文/徐耀培
鐵路機(jī)車內(nèi)燃機(jī)車制動缸壓力不緩解或緩解不到零的原因分析
文/徐耀培
獨(dú)山子石化公司鐵路運(yùn)輸公司機(jī)務(wù)段配屬10臺內(nèi)燃機(jī)車,承擔(dān)著獨(dú)山子石化公司大部分原料運(yùn)入及化工產(chǎn)品運(yùn)出工作。這10臺內(nèi)燃機(jī)車所使用的制動機(jī)全部為JZ-7型制動機(jī)。2016年冬季,天氣寒冷,氣溫在零下20多度,我段DF4DD0256機(jī)車在一次作業(yè)過程中出現(xiàn)以下現(xiàn)象:在北站掛車后車輛試風(fēng)作業(yè)一切正常,途中運(yùn)行也沒有發(fā)生異常,列車到達(dá)煉化站制動停車,車站列檢摘完車后給司機(jī)信號讓機(jī)車向前移動,司機(jī)緩解自閥后提手柄走車時,發(fā)現(xiàn)機(jī)車輪對抱閘,機(jī)車制動缸壓力未緩解。
這種故障若不能及時發(fā)現(xiàn)處理,將會造成閘瓦抱輪,直接影響牽引電機(jī)的正常轉(zhuǎn)速,使?fàn)恳姍C(jī)運(yùn)行電流過高,電流高導(dǎo)致牽引電機(jī)溫度升高,影響電機(jī)使用壽命;甚至?xí)斐蓜虞嗊t緩或運(yùn)緩事故。因此必須引起高度重視,防止此類事件的發(fā)生。
該位置是列車運(yùn)行中,在正常情況下,使列車緩慢停車或調(diào)節(jié)速度時使用。常用制動區(qū)設(shè)有最小減壓位和最大減壓位(列車管定壓為500kPa時,最大有效減壓量為140kPa;列車管定壓為600kPa時,最大有效減壓量為170kPa),在這兩位之間,隨著自閥手柄移動的位置不同,列車管的減壓量也隨之不同。
調(diào)整閥先呈制動狀態(tài),均衡風(fēng)缸和膜板右側(cè)的壓力空氣經(jīng)排氣閥口排向大氣。待膜板右側(cè)及均衡風(fēng)缸風(fēng)壓與柱塞在調(diào)整閥內(nèi)所處位置確定的風(fēng)壓后,調(diào)整閥膜板兩側(cè)壓力平衡時,調(diào)整閥自動呈制動后的保壓狀態(tài)。重聯(lián)柱塞閥柱塞凸槽仍連通均衡風(fēng)缸管與中均管。緩解柱塞閥柱塞中心孔使總風(fēng)缸經(jīng)客貨車轉(zhuǎn)換閥(手柄在貨車位)通總風(fēng)遮斷閥管。同時,柱塞凹槽將過充管與大氣連通,防止因過充柱塞左側(cè)有壓力空氣影響制動。
由于總風(fēng)缸緩解柱塞閥、客貨車轉(zhuǎn)換閥(手柄在貨車位)通總風(fēng)遮斷閥套彈簧側(cè),使總風(fēng)遮斷閥呈關(guān)閉狀態(tài)。由于均衡風(fēng)缸減壓,中繼閥膜板活塞左側(cè)中均室壓力降低,在制動管及膜板活塞右側(cè)的壓力空氣推動下打開排氣閥口,制動管壓力空氣由排氣口排向大氣,其減壓量與均衡風(fēng)缸的減壓量相同時,膜板活塞兩側(cè)壓力平衡,排氣閥口關(guān)閉,呈制動后的保壓狀態(tài),全列車制動。
由于制動管減壓,副閥由緩解位經(jīng)局部減壓位至制動位,柱塞凹槽開通制動管經(jīng)局減止回閥與局減室和充氣閥柱塞尾端小孔與大氣的通路,引起分配閥附近制動管局部減壓,以提高主閥制動的靈敏度。同時,柱塞尾端還切斷了工作風(fēng)缸與降壓風(fēng)缸的通路,柱塞中心孔還連通降壓風(fēng)缸經(jīng)保持閥通大氣的通路,待降壓風(fēng)缸壓力降至與制動管壓力相等時,活塞在彈簧作用下右移至中立位,降壓風(fēng)缸停止減壓。
主閥因制動管的減壓量呈制動位,總風(fēng)經(jīng)主閥供氣閥口及常用限壓閥柱塞凹槽向小膜板活塞上方和作用風(fēng)缸充風(fēng)。當(dāng)作用風(fēng)缸壓力達(dá)到24kPa時,充氣閥由緩解位移至作用位,柱塞凹槽切斷了制動管與工作風(fēng)缸的通路,防止逆流破壞制動作用;柱塞尾端切斷了制動管經(jīng)局減止回閥排向大氣的局減通路,結(jié)束局減作用。直到小膜板活塞上方作用風(fēng)缸的增壓與大膜板活塞上方制動管的減壓量相適應(yīng)(比例為2.5∶1)時呈中立位,總風(fēng)停止充風(fēng)。如制動管減壓量過大,當(dāng)作用風(fēng)缸壓力達(dá)到常用限壓閥調(diào)整的壓力時,常用限壓閥由正常狀態(tài)自動呈限壓狀態(tài),切斷總風(fēng)向作用風(fēng)缸等處充風(fēng)的通路,停止充風(fēng)起限壓作用。
