郝炎軍 楊惠玲
摘 要:針對目前電力市場疲軟,發(fā)電機(jī)量銳減,機(jī)組停機(jī)備用時間較長的現(xiàn)狀,為了確保機(jī)、爐停運(yùn)期間安全,防止設(shè)備腐蝕現(xiàn)象的發(fā)生,經(jīng)對省內(nèi)外同類型同容量機(jī)組的大量調(diào)研,并通過多次現(xiàn)場實(shí)踐,對各種停爐保護(hù)方法的保護(hù)效果進(jìn)行比對,最終確定了對該公司2臺300 MW機(jī)組,停機(jī)時長超過1個月時,實(shí)行純十八胺停爐保護(hù),1個月以內(nèi)的實(shí)行爐側(cè)熱爐放水機(jī)側(cè)加氨-聯(lián)氨濕法保護(hù),并經(jīng)多次實(shí)際使用,機(jī)組經(jīng)上述保護(hù)后再次啟動,水汽品質(zhì)合格的時間大幅度縮短,機(jī)組的排水量銳減,起到了顯著效果,且在后期的運(yùn)行中,水汽品質(zhì)優(yōu)良,爐側(cè)排污大幅度減少,正常運(yùn)行補(bǔ)水率明顯降低,具有重要的經(jīng)濟(jì)、環(huán)保意義,說明用純十八胺進(jìn)行長期停爐保護(hù)是成功的,可以推廣使用。
關(guān)鍵詞:純十八胺 停爐保護(hù) 探索 實(shí)踐
中圖分類號:TK224 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)06(a)-0029-02
目前及以后相當(dāng)長的一段時間內(nèi),因電力市場與產(chǎn)能過剩等原因,侯馬熱電分公司的機(jī)組只能保持單機(jī)運(yùn)行甚至雙停,這也是各發(fā)電公司共同面臨的困難,長期停爐保護(hù)顯得越來越重要。如何防止停爐腐蝕,提高機(jī)組停運(yùn)期間的安全,是當(dāng)下迫切需要解決的重要技術(shù)問題。經(jīng)過大量調(diào)研,比對和篩選,確定了純十八胺長期停爐保護(hù)方法的應(yīng)用,經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn),該方法達(dá)到了預(yù)期的效果,具體情況如下。
1 侯馬熱電機(jī)組情況簡介
山西侯馬熱電分公司300 MW鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,采用平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒方式,設(shè)計燃料為煙煤。在機(jī)組電負(fù)荷為326.7 MW時,鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量為1 065 t/h;機(jī)組電負(fù)荷為300 MW時,鍋爐的額定蒸發(fā)量為1 032.6 t/h。#1.2機(jī)組分別于2014年10月、11月份投產(chǎn),至今已運(yùn)行2年半時間,投產(chǎn)后,基本上為單機(jī)運(yùn)行,個別月份雙機(jī)運(yùn)行或停運(yùn),機(jī)組迫切需要進(jìn)行有效可靠的保護(hù)。
2 長期停爐保護(hù)的目的及重要性
停用保護(hù)目的是降低發(fā)電機(jī)組在整個停用期間的腐蝕,另外可以清除結(jié)垢物,使機(jī)組再次啟動時減少鍋爐沖洗時間,節(jié)約燃煤、燃油、水資源,使機(jī)組盡快投入運(yùn)行。
機(jī)組投運(yùn)后,能盡快縮短水汽品質(zhì)達(dá)到合格時間,提高水汽質(zhì)量,減少機(jī)組排污水量,降機(jī)機(jī)組運(yùn)行補(bǔ)水率,有節(jié)水節(jié)能,降低發(fā)電煤耗,提高經(jīng)濟(jì)、環(huán)保及設(shè)備安全性方面的效益。
