郝春梅,任繩鳳,常 婧
(天津城建大學(xué) 能源與安全工程學(xué)院,天津 300384)
厭氧發(fā)酵是一個復(fù)雜、多變的微生物學(xué)過程,僅靠自然發(fā)酵是難以實現(xiàn)的.對于大中型沼氣工程,人工操作繁瑣,勞動強度大,容易造成操作失誤,影響發(fā)酵過程的順利進行,致使產(chǎn)氣率下降或產(chǎn)氣停滯.同時,養(yǎng)殖場沼氣工程對常規(guī)能源需求量大,能耗高,制約了養(yǎng)殖場自身的可持續(xù)發(fā)展[1-3].因此,對沼氣發(fā)酵工藝過程進行智能化監(jiān)測控制,為微生物甲烷菌提供一個良好的生長與繁殖環(huán)境,才能使產(chǎn)氣率穩(wěn)定并維持在一個較高水平.方雷[4]等人利用單片機對沼氣工程進行監(jiān)控,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,但系統(tǒng)采用匯編語言,不便于操作.吳功平[5]等采用一種非標(biāo)準(zhǔn)的PID控制算法實現(xiàn)對發(fā)酵池內(nèi)進行監(jiān)控,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性.張影微[6]等人利用PLC和組態(tài)軟件結(jié)合兩相厭氧發(fā)酵工藝設(shè)計了厭氧發(fā)酵工藝自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)對發(fā)酵過程參數(shù)的實時監(jiān)測.本文針對某大中型奶牛養(yǎng)殖場沼氣發(fā)酵的整個系統(tǒng),結(jié)合養(yǎng)殖場實際的用能情況,建立一套智能化的運行管理模式,實現(xiàn)從配料、進料、換料、發(fā)酵、罐體增溫到沼氣綜合利用等方面的智能化運行.
智能化沼氣工程的工藝運行流程如圖1所示,圖中,1~8為電磁閥;①~⑦為污泥泵.糞污和沖洗水流入原料儲存池內(nèi),系統(tǒng)不需要進料時,開啟電磁閥1和污泥泵①,將儲存原料送入固液篩分室,篩分后的固體物質(zhì)用于墊床,液體經(jīng)一、二次沉淀后用于牛圈的沖洗和對原料的稀釋.系統(tǒng)需要進料時,將原料送入配料罐,加水使料液濃度為8%,然后進入發(fā)酵罐.厭氧發(fā)酵罐的溫度保持在35℃,該溫度是中溫厭氧發(fā)酵的最適宜溫度[7-9].在罐體下部設(shè)置兩臺采用抽吸式攪拌的污泥泵,每天進料后開啟15 min,使料液混合均勻.在發(fā)酵初期,發(fā)酵罐內(nèi)有機酸的積累,使發(fā)酵料液的pH下降,一般為6.5~7.系統(tǒng)產(chǎn)氣后,發(fā)酵料液的pH值,穩(wěn)定在7~7.5[10].產(chǎn)甲烷菌是嚴(yán)格的厭氧菌,只能在無氧的環(huán)境下生存和繁殖,中溫發(fā)酵當(dāng)氧化還原電位低于-300 mV時,才能保證發(fā)酵罐內(nèi)為厭氧環(huán)境.厭氧發(fā)酵產(chǎn)生的生物氣體,經(jīng)凈化后,用于養(yǎng)殖場發(fā)電、采暖并為系統(tǒng)提供熱能.
圖1 智能化沼氣工程的運行工藝流程
針對大中型養(yǎng)殖場沼氣工程建立PLC和組態(tài)軟件的智能化管理系統(tǒng),控制系統(tǒng)組成如圖2所示.PLC是專門用于工業(yè)控制的計算機,編程的可靠性高、操作方便.本系統(tǒng)下位機PLC選擇西門子S7-300,其功能多且強大,運行速度快,具有較多I/O擴展模塊化,結(jié)構(gòu)緊湊,易于用戶掌握.組態(tài)軟件具有強大的顯示組態(tài)功能,使界面生動、直觀,實現(xiàn)上位機與下位機的雙向通信,豐富的控制功能,滿足用戶的現(xiàn)場和測控要求.本系統(tǒng)通過AI模塊將傳感器采集的現(xiàn)場模擬信號傳送到PLC,上位機發(fā)出指控命令,并搭載組態(tài)軟件,對控制參數(shù)進行設(shè)定與修改,再通過AO模塊將PLC系統(tǒng)指令發(fā)送到閥門,實現(xiàn)調(diào)節(jié)污泥泵的啟停、電磁閥門的開度等硬件設(shè)備的控制.
