本文研究了在廢氣再循環(huán)(EGR)混合物回路仿真中通過催化重整液體燃料以產(chǎn)生可用于增加化學計量燃燒發(fā)動機效率的重整產(chǎn)物的可能性。本文所進行的實驗在配備有Rh/Al2O3重整催化劑的模擬排氣流反應器上進行,所評估的燃料包括異辛烷、乙醇和汽油。對蒸汽重整和部分氧化重整兩者都進行了驗證(見文中Figure 1),以確定生產(chǎn)重整產(chǎn)物的技術(shù)路線。
Figure 1.Diagram of automated flow reactor used to simulate EGR exhaust gas for thereformer.
通過實驗發(fā)現(xiàn)蒸汽重整在EGR回路中不可行,因為無論燃料種類如何,產(chǎn)生足夠濃度的重整產(chǎn)物所需的排氣溫度非常高(超過700攝氏度)。特別是汽油在蒸汽重整過程中表現(xiàn)出極差的性能,這可能是由于抑制燃料催化劑活性中硫的存在所導致。然而,取決于EGR氣體混合物中的燃料和操作條件,部分氧化重整能夠產(chǎn)生高達10%-16%的氫濃度,但要在最大氫氣產(chǎn)量和原始氫氣回收率之間需要進行折衷,因為產(chǎn)生高催化劑溫度所需的空氣流量和重整產(chǎn)物也導致燃料氧化成CO2和H2O,損失一些燃燒熱量。通過對三種燃料進行評估可知,異辛烷的總體性能最好,其次是乙醇,最后是汽油??傮w而言,發(fā)現(xiàn)在使用Rh/Al2O3催化劑的模擬EGR混合物中液體燃料通過部分氧化重整可以表現(xiàn)出足夠高的重整產(chǎn)率和有利的能量,今后可以在化學計量燃燒發(fā)動機的EGR系統(tǒng)中進一步評估。EGR回路重整對發(fā)動機效率的凈影響將取決于EGR的氣體溫度和成分以及燃料性能,未來的研究將進一步研究此過程的耐久性。