趙 鵬
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司規(guī)劃發(fā)展部,山東萊蕪271104)
萊鋼近終型異型坯連鑄機(jī)由奧鋼聯(lián)技術(shù)總負(fù)責(zé),關(guān)鍵設(shè)備從國(guó)外引進(jìn),其他設(shè)備由國(guó)內(nèi)配套,為三機(jī)三流配置,每流4臺(tái)拉矯機(jī),共12臺(tái)在線拉矯機(jī)。
拉矯機(jī)設(shè)計(jì)形式是帶固定底輥和可調(diào)頂輥的框架夾緊輥形式,頂輥為驅(qū)動(dòng)輥,驅(qū)動(dòng)形式為變頻電機(jī)帶動(dòng)萬(wàn)向軸(聯(lián)軸器)和齒輪傳動(dòng)。輥?zhàn)拥睦鋮s方式是旋轉(zhuǎn)接頭供水的內(nèi)冷方式,潤(rùn)滑方式采取集中甘油潤(rùn)滑。
拉矯機(jī)輥?zhàn)釉O(shè)計(jì)冷卻方式為環(huán)形水冷卻,水路連接采取串聯(lián)形式,冷卻水孔的直徑為18 mm,水孔直徑偏小,導(dǎo)致水流量偏小,再加上設(shè)備水水質(zhì)較硬,輥?zhàn)釉诰€使用不到一年后水孔結(jié)垢嚴(yán)重,降低了輥?zhàn)拥睦鋮s效果,造成輥?zhàn)幽p量加大,使用壽命大大縮短。
原防扭支架設(shè)計(jì)的銷軸與支座是過(guò)渡配合,且存在軸肩處應(yīng)力集中的問(wèn)題。送引錠時(shí)拉矯機(jī)壓力為18 MPa,引錠桿對(duì)拉矯機(jī)的沖擊力大,在使用過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)銷軸斷裂后減速機(jī)掉落的設(shè)備故障,從而影響拉矯機(jī)的使用效果,同時(shí)銷軸斷裂在支座內(nèi)無(wú)法取出,導(dǎo)致設(shè)備故障搶修時(shí)間長(zhǎng),且每年至少有一臺(tái)減速機(jī)因?yàn)榉琅ぶЪ艿臄嗔讯鴵p壞。
原設(shè)計(jì)水冷罩的結(jié)構(gòu)形式為框式水冷罩,體積和重量都較大(重量為277 kg),由于減速機(jī)和水冷罩都在拉矯機(jī)的一側(cè),導(dǎo)致拉矯機(jī)在抬起和壓下時(shí)重量分布嚴(yán)重不均,造成拉矯機(jī)升降不同步,從而引發(fā)鑄坯跑偏現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)霈F(xiàn)非計(jì)劃停澆事故。另外,水冷罩與減速機(jī)通過(guò)螺栓連接,當(dāng)定修檢查電機(jī)或更換電機(jī)聯(lián)軸器梅花墊時(shí)需要對(duì)水冷罩進(jìn)行拆除和安裝,造成維修時(shí)間過(guò)長(zhǎng),同時(shí)由于兩個(gè)流之間空間狹小且水冷罩體積大,在此處起吊水冷罩時(shí)很容易發(fā)生擠傷和碰傷等安全事故。
拉矯機(jī)原來(lái)使用的減速機(jī)備件都是進(jìn)口備件,每臺(tái)減速機(jī)的價(jià)格為32萬(wàn)元,每臺(tái)減速機(jī)的使用壽命為3年,連鑄機(jī)在線有12臺(tái)拉矯機(jī),平均每年用4臺(tái)減速機(jī),每年減速機(jī)費(fèi)用為32×4=128萬(wàn)元,備件費(fèi)用消耗過(guò)高,成本壓力較大,且進(jìn)口備件的到貨周期一般為一年到一年半左右,現(xiàn)場(chǎng)急用時(shí)沒(méi)有備件,影響生產(chǎn)。
首先,改造水路的連接方式,由原來(lái)的串聯(lián)式改為并聯(lián)式冷卻;其次,加大冷卻水孔的直徑,由原來(lái)的18 mm擴(kuò)大為22 mm,同時(shí)對(duì)輥?zhàn)迎h(huán)板結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)改造,保證了冷卻水流量;再次,利用每年連鑄機(jī)設(shè)備大修的時(shí)間對(duì)在線拉矯機(jī)輥?zhàn)舆M(jìn)行酸洗,消除冷卻水管路內(nèi)的水垢。通過(guò)以上措施的實(shí)施,提高了輥?zhàn)拥脑诰€使用壽命。
首先,改變彈性套與支架杠桿的連接方式,由φ45 mm的銷軸連接改為φ52 mm的螺紋連接;其次,改變彈性套的尺寸,由原來(lái)的φ40 mm改為φ50 mm。通過(guò)尺寸的改變,增大備件的抗疲勞強(qiáng)度(防扭支架改造前后對(duì)比如圖1所示)。
圖1 防扭支架改造前后對(duì)比
