度、控制簡單的桁架式結構分揀機器人主體結構。整體初步設計如圖1所示。
1.2傳動系統(tǒng)設計
機器人的Y軸、Z軸均采用齒輪齒條驅(qū)動、直線導軌導向的傳動方式,齒輪由伺服電機驅(qū)動,形成了精度較高的閉環(huán)控制[5,6]。
圖1 機器人總體設計方案
由于機器人Y軸方向跨距達10米,受加工裝配精度及熱脹冷縮的影響,架體上的X軸軌道難以保證很高的平行度,無法采用與Y軸、Z軸相同的傳動方式,因而此處采用滾輪與輕軌組合的傳動方式。伺服電機驅(qū)動滾輪在軌道上運動,電機的轉(zhuǎn)動參數(shù)反饋給自身編碼器,形成了半閉環(huán)控制。由于機器人運行過程中滾輪與軌道不可避免的發(fā)生相對滑動,且長時間運行會造成滾輪磨損,進而在X軸方向形成累計誤差,而半閉環(huán)控制方式無法對以上誤差進行補償。因此需在X軸方向增加外部反饋,從而使X軸傳動系統(tǒng)形成全閉環(huán)控制,對誤差進行修正[7],其機械方案如圖2所示。
圖2 X軸閉環(huán)檢測系統(tǒng)
在X軸軌道兩側(cè)裝有齒輪齒條檢測機構,彈簧壓緊齒輪使之與齒條保持嚙合,機器人在X軸方向運動的同時帶動檢測齒輪在齒條上運動,齒輪末端連接編碼器,代替伺服電機自身的編碼器檢測機器人X軸方向的速度、位置信息,并與給定值相比較,形成全閉環(huán)控制,消除了因滾輪與軌道間相對滑動、滾輪磨損造成的誤差,大大提高了X軸的運動精度,齒輪齒條閉環(huán)控制原理如圖3所示。
圖3 閉環(huán)控制原理
采用此種方式進行機械傳動,在保證機器人運行精度的同時,降低了兩側(cè)軌道的平行度要求,便于加工制造及安裝,有效節(jié)約了機器人的成本。
1.3執(zhí)行機構設計
采用電永磁吸盤作為機器人的末端執(zhí)行機構,避免使用過程中因突然斷電導致鋼板掉落[8]。由于鋼板為任意角度排布,為滿足鋼板自動分揀、碼放,末端執(zhí)行機構需實現(xiàn)0~360°整周連續(xù)回轉(zhuǎn)。此外,鋼板重量、幾何尺寸、排布密度差距大,單一電磁吸盤無法適用于全部規(guī)格的鋼板,因此設計了主、副兩個電磁吸盤,氣缸通過收回、頂出副吸頭完成主、副吸盤之間的切換,且兩個吸盤的吸引力大小可分別分級調(diào)節(jié),以適應不同規(guī)格鋼板自動化分揀的生產(chǎn)需求。執(zhí)行機構設計方案如圖4所示。
機器人Z軸分為上下兩段,中間由回轉(zhuǎn)支撐連接,伺服電機驅(qū)動回轉(zhuǎn)支撐即可帶動Z軸底部的執(zhí)行機構完成高精度的整周回轉(zhuǎn)。
導向的方式,由于Z軸在Y軸上移動,故Y軸橫梁的變形和振動直接影響末端執(zhí)行機構的定位精度[9]。本文對機器人整機進行有限元分析[10,11],由于機器人整機結構較復雜,有限元建模過程中需按以下原則進行適當?shù)暮喕?/p>
機器人Y軸、Z軸均采用齒輪齒條驅(qū)動、直線導軌
圖4 執(zhí)行機構
1)去除結構中的圓角、倒角以及不影響強度的小孔;
2)結構中的傳動機構不影響整機的強度,建模時可適當省略或簡化為質(zhì)量單元;
3)滑塊與導軌、車輪與輕軌間的接觸難以進行建模,在靜力分析時,可采用剛性單元連接周圍節(jié)點的方式簡化以上模型。
按照以上原則進行模型簡化,并劃分有限元網(wǎng)格。在末端執(zhí)行機構上施加500kg的載荷,對整體模型施加重力載荷,約束架體底面所有自由度,進行有限元求解,得出機器人的應力及位移云圖。
圖5 機器人受力云圖
