宋項(xiàng)寧,孫華偉,唐曉麗,姚 猛,趙乾斌,隋立華
(1.中國(guó)石化青島安全工程研究院,山東青島 2661012.青島科技大學(xué)化工學(xué)院,山東青島 266042)
現(xiàn)今原油品質(zhì)劣質(zhì)化、重質(zhì)化趨勢(shì)明顯,其加工過(guò)程中產(chǎn)生的廢水具有成分復(fù)雜、濃度高和毒性大等特點(diǎn),處理難度不斷增大[1]。隨著更為嚴(yán)格的GB31570-2015的頒布和實(shí)施,煉油污水的排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,且增加了TN的控制標(biāo)準(zhǔn),煉化企業(yè)面臨著更大的環(huán)保壓力[2]。面對(duì)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,企業(yè)一般采取延長(zhǎng)處理流程或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)來(lái)保證總排口處理達(dá)標(biāo)[3-5]。生化段作為煉油污水污染物去除的核心工藝段,擔(dān)負(fù)著去除絕大部分污染物的作用[6]。而大量煉油污水處理設(shè)施因建設(shè)年代較早,生化段工藝多以推流曝氣池為主,已不能滿足生產(chǎn)需求,對(duì)生化段的改進(jìn)勢(shì)在必行。
在城市污水處理廠中,部分工藝改進(jìn)的案例通過(guò)數(shù)學(xué)模擬進(jìn)行,許云富等借助數(shù)學(xué)模型對(duì)某城市污水處理廠進(jìn)行工藝優(yōu)化[7]。張春明等構(gòu)建某城市污水處理廠工藝模型,通過(guò)調(diào)整工藝運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化以及指導(dǎo)工藝改進(jìn)[8]。然而利用數(shù)學(xué)模型輔助煉油污水處理生化段改進(jìn)及優(yōu)化的研究才剛剛興起。本研究利用BioWin軟件對(duì)煉油污水生化段工藝進(jìn)行模擬并探索了工藝改進(jìn)后的最優(yōu)運(yùn)行條件。
如圖1所示,含油廢水首先進(jìn)入含油污水池調(diào)節(jié)水質(zhì),通過(guò)隔油罐和兩級(jí)浮選裝置去除絕大部分污油,浮選出水進(jìn)入生化段(O/O工藝和MBBR),最后經(jīng)絮凝工藝處理后進(jìn)行回用或者排放。
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研表明,進(jìn)入MBBR池的污水COD和NH3-N較低,不能維持池內(nèi)填料上生物膜的生長(zhǎng),可認(rèn)為MBBR池為水力通道。故該污水處理廠實(shí)際有效的生化段為O/O工藝,由一級(jí)曝氣池(2座,尺寸48 m×8 m×5 m,有效水深4.5 m,有效容積1 728 m3)、一級(jí)沉淀池(2座,尺寸D18 m×3.55 m,有效水深3.5 m,有效容積890.19 m3)、二級(jí)曝氣池(與一級(jí)曝氣池相同設(shè)計(jì))和二級(jí)沉淀池(與一級(jí)沉淀池相同設(shè)計(jì))依次串聯(lián)構(gòu)成。
圖1 工藝流程
進(jìn)入曝氣池的水溫常年保持在34~36℃,進(jìn)水量在4 000~6 000 m3/d。該O/O工藝曝氣池具有較大的長(zhǎng)寬比,由手持式溶氧儀測(cè)定后:一級(jí)曝氣池DO平均值為2 mg/L,二級(jí)曝氣池DO平均值為5 mg/L。值得注意的是,該廠工藝員經(jīng)常調(diào)節(jié)一級(jí)曝氣池的DO,有時(shí)一級(jí)曝氣池甚至出現(xiàn)缺氧區(qū)。針對(duì)這種情況,模擬時(shí)將一級(jí)曝氣池的第一個(gè)單元(一級(jí)曝氣池1)修改為缺氧池,DO設(shè)置為0.2 mg/L以下。經(jīng)過(guò)對(duì)兩級(jí)曝氣池的污泥多次采樣檢測(cè),一級(jí)曝氣池五日平均MLSS在9 200 mg/L,二級(jí)曝氣池五日平均MLSS在3 520 mg/L。一級(jí)曝氣池和二級(jí)曝氣池各設(shè)置一臺(tái)回流泵,回流泵最大流量為160 m3/h,污泥回流量分別為3 000~3 600 m3/d和2 400~3 000 m3/d。一級(jí)沉淀池和二級(jí)沉淀池均為間斷排泥,排泥量均為估算值,分別為35~40 m3/d和25~30 m3/d。二級(jí)曝氣池入口投加1 m3/d的30%質(zhì)量比濃度的NaOH。