圖2 控制系統(tǒng)組成
發(fā)酵原料濃度的高低直接影響著系統(tǒng)產(chǎn)氣率,但并非料液濃度越高產(chǎn)氣量越高.當(dāng)料液濃度較高時,有機負荷增加,減弱了微生物的活動能力,造成原料的分解緩慢,延長了發(fā)酵周期,同時制約了攪拌作用的效果,降低了產(chǎn)氣速率;而料液濃度過低時,有機物含量較少,造成了反應(yīng)容器的浪費,降低了產(chǎn)氣效率.因此,可對發(fā)酵罐的進出料系統(tǒng)進行控制,保持發(fā)酵原料濃度為8%,縮短發(fā)酵周期、提高產(chǎn)氣效率.
本系統(tǒng)采用電磁閥和污泥泵連鎖運行的保護措施,在發(fā)酵罐與配料罐上分別安裝液位傳感器,通過控制污泥泵的開啟時間,來調(diào)節(jié)料液流量.當(dāng)發(fā)酵系統(tǒng)需要進料時,開啟電磁閥4和污泥泵③,通過控制污泥泵③的開啟時間控制配料罐的料液量,達到設(shè)定值,關(guān)閉電磁閥4和污泥泵③.同時開啟電磁閥2,加循環(huán)水使料液濃度為8%,當(dāng)配料罐的液位達到PLC控制柜設(shè)置的最高液位時,開啟電磁閥5,向發(fā)酵罐進料;當(dāng)配料罐內(nèi)的液位低于最低液位值時,完成一次進料,直至發(fā)酵罐達到PLC控制柜設(shè)置的最高值,停止進料.進料過程控制流程如圖3所示.
本系統(tǒng)采用連續(xù)發(fā)酵方式,根據(jù)控制水力停留時間計算每日的排料量,同時加入同量的料液,以維持穩(wěn)定的發(fā)酵條件和產(chǎn)氣速率[11-12].出料時開啟電磁閥6和污泥泵⑤,根據(jù)總排料量和泵的流量控制開啟時間.排料結(jié)束,開啟配料、進料系統(tǒng),通過控制泵開啟時間來控制每天的進料量,完成一次換料.換料過程控制流程如圖4所示.
圖4 換料過程控制流程
影響厭氧發(fā)酵效率的因素包括污泥濃度、發(fā)酵原料、營養(yǎng)比等基礎(chǔ)因素和溫度、pH值、氧化還原電位、抑制物及促進劑等環(huán)境因素.基礎(chǔ)因素影響厭氧生物反應(yīng)效率的高低,但環(huán)境因素決定厭氧消化過程的成敗.因此,對發(fā)酵系統(tǒng)進行監(jiān)控,為微生物提供一個良好的生長、繁殖環(huán)境也是至關(guān)重要的.系統(tǒng)通過在發(fā)酵罐內(nèi)布置傳感器對溫度、pH值、氧化還原電位等參數(shù)進行監(jiān)測與控制,傳感器將現(xiàn)場采集到的數(shù)據(jù)通過節(jié)點模塊傳到PLC,上位機發(fā)出指令,再通過PLC調(diào)節(jié)電磁閥的開度,使微生物處于一適宜的環(huán)境,從而更大限度地提高系統(tǒng)的產(chǎn)氣率,控制過程如圖5-6所示.
圖5 發(fā)酵罐內(nèi)pH的控制流程
圖6 發(fā)酵罐內(nèi)溫度的控制流程
通過對養(yǎng)殖場傳統(tǒng)的沼氣發(fā)酵工藝進行優(yōu)化,在保證高效產(chǎn)氣的前提下盡量減少對不可再生能源以及電能等的使用,多利用余熱、廢熱等可再生能源作為系統(tǒng)的熱源,實現(xiàn)真正意義上的節(jié)能環(huán)保[13-14].
根據(jù)養(yǎng)殖場不同季節(jié)的用能情況,夏季需要開啟風(fēng)扇為牲畜降溫,對電負荷需求量大,系統(tǒng)產(chǎn)出的沼氣主要用來發(fā)電,利用發(fā)電余熱為罐體增溫.冬季既要為對公樓和住宿樓供暖,又要為發(fā)酵罐增溫,對熱負荷的需求量大,系統(tǒng)產(chǎn)出的沼氣主要用來滿足供暖需求.過渡季節(jié),系統(tǒng)產(chǎn)出的沼氣主要用來發(fā)電,利用余熱為罐體增溫,養(yǎng)殖場沼氣工程冷熱電聯(lián)產(chǎn)如圖7所示.因此,將沼氣工程罐體增溫系統(tǒng)的運行管理分為供暖期與非供暖期兩種模式.