如不進(jìn)行有效的保護(hù),可能會因停用期間的嚴(yán)重腐蝕,造成設(shè)備泄漏,大量的鐵腐蝕產(chǎn)物進(jìn)入水汽系統(tǒng),造成水冷壁內(nèi)管壁上鐵垢的生成,此垢如不及時酸洗清除,還會造成垢下腐蝕及水冷壁局部過熱爆管的惡性事件,嚴(yán)重時會造成水汽系統(tǒng)的鐵含量隨機(jī)組負(fù)荷的增加而急劇飛升,造成被迫停機(jī)。所以,做好機(jī)組的停運(yùn)保護(hù)是非常重要的,是電力安全生產(chǎn)的一項(xiàng)重要的技術(shù)保證措施。
3 調(diào)研情況
經(jīng)調(diào)研,用純十八胺進(jìn)行停爐保護(hù)的優(yōu)點(diǎn)有:純十八胺停爐保護(hù)劑加入水汽系統(tǒng)后,可在金屬表面形成一層單分子或多分子膜,起屏障隔離的作用,使水中的溶解氧不能同金屬表面接觸,從而避免金屬腐蝕。純十八胺停爐保護(hù)劑使用時操作簡便,該藥品不含表面活性劑,成膜均勻;特別是機(jī)側(cè)及水汽系統(tǒng)汽側(cè)保護(hù)效果優(yōu)良,現(xiàn)已得到了廣泛的應(yīng)用?,F(xiàn)使用純十八進(jìn)行停爐保護(hù)的兄弟單位有榆社電廠、臨汾熱電、塔山電廠、同華電廠。
4 實(shí)踐情況
4.1 調(diào)研情況
根據(jù)調(diào)研情況,建議在該廠試用更加安全有效的純十八胺停爐保護(hù)劑,由藥品廠家現(xiàn)場負(fù)責(zé)停爐加藥工作的技術(shù)指導(dǎo),以確保機(jī)組的保護(hù)效果,防止機(jī)組停運(yùn)階段腐蝕情況的發(fā)生。
4.2 純十八胺保護(hù)情況
4.2.1 十八胺理化性質(zhì)
十八胺也稱十八烷基胺,分子式為CH3(CH2)16CH2NH2,白色蠟狀固體結(jié)晶,弱堿性,易溶于氯仿,溶于乙醇、乙醚和苯,微溶于丙酮,難溶于水,密度為860 kg/m3,凝固點(diǎn)為52.9 ℃,沸點(diǎn)為348.8 ℃。
4.2.2 十八胺理化性質(zhì)
十八胺對皮膚、眼睛和黏膜有刺激性,但不會因吸入而中毒。美國食品與藥物管理局準(zhǔn)許在蒸汽加工食品時,蒸汽中十八胺的濃度不超過3 mg/L。在火電廠中用十八胺停爐保護(hù)時,其用藥濃度不會達(dá)到具有毒性的范圍
4.2.3 純十八胺保護(hù)方法的特點(diǎn)
(1)保護(hù)時間長,可達(dá)3個月以上。
(2)對鍋爐水冷壁、過熱器、再熱器、汽輪機(jī)、給水系統(tǒng)等整個水汽系統(tǒng)都能起到保護(hù)作用。
(3)停機(jī)后不要求系統(tǒng)嚴(yán)密,機(jī)組解體(大小修)或不解體(停備用)均可采用。
4.2.4 專用加藥泵
一般給水、爐水和凝結(jié)水加藥泵的出力比較小,只有40~60 L/h,機(jī)組停用使用純十八胺保護(hù)一次,加藥就需要幾個小時,因此,需要配置大流量水泵(出力為3 m3/h)作為專用的純十八胺加藥泵,藥品加入除氧器出口管,這樣,半個多小時就能夠把藥品加入水汽系統(tǒng)。
4.2.5 加藥準(zhǔn)備工作
機(jī)組加藥前1 h做好以下準(zhǔn)備工作。
(1)凝結(jié)水精處理裝置退出運(yùn)行。
(2)增大給水加藥量,提高給水pH至9.8左右(可提前8 h進(jìn)行)。
(3)調(diào)小除氧器排汽門開度。
(4)隔離在線化學(xué)儀表。
4.2.6 加藥方法
(1)藥品準(zhǔn)備:稀釋純十八胺。
稀釋方法:停機(jī)前10 h,沖洗好藥一個聯(lián)氨藥箱,將除鹽水約250 L注入一個給水聯(lián)氨溶藥箱,再將純十八胺保護(hù)液500 kg倒入箱內(nèi),無需攪拌,純十八胺與除鹽水的比例約為2∶1。
(2)當(dāng)主蒸汽溫度降至400 ℃~470 ℃(盡量<450 ℃)時,值長通知燃化部化學(xué)運(yùn)行班長、化學(xué)專工,水汽運(yùn)行人員啟動加藥泵,將純十八胺停爐保護(hù)液加入水汽系統(tǒng)。加藥期間,燃化部化學(xué)專工、值長、發(fā)電部汽機(jī)專工之間加強(qiáng)溝通,及時掌握機(jī)組運(yùn)行情況,控制好加藥的溫度條件。
(3)純十八胺保護(hù)液加入完畢,沖洗純十八胺藥桶,將桶壁上殘留的純十八胺沖洗掉,沖洗水加入汽水系統(tǒng)。