煉油污水中含有多種助劑,如驅(qū)油劑、聚丙烯酰胺等,屬于難生化降解的物質(zhì);煉油污水中氮的形式和含量也各不相同[9]。為準(zhǔn)確模擬,需要對(duì)污水中組分進(jìn)一步劃分測(cè)定。實(shí)驗(yàn)測(cè)定2016年3月21-25日廢水特殊組分(如進(jìn)水COD、進(jìn)水溶解性COD、出水溶解性COD、進(jìn)水發(fā)酵產(chǎn)物、NH3-N、TKN和堿度等)用于計(jì)算污水的特征化組分參數(shù)。
BioWin軟件所需的入流參數(shù)共11個(gè),包括流量、COD、TKN、NH3-N、堿度、ISS、鈣濃度、鎂濃度、溶解氧和TP等。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)測(cè)定進(jìn)水水質(zhì)數(shù)據(jù)作為其入流參數(shù)。
根據(jù)O/O工藝的流程,建立其模型,將構(gòu)筑物尺寸、工藝參數(shù)、特征化組分參數(shù)和進(jìn)水水量水質(zhì)輸入模型。考慮到推流式曝氣池較長(zhǎng),將一級(jí)曝氣池和二級(jí)曝氣池分別切割為兩個(gè)池子;一級(jí)沉淀池與二級(jí)沉淀池均使用理想沉淀池模型。工藝模型如圖2所示。
圖2 O/O工藝模型
模型建立完成后,對(duì)2016年3月26-30日工藝運(yùn)行狀況進(jìn)行模擬,一級(jí)曝氣池5日MLSS模擬值為7 951 mg/L,二級(jí)曝氣池5日MLSS模擬值為4 089 mg/L,與MLSS實(shí)測(cè)值較為吻合;出水模擬結(jié)果如圖3、圖4所示。
圖3 COD與TN的實(shí)測(cè)值和初次模擬值
采用皮爾遜相關(guān)系數(shù)法計(jì)算實(shí)測(cè)值和初次模擬值可得,出水COD、TN、NO3-N和NH3-N的相關(guān)系數(shù)分別為0.987,0.733,0.439和1。出水COD和NH3-N擬合度較高,但出水TN和NO3-N的相關(guān)性較低。為確保模擬的準(zhǔn)確性,需對(duì)模型進(jìn)行校正。
圖4 NO3-N與NH3-N的實(shí)測(cè)值和初次模擬值
對(duì)O/O工藝模型中的100多個(gè)動(dòng)力學(xué)參數(shù)和化學(xué)計(jì)量數(shù)進(jìn)行靈敏度分析,發(fā)現(xiàn)普通異養(yǎng)菌產(chǎn)率系數(shù)(好氧)對(duì)模擬結(jié)果影響較大,將普通異養(yǎng)菌產(chǎn)率系數(shù)由0.666修改為0.733。模型修正結(jié)果見(jiàn)圖5、圖6,出水COD、TN、NO3-N和NH3-N的相關(guān)系數(shù)分別為0.998,0.801,0.873和1,擬合度較好,能夠較好地模擬工藝運(yùn)行情況。
模型建立完成后,通過(guò)2016年4月25-29日污水處理廠實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證,出水COD、TN、NO3-N和NH3-N相關(guān)系數(shù)分別為0.954、0.818、0.948和1,模擬結(jié)果與實(shí)測(cè)值擬合性較好。利用BioWin軟件建立的模型可用于該污水廠的運(yùn)行模擬,可對(duì)實(shí)際生產(chǎn)具有一定的指導(dǎo)意義。
對(duì)該工藝進(jìn)行模擬,考察了不同DO和MLSS對(duì)出水水質(zhì)的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn):該工藝無(wú)論怎么調(diào)節(jié),均不能保證TN達(dá)標(biāo)排放;出水COD降低時(shí),出水TN反而會(huì)上升。這是由于該O/O工藝可以理解為傳統(tǒng)活性污泥法(推流式曝氣池+沉淀池)的重復(fù),其并未設(shè)置厭氧區(qū)或缺氧區(qū),因此無(wú)脫氮功能[10]。因此,對(duì)現(xiàn)有工藝進(jìn)行改進(jìn)是解決TN脫除問(wèn)題行之有效的方法。傳統(tǒng)活性污泥工藝在改造時(shí)大多采用A/O工藝,因?yàn)槠渑c傳統(tǒng)的活性污泥法流程相近,容易銜接新增加的各種構(gòu)筑物[11]。為了考察改造工藝的可行性,進(jìn)一步利用BioWin軟件模擬A/O工藝,研究不同工藝參數(shù)對(duì)出水的影響。
圖5 COD與TN的實(shí)測(cè)值和校正后模擬值
圖6 NO3-N與NH3-N的實(shí)測(cè)值和校正后模擬值