由于作用風(fēng)缸增壓,作用閥呈制動位,總風(fēng)缸壓力空氣經(jīng)供氣閥向制動缸和膜板上方充氣,機(jī)車發(fā)生制動作用,當(dāng)膜板兩側(cè)壓力平衡時,自動呈保壓位。
由于壓力空氣充入制動缸,推動活塞及活塞推桿壓縮緩解彈簧移動產(chǎn)生推力,經(jīng)傳動裝置使閘瓦壓緊車輪,產(chǎn)生制動作用。制動缸壓力的大小與作用風(fēng)缸壓力有關(guān),當(dāng)列車管定壓為500kPa時,常用全制動最高壓力340~360kPa;列車管定壓為600kPa時,常用全制動最高壓力 400~430kPa。
綜上所述,機(jī)車制動缸壓力的變化,受分配閥、作用閥的控制,而與自閥、中繼閥無任何關(guān)系。自閥只是控制中繼閥的壓力變化,而中繼閥只是控制制動管的壓力變化。根據(jù)制動系統(tǒng)原理,判斷該故障為:①分配閥故障;②作用閥故障。
要區(qū)分這兩個故障,首先,將自閥、單閥均置于運(yùn)轉(zhuǎn)位,排出制動缸內(nèi)的壓力空氣,關(guān)閉分配閥列車管塞門或分配閥總風(fēng)塞門,制動管的壓力變化無法控制作用閥的壓力變化,機(jī)車始終呈緩解狀態(tài)。若單閥制動和緩解性能良好,為分配閥故障,反之為作用閥故障。因此,經(jīng)上述試驗(yàn)可以判定為分配閥故障。
為了順利完成這趟運(yùn)輸任務(wù),在不耽誤生產(chǎn)的情況下,可以關(guān)閉分配閥的列車管塞門或分配閥總風(fēng)塞門,排出制動缸內(nèi)的壓力空氣維持運(yùn)行至回段檢修處理。在進(jìn)站制動停車時需注意:自閥減壓停車前應(yīng)將單閥置于制動區(qū),讓機(jī)車提前上閘(制動缸壓力大小由自閥減壓量定),防止因車輛制動力過大造成斷鉤事故的發(fā)生。
回段檢修拆下分配閥進(jìn)行解體時發(fā)現(xiàn),由于當(dāng)時氣溫特別低,分配閥內(nèi)部有水分進(jìn)入發(fā)生凍凝,造成緊急限壓閥失靈。由于常用限壓閥在限壓狀態(tài)時,切斷了作用風(fēng)缸經(jīng)常用限壓閥柱塞凹槽由主閥排氣口的排氣通路。作用風(fēng)缸的壓力空氣不能排出,機(jī)車也就不可能得到緩解。常用限壓閥由限壓狀態(tài)向正常狀態(tài)自動轉(zhuǎn)換,必須依靠緊急限壓閥的止閥呈緩解狀態(tài),開放閥口為作用風(fēng)缸提供一條排氣通路之后,才能保證常用限壓閥由限壓狀態(tài)可靠的向正常狀態(tài)自動轉(zhuǎn)換。
為此,機(jī)務(wù)段采取多項(xiàng)措施避免類似事情再次發(fā)生。
(1)定期更換風(fēng)源凈化裝置中的干燥劑。風(fēng)源凈化裝置裝在機(jī)車空壓機(jī)和總風(fēng)缸之間,其主要作用是為了降低壓縮空氣的濕度,過濾掉壓縮空氣中的水分,提高壓縮空氣的質(zhì)量。裝置中的干燥劑由于長時間使用,其干燥過濾效果已經(jīng)不是太好,所以機(jī)務(wù)段要定期對風(fēng)源凈化裝置中的干燥劑進(jìn)行更換。
(2)機(jī)車分配閥上加裝電加熱套。雖然風(fēng)源凈化裝置對降低壓縮空氣的濕度有很好的作用,但在實(shí)際工作中還會有少量的水分進(jìn)入管路和閥體中。在極嚴(yán)寒的天氣中,機(jī)車分配閥內(nèi)部容易發(fā)生凍凝現(xiàn)象,影響到閥件的動作靈活度,造成制動系統(tǒng)的故障,影響到機(jī)車的安全運(yùn)行。在分配閥上加裝電加熱套,通電加熱后,即使閥體中有少量水分也不會發(fā)生凍凝。這就有效避免了因天氣寒冷發(fā)生的分配閥凍凝現(xiàn)象。
獨(dú)山子石化公司鐵路運(yùn)輸公司機(jī)務(wù)段)