(4)再向溶藥箱注水至滿箱,仍經(jīng)由加藥系統(tǒng)送入汽水系統(tǒng),避免十八胺溶液殘留于加藥管道。
(5)純十八胺保護(hù)液加藥結(jié)束后,機(jī)組繼續(xù)運(yùn)行2~3 h時,以使十八胺能更好地成膜。
(6)鍋爐、汽機(jī)專業(yè)按照正常停機(jī)程序進(jìn)行其余操作。
4.2.7 加藥記錄
(1)在機(jī)組滑停過程中,記錄機(jī)組的主蒸汽溫度、主蒸汽流量、給水流量和發(fā)電負(fù)荷等參數(shù)的變化情況,記錄間隔15 min。
(2)加藥過程中,每10~15 min測定一次爐水的pH值。
(3)加藥完成后,每15~20 min測定一次pH值,如PH降低,則采用爐水加氫氧化鈉調(diào)整,盡量使pH保持在9.6~9.8。
(4)機(jī)組重新啟動前后,汽水系統(tǒng)執(zhí)行正常的冷熱態(tài)沖洗操作。
4.2.8 停爐保護(hù)效果檢查
(1)檢查方法(停機(jī)檢修時檢查)。
憎水性檢驗(yàn):用滴管滴出φ5 mm左右的小水滴于被檢驗(yàn)設(shè)備表面,觀察小水滴的成球狀況。用除鹽水洗瓶向設(shè)備表面噴水,觀察水滴是在金屬表面延展開來,還是形成小水球或者掛不住。
(2)檢查范圍。
檢查范圍主要是凝結(jié)水泵、給水泵、除氧器、汽輪機(jī)葉片和隔板、省煤器、水冷壁、過熱器和再熱器。
4.2.9 檢查情況
(1)主要設(shè)備檢查。侯馬熱電#1機(jī)組經(jīng)純十八胺保護(hù)后在檢修期間進(jìn)行檢查:汽包內(nèi)形成了一層均勻的藍(lán)灰色保護(hù)膜,除氧器內(nèi)成膜面積達(dá)95%以上,水冷壁割管檢查,內(nèi)部均勻成膜;汽輪機(jī)葉片及隔板成膜均勻。
(2)機(jī)組再次啟動水汽品質(zhì)達(dá)標(biāo)時間明顯縮短。機(jī)組再次啟動后,在48 h內(nèi)爐水硅含量合格,且比較穩(wěn)定,隨機(jī)組負(fù)荷變化較小,排污量較少,機(jī)組補(bǔ)水量在150噸/臺日以下。以前需至少一周時間,且爐水硅隨負(fù)荷波動較大,機(jī)組補(bǔ)水量在300~500 t/臺日。機(jī)組補(bǔ)水量降低50%以上。
4.2.10 輔助保護(hù)方法
作業(yè)為補(bǔ)充,停機(jī)時間在1個月以內(nèi),經(jīng)采用爐側(cè)熱爐放水及充氮,機(jī)側(cè)采用加氨-聯(lián)胺法保護(hù),效果也較好,因停機(jī)時間較短,水汽品質(zhì)也能在4~5 d內(nèi)恢復(fù)正常。
5 結(jié)語
(1)應(yīng)用純十八胺進(jìn)行停爐保護(hù)應(yīng)注意:①溫度不能超過500 ℃,否則會造成藥品的大量高溫分解,降低藥品使用效果。②藥品注入加藥箱注水后不得劇烈攪絆,防止出現(xiàn)大量泡沫,不利于加藥的正常進(jìn)行。③純十八胺在80 ℃以上時會較快的溶于水中,溫度較低時藥品會結(jié)晶成粘稠狀析出,特別是除氧器的熱工儀表,如就地水位計浮子及壓力表表管等水循環(huán)不良處或死角區(qū)域,易造成浮子粘連及堵管現(xiàn)象,故在加藥循環(huán)完成后,盡量在80 ℃以上時放凈管內(nèi)存水,確保機(jī)組正常啟動,表計顯示正常。
(2)經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn),用純十八胺進(jìn)行機(jī)組的長期停爐保護(hù)效果很好,優(yōu)于以前曾使用過的其他保護(hù)方法,主、輔設(shè)備保護(hù)效果較好,可以長期使用,對防止機(jī)組停用期間的腐蝕及啟動后水質(zhì)品質(zhì)的快速達(dá)標(biāo),優(yōu)化水汽品質(zhì),減少排污損失及機(jī)組補(bǔ)水量,具有重要的技術(shù)上意義,是值得推廣使用的。
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