圖6 機器人位移云圖
由有限元云圖可知,機器人最大受力為25.7MPa,遠遠小于材料的許用應力,因而機械結構強度滿足使用要求。機器人最大變形量為3.37mm,方向沿Z軸方向,其中由Y梁、Z梁自重引起的變形為2.73mm,由載荷引起的變形為0.64mm。
機器人變形主要由Y梁的變形引起,而Y梁的變形直接影響了機器人末端執(zhí)行機構的定位精度。由于Y梁變形較大,無法滿足機器人的精度要求,因此在加工過程中施加適當?shù)念A變性,對Y梁的變形進行修正。
機器人Y梁的變形主要由Y軸、Z軸的重力引起,為克服自重引起的變形影響,需對Y梁進行適當?shù)姆聪蝾A變性處理,本文采用Y軸橫梁負重加工的方式實現(xiàn)。橫梁加工過程中,在中間位置施加一定的載荷,加工完成后卸去載荷,Y梁回彈產(chǎn)生一定的反向變形,其效果等效于在未變形的Y梁中間位置施加一個假象的集中力。
機器人在運行過程中,Z梁自重及載重作用于Y梁,其作用位置隨Z梁移動而變化。此外,Y梁還受自身重力及假象集中力作用,受力簡圖如圖7所示。
圖7 Y梁受力簡圖
其中,Y軸自重產(chǎn)生的均布力q=GY/L,Z軸及載重產(chǎn)生的集中力F=GZ+G載重,N為假象集中力,L為Y梁長度,截面的彎曲剛度系數(shù)為EI。由于加工、運行過程中Y梁均受自重影響,因此負重加工時不考慮圖中均布力的影響。Z軸位置距Y軸端部距離為x,梁該處的變形大小為:
而當Z梁運行至Y梁中心位置,即x=L/2時,集中力F在Y梁中間位置處的變形最大。施加適當?shù)募傧蠹辛,使得該處的變形為零,即:
求解得N=F,而F=GZ+G載重,GZ=10kN,此處G載重取鋼板最大重量的一半,即G載重=2.5kN,故N=12.5kN。
Y梁的變形隨著載重大小及Z梁的移動而變化,由式(1)得,在運行過程中Y梁的變形為:
式中,0≤x≤10m,10KN≤F≤15kN。
利用MATLAB求解式(3)的最大值,得出x=2.12m,F(xiàn)=10kN時,w(x)取最大值0.4mm,即Y梁的最大變形的理論值為0.4mm。
在以上計算分析的基礎上對機器人進行加工制造,并開發(fā)了基于歐姆龍NJ控制器的機器人控制系統(tǒng),完成了現(xiàn)場的安裝調(diào)試。
圖8 應用現(xiàn)場圖片
通過現(xiàn)場調(diào)試,測得門架機器人綜合定位精度達±2mm,滿足了鋼板自動分揀的精度要求。
本文設計了一款大型桁架式四坐標機器人,代替人工完成鋼板自動化分揀。文章詳細闡述了機器人傳動系統(tǒng)、執(zhí)行機構的機械設計方案,并對機器人整機進行有限元分析。由有限元分析結果可知,機器人Y梁變形過大,無法滿足精度要求,因此Y梁采用負重加工的方式對變形進行補償,補償后Y梁的最大變形量理論值減小為0.4mm。通過現(xiàn)場安裝調(diào)試,測得機器人綜合定位精度達±2mm,滿足了鋼板自動分揀的精度要求。
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Research on large truss robots for steel plate automatic sorting
TP242.2
A
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2016-06-20
北京市科技新星計劃(Z131104000413090)
吳雙峰(1978 -),男,河北人,高級工程師,碩士,研究方向為機械制造及其自動化。