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,對(duì)水冷罩的結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行改造,將原來(lái)的整體框式結(jié)構(gòu)進(jìn)行拆分,拆成兩個(gè)片式結(jié)構(gòu)(水冷罩改造前后對(duì)比如圖2所示),體積大大減小,重量也由原來(lái)的277 kg減輕到132 kg,改造后的水冷罩通過(guò)焊接在拉矯機(jī)框架上的門軸掛靠在拉矯機(jī)上,拆卸過(guò)程比原來(lái)更加方便,且減少了安全事故的發(fā)生。
由于進(jìn)口的傘齒輪加工刀具(插齒刀)與國(guó)產(chǎn)刀具存在模數(shù)差異,因此國(guó)產(chǎn)減速機(jī)的減速比與進(jìn)口減速機(jī)的減速比不完全一致,要對(duì)減速機(jī)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造,必須克服拉矯機(jī)減速機(jī)速比不同的問(wèn)題。進(jìn)口減速機(jī)速比i=702,而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的同類拉矯機(jī)減速機(jī)最小速比為i=709.15,速比存在差別,不能直接進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化替換。針對(duì)此問(wèn)題,根據(jù)國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口減速機(jī)線速度相同進(jìn)行計(jì)算。
線速度:
圖2 水冷罩改造前后對(duì)比
則:
電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速設(shè)為V機(jī):
根據(jù)計(jì)算,需將驅(qū)動(dòng)輥直徑由原來(lái)的450 mm改為454.583 mm來(lái)克服輥?zhàn)愚D(zhuǎn)速匹配問(wèn)題,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)減速機(jī)的成功替換。
(1)提高設(shè)備穩(wěn)定性。通過(guò)改造,提高了防扭支架的承載能力,降低了拉矯機(jī)減速機(jī)在使用過(guò)程中掉落的設(shè)備故障率;水冷罩的改造避免了拉矯機(jī)因重量分布不均出現(xiàn)的升降不同步現(xiàn)象,同時(shí)降低了鑄坯跑偏的幾率,保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。
(2)提高作業(yè)安全系數(shù)。水冷罩的改造杜絕了在狹小空間進(jìn)行大重量備件吊裝作業(yè)的現(xiàn)狀,避免了作業(yè)過(guò)程中可能造成的機(jī)械傷害事故,提高了在此處作業(yè)的安全系數(shù),同時(shí)縮短了檢修時(shí)間。
(3)節(jié)約備件成本。通過(guò)對(duì)拉矯輥冷卻方式的改造,輥?zhàn)拥脑诰€使用時(shí)間由原來(lái)的1年延長(zhǎng)到3年,每年可節(jié)約輥?zhàn)?8個(gè),每個(gè)輥?zhàn)又圃熨M(fèi)用約為6萬(wàn)元,節(jié)約成本為18×6=108萬(wàn)元。
減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化改造:減速機(jī)改造之前每年備件消耗費(fèi)用為128萬(wàn)元,改造后減速機(jī)的壽命為18個(gè)月,平均每年用8臺(tái)減速機(jī),1臺(tái)減速機(jī)費(fèi)用為7萬(wàn)元,每年備件消耗費(fèi)用為8×7=56萬(wàn)元,每年可節(jié)約費(fèi)用為128-56=72萬(wàn)元。
防扭支架改造:改造后的防扭支架基本不會(huì)出現(xiàn)斷裂的情況,每年至少可節(jié)約1臺(tái)減速機(jī),節(jié)約費(fèi)用7萬(wàn)元。
綜上所述,通過(guò)拉矯輥冷卻方式改造、防扭支架改造和減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化改造,每年可節(jié)約成本共計(jì)187萬(wàn)元。
通過(guò)對(duì)拉矯機(jī)備件的改造,提高了拉矯機(jī)設(shè)備的穩(wěn)定性,延長(zhǎng)了拉矯機(jī)的在線使用壽命,大大降低了成本的消耗。