在非供暖期用電負荷較大,沼氣主要用于發(fā)電,并采用余熱鍋爐收集發(fā)電機組高溫尾氣余熱為罐體增溫,如圖8所示.控制過程:沼氣用于發(fā)電后,收集高溫尾氣通入余熱鍋爐與循環(huán)水換熱,進行余熱回收,出水進入蓄熱水箱,為發(fā)酵罐增溫.通過對發(fā)酵罐的溫度傳感器的監(jiān)測,控制電磁閥的啟停,調(diào)節(jié)流入罐體的循環(huán)水流量,使發(fā)酵罐溫度保持在35℃.
圖7 養(yǎng)殖場沼氣工程冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)
在供暖期,供熱需求較高時,系統(tǒng)運行沼氣鍋爐,對煙氣進行余熱回收利用,在滿足冬季采暖需求的同時,又可為發(fā)酵罐體增溫,如圖9所示.控制過程:沼氣經(jīng)凈化后送入沼氣鍋爐,為養(yǎng)殖場辦公樓供暖,回水接板式換熱器,為發(fā)酵罐增溫,循環(huán)水返回沼氣鍋爐加熱.利用二次網(wǎng)循環(huán)熱水加熱沼氣罐,在罐內(nèi)設(shè)置的溫度傳感器,監(jiān)測罐內(nèi)溫度變化,控制電磁閥的啟停,調(diào)節(jié)流入罐體的循環(huán)水流量,使發(fā)酵罐溫度保持在35℃.
圖8 非供暖期發(fā)酵罐體增溫控制系統(tǒng)線路
圖9 供暖期發(fā)酵罐體增溫控制系統(tǒng)線路
智能化沼氣工程運行管理系統(tǒng),相比傳統(tǒng)的人工管理系統(tǒng),增加了智能化的運行設(shè)備.智能化運行管理初投資較大,但避免了傳統(tǒng)沼氣工程完全依賴于人工操作、經(jīng)驗控制造成的低產(chǎn)出低利用率的弊端.利用現(xiàn)代化的控制管理方法保證了發(fā)酵過程的穩(wěn)定,降低了勞動成本,提高了沼氣工程的產(chǎn)氣率,節(jié)省了運行成本.
本系統(tǒng)中沼氣發(fā)酵罐容積1 000 m3,原料濃度8%,采用35℃連續(xù)發(fā)酵方式,系統(tǒng)產(chǎn)氣穩(wěn)定后,日產(chǎn)沼氣可達800 m3.非供暖期養(yǎng)殖場耗電量高,沼氣全部用于發(fā)電,1 m3純甲烷可發(fā)電3.3度,正常情況下沼氣中甲烷含量約為60%,則1m3沼氣的發(fā)電量為1.98度.計算可得,整個非供暖期的發(fā)電量為338 976 kW·h,電價按0.648元/kW·h計,則可收益21.96萬元.供暖期沼氣全部用于沼氣鍋爐采暖,滿足辦公樓及宿舍樓共2 000 m2的供暖需要.原養(yǎng)殖場均采用燃煤鍋爐供暖,不僅每天需要消耗大量的不可再生能源煤,而且煤的燃燒還會帶來SO2、粉塵等污染.據(jù)養(yǎng)殖場實際數(shù)據(jù),平均每天需燒煤1.5 t,則整個供暖期要消耗煤180 t,按600元/t計,則可節(jié)省10.8萬元.沼液和沼渣對外銷售的收益由養(yǎng)殖場提供的價格計算得到,沼液為 15元/m3,年產(chǎn)沼液1萬余m3,沼液年銷售收入15萬元;沼渣的價格為200元/m3,年產(chǎn)沼渣3 000余m3,沼渣年銷售收入60萬元.綜上可得,沼氣、沼液和沼渣的總計年收入為107.76萬元.
(1)通過對進出料系統(tǒng)的控制,維持罐內(nèi)料液濃度為8%;利用傳感器對發(fā)酵罐內(nèi)進行監(jiān)測,使發(fā)酵過程中罐內(nèi)溫度為35℃,pH為7~7.5,氧化還原電位低于-300 mV,保證發(fā)酵過程各個階段的發(fā)酵環(huán)境,使系統(tǒng)運行穩(wěn)定、高效.
(2)根據(jù)養(yǎng)殖場不同季節(jié)的用能情況,在非供暖期,利用沼氣發(fā)電,采用余熱鍋爐回收發(fā)電機高溫余熱為發(fā)酵罐體增溫;在非供暖期,利用沼氣鍋爐供暖,并通過板式換熱器,回收鍋爐回水熱量為發(fā)酵罐體增溫.
(3)相比傳統(tǒng)沼氣工程運行管理系統(tǒng),智能化運行管理系統(tǒng)能產(chǎn)出良好的經(jīng)濟效益,具有較高的推廣價值.
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