根據(jù)該廠煉油廢水的現(xiàn)有設(shè)施,在原工藝流程的基礎(chǔ)上的進(jìn)行改造,方案如下:將一級(jí)曝氣池前半段拆除曝氣管后安裝推流器,設(shè)置為缺氧池(A池),這樣A池與O池的體積比為1∶3。增加硝化液回流管線,將O池出水回流到A池,進(jìn)行反硝化脫氮。生化池仍然采用串聯(lián)方式;為提高沉淀池污泥沉降效果,將現(xiàn)有的沉淀池并聯(lián),采用連續(xù)排泥操作。由于工藝增加了反硝化作用,系統(tǒng)中反硝化反應(yīng)所產(chǎn)生的堿度可補(bǔ)償部分硝化反應(yīng)所需的堿度[12],因此無(wú)需再添加NaOH調(diào)節(jié)pH。工藝改進(jìn)方案的模型如圖7所示。
圖7 工藝改進(jìn)方案模型
以下基于2016年4月25-29日各項(xiàng)進(jìn)水水質(zhì)平均值以及工況條件,利用建立的模型對(duì)改造后的工藝進(jìn)行工藝條件選擇,特征化組分參數(shù)、動(dòng)力學(xué)參數(shù)和化學(xué)計(jì)量數(shù)均沿用O/O工藝模型的取值。
A池?zé)o曝氣,污泥回流量設(shè)定為進(jìn)水量的約100%,硝化液回流設(shè)置為進(jìn)水量的約200%,排泥量150 m3/d,調(diào)整好氧曝氣池DO濃度分別為2,3,4和5 mg/L,通過(guò)模擬考察好氧曝氣池DO濃度對(duì)出水的影響,模擬結(jié)果見(jiàn)表1。由表1可以看出,DO濃度的改變對(duì)各污染物的去除效果影響較小,為保證出水水質(zhì)同時(shí)節(jié)能降耗,好氧曝氣池DO濃度保持在2 mg/L。
設(shè)定好氧曝氣池的DO均為2 mg/L,硝化液回流為進(jìn)水量的約200%,通過(guò)調(diào)整沉淀池污泥回流比(30%,50%,70%)、排泥量(100,150,200 m3/d),考察曝氣池中MLSS對(duì)工藝出水的影響,模擬結(jié)果如表2所示。由表2可得,MLSS在2 000~6 000 mg/L范圍內(nèi),MLSS減小有利于COD去除,對(duì)于TN、NO3-N和NH3-N去除影響較小,曝氣池的MLSS應(yīng)維持在3 000~4 000 mg/L。
表1 不同DO對(duì)出水水質(zhì)的影響 mg/L
表2 不同MLSS對(duì)出水影響模擬結(jié)果 mg/L
設(shè)定好氧曝氣池的DO均為2 mg/L,污泥回流比為50%,排泥量為150 m3/d,考察不同硝化液回流比對(duì)工藝出水的影響。模擬結(jié)果如表3所示,增大硝化液回流比有利于去除TN,對(duì)于COD、NO3-N和NH3-N的去除影響較小,硝化液回流比為100%時(shí),出水TN即可滿足出水標(biāo)準(zhǔn)。
改進(jìn)后的工藝參數(shù)如下:好氧曝氣池DO保持在2 mg/L,曝氣池的MLSS在3 000~4 000 mg/L,硝化液回流比為100%。
改進(jìn)前后的出水水質(zhì)和污泥濃度模擬值如表4所示。出水COD從106.31 mg/L降低到87.98 mg/L,去除率提高了3.12%;TN從39.29 mg/L降低到18.62 mg/L,去除率提高了36%。改進(jìn)后的出水要明顯好于改進(jìn)前,COD和TN降幅較大,可大大減輕后續(xù)處理工藝的壓力。
表3 硝化液回流比對(duì)出水的影響 mg/L
表4 工藝改進(jìn)前后的出水水質(zhì)對(duì)比 mg/L
目前,該方案已得到該煉油廠的論證,正在進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。
利用BioWin軟件對(duì)某煉油污水廠生化段O/O工藝進(jìn)行模擬。獲取了污水特征化組分參數(shù)并修正了動(dòng)力學(xué)參數(shù)和化學(xué)計(jì)量數(shù)。校正后的模型可較好反映該工藝的運(yùn)行情況:出水COD、TN、NO3-N和NH3-N的模擬值和實(shí)測(cè)值的相關(guān)系數(shù)均在0.801~1。
現(xiàn)有的生化工藝對(duì)TN脫除效果較差,對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)以形成具有TN脫除功能的A/O工藝。利用BioWin軟件及模擬A/O工藝,考察了DO、MLSS和硝化液回流比對(duì)出水的影響。在最優(yōu)工藝條件下,出水COD和TN去除率分別提高3.12%和36%,可有效降低污染物濃度。該方案